張 偉
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司型鋼煉鐵廠(chǎng),山東 濟(jì)南 271104)
燒結(jié)生產(chǎn)是冶金工業(yè)中污染最嚴(yán)重的工序之一,燒結(jié)污染治理技術(shù)一直是鋼鐵行業(yè)污染治理主要研究的課題。根據(jù)對(duì)我國(guó)主要鋼鐵企業(yè)近幾年的統(tǒng)計(jì),在包括采選礦、燒結(jié)、球團(tuán)、焦化、煉鐵、煉鋼和軋鋼在內(nèi)的鋼鐵企業(yè)各生產(chǎn)工序中,燒結(jié)、球團(tuán)工序排放的NOx占鋼鐵企業(yè)主工序NOx排放總量的一半,各主要工序NOx排放情況見(jiàn)表1[1]。因此,控制和減少燒結(jié)、 球團(tuán)工序NOx產(chǎn)生與排放是整個(gè)鋼鐵行業(yè)NOx減排的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
按照我國(guó)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣〔2019〕35號(hào))的相關(guān)要求,全流程鋼鐵企業(yè),燒結(jié)系統(tǒng)控制NOx排放達(dá)標(biāo)尤為突出。為實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,大部分企業(yè)已采取燒結(jié)原燃料源頭治理[2]、不同工藝條件下的脫硫脫硝工藝。由于目前脫硫脫硝工藝本身還在逐步改進(jìn)過(guò)程中,部分時(shí)段仍然會(huì)出現(xiàn)階段性排放超標(biāo)現(xiàn)象。為此,在現(xiàn)有條件下,從燒結(jié)系統(tǒng)工序中優(yōu)化工藝操作,適當(dāng)降低生產(chǎn)負(fù)荷,滿(mǎn)足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,已成為一種積極應(yīng)對(duì)措施。本文的研究,圍繞降低燒結(jié)機(jī)機(jī)速及提前燒結(jié)終點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)減少NOx的生成量。
表1 全流程鋼鐵企業(yè)主要生產(chǎn)工序NOx排放情況表
在現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及原燃料質(zhì)量條件下,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)煙氣排放滿(mǎn)足第四時(shí)段排放要求(顆粒物10 mg/m3;SO235 mg/m3;NOx 50mg/m3)。
通過(guò)降低燒結(jié)機(jī)機(jī)速,提前燒結(jié)終點(diǎn),減小燒結(jié)機(jī)燃燒帶面積,減少NOx產(chǎn)生量;同時(shí)終點(diǎn)提前后,機(jī)上冷卻部分冷空氣通過(guò)燒結(jié)礦料面進(jìn)入煙氣系統(tǒng),稀釋煙氣中的NOx,從而降低煙氣NOx含量。
為期一周時(shí)間,分別在我公司4座105 m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行了降低NOx生產(chǎn)試驗(yàn),試驗(yàn)條件如下:
8∶20上料量由236.9 t/h降至184 t/h,布料厚度保持680 mm。9:00總管負(fù)壓降至-7.8 kPa,終點(diǎn)提前至13#風(fēng)箱(共16個(gè)風(fēng)箱),總管廢氣溫度升高至188 ℃,開(kāi)啟兩個(gè)卸灰閥對(duì)冷風(fēng)降溫,燒結(jié)機(jī)機(jī)速由1.38 m/min降至1.07 m/min,NOx由273 mg/m3降至150 mg/m3。因總管廢氣溫度持續(xù)偏高,到9∶30開(kāi)啟4個(gè)卸灰閥兌冷風(fēng),燒結(jié)機(jī)機(jī)速降至0.85 m/min,終點(diǎn)提前至11#風(fēng)箱,廢氣溫度達(dá)到190 ℃,NOx濃度116 mg/m3。