胡亮,易如方,李順,陳湘
(1.中車株洲電力機(jī)車有限公司,湖南 株洲 412001; 2.株洲中車時代電氣股份有限公司,湖南 株洲 412001)
隨著普速鐵路160 km/h動力集中動車組[1](以下簡稱:動集)的批量上線,憑借其經(jīng)濟(jì)合理、乘坐舒適、技術(shù)先進(jìn)和運(yùn)用靈活等特點,動集深受廣大旅客的好評. 動車組拖車空調(diào)采用的是25G型客車的空調(diào)機(jī)組. 該空調(diào)機(jī)組廣泛安裝于25G客車上,是普速鐵路空調(diào)旅客列車的主要設(shè)備. 自2019年CR200J-2008動車組投入現(xiàn)場運(yùn)用以來,該列動車組多次在運(yùn)行過程中出現(xiàn)拖車空調(diào)壓縮機(jī)過流故障,該故障頻繁發(fā)生導(dǎo)致部分拖車的空調(diào)制冷停機(jī),在氣候炎熱地區(qū)空調(diào)制冷故障不僅影響旅客乘車舒適性,甚至危害旅客生命安全,因此該問題亟需解決.
針對空調(diào)機(jī)組發(fā)生的故障,我國技術(shù)人員進(jìn)行了大量的研究. 據(jù)統(tǒng)計,空調(diào)機(jī)組故障主要有制冷系統(tǒng)泄露故障、空調(diào)機(jī)組不制冷故障、制冷不良故障、風(fēng)機(jī)故障和接插件故障等. 文獻(xiàn)[2-6]主要解決了空調(diào)機(jī)組不制冷、制冷效果差、制冷不良等故障. 文獻(xiàn)[7-10]主要解決了空調(diào)機(jī)組壓縮機(jī)故障等問題. 文獻(xiàn)[11-13]主要解決了空調(diào)電氣系統(tǒng)故障等問題. 文獻(xiàn)[14-15]主要對城軌車輛空調(diào)故障進(jìn)行了分析. 文獻(xiàn)[16]主要解決了DC 600V供電客車空調(diào)機(jī)組主電源加裝漏電保護(hù)斷路器后頻繁出現(xiàn)意外分?jǐn)嗟膯栴}. 但是以上的研究均針對空調(diào)機(jī)組及其相關(guān)電氣線路的故障情況,并未對空調(diào)制冷過流誤報警問題進(jìn)行研究和分析.
本文從鐵路客車空調(diào)機(jī)組原理入手,對客車逆變電源輸出特性進(jìn)行理論研究,重點分析了動集拖車空調(diào)過流故障,經(jīng)過研究對比和現(xiàn)場測試,找到故障的主要原因,并提出解決方案.
動集拖車采用了原25G型客車,該客車在進(jìn)行普速干線客運(yùn)牽引時存在客車空調(diào)制冷工況下壓縮機(jī)過流的慣性故障. 處理該類故障時,一般是更換拖車壓縮機(jī)相應(yīng)的自動開關(guān)、接觸器或者車廂控制PLC后,基本能消除壓縮機(jī)過流故障;如果某節(jié)車廂仍頻繁發(fā)生該問題,由于“機(jī)車+客車”牽引模式的易編組性,可采用更換車廂的方式,最終也可以解決該問題.
2020年5月現(xiàn)場運(yùn)用單位反饋CR200J-2008動車組自投入運(yùn)行以來,拖車頻繁報拖車空調(diào)壓縮機(jī)過流故障. 該故障與以往同類故障相比,雖然故障現(xiàn)象一樣,但采用以往的解決方法均無法有效的徹底解決該問題. 經(jīng)現(xiàn)場進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)該故障與以往類似空調(diào)壓縮機(jī)過流故障相比,主要有3個不同點:1)頻繁報故障的車組為1、3、5、7(都為奇數(shù));2)發(fā)生故障時刻基本均為動車組過分相斷電時;3)過分相后列車供電(簡稱:列供)DC 600 V電壓二路電壓下降趨勢快于一路.
