周黎旸,段仲剛,周 強
(巨化集團有限公司,浙江 衢州 324004)
活性炭具有比表面積大、價格低廉、在酸性和堿性介質(zhì)中穩(wěn)定性好等優(yōu)點,是目前主要的催化劑載體之一[1-4]。以活性炭為載體的貴金屬催化劑廣泛應(yīng)用于化工品的制備和生產(chǎn),其中鈀炭催化劑是一種常見的加氫催化劑,催化活性高、選擇性好、在石油化工、精細化工和有機合成中占有舉足輕重的地位[5]。
粉末活性炭催化劑與反應(yīng)液的精密過濾是化工、醫(yī)藥等工業(yè)生產(chǎn)普遍需要的化工操作[6-7]。正常生產(chǎn)過程中,催化劑與催化劑顆粒之間、催化劑與設(shè)備之間相互摩擦,從而發(fā)生催化劑破損,形成更小的催化劑顆粒和大量催化劑細粉,這些細粉在濾餅層和濾材中易穿透,導致“漏炭”,或者將濾材孔道堵塞。
本研究嘗試采用陶瓷膜和不銹鋼膜用于回收磷酸羥胺法生產(chǎn)丁酮肟工藝中加氫催化劑的回收。考察不同操作條件對膜性能(包括截留效率、通量和穩(wěn)定性等)的影響,得出膜分離鈀炭催化劑的優(yōu)化工藝,并對受污染膜材料進行再生實驗。研究對提高鈀炭催化劑的分離回收率、提高產(chǎn)品品質(zhì)將有重要意義。
陶瓷膜管,外購,膜管結(jié)構(gòu)為19 通道多孔氧化鋁陶瓷芯,外徑30 mm,通道內(nèi)徑4 mm,過濾精度50 nm。不銹鋼管式膜,外購,外徑30 mm,壁厚2 mm,過濾精度0.5 μm。鈀炭催化劑采自磷酸羥胺法生產(chǎn)丁酮肟的加氫工段,粒徑分布如圖1所示。原始催化劑粒徑為~75 μm,運行一段時間后,其平靜粒徑約4.5 μm。粒徑分析儀型號S-3500
圖1 鈀炭催化劑粒徑分布Fig 1 Particle size distribution diagram of Pd/C catalyst
根據(jù)實驗需要自行搭建的膜過濾裝置,如圖2所示,主要由進料泵、循環(huán)泵、流量計、壓力表、膜組件、閥門及原料罐組成。
圖2 膜過濾實驗裝置Fig 2 Schematic diagram of cross flow filtration
鈀炭催化劑的質(zhì)量濃度為10 g/L,壓力為0.4 MPa,流速為2 m/s,溫度為25 ℃。實驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 相同條件下2種膜的過濾通量Fig 3 Filtration flux of metal and ceramic membranes
由圖3 可知,在相同溫度、壓力、錯流速度、以及物料含量不變的條件下,金屬膜和陶瓷膜通量都隨著時間的增加而減小。在0~4 h 階段,金屬膜通量衰減較快,后段衰減幅度變小,逐漸區(qū)域平穩(wěn)。而陶瓷膜孔徑較小,孔道不易被催化劑堵塞,所以通量雖然有所衰減,但是衰減幅度不明顯,所以在鈀炭過濾體系中,陶瓷膜是較為理想的過濾材料。
固含量是影響過濾效率的一個重要因素。在溫度25 ℃,壓力0.4 MPa,錯流速度2 m/s 的情況下,通過調(diào)整過濾液中固含量,采集過濾1 h時的通量數(shù)據(jù),結(jié)果如圖4所示。
圖4 不同固含量下2種膜錯流過濾通量Fig 4 Filtration flux of metal membrane and ceramic membrane under different solid content
由圖4可知,物料含量越大,金屬膜的過濾性能受到較大影響,而陶瓷膜的過濾性能則影響較小。一方面金屬膜孔徑大于陶瓷膜的孔徑,高固含量物料加劇了孔道堵塞;另一方面固含量越大,流體流動性變差,流動阻力增大。
錯流速度即流體沿著平行于膜面方向的流動速度,錯流速度越大,能有效沖刷膜表面,阻礙濾餅的形成,在一定程度上能夠提高過濾效率。在溫度25 ℃,壓力0.4 MPa,固體質(zhì)量濃度為10 g/L的條件下,改變錯流速度,結(jié)果見圖5。
圖5 錯流速度對膜通量的影響Fig 5 Effect of cross flow velocity on flux