9∶40為控制溫度機(jī)速調(diào)整至1.07 m/min,卸灰閥開(kāi)到7個(gè)終點(diǎn)后移至13、14#風(fēng)箱,NOx升高至149 mg/m3。10∶00將上料量調(diào)整至161 t/h,布料厚度保持680 mm,燒結(jié)機(jī)機(jī)速降低至0.88 m/min,為控制廢氣溫度逐步開(kāi)啟卸灰閥,所有卸灰閥全部打開(kāi)后廢氣溫度穩(wěn)定在140 ℃左右,總管負(fù)壓-6.3 kPa,終點(diǎn)在12#風(fēng)箱,NOx最低到50.15 mg/m3,氧含量17.8%(正常氧含量15.4%),到12∶00試驗(yàn)結(jié)束。
9∶10上料量由553 t/h降至436 t/h,燒結(jié)機(jī)機(jī)速由1.79 m/min降至1.29 m/min,燒結(jié)終點(diǎn)由24#風(fēng)箱提前至23#風(fēng)箱(共27個(gè)風(fēng)箱),NOx由161 mg/m3下降至116 mg/m3,后調(diào)整機(jī)速至1.0 m/min,廢氣溫度由127 ℃升高至151 ℃,開(kāi)兩個(gè)卸灰閥兌冷風(fēng),NOx降至99.4 mg/m3,終點(diǎn)提前至18#風(fēng)箱,NOx降至87 mg/m3。但隨著卸灰閥開(kāi)啟到4個(gè),兌入冷風(fēng)后負(fù)壓下降至-11.3 kPa,終點(diǎn)開(kāi)始后移至23#風(fēng)箱,NOx上升至129 mg/m3,于是將卸灰閥全部關(guān)閉,負(fù)壓升高,終點(diǎn)提前至17-18#風(fēng)箱時(shí),NOx穩(wěn)定在90 mg/m3左右,最低42.15 mg/m3,控制溫度只開(kāi)了2個(gè)卸灰閥(兩個(gè)煙道各一個(gè)),氧含量19.3%。機(jī)速穩(wěn)定在1.05-1.1 m/min,上料量340 t/h,總管負(fù)壓-11.5 kPa,NOx穩(wěn)定在45 mg/m3左右。
13∶25開(kāi)始降低上料量,由560 t/h降至420 t/h,14∶05兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)機(jī)速降至1.11 m/min,1#機(jī)終點(diǎn)提前至15#風(fēng)箱,總管廢氣溫度由100 ℃升高至136 ℃;2#機(jī)終點(diǎn)提前至13#風(fēng)箱,廢氣溫度升高至104 ℃,NOx由176 mg/m3降至135 mg/m3。14∶25上料量降低至390 t/h,燒結(jié)機(jī)機(jī)速降低至1.06 m/min,NOx降至127 mg/m3;15∶50上料量降低至358 t/h,1#機(jī)速降低至0.84 m/min,2#機(jī)機(jī)速0.88 m/min,1#燒結(jié)機(jī)終點(diǎn)提前至13#風(fēng)箱,2#燒結(jié)機(jī)提前至12#風(fēng)箱,NOx降低至46.2 mg/m3。因1#機(jī)煙氣溫度達(dá)到174 ℃,于14∶15和14∶25開(kāi)啟兩個(gè)卸灰閥兌冷風(fēng),后因溫度下降較快在14∶40全部關(guān)閉。
(1)3#燒結(jié)機(jī)因NOx基礎(chǔ)含量高,降低幅度較大。燒結(jié)機(jī)機(jī)速在0.88 m/min,最低降低至50.15 mg/m3,終點(diǎn)位置在11#風(fēng)箱時(shí)達(dá)到低點(diǎn),氧含量達(dá)到14.8 %,風(fēng)機(jī)出口溫度達(dá)到140 ℃。
(2)4#燒結(jié)機(jī)通過(guò)試驗(yàn),機(jī)速控制在1.05-1.1 m/min,終點(diǎn)控制在17-18#風(fēng)箱,NOx能夠滿(mǎn)足第四時(shí)段排放要求,最低降低到42.15 mg/m3,氧含量達(dá)到15.3 %,開(kāi)啟卸灰閥1組就能滿(mǎn)足要求,總管廢氣溫度達(dá)到150 ℃。