拖車供電裝置由車端連接器、列供干線、電氣綜合控制柜、變流器、空調(diào)控制柜等組成. 拖車空調(diào)供電原理圖見圖1. 動力車提供的2路DC 600 V電源通過車端連接器引入電氣綜合控制柜,通過逆變將DC 600 V變換成三相380 V、50 Hz交流電,通過空調(diào)控制柜向空調(diào)機(jī)組供電.
圖1 拖車空調(diào)供電原理圖
拖車空調(diào)機(jī)組每臺空調(diào)配置兩個獨(dú)立制冷系統(tǒng). 壓縮機(jī)將制冷劑壓縮成高溫高壓的蒸氣進(jìn)入風(fēng)冷冷凝器,經(jīng)外界空氣的強(qiáng)制冷卻,冷凝成常溫高壓的液體,進(jìn)入毛細(xì)管降壓,變成低溫低壓的氣液混合冷媒,然后進(jìn)入蒸發(fā)器,吸收流過蒸發(fā)器的空氣的熱量,蒸發(fā)成低溫低壓的蒸氣,最后進(jìn)入氣液分離器,被壓縮機(jī)吸入,完成一個制冷循環(huán). 壓縮機(jī)不斷工作,達(dá)到連續(xù)制冷的效果.
1)過載、過流保護(hù)
拖車電氣綜合控制柜是集供電電源轉(zhuǎn)換控制、空調(diào)機(jī)組控制、應(yīng)急電源控制、照明控制、列車網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等功能單元一體的綜合控制柜,它對空調(diào)機(jī)組壓縮機(jī)進(jìn)行過載保護(hù)和過流保護(hù). 正常運(yùn)行時,綜合控制柜內(nèi)的可編程邏輯控制器主機(jī)(簡稱PLC主機(jī))通過電流傳感器實時采集、檢測壓縮機(jī)的三相工作電流,當(dāng)測得壓縮機(jī)線電流為設(shè)定值的1.5倍并持續(xù)1 min,將對壓縮機(jī)進(jìn)行過載保護(hù);當(dāng)測得壓縮機(jī)線電流為設(shè)定值的2倍并持續(xù)2 s,將對壓縮機(jī)進(jìn)行過流保護(hù).
2)過流原理
動力車列供裝置檢測到無網(wǎng)壓后,立即封鎖四象限整流器的脈沖,其直流電壓隨著負(fù)載的消耗而緩慢下降. 直流電壓與輸出電壓滿足:
其中uab表示三相輸出線電壓有效值,Ma表示調(diào)制度,Ud表示直流電壓.
拖車逆變電源要求電壓諧波含量不大于5%,為了降低逆變電源的低通濾波器的尺寸以及重量,拖車逆變器的調(diào)制度限制在線性工作區(qū)內(nèi),即aM的取值范圍為0~0.707.
當(dāng)逆變電源的直流電壓隨著負(fù)載的消耗而逐漸降低后,如三相逆變器封鎖不及時,將出現(xiàn)三相輸出線電壓逐漸降低的現(xiàn)象,此時三相逆變器的控制系統(tǒng)控制其頻率輸出仍然設(shè)定為50 Hz,即輸出頻率保持不變,而輸出線電壓下降. 三相異步電機(jī)的轉(zhuǎn)矩與輸入電壓的關(guān)系如下:
其中,T表示轉(zhuǎn)矩,m表示定子相數(shù),p表示極對數(shù),1U表示輸入電壓,2R′表示折算到定子端的轉(zhuǎn)子繞組電阻,s表示轉(zhuǎn)差率,1f表示同步轉(zhuǎn)速,1R表示定子繞組電阻,1Xσ表示定子繞組漏電抗,2Xσ′表示折算到定子端的轉(zhuǎn)子繞組漏電抗,1σ表示校正系數(shù).
從式(2)可以看出轉(zhuǎn)矩與電源電壓的平方成正比,假設(shè)正常輸入電壓時負(fù)載轉(zhuǎn)矩為1T,由于輸入電壓下降使電磁轉(zhuǎn)矩T下降很多,由于此時負(fù)載轉(zhuǎn)矩不變,所以T小于1T的平衡關(guān)系受到破壞,導(dǎo)致電動機(jī)轉(zhuǎn)速的下降,即轉(zhuǎn)差率s增大;它又引起轉(zhuǎn)子電壓平衡的變化,使轉(zhuǎn)子電流增大,轉(zhuǎn)子電流增大也就是造成定子電流隨之增大,導(dǎo)致了此時的空調(diào)壓縮機(jī)瞬時輸入峰值過流.
