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提升1000MW機組鍋爐低速鋼球磨煤機絞龍壽命的研究與應(yīng)用

2021-09-02 06:43劉福鑫
科學(xué)與信息化 2021年22期
關(guān)鍵詞:蝸殼鋼球磨煤機

劉福鑫

華電集團鄒縣發(fā)電廠 山東 濟寧 273522

引言

我廠四期2×1000MW機組磨煤機采用的是沈陽重型機械廠引進(jìn)法國ALSTOM公司的技術(shù)生產(chǎn)的BBD4360雙進(jìn)雙出、正壓直吹低速筒式鋼球磨煤機,每臺爐配6臺磨煤機,兩臺機組共有12臺磨煤機,每臺磨煤機裝有2臺絞龍,左旋、右旋各1臺,絞龍型號為C22002.01.00(驅(qū)動端右旋);C22008.01.00(非驅(qū)動端左旋)。

圖1 雙進(jìn)雙出(BBD)磨煤機構(gòu)造圖

1 1000MW低速鋼球磨煤機絞龍主要結(jié)構(gòu)及存在的問題

磨煤機絞龍主要包括:絞龍支撐棒、絞龍圓盤、絞龍螺旋帶、絞龍拋球帶、絞龍軸、絞龍筒體、絞龍鏈條等部件。磨煤機絞龍在機組運行期間,長時間承受原煤磨損及一次風(fēng)風(fēng)粉混合氣流沖刷磨損,導(dǎo)致絞龍筒體、輸送螺旋帶和絞龍筒體連接鏈條磨損損壞;絞龍與磨煤機罐體連接支撐棒由于磨損及鋼球擊打,導(dǎo)致磨煤機絞龍支撐棒斷裂。自機組投產(chǎn)至2018年四期磨煤機絞龍未改造升級期間,四期磨煤機絞龍多次出現(xiàn)絞龍輸送螺旋帶磨損減薄斷裂、絞龍支撐板斷裂、絞龍筒體磨穿、絞龍碎鋼球擠壓加劇絞龍圓盤與熱一次風(fēng)蝸殼磨損,摩擦發(fā)熱,導(dǎo)致積粉著火等缺陷,嚴(yán)重影響了設(shè)備運行的可靠性和安全性。

2 對1000MW低速鋼球磨煤機絞龍進(jìn)行綜合治理

針對磨煤機絞龍存在的問題及原因,從絞龍材質(zhì)升級、結(jié)構(gòu)改進(jìn)、安裝工藝、壽命管理等4個方面入手,對癥下藥,對1000MW機組低速鋼球磨煤機絞龍存在的一系列綜合問題進(jìn)行改造治理,從而降低磨煤機絞龍缺陷發(fā)生率,減少平時的設(shè)備維護消缺量,提高磨煤機運行安全穩(wěn)定性。

2.1 材質(zhì)升級

2.1.1 絞龍支撐棒。磨煤機絞龍支撐棒材質(zhì)為16Mn,該材質(zhì)韌性較差,屈服強度較小,在磨煤機罐體停等瞬時剪切力較大時,容易發(fā)生斷裂等缺陷。

為解決該問題,對絞龍支撐棒材質(zhì)進(jìn)行升級,由16Mn升級為34CrNi3Mo,提升絞龍支撐棒剛性及耐磨性,可以承受磨煤機起停時罐體對絞龍支撐棒施加的剪切力,以及煤粉、鋼球?qū)g龍支撐棒的沖刷和撞擊,減緩支撐棒磨損。

2.1.2 絞龍螺旋帶。磨煤機運行時原煤通過絞龍底部螺旋帶旋轉(zhuǎn)而被輸送到磨煤機內(nèi)部,原煤與絞龍螺旋帶間存在相對摩擦運動,從而造成螺旋帶磨損,同時,磨制好的煤粉通過絞龍上部螺旋帶間隙進(jìn)入分離器,煤粉與絞龍螺旋帶間產(chǎn)生二次磨損,加劇螺旋帶磨損。絞龍圍帶材質(zhì)為20Mn,該材質(zhì)耐磨性良好,但受沖擊時彈性較差,當(dāng)有異物進(jìn)入磨煤機時,絞龍螺旋帶可能受異物撞擊而斷裂。為解決該問題,升級絞龍螺旋帶材質(zhì),由20Mn升級為進(jìn)口ABRO-2材質(zhì),該材質(zhì)剛才有較強的韌性,在保證耐磨性的同時,具有較強的抗沖擊能力,同時螺旋帶由原來焊接結(jié)構(gòu)改為整根螺旋帶,防止焊接部位磨損斷裂,延長絞龍螺旋帶使用壽命。

2.1.3 絞龍筒體。磨煤機絞龍筒體正對落煤管位置是受原煤沖刷最為嚴(yán)重的部位,機組運行期間,該絞龍筒體部位長期受到原煤沖刷及添加鋼球時的沖擊減薄超標(biāo),甚至磨穿,原煤直接落入絞龍筒體內(nèi),甚至造成絞龍筒體斷裂、變形,降低磨煤機出力,解決該問題則需要更換新絞龍,但絞龍筒體其他部位完好可用,更換絞龍造成很大浪費,針對這一問題,對絞龍筒體進(jìn)行優(yōu)化,在絞龍筒體受原煤沖刷部位加焊一圈10mm厚,材質(zhì)為Q345的鋼板,通過加固鋼板解決絞龍筒體局部磨損減薄問題。