由圖5 可知,不銹鋼膜和陶瓷膜均表現(xiàn)出類似的規(guī)律,錯流速度2 m/s與3 m/s之間的差距較1 m/s與2 m/s 之間的差距小。這主要是當錯流速度低時,膜表面的濾餅層較厚,液體滲透阻力增大,導致通量較?。划斿e流速度高于2 m/s 時,沖刷效應(yīng)使膜表面很難形成濾餅層,此時即便將錯流速度再提高,通量也不會有顯著的增加。所以,考慮到能耗問題,錯流速度優(yōu)選2 m/s。
膜分離過程中,跨膜壓差作為推動力,對膜通量產(chǎn)生正影響,但跨膜壓差越大,形成濾餅會越致密,膜過濾阻力也會隨之增加。固體的質(zhì)量濃度10 g/L,錯流速度2 m/s,溫度25 ℃工藝條件下,分別選取跨膜壓差(TMP)為0.2、0.4、0.6、0.8 MPa進行過濾實驗,所得膜通量隨過濾時間的變化關(guān)系如圖6所示。
圖6 跨膜壓差對膜通量的影響Fig 6 Effect of transmembrane pressure on flux
由圖6可知,不銹鋼膜在過濾初始階段,膜通量迅速降低,之后通量衰減速度減緩,并逐步達到穩(wěn)態(tài)。跨膜壓差從0.2 MPa 提高到0.4 MPa 時通量有顯著提高;當跨膜壓差提高到6 0.6 MPa 時通量提高幅度甚微,再調(diào)高到0.8 MPa時,膜通量雖然繼續(xù)增大,但此時增加幅度繼續(xù)變小。雖然增大壓差能提高推動力,但也加速了膜層表面濾餅的形成,高壓將濾餅壓實,增大過濾阻力,同時高壓加速了催化劑顆粒往孔道深處的滲透,造成堵塞。對于陶瓷膜而言,高壓只是增加濾餅的密實度,并不會對孔道造成影響,所以通量增幅隨著跨膜壓差的增大而減小,但是減小的幅度遠不及不銹鋼膜。
在無機膜的使用過程中由于膜自身的性質(zhì)、濃差極化以及物料組成的原因而導致出現(xiàn)膜污染。隨著過濾時間的延長,膜通量越來越小即膜污染越來越嚴重。在過濾過程中可采取一些措施來控制膜污染進程,但膜污染是無法完全避免的,因此,采用膜管的反洗來恢復(fù)膜管的過濾性能。
2.5.1 氣體反沖
使用壓縮空氣進行反沖,考察不同反沖氣壓下,膜通量恢復(fù)情況,結(jié)果見圖7和表1。
圖7 不同反沖氣壓下膜管恢復(fù)情況Fig 7 Recovery under different gas pressures
表1 膜管反洗后的通量對比Tab 1 Flux before and after backwashing
由圖7可知,陶瓷膜的恢復(fù)率比較高。但從表1可以看出,陶瓷膜管反洗前后通量變化甚微,主要是:1)陶瓷膜管孔小,催化劑顆粒未堵塞孔道;2)陶瓷膜孔道太小,氣壓無法對膜表面形成有效沖擊。相反不銹鋼膜反沖前后通量能增加5倍以上,但是恢復(fù)率無法達到90%以上,這是催化劑顆粒進入孔道造成了永久性堵塞。
同時,對不銹鋼膜的周期性反沖進行實驗,驗證其穩(wěn)定性,結(jié)果見圖8。
圖8 不銹鋼膜周期性反沖結(jié)果研究Fig 8 Stability of porous stainless steel
由圖8可知,隨著時間的推移,通量恢復(fù)率降低明顯,連續(xù)運行80 h 后不銹鋼膜通量只有原始通量14%左右,并且還有輕微下降趨勢。說明在過濾過程中,隨著時間的推移,催化劑顆粒逐步往孔道深處擴散,最終不可再生。
2.5.2 液體反沖
使用清水進行反沖洗,水壓0.6 MPa,結(jié)果見圖9。
圖9 不同液體壓力下通量恢復(fù)情況Fig 9 Recovery under different liquid pressures
由圖9可知,不銹鋼膜在過濾鈀炭催化劑時使用清水反洗,在不低于0.6 MPa壓力下反沖后通量恢復(fù)了約90%,高于壓縮氣體反沖;而陶瓷膜的反洗效果不明顯。同樣,對不銹鋼膜的液體反沖過程做了10 個周期的運行實驗,發(fā)現(xiàn)一旦膜管徹底堵死后很難再生,通量只能恢復(fù)30%左右。
1)在進行鈀炭催化劑過濾時,采用陶瓷膜的過濾效果比較好,通量穩(wěn)定性好。反沖洗對于陶瓷膜通量的恢復(fù)作用極其微小,可以通過短時間提高錯流速度沖刷膜表面濾餅達到通量恢復(fù)的目的。在0.4 MPa壓差下,較為經(jīng)濟的錯流速度約為2 m/s。
2)不銹鋼膜過濾鈀炭催化劑時,通量衰減嚴重,并且在完成10 個反沖洗周期后,通量只有原始通量的30%,并且膜管再生困難。