由于空調(diào)壓縮機(jī)輸入峰值過流存在的時間很短,不足以達(dá)到PLC主機(jī)引發(fā)過流保護(hù)的條件,因此空調(diào)壓縮機(jī)正常關(guān)斷情況下,不會引起PLC主機(jī)發(fā)出過流信號,引發(fā)空調(diào)壓縮機(jī)過流保護(hù).
發(fā)生故障以后,對拖車進(jìn)行初步的故障排查工作. 通過對空調(diào)壓縮機(jī)電流進(jìn)行跟蹤記錄發(fā)現(xiàn),空調(diào)壓縮機(jī)在工作時電流正常,不存在瞬間電流過大的情況. 但在過分相斷電時,空調(diào)壓縮機(jī)存在瞬間沖擊電流過大的情況. 經(jīng)過進(jìn)一步測試發(fā)現(xiàn),電流瞬間沖擊時間維持在20~40 ms,不足以導(dǎo)致觸發(fā)空調(diào)制冷過流故障. 除了空調(diào)機(jī)組本身故障外,空調(diào)過流還與拖車主要設(shè)備(包括拖車綜合柜內(nèi)自動開關(guān)、繼電器、PLC控制器和網(wǎng)絡(luò)模塊等設(shè)備)、動力車供電裝置等有關(guān),需逐一排查.
經(jīng)過普查,在現(xiàn)場運(yùn)行的動車組中,除CR200J- 2008動車組頻繁報空調(diào)過流故障外,其他同一區(qū)間的動車組未頻繁報警,因此對CR200J-2008動車組拖車進(jìn)行分析,拖車設(shè)備配置情況見表1.
動集采用的是我國普遍運(yùn)用的DC 600 V列供系統(tǒng)[17-19],動車組1/3/5/7車廂為列供一路供電,動車組2/4/6/8車廂為列供二路供電. 由表1可知,拖車車下電源逆變器有兩個供應(yīng)商,其中列供一路供電回路中有一個車廂是供應(yīng)商B提供的逆變器,列供二路供電回路中均為同一供應(yīng)商A提供的逆變器,初步判斷可能是逆變器供應(yīng)商配置差異導(dǎo)致故障.
表1 拖車主要設(shè)備配置情況
經(jīng)過對動車組3、5車廂空調(diào)故障記錄的列供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn):
1)空調(diào)過流故障報出時,列供二路輸出電壓小于DC 200 V,輸出電流基本為0A;
2)過分相后,一、二路列供電壓下降趨勢不同,二路電壓下降趨勢快于一路電壓,過分相時列供停止輸出的時間段內(nèi),電壓的下降不一致,是由列供裝置輸出特性和后端負(fù)載的配置共同導(dǎo)致的;
3)故障履歷列表顯示:動力車運(yùn)行正常,無故障報警.
為了驗證是否為動力車列供電源側(cè)導(dǎo)致故障問題,對列供電源進(jìn)行了電源特性測試、空載列供輸出電壓測試、輕載列供輸出電壓測試和滿載列供輸出電壓測試.
電源特性測試和空載列供輸出電壓測試結(jié)果表明動力車列供裝置狀態(tài)并無異常. 但在輕載和重載列供輸出電壓測試(投入拖車負(fù)載試驗)時,發(fā)現(xiàn)列供一、二路輸出電壓下降趨勢不一致. 投入1~8車廂,關(guān)閉所有用電負(fù)載. 然后在該工況下進(jìn)行模擬過分相試驗,試驗結(jié)果如圖2.
圖2 滿載試驗列供一、二路電壓下降趨勢記錄波形
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)列供過分相時斷開列供時間段電壓下降的波形不一致與后端用電負(fù)載的配置有關(guān),還需對拖車相關(guān)負(fù)載設(shè)備進(jìn)行深入測試.
由于拖車逆變器采用了兩個供應(yīng)商(A和B)提供的產(chǎn)品,因此分別選擇01、03兩個車廂進(jìn)行過分相后的斷電測試對比. 圖3為部件供應(yīng)商A和B的逆變器在過分相斷電后的波形圖.