2.2 結(jié)構(gòu)改進(jìn)

2.2.1 絞龍支撐棒。原四期磨煤機絞龍配有4根絞龍支撐棒,絞龍通過磨煤機筒體襯瓦上的圓孔與磨煤機筒體固定,四向支撐,隨著磨煤機筒體旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn),當(dāng)其中1根絞龍支撐棒斷裂后,由于四點支撐的結(jié)構(gòu)特性,失去其中一點支撐后,其他三點支撐會多承受25%的剪切力,導(dǎo)致其他三根支撐棒斷裂,絞龍停轉(zhuǎn)失去作用,造成磨煤機滿磨,被迫停運。為解決上述問題,將原來絞龍支撐棒4點支撐,改造為8點支撐,絞龍通過8根支撐棒與磨煤機筒體相連,每根支撐棒所受剪切力降低50%,當(dāng)有不超過4根相鄰絞龍支撐棒斷裂時,絞龍仍可繼續(xù)正常運行,保證了絞龍運行穩(wěn)定性。

2.2.2 絞龍圓盤。磨煤機運行時,罐體內(nèi)的鋼球逐漸磨損變小,當(dāng)筒體旋轉(zhuǎn)時,碎小鋼球會撞擊進(jìn)入到絞龍圓盤與熱一次風(fēng)蝸殼之間的安裝間隙內(nèi),隨絞龍一起旋轉(zhuǎn),與熱一次風(fēng)蝸殼產(chǎn)生摩擦,長期運行,碎鋼球擠壓會加劇絞龍圓盤與熱一次風(fēng)蝸殼磨損,甚至因摩擦發(fā)熱,燒紅熱一次風(fēng)蝸殼及磨穿蝸殼漏粉,同時積粉著火易造成制粉系統(tǒng)放炮。因絞龍圓盤與磨煤機熱一次風(fēng)蝸殼之間安裝間距較小,碎鋼球、積粉無法有效排出。針對該問題,將圓盤改造為梅花式磨煤機絞龍圓盤,在絞龍圓盤上加工月牙形半徑50mm的月牙形出口,碎鋼球及積粉隨絞龍轉(zhuǎn)動,通過圓盤月牙形出口由絞龍螺旋帶重新帶入磨內(nèi),解決了碎鋼球及積粉磨損絞龍圓盤及著火放炮等問題。

2.2.3 絞龍鏈條。磨煤機絞龍鏈條連接磨煤機絞龍筒體與絞龍螺旋帶,起到固定磨煤機絞龍螺旋帶作用,由于絞龍鏈條直徑較小,僅為20mm,磨煤機運行時,絞龍鏈條長期受到磨煤機原煤及風(fēng)粉沖刷,磨損較快,當(dāng)鏈條磨斷時,絞龍帶失去固定點,由于絞龍旋轉(zhuǎn)離心力及絞龍帶自身彈性,失去固定的絞龍帶會磨損磨煤機料位護板,直至磨穿料位管線,致使運行人員無法正常進(jìn)行料位監(jiān)測。對絞龍鏈條進(jìn)行改造,加粗鏈條直徑,由原來20mm增加至26mm,提升磨煤機鏈條耐磨性,鏈條焊接在螺旋帶非沖刷面,同時增加鏈條組數(shù),保證磨煤機絞龍安全穩(wěn)定運行。

2.3 安裝工藝

磨煤機絞龍支撐棒安裝及絞龍找正是保證磨煤機安全穩(wěn)定運行的兩項重要工作。

絞龍支撐棒起到固定支撐絞龍的作用,是磨煤機罐體的動力傳輸裝置,安裝絞龍支撐棒的傳統(tǒng)工藝為,將絞龍支撐棒一段插入磨煤機筒體襯瓦卡槽內(nèi),另一端插入絞龍圓環(huán)孔內(nèi),通過大錘敲擊支撐棒,使絞龍支撐棒插緊到位,然后旋緊螺母固定絞龍支撐棒。該工藝的缺點在于,絞龍支撐棒與筒體襯瓦為硬連接,無彈性體作為緩沖及鎖緊功能,大錘敲擊支撐棒,會使絞龍支撐棒接觸到筒體襯瓦卡槽底部時彈出,無法將絞龍支撐棒完全插入卡槽,隨著絞龍旋轉(zhuǎn)運行,絞龍支撐棒有脫出風(fēng)險,威脅磨煤機安全穩(wěn)定運行。改良絞龍支撐棒安裝工藝,使用千斤頂將支撐頂入襯瓦卡槽內(nèi),由于千斤頂施力為線性施力,避免了支撐棒插入卡槽時發(fā)生觸底彈跳,使支撐棒完全插入卡槽,保證了絞龍安全穩(wěn)定運行。

