宋彩華,林愛華
(1.江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司,江蘇 無錫 214091;2.江蘇長峰電纜有限公司,江蘇 宜興 214251)
35kV及以下交聯(lián)電纜,一般采用導(dǎo)體外直接擠包導(dǎo)體屏蔽,該結(jié)構(gòu)的凹陷情況相對來說比較輕;導(dǎo)體屏蔽采用先繞包半導(dǎo)電帶再擠包半導(dǎo)電料的結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)企業(yè)很少采用,除了成本因素外,主要是難生產(chǎn),極易出現(xiàn)導(dǎo)體屏蔽凹陷成“梅花狀”的情況,尤其是400mm2及以上大截面電纜[1]。那么針對這一難題是否有解決辦法呢,作者針對該情況進(jìn)行了相關(guān)研究和分析。
本公司在生產(chǎn)型號規(guī)格為YJLY-12/20kV1*400的電纜時(shí),三層共擠工序絕緣線芯出頭子后,斷面切片取樣,進(jìn)行投影檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),線芯內(nèi)屏與絕緣接觸面不光滑,呈“梅花狀”,具體見圖1,再次約100米后取樣,并沒有好轉(zhuǎn)。
圖1 采用半導(dǎo)電帶的絕緣線芯切片
絕緣線芯生產(chǎn)工藝為:導(dǎo)體外徑23.5mm,半導(dǎo)電帶厚度0.3mm,內(nèi)屏厚度0.8mm,絕緣厚度5.5mm,外屏厚0.8mm,導(dǎo)體外依次為繞包半導(dǎo)電帶、內(nèi)屏、絕緣、外屏。采用的擠塑模模芯直徑為25.0mm。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12706.2-2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,導(dǎo)體屏蔽由擠包半導(dǎo)電料或在導(dǎo)體上先包半導(dǎo)電帶再擠包半導(dǎo)電料組成,而導(dǎo)體屏蔽的質(zhì)量是否良好,要看內(nèi)屏與絕緣之間的界面是否光滑,分割明顯,不應(yīng)出現(xiàn)相互嵌入的如凹陷或凸起的缺陷(如圖1)。一旦出現(xiàn)了該缺陷,導(dǎo)體的屏蔽可能會失去其作用,因?yàn)槠帘伪旧砭褪菫榱耸箤?dǎo)體表面場強(qiáng)分布均勻[2]。該凹陷的出現(xiàn),將可能使場強(qiáng)集中從而損害絕緣,減少電纜的使用壽命。
內(nèi)屏凹陷到絕緣屏蔽內(nèi),是什么原因引起的呢?為了解決該問題,公司組成了技術(shù)攻關(guān)小組,進(jìn)行了原因分析和調(diào)查。經(jīng)初步分析可能與下述因素有關(guān):
與半導(dǎo)電帶有關(guān);
絞合導(dǎo)體表面松散有縫隙;
設(shè)備因素;
操作人員及技術(shù)水平;
擠塑機(jī)的擠塑壓力過大;
針對上述可能存在的因素,進(jìn)行了逐項(xiàng)分析,驗(yàn)證與判斷問題的根源;
找出此前生產(chǎn)的留樣記錄,未采用半導(dǎo)電帶結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品取樣見圖2,經(jīng)對比可見,沒有采用半導(dǎo)電帶結(jié)構(gòu)工藝的產(chǎn)品,并未見內(nèi)屏凹陷至絕緣的明顯情況,這說明該缺陷的出現(xiàn)與半導(dǎo)電帶是有關(guān)的。