圖3 車廂逆變電源過分相斷電測試
從圖2可以看出,不同供應(yīng)商提供的逆變電源過分相后關(guān)斷時間點存在差異. 部件供應(yīng)商A的逆變電源直流電壓在100 ms時降低到DC 400 V以下,并且在停止輸出的過程中觸發(fā)了峰值過流故障;而部件供應(yīng)商B的逆變電源直流電壓在400 ms時降低到DC 400 V以下,其輸出電流緩慢下降,停機(jī)的過程中未觸發(fā)輸出峰值過流故障.
正常供電后,PLC通過電流傳感器實時采集壓縮機(jī)電流,電流傳感器互感壓縮機(jī)電流按斜率轉(zhuǎn)變?yōu)镈C 0~10 V電壓,PLC采集0~10 V電壓轉(zhuǎn)化為實時電流. PLC實時判斷采集的壓縮機(jī)電流,當(dāng)壓縮機(jī)電流高于設(shè)定值2倍后開始計時,高于2倍設(shè)定值持續(xù)2 s,觸摸屏報制冷過流故障.
過分相時,由于動力車列供系統(tǒng)要停止DC 600 V供電,拖車DC 600 V設(shè)備也要停止工作. 動車組是否在過分相,需要拖車PLC主機(jī)檢測和比較兩路列供母線電壓來判斷,具體邏輯為:當(dāng)兩路母線電壓均低于DC 400 V時,PLC判斷動車組此時處于過分相斷電狀態(tài),切斷拖車逆變器、空調(diào)等設(shè)備的電源. 如果當(dāng)兩路母線的任一路母線電壓低于DC 400 V、而另一路母線電壓高于DC 400 V,PLC不能判斷是否為過分相狀態(tài),重復(fù)檢測.
對拖車記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)PLC檢測到的過電流是過分相后列供斷開輸出的時間段內(nèi)產(chǎn)生的,但由于列供一、二路斷開后短時內(nèi)電壓下降不一致(具體表現(xiàn)為車輛列供母線電壓一路高于DC 400 V、另一路低于DC 400 V),此時PLC檢測到的峰值過流后自身判斷非過分相,PLC將峰值過流故障進(jìn)行了鎖存,當(dāng)延時重復(fù)持續(xù)到2 s,觸發(fā)空調(diào)過電流報警邏輯.
經(jīng)過以上分析可以看出,拖車空調(diào)回路檢測到過峰值過流,但過流持續(xù)時間較短且未超過2 s,與其設(shè)定的故障判斷邏輯不符,因此該故障屬于誤報警. 由于動車組過分相后,受拖車負(fù)載斷電后直流電壓下降特性差異的影響,列車兩路DC 600 V母線上電壓下降速度不一致,而PLC過分相邏輯判斷母線電壓下降不一致存在延時等待問題,最終導(dǎo)致過流故障鎖定后PLC發(fā)出空調(diào)過流的誤報警. 解決方法可以從解決母線電壓下降不一致和PLC邏輯判斷延時等待兩個方面入手.
方案一是在一、二路列供回路中均安裝供應(yīng)商D的拖車逆變器,因逆變器斷電后電壓下降特性基本相同,在拖車過分相后,DC 600 V一、二路列供回路電壓下降時間基本一致,PLC過分相后的邏輯判斷可以避免延時等待,達(dá)到過分相后防止空調(diào)過流誤報警的目的.
方案二是對PLC檢測過分相的邏輯進(jìn)行修改,在PLC檢測到DC 600 V一、二路列供回路電壓下降時間不一致后,對延時等待的邏輯進(jìn)行優(yōu)化,防止PLC檢測到一路過流后鎖定該故障信息,達(dá)到消除誤報警故障的目的.
經(jīng)過現(xiàn)場試驗驗證,兩種方案都能有效解決CR200J-2008動車組空調(diào)過流報警問題. 由于25G客車屬于成熟定型產(chǎn)品,更改PLC邏輯涉及到很多方面程序,難度較大,因此實施方案主要以方案一為主. 此外,建議動車組制造商在動車組出廠前充分考慮拖車逆變器由于供應(yīng)商不同導(dǎo)致特性的差異,進(jìn)行選擇性的編組,確保動集運(yùn)行正常.