絞龍找正是保證絞龍旋轉(zhuǎn)時不發(fā)生跑偏、晃動,絞龍帶與料位護板不發(fā)生摩擦的檢修工藝,發(fā)揮精益求精的檢修理念,將絞龍找正誤差控制在5mm以內(nèi),保證絞龍的安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn),為磨煤機正常運行奠定了堅實基礎(chǔ)。

2.4 壽命管理

由于受負(fù)荷影響,每臺磨煤機磨煤機的年運行時間都不相同,使得磨煤機絞龍的磨損情況也有所不同,為了減輕日常維護的工作強度,利用機組檢修機會,詳細(xì)檢查每臺磨煤機絞龍的磨損情況,根據(jù)實際磨損情況,為每臺磨煤機絞龍制定詳細(xì)的檢修方案,磨損超標(biāo)的更換新絞龍,磨損未超標(biāo)的加固絞龍螺旋帶、絞龍鏈條及絞龍筒體,使每臺磨煤機絞龍的使用壽命趨于一致,保證日常維護期間,不因單臺絞龍頻繁出現(xiàn)缺陷而疲于搶修[3]。同時,班組建立絞龍壽命臺賬,準(zhǔn)確記錄每臺磨煤機絞龍的更換、加固日期,為下次機組檢修留好準(zhǔn)確的一手資料,結(jié)合現(xiàn)場檢查實際情況,制定更加科學(xué)的檢修方案,保證磨煤機安全穩(wěn)定運行。

2.5 項目前景及轉(zhuǎn)化應(yīng)用效益

通過對1000MW機組低速鋼球磨煤機絞龍存在的一系列綜合問題進(jìn)行改造治理,有效延長了磨煤機絞龍使用壽命,提升磨煤機運行穩(wěn)定性,解決了因磨煤機絞龍支撐棒斷裂,磨煤機絞龍螺旋帶磨損斷裂,造成磨煤機停運的問題,解決了因碎鋼球擠壓磨損磨煤機絞龍圓盤導(dǎo)致磨煤機蝸殼漏粉、發(fā)熱的問題,提高了磨煤機運行效率及使用周期,降低了廠用電消耗量,在安全、節(jié)能、環(huán)保方面起到了積極作用。

提升磨煤機絞龍壽命前,自四期機組投產(chǎn)至2014年,四期機組12臺磨煤機因絞龍缺陷被迫停運次數(shù)為12次,平均每年發(fā)生2次,項目實施后,從2015年至今,共計發(fā)生1次磨煤機因絞龍缺陷被迫停運,平均每年0.2次,較項目實施前降低了90%。

查詢運行規(guī)范化值班日志,自四期機組投產(chǎn)至2014年6年間,四期機組12臺磨煤機因絞龍缺陷被迫停運次數(shù)為12次,因降低負(fù)荷共計少發(fā)電量為200萬kW.h,平均每年少發(fā)電量33萬kW.h,自2015年至今,“四聯(lián)療法”實施以來,5年共發(fā)生1次磨煤機因絞龍缺陷被迫停運,少發(fā)電量10萬kW.h,平均每年少發(fā)電量2萬kW.h。

經(jīng)濟效益:我廠四期機組每千瓦時發(fā)電量邊際貢獻(xiàn)為0.13元,每年因磨煤機絞龍缺陷停運磨煤機少發(fā)電量,由2015年前的33萬kW.h×0.13元/kW.h=42900元,降至2015年至今的2萬kW.h×0.13元/kW.h=2600元,每年因減少絞龍缺陷多發(fā)電量,節(jié)約費用為:42900-2600=40300元。

每臺絞龍維修所需費用為27000元,本項目實施以來,每年可節(jié)約絞龍檢修費用(2-0.2)×27000=48600元。

綜上所述,每年共節(jié)約費用:40300+48600=88900元。

節(jié)能、環(huán)保效益:四期磨煤機絞龍優(yōu)化升級后,提升了絞龍穩(wěn)定性,避免因絞龍缺陷停運磨煤機造成電量損失。同時,降低了磨煤機絞龍檢修次數(shù),減少了現(xiàn)場因絞龍檢修造成的粉塵污染。

安全效益:四期磨煤機絞龍優(yōu)化升級后,降低了制粉系統(tǒng)動火作業(yè)次數(shù),降低了作業(yè)人員高空作業(yè)的次數(shù),從根本上減少了一系列的危險因素,具有良好的安全效益。

社會效益:四期磨煤機絞龍優(yōu)化升級為其他發(fā)電企業(yè)提供了新思路,其中華電滕州新源熱電有限公司,華電國際十里泉發(fā)電廠均采用了本項目,并實施,取得了良好的效果,有效提供了絞龍使用壽命。同時,技術(shù)攻關(guān)也帶動了一批青年骨干力量的成長,具有積極的社會效益。

3 結(jié)束語

磨煤機為鍋爐運行的重要輔機,磨煤機絞龍壽命的提升為磨煤機安全穩(wěn)定運行提供了保障。本文提出綜合治理方法,切實有效的延長了磨煤機絞龍的使用壽命,通過更加科學(xué)的改造及壽命管理,提升了磨煤機運行的穩(wěn)定性。

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