圖2 無半導(dǎo)電帶的絕緣線芯切片
為了進(jìn)一步的驗(yàn)證該結(jié)論,將同一導(dǎo)體,邊剝離半導(dǎo)電帶邊擠包三層共擠,出頭子約50米,取樣對比發(fā)現(xiàn),依然存在有凹陷,凹陷情況明顯變輕。
通過以上兩種情況分析,導(dǎo)體是否采用了繞包半導(dǎo)電帶的結(jié)構(gòu)工藝,并不是決定凹陷情況出現(xiàn)的決定性因素,但卻是相關(guān)因素[3]。
采用一段表面光滑平整幾乎無縫隙的70mm2型線導(dǎo)體進(jìn)行試制,絕緣線芯的擠塑工藝參數(shù)不變,經(jīng)擠制后,取樣投影后發(fā)現(xiàn),該凹陷情況消失,見圖3。
圖3 型線導(dǎo)體擠制的絕緣線芯切片
而大截面400mm2的鋁絞合導(dǎo)體,由于絞線的單絲直徑相對較粗,盡管采用了緊壓工藝,最外層的縫隙依然很明顯,同時(shí)還發(fā)現(xiàn),該線表面?zhèn)€別單絲還存在有松散的情況。由此可見,絞線導(dǎo)體表面的縫隙存在,是引起內(nèi)屏凹陷的原因,絞線導(dǎo)體表面的凹陷的情況及松散,是致使內(nèi)屏凹陷出現(xiàn)的重要因素[4]。
為了確認(rèn)是否與設(shè)備有關(guān),將原導(dǎo)體和擠塑工藝均不變的情況下,采用另一臺擠塑機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),擠塑出約50米多次取樣觀測,凹陷情況沒有好轉(zhuǎn),這驗(yàn)證了,內(nèi)屏凹陷的情況與生產(chǎn)設(shè)備無關(guān)。
為了驗(yàn)證是否與操作工技術(shù)水平有關(guān),試制期間,也聘請到同行其他2個廠家的三層共擠技師,各開機(jī)生產(chǎn)了一段,分別取樣測試,凹陷依然沒有好轉(zhuǎn)。通過驗(yàn)證,這種情況的出現(xiàn),也排除了操作工技術(shù)水平的因素[5]。
為了驗(yàn)證是否是擠塑機(jī)頭壓力過大,從擠塑模具上著手。采用的擠壓模具,模芯孔徑是25.0mm,而該模具是生產(chǎn)12/20kV截面400mm2規(guī)格絕緣線芯無繞包半導(dǎo)電帶的一套擠塑模,而現(xiàn)在的工藝是采用了半導(dǎo)電繞包帶,帶子厚0.3mm,導(dǎo)體外徑23.5mm,相當(dāng)于擠塑前直徑增大到了24.4mm,而模芯孔徑未變,模芯與線芯的間隙只有0.3mm(兩邊間隙共0.6mm)。因此擠塑壓力非常大,壓著內(nèi)屏和半導(dǎo)電帶嵌入導(dǎo)體縫隙內(nèi),縫隙處對應(yīng)絕緣相應(yīng)的向內(nèi)陷,整體看起來內(nèi)屏與絕緣界面出現(xiàn)凸凹不平的情況。為了緩解壓力,則需增加模具模芯孔徑,增大模芯與導(dǎo)體外徑之間的縫隙從而減小擠出壓力[6]。
為了驗(yàn)證該想法,重新定制了一套模具,并增加了內(nèi)模的角度,模芯孔徑增大到25.6mm,采用新制模具再次經(jīng)試制,凹陷情況明顯變輕,見圖4。這說明采用的適當(dāng)?shù)臄D塑模具能緩解擠塑壓力,擠塑模具也是凹陷情況的因素之一。
圖4 還有輕微凹陷的切片圖
半導(dǎo)電帶為何會導(dǎo)致凹陷呢?又如何解決呢?經(jīng)咨詢和請教有關(guān)材料廠家和同行的技術(shù)人員,給出的建議是,更換半導(dǎo)電帶材質(zhì),分析可能是由于該材質(zhì)的強(qiáng)度較低。將半導(dǎo)電帶材質(zhì)取樣測試,發(fā)現(xiàn)本次采用的半導(dǎo)電帶只有40N/15mm,由于強(qiáng)度低,可能在高溫下產(chǎn)生變形、變軟的情況,在擠塑較大壓力下出現(xiàn)了嵌入到導(dǎo)體的縫隙內(nèi)的情況。
