吳志威,李鵬飛,王斌先,高占海
(甘肅酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
在電力系統(tǒng)內(nèi),單相接地是一種最常見的故障現(xiàn)象。某鋼廠10 kV 配電系統(tǒng)采用中性點(diǎn)不接地方式供電,這種系統(tǒng)在發(fā)生單相接地時(shí),電網(wǎng)仍可帶故障運(yùn)行,這樣可以降低運(yùn)行成本,提高供電系統(tǒng)的可靠性。但這種供電方式在單相接地電流較大時(shí)容易產(chǎn)生弧光接地過電壓和相間短路,給供電設(shè)備造成較大危害。目前該系統(tǒng)內(nèi)配置了消弧消諧裝置,有效抑制了弧光過電壓,將非故障相電壓限制在設(shè)備絕緣允許范圍內(nèi),但由于電纜本體存在的質(zhì)量問題,導(dǎo)致絕緣擊穿,引發(fā)一系列事故,造成工序生產(chǎn)一度中斷、部分設(shè)備損壞。
2020 年3 月某日15:38:26,1#開關(guān)站10 kV 大華線套管零序保護(hù)動(dòng)作告警,動(dòng)作值102.6 A,3U0=101.5 V(整定值5 A,0 s)。同時(shí)由某總降變電所配至1#開關(guān)站的10 kV 匯豐二回套管零序動(dòng)作告警,動(dòng)作值98.3A(整定值5 A,0 s),系統(tǒng)電壓A 相12.56 V,B 相98.31 V,C 相92.0 6V,3U0=93.15 V;39 ms 后某總降變電所10 kV 2#消弧消諧A 相弧光接地動(dòng)作,A 相接觸器吸合,系統(tǒng)電壓為Ua=0.3 V,Ub=103.1 V,Uc=102.3 V。見圖1。
圖1 A相弧光接地故障錄波圖
21min15s 后,某總降變電所配出的另一回線路10 kV 線棒二回電纜B 相擊穿,3 ms 后,10 kV 2#消弧消諧A 相熔斷器熔斷,故障點(diǎn)轉(zhuǎn)移至10 kV 大華線,此時(shí)系統(tǒng)變?yōu)锳B 相相間接地短路,系統(tǒng)電壓Ua=63.05 V,Ub=15.9 V,Uc=90.37 V。匯豐二回報(bào)套管零序動(dòng)作告警,動(dòng)作值561.00 A(整定值5 A,0 s);1#開關(guān)站10 kV 大華線A 相過流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘將故障隔離,動(dòng)作值4 399.2 A(整定值3 000 A,0 s),故障持續(xù)85 ms,A 相故障點(diǎn)隔離,系統(tǒng)變?yōu)锽相弧光接地故障,系統(tǒng)電壓Ua=108.26 V,Ub=13.5 V,Uc=98.72 V,持續(xù)21 s。見圖2。
圖2 B相弧光接地故障錄波圖
21 s后,某總降變電所10 kV線棒二回過流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘,動(dòng)作值14 276 A,(整定值5 600 A,0.2 s),故障持續(xù)時(shí)間240 ms(其中保護(hù)整定延時(shí)200 ms,斷路器分閘時(shí)間40 ms),期間系統(tǒng)電壓Ua=4.43 V,Ub=3.44 V,Uc=80.62 V,故障隔離,系統(tǒng)電壓恢復(fù)正常。見圖3。
圖3 故障隔離前后系統(tǒng)電壓錄波圖
故障發(fā)生后開展故障查找,發(fā)現(xiàn)宏瑞公司在市區(qū)道路改造施工時(shí)將10 kV 大華線39#桿至金橋路1#開閉所電纜挖傷,10 kV 線棒二回一條電纜A、B相絕緣擊穿,隨即組織事故搶修,并對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行分析。
10 kV 大華線因宏瑞公司在市區(qū)道路改造施工時(shí),將大華線主干線39#桿至金橋路1#開閉所電纜挖傷,引起電纜A 相接地,導(dǎo)致該10 kV 系統(tǒng)發(fā)生A相單相接地故障,此時(shí)系統(tǒng)B、C 相電壓升高,21min15s 后導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)電纜絕緣薄弱的10 kV 線棒二回B 相絕緣擊穿,造成10 kV 大華線與10 kV 線棒二回發(fā)生AB 相相間接地短路故障(大華線線過流一段整定時(shí)間0 s,線棒二回過流一段整定時(shí)限0.2 s),這是造成大華線A相過流一段動(dòng)作斷路器跳閘的技術(shù)原因。供電系統(tǒng)圖見圖4。
圖4 供電系統(tǒng)圖
85 ms 后大華線過流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘將A 相故障點(diǎn)隔離,10 kV 線棒二回B 相故障點(diǎn)仍然存在,此時(shí)消弧消諧因A相熔斷器熔斷(接地短路造成)裝置閉鎖,B 相弧光接地過電壓持續(xù)21 s 后,引發(fā)10 kV線棒二回A相電纜絕緣弧光燒穿,AB相短路,這是此次10 kV 線棒二回過流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘的技術(shù)原因。
故障后對(duì)10 kV 線棒二回電纜檢查確認(rèn),電纜位于支架水平敷設(shè),不存在受力引起絕緣降低的因素,解剖該電纜發(fā)現(xiàn)主絕緣存在碳化通道,判斷原因?yàn)榻^緣老化劣化,在系統(tǒng)接地時(shí)發(fā)生“弱點(diǎn)擊穿”,是此次10 kV 線棒二回B 相電纜擊穿的又一技術(shù)原因。
(1)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)運(yùn)行年限較長電纜雖然進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),但評(píng)價(jià)針對(duì)性不強(qiáng),措施不力,導(dǎo)致存在問題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。
(2)包保人員對(duì)管轄設(shè)備點(diǎn)檢不到位,點(diǎn)檢手段單一,目前僅通過外觀檢查及表面測溫對(duì)電纜進(jìn)行點(diǎn)檢,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱性缺陷。
宏瑞公司在市區(qū)道路改造施工時(shí)將10 kV 大華線39#桿至金橋路1#開閉所電纜挖傷,導(dǎo)致系統(tǒng)接地,是引發(fā)此次事故的主要因素,同一系統(tǒng)內(nèi)的10 kV 線棒二回電纜薄弱點(diǎn)擊穿,發(fā)生相間接地短路,引起系統(tǒng)內(nèi)電壓大幅下降,是造成生產(chǎn)工序停產(chǎn)、部分設(shè)備因供電中斷時(shí)間長而損壞又一主要因素。
(1)對(duì)10 kV 大華線零序保護(hù)由發(fā)信調(diào)整為跳閘,一旦發(fā)生接地故障,第一時(shí)間從系統(tǒng)中隔離,避免影響其它設(shè)備。
(2)對(duì)二級(jí)站所受電配置分相差動(dòng)保護(hù)裝置,并配置快切裝置,與差動(dòng)保護(hù)裝置配合使用。
(3)對(duì)同一批次、同一廠家的電纜進(jìn)行排查,按負(fù)荷重要程度,逐年進(jìn)行更換。
(4)推進(jìn)電纜在線監(jiān)測系統(tǒng)、離線局放檢測等新技術(shù),解決點(diǎn)檢手段單一的問題。
(5)督促生產(chǎn)工序做好電壓凹陷治理工作,確保系統(tǒng)電壓在允許短時(shí)間波動(dòng)的情況下,造成工序大面積停電事故的發(fā)生。