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高級氧化+TIC 厭氧+水解酸化+A/O 工藝處理制藥廢水

2021-09-02 05:53王蓉施昌平
生物化工 2021年4期
關(guān)鍵詞:酸化制藥水解

王蓉,施昌平

(1.武漢華維環(huán)境工程技術(shù)有限公司,湖北武漢 430070;2.武漢泰昌源環(huán)保科技有限公司,湖北武漢 430000)

在甾體激素類原料藥及中間體生物發(fā)酵、生物制劑及轉(zhuǎn)化研發(fā)中,主要產(chǎn)品有雄烯二酮系列、9-羥基-雄烯二酮系列、1,4-雄烯二酮系列;其生產(chǎn)廢水分為高濃度廢水和低濃度廢水,高濃度廢水主要為生產(chǎn)車間生產(chǎn)藥劑時產(chǎn)生的廢水,其生物毒性大、可生化性差[1-2];低濃度廢水主要為沖洗廢水以及生活污水等。隨著制藥行業(yè)的不斷發(fā)展,其對外界環(huán)境的污染問題逐漸受到人們的重視。據(jù)統(tǒng)計,制藥工業(yè)占全國工業(yè)總產(chǎn)值的1.7%,而污水排放量占2%。制藥工業(yè)已經(jīng)成為國家環(huán)保規(guī)劃中重點(diǎn)治理的12 個行業(yè)之一。目前,國家已經(jīng)出臺各類《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,采用強(qiáng)制手段進(jìn)一步控制行業(yè)對環(huán)境的污染,研究適合其污染物處理的技術(shù)工藝已經(jīng)迫在眉睫[3]。

由于制藥廢水中的有機(jī)溶媒和抗生素成分對微生物具有較強(qiáng)的抑制作用,制藥廢水經(jīng)常規(guī)生化處理后,含有未完全降解的小分子有機(jī)物以及少量的長鏈羧酸、酯類等分子量較大的有機(jī)物,使廢水呈現(xiàn)淡黃色[4]。

制藥廢水必要時需采用物化法與生化法等多種方法聯(lián)合對廢水進(jìn)行深度處理,可以達(dá)到較好的處理效果。湖北某藥業(yè)公司發(fā)酵類制藥企業(yè)采用“高級氧化+TIC 厭氧+水解酸化+A/O”工藝處理發(fā)酵類制藥廠污水,現(xiàn)對該工藝的應(yīng)用效果進(jìn)行評估。

1 廢水水量與水質(zhì)

污水站設(shè)計進(jìn)水量為700 m3/d,主要處理甾體激素系列原料藥及中間體廢水,其中高濃廢水100 m3/d,低濃度廢水600 m3/d,廢水在廠區(qū)進(jìn)行處理后排入工業(yè)園區(qū)配套的污水處理廠,項目設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)見表1。

表1 進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L

2 工程設(shè)計

2.1 工藝流程

發(fā)酵廢水進(jìn)組合氣浮,投加破乳劑去除廢水中的含油物質(zhì),出水進(jìn)調(diào)節(jié)池。

精制工段其他廢水(含丙酮、DMSO、DMF、二氯甲烷、戊二醛、三苯基磷、甲苯廢水)進(jìn)高級氧化池,通過投加氧化劑將水中的大分子、長鏈有機(jī)污染物氧化成小分子、短鏈物質(zhì),進(jìn)行開環(huán)斷鏈,提高廢水的可生化性,同時去除部分CODCr。高級氧化池出水進(jìn)調(diào)節(jié)池。

組合氣浮出水、高級氧化池出水、精制工段含甲醇廢水、低濃度廢水進(jìn)調(diào)節(jié)池,均質(zhì)均量。然后泵抽至生物選擇池和TIC 厭氧反應(yīng)器,去除大量的有機(jī)污染負(fù)荷,出水進(jìn)深度水解酸化池,由于廢水在TIC 厭氧反應(yīng)器中被去除了大部分的有機(jī)污染物,導(dǎo)致出水的BOD5/CODCr的比值較低,可生化性能較差。廢水進(jìn)水解酸化池后進(jìn)一步提高廢水的可生化性,使得后續(xù)好氧生物處理的難度減小。

水解酸化池出水自流進(jìn)A/O 池,進(jìn)一步降低水中的有機(jī)污染物,泥水混合物在二沉池中完成泥水分離,污泥大部分回流至A 池,剩余污泥排入污泥池;二沉池出水自流進(jìn)入混凝終沉池,去除殘留的有機(jī)污染物,確保廢水達(dá)標(biāo)排放。

系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥由疊螺機(jī)脫水,濾液回至調(diào)節(jié)池,泥餅外運(yùn)交有資質(zhì)單位處置。廢水處理工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程

2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

(1)組合氣?。ㄔO(shè)備)。1 套,組合氣浮(含混凝區(qū)),設(shè)計水量Q=5 m3/h,配套污泥泵1 臺,利用溶氣裝置產(chǎn)生的溶氣水中的微氣泡與廢水中的油類物質(zhì)和細(xì)微懸浮物結(jié)合在一起,隨氣泡升到水面,形成浮渣得以去除。

(2)高級氧化池(設(shè)備)。1 座,碳鋼防腐,配套攪拌裝置1套、在線pH計1臺、污泥泵2臺(1用1備)、Fenton 氧化罐1 套。通過投加強(qiáng)氧化劑來進(jìn)行斷鍵、開環(huán),提高廢水的可生化性,并去除部分CODCr。Fenton 氧化池采用序批式。