經(jīng)材料廠家推薦,采用了強(qiáng)度高的半導(dǎo)電尼龍帶,該材質(zhì)強(qiáng)度不低于120/cm。為進(jìn)一步驗(yàn)證,還采用原400mm2的導(dǎo)體,繞包了半導(dǎo)電尼龍帶之后,按最初的工藝生產(chǎn),經(jīng)取樣對比發(fā)現(xiàn),凹陷情況明顯變輕。這說明半導(dǎo)電帶的材質(zhì)強(qiáng)度低,也是原因之一,因此,為了減緩凹陷情況,可采用較高強(qiáng)度的半導(dǎo)電帶。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),本批次的400mm2的鋁導(dǎo)體采用的鋁桿是A6桿,而A6桿的強(qiáng)度偏高,相對較硬,加上單絲較粗,絞合后表面不服帖,致使產(chǎn)生了松散、縫隙大的不良情況。要改善鋁導(dǎo)體表面的狀況,可采取以下措施:
a.采用強(qiáng)度小的A4或A2鋁桿,單絲強(qiáng)度低,伸長和柔軟性較好,即使較粗的單絲,絞合后最外層相對較為平整;
b.絞合工序的絞線機(jī)設(shè)備采用自帶預(yù)成型裝置,該裝置也可以減小導(dǎo)體的內(nèi)應(yīng)力,從而減緩導(dǎo)體成型后由于應(yīng)力而松散的程度;
c.絞線工序?qū)w在出牽引上盤之前這段不受力,易松,尤其是大截面的導(dǎo)體,若不固定,就會出現(xiàn)松散現(xiàn)象,導(dǎo)體的端頭一旦松散,則會順延至整段導(dǎo)體松散。因此,大截面的鋁導(dǎo)體端頭,出牽引后應(yīng)采用抱箍等加以固定以保證該段導(dǎo)體在上盤之前不會出現(xiàn)導(dǎo)體松股的情況;
d.采用合適的絞線模具,既保證產(chǎn)品的性能,又能保證表面平整緊密;
e.可采用型線導(dǎo)體設(shè)計(jì)工藝,型線導(dǎo)體設(shè)計(jì)工藝由于其特殊異形單絲組成,該設(shè)計(jì)可以保證表面光滑平整且縫隙小。
機(jī)頭壓力過大,這和擠塑模具相關(guān)。正常情況下,機(jī)頭壓力有點(diǎn)大,無非就會壓著內(nèi)屏嵌入到導(dǎo)體表面,絕緣與內(nèi)屏間不至于會引起凸凹不平的情況,但是,當(dāng)導(dǎo)體繞包了半導(dǎo)電帶之后,又沒有適當(dāng)?shù)臏p小機(jī)頭壓力,這樣擠出的內(nèi)屏料是一定的,隨著半導(dǎo)電帶在高溫下軟化、變形,部分內(nèi)屏料就會進(jìn)入到凹陷處,自然而然的絕緣料也進(jìn)入到內(nèi)屏凹陷處,進(jìn)而就出現(xiàn)了導(dǎo)體內(nèi)屏蔽層凹陷嚴(yán)重的情況。
減小機(jī)頭壓力,可通過采用合適的擠塑模具緩解,主要通過增大導(dǎo)體與襯模之間的間隙,加大襯模的角度等辦法解決。
綜上所述,絞線導(dǎo)體表面松散、縫隙大、及采用的半導(dǎo)電帶強(qiáng)度低、擠塑模具不合適等綜合因素,是致使繞包了半導(dǎo)電帶的中壓交聯(lián)電纜導(dǎo)體屏蔽凹陷的情況的原因,本文也提供了可行的解決措施。因?yàn)槿龑庸矓D工序費(fèi)時(shí)費(fèi)力,試制浪費(fèi)較大,本人通過實(shí)際生產(chǎn)研發(fā),加以分析和驗(yàn)證后,撰寫了此文,以供同行業(yè)參考。