李俊星
(本鋼板材股份有限公司能源總廠,遼寧本溪 117000)
TRT(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,以下簡稱TRT)即高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置,是利用高爐冶煉的副產(chǎn)品--高爐爐頂煤氣具有的壓力能及熱能,使煤氣通過透平膨脹機做功,將其轉(zhuǎn)化為機械能,再將機械能轉(zhuǎn)化為電能。該裝置既回收減壓閥組泄放的能量,又降低噪音、穩(wěn)定爐頂壓力,改善高爐生產(chǎn)的條件,不產(chǎn)生任何污染,可實現(xiàn)無公害發(fā)電,是鋼鐵企業(yè)公認的節(jié)能環(huán)保裝置。
本鋼板材能源總廠的7#TRT 于2017 年將原有的濕式TRT更換為干濕兩用型TRT。更換后的TRT依舊處于濕式運行。隨著7#高爐煤氣凈化系統(tǒng)由環(huán)縫洗滌塔改為干法布袋除塵工藝后,TRT 也隨之改為干式運行。濕式和干式TRT 運行工況對比見表1。
表1 濕式和干式TRT運行工況對比
(1)拆除進氣導流盆外側(cè)的噴霧裝置,對進氣殼體外側(cè)的噴霧進水套管封堵,封堵面涂耐高溫密封膠,具體如下:
(a)對進氣導流盆安裝噴霧管的孔進行封堵,封板應(yīng)安裝牢靠,避免螺栓、封板脫落后進入流道打傷葉片;
(b)上、下殼體外側(cè)的進水口法蘭用法蘭蓋進行封堵。
(2)拆除靜葉內(nèi)殼體下半外側(cè)、進氣殼體下半外側(cè)的級間排水管組件,相應(yīng)的接口進行封堵,封堵面涂耐高溫密封膠。
(3)隨著靜葉噴霧系統(tǒng)及入口、級間水位罐檢測的拆除,刪除噴霧裝置、水位罐水位控制系統(tǒng)操作程序。
隨著環(huán)縫的取消,干法除塵的投入,減壓閥組(由4 個閥組成,1×DN500,3×DN800)要代替環(huán)縫調(diào)節(jié)頂壓的功能。減壓閥組和TRT 處于并聯(lián)位置。TRT未投入時,高爐選擇到減壓閥組調(diào)頂壓,設(shè)定壓力為爐頂設(shè)定壓力。TRT 投運時,由原先的靜葉控制TRT 入口壓力改為TRT 靜葉調(diào)節(jié)高爐頂壓,減壓閥組輔助調(diào)頂壓,程序?qū)p壓閥組的設(shè)定壓力改為爐頂設(shè)定壓力+5 kPa。
故障問題:TRT 運行中TRT 入口盲板閥及透平機殼體出現(xiàn)煤氣泄漏。
原因分析:7#TRT 改造后由于運行工況的變化,尤其是溫度的大幅增加,對設(shè)備的耐高溫性提出更高要求,原先濕式時的密封不能滿足改造后的高溫環(huán)境是導致煤氣泄漏的直接原因,入口盲板閥密封圈受高溫融化粘連,致使閥門密封圈出現(xiàn)煤氣泄漏;透平機殼體密封面密封膠被高溫煤氣擊穿、引起煤氣泄漏,因此濕改干后相關(guān)設(shè)備的密封膠條必須更換為耐高溫的材質(zhì)。
處理措施:將TRT 停機,將盲板閥的密封全部更換為耐高溫的密封膠圈。透平機檢修后殼體安裝時采用耐高溫密封膠,封裝機完成后,待密封膠風干固化(24 h 以上)后再進行啟機,以防止密封膠被擊穿、引起煤氣泄漏。
故障問題:7#TRT 發(fā)電運行中檢查發(fā)現(xiàn)高壓柜內(nèi)電氣件溫度較高,超過60 ℃。