(3)調(diào)節(jié)池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)計水量Q=700 m3/d,有效容積V=700 m3,停留時間HRT=24 h,配套提升泵2 臺(1 用1 備)、液位控制裝置1 套、潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 套、電磁流量計1 套。高級氧化池出水、組合氣浮出水、精制工段含甲醇廢水、低濃度廢水進(jìn)調(diào)節(jié)池,均質(zhì)均量,防止水質(zhì)、水量的突然變化對后續(xù)工藝段造成沖擊。

(4)生物選擇池(設(shè)備)。1 座,鋼結(jié)構(gòu)防腐。設(shè)計水量Q=700 m3/d,有效容積V=180 m3,停留時間HRT=6 h。配套變頻循環(huán)泵3 臺、潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 臺、蒸汽氣水混合器1 臺、生物選擇池罐體1 個、熱交換系統(tǒng)1 套。生物選擇池與TIC 厭氧反應(yīng)器配套,具有攪拌、加溫、循環(huán)和提高廢水可生化性的功能。

(5)TIC 厭氧反應(yīng)器(設(shè)備)。1 座,鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)壁防腐,外壁保溫。設(shè)計水量Q=700 m3/d,設(shè)計尺寸D×H=φ7.0 m×24.0 m。配套火炬系統(tǒng)1 套、污泥螺桿泵1 臺。該設(shè)備為武漢泰昌源環(huán)??萍加邢薰緦S屑夹g(shù)開發(fā)的厭氧反應(yīng)器。

(6)深度水解酸化池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)計水量Q=700 m3/d,有效容積V=700 m3,停留時間HRT=24 h。配套脈沖布水器1 套,布水系統(tǒng)1 套及循環(huán)泵2 臺(1 用1 備)。廢水在水解酸化池內(nèi)將難降解的復(fù)雜有機(jī)污染物分解為易降解的簡單有機(jī)物,同時去除部分CODCr、降低色度。厭氧池設(shè)置脈沖布水器,底部采用穿孔布水管,布水均勻,使泥水充分混合,提高處理效率。

(7)A/O 池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)計水量Q=700 m3/d,有效容積V=700 m3,A 段停留時間HRT=5 h,O段停留時間HRT=19 h,容積負(fù)荷1.50 kg COD/(m3·d),氣水比30 ∶1,混合液回流比R=400%。配套布?xì)庀到y(tǒng)1 套、微孔曝氣管1 套、在線溶氧儀1 臺、硝化液回流泵2 臺(1 用1 備)。廢水進(jìn)入A/O池,利用好氧微生物降解廢水中的有機(jī)物,同時去除廢水中的氨氮,出水自流至二沉池。

(8)二沉池。1座,鋼結(jié)構(gòu)。設(shè)計水量Q=700 m3/d,表面負(fù)荷q=0.85 m3/(m2·h)。配套污泥回流泵2 臺(1用1 備),中心導(dǎo)流筒1 套。A/O 池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行固液分離,沉淀污泥回流至生化系統(tǒng),剩余污泥排放至污泥脫水系統(tǒng)。二沉池采用豎流沉淀池。

(9)混凝終沉池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu),混凝區(qū)防腐。設(shè)計水量Q=700 m3/d,混凝區(qū)停留時間HRT=2.5 h,沉淀區(qū)表面負(fù)荷q=0.85 m3/(m2·h)。配套污泥泵2 臺(1 用1 備),中心導(dǎo)流筒1 套,布?xì)鈹嚢柘到y(tǒng)1 套。二沉池出水在此去除懸浮物、部分有機(jī)污染物,沉淀池采用斜板沉淀池。

(10)污泥濃縮池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu)。有效容積V=40 m3,配套中心導(dǎo)流筒1臺。對污泥進(jìn)行濃縮脫水,減少污泥體積。

2.3 污水指標(biāo)測定

進(jìn)水和出水中的COD、總磷、NH4+-N 分別根據(jù)重鉻酸鹽法(GB11914-89 )、鉬酸銨分光光度法(GB11893-89 )、蒸餾和滴定法(GB7478-87 )進(jìn)行測定。

3 運(yùn)行效果

3.1 試運(yùn)行效果

該污水廠從試運(yùn)行期間COD 調(diào)配池進(jìn)水濃度為4 661 ~10 240mg/L,廢水經(jīng)處理出水即達(dá)標(biāo)排放。從表2 中可以看出,最終出水COD 為113 ~223 mg/L、總磷為0.1 ~3.7 mg/L、NH3-N <10 mg/L,去除率≥96%,達(dá)到了污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)的要求。

表2 試運(yùn)行期間污水處理達(dá)標(biāo)情況

3.2 運(yùn)行費(fèi)用估算

污水處理站實際綜合廢水處理量為500 m3/d左右,直接運(yùn)行費(fèi)用約為5.073 元/m3,其中人工費(fèi)0.86 元/m3,電費(fèi)2.2 元/m3,藥劑費(fèi)用1.913 元/m3。本運(yùn)行費(fèi)用為直接費(fèi)用,不含污泥處置費(fèi)用、蒸汽費(fèi)用。本方案中進(jìn)高級氧化池的廢水為精制工段含甲醇廢水,預(yù)估為50 m3/d,當(dāng)該類型水量減少時,污水站的運(yùn)行費(fèi)用會進(jìn)一步降低。

4 結(jié)論

采用TIC 厭氧反應(yīng)+水解酸化+A/O 工藝對發(fā)酵制藥廢水進(jìn)行處理,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,耐沖擊負(fù)荷強(qiáng),處理效果好。系統(tǒng)出水COD、氨氮和總磷分別為113 ~223 mg/L、3.0 ~4.3 mg/L 和0.1 ~3.7 mg/L,對COD 去除率達(dá)到97.5%以上,對NH3-N 去除率達(dá)到96%以上,對總磷去除率達(dá)到86%以上,污水處理最終排放可以滿足設(shè)計排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

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