(3)1#、2#燒結(jié)機(jī)通過(guò)試驗(yàn),1#燒結(jié)機(jī)機(jī)速在0.84 m/min,終點(diǎn)控制在13#風(fēng)箱;2#燒結(jié)機(jī)機(jī)速在0.88 m/min,終點(diǎn)控制在12#風(fēng)箱。NOx含量降低到44.35 mg/m3,脫硫入口溫度最高至146 ℃,基本不用開(kāi)卸灰閥兌冷風(fēng)。
通過(guò)采取如上措施進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn),四臺(tái)燒結(jié)機(jī)都能夠達(dá)到降低煙氣NOx含量,基本滿(mǎn)足排放要求,不同工藝參條件下各臺(tái)燒結(jié)機(jī)NOx排放試驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表2。
表2 不同工藝參條件下各臺(tái)燒結(jié)機(jī)NOx排放試驗(yàn)結(jié)果
匯總分析統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)期間機(jī)速調(diào)整后對(duì)產(chǎn)量影響的變化,根據(jù)上料量分析,四臺(tái)燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量影響具體見(jiàn)表3。
表3 滿(mǎn)足排放要求前提下對(duì)產(chǎn)量影響
通過(guò)在4座105m2燒結(jié)連續(xù)性工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn),分析測(cè)試數(shù)據(jù),可以看出,通過(guò)降低生產(chǎn)負(fù)荷,提前燒結(jié)終點(diǎn),能夠有效降低煙氣中NOx含量,煙氣NOx含量由273 mg/m3以上降至最低42.15 mg/m3以下,滿(mǎn)足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求,但由此帶來(lái)燒結(jié)礦產(chǎn)量較正常生產(chǎn)條件下降30%左右。其他排放指標(biāo)在試驗(yàn)過(guò)程中因生產(chǎn)波動(dòng)也會(huì)產(chǎn)生波動(dòng),但都能有效控制排放指標(biāo)滿(mǎn)足第四時(shí)段排放要求,此方法值得同行單位借鑒。同時(shí)須注意到如下幾個(gè)方面:
(1)因終點(diǎn)提前后會(huì)使燒結(jié)礦在燒結(jié)機(jī)平面進(jìn)行機(jī)上冷卻,導(dǎo)致煙道溫度高,對(duì)脫硫系統(tǒng)造成一定的影響,一般溫度要求不超150 ℃即可。
(2)通過(guò)連續(xù)性生產(chǎn)試驗(yàn)可以看出,在這種生產(chǎn)模式下,有可能會(huì)導(dǎo)致煙氣中氧含量升高,正常生產(chǎn)情況下,須關(guān)注氧含量變化情況。
(3)降低燒結(jié)機(jī)機(jī)速后設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)速度過(guò)慢,影響布料效果,需優(yōu)化調(diào)整布料制度。
(4)終點(diǎn)提前后機(jī)尾斷面基本無(wú)紅火層,燒結(jié)礦在燒結(jié)機(jī)上冷卻完,因冷卻時(shí)間短會(huì)造成局部急冷,對(duì)強(qiáng)度造成一定的影響,燒結(jié)礦中大粒級(jí)會(huì)增加,高爐實(shí)際使用時(shí)需均勻配加。
(5)機(jī)上冷卻后,冷卻機(jī)上余熱鍋爐蒸汽壓力降低至0.1 MPa,基本不再產(chǎn)生蒸汽。
(6)因終點(diǎn)提前,影響燒結(jié)礦產(chǎn)量,綜合考慮環(huán)保與產(chǎn)量因素,如鐵廠(chǎng)燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能富裕,可采取此試驗(yàn)方法實(shí)現(xiàn)NOx達(dá)標(biāo)排放。