原因分析:7#TRT 在改造時高壓發(fā)配電系統(tǒng)沒有進行更新,濕改干運行后由于發(fā)電量明顯增加,電流加大,出現(xiàn)高壓柜內(nèi)電氣件溫度較高,超過60 ℃。TRT 改造后對高低壓發(fā)配電系統(tǒng)確認不足,沒有意識到由于發(fā)電量的增加,電氣元件不能滿足運行需要,是電氣元件出現(xiàn)過熱的直接原因。
處理措施:將原有的柜內(nèi)銅排80×8 更換為100×10 的銅排,并增加空調(diào)通風,實施后電氣元件溫度明顯下降,符合電氣運行要求。
故障問題:TRT啟機升轉(zhuǎn)速過程中,在轉(zhuǎn)速達到2 000 r/min 時,TRT 后軸振動迅速達到90 μm 報警值,隨即將轉(zhuǎn)速降到1 500 r/min,振動值開始逐漸下降,穩(wěn)定30 min后軸振動降到50 μm左右,后續(xù)分別在2 000 r/min、2 500 r/min 轉(zhuǎn)速分別穩(wěn)定30 min,后軸振動值始終保持在50 μm左右,后并網(wǎng)發(fā)電,振動始終處于正常范圍內(nèi)。
原因分析:TRT 濕式運行時,煤氣溫度始終在60 ℃以內(nèi),屬于常溫范圍之內(nèi)。而干式運行后,透平機組由常溫狀態(tài)轉(zhuǎn)為高溫狀態(tài),機組軸瓦、轉(zhuǎn)子等部件需要一個從冷態(tài)到熱態(tài)逐漸過渡的過程,所以透平機組的暖機過程就必不可少。
處理措施:利用TRT 并網(wǎng)前升轉(zhuǎn)速的過程執(zhí)行暖機,啟機時間控制在2 h 以上,暖機過程一般達到機組軸瓦的溫度、振動、軸位移等各參數(shù)穩(wěn)定,透平排氣側(cè)溫度接近正常運行溫度,使其各部件均勻受熱膨脹并達到穩(wěn)定為暖機最佳狀態(tài)。TRT 停機后,透平機組將從高溫狀態(tài)轉(zhuǎn)到常溫狀態(tài),避免轉(zhuǎn)子變形啟機時出現(xiàn)軸瓦振動增加的隱患,所以TRT 停機后立即對機組進行盤車,直至軸瓦溫度完全冷卻為正常溫度也是至關(guān)重要。
7#TRT 由濕式運行改為干濕運行后,同樣的爐頂壓力、煤氣流量下,由于環(huán)縫的取消,靜葉直接調(diào)節(jié)高爐的爐頂壓力,相當于TRT 入口壓力比濕式增加40 kPa,煤氣溫度升高100 ℃,隨之TRT 發(fā)電量大幅增加約是濕式時發(fā)電量的1.5 倍(見表2)。干式除塵運行后,高爐煤氣的除塵效果好于濕式除塵且煤氣中機械水含量減少,透平機組的靜、動葉片基本不存在結(jié)垢的情況,TRT 檢修頻次由濕式時的每年4次,改為現(xiàn)在的每年一次,為TRT多發(fā)電提供了時間上的保障。
表2 相同工況下TRT干式和濕式運行對比
TRT濕式改干式主要圍繞著濕式運行時給排水設(shè)施的取消,靜葉調(diào)節(jié)方式的變化,TRT干式運行后由于煤氣溫度、發(fā)電量的提高對設(shè)備設(shè)施的影響,TRT設(shè)備啟停機過程中對設(shè)備穩(wěn)定性的滿足進行改造和調(diào)整。結(jié)合7#TRT 濕式改為干式運行的實踐,本鋼板材能源總廠5#TRT 于2020 年11 月完成濕式改干式改造工作并投入運行,目前設(shè)備運行穩(wěn)定,已經(jīng)達產(chǎn)達效。