朱堅,王耀彬
無錫威孚高科技集團股份有限公司 江蘇無錫 214028
在沒安裝過濾系統(tǒng)前,兩臺數(shù)控車床管路的清潔是2年左右進行一次,實際上隨著該產(chǎn)線產(chǎn)量的提高,1年左右就必須進行管路的清洗,每次的清潔時間約2名機修工2天左右的時間,而且由于是對刀塔拆卸,不可避免地會影響刀塔的精度,損壞刀塔的密封件,如刀塔內(nèi)部的各種O形圈及水路分配器安裝精度不到位等。
安裝過濾系統(tǒng)后,該系統(tǒng)有一個壓力表進行監(jiān)控,水壓升到0.6MPa需更換濾袋一次,該濾袋的價格在35元,更換濾袋的時間周期在3個月左右,從更換下來的濾袋效果看,能有效阻止銅粉進入機床的切削液管路,減少或杜絕了機床管路的清潔問題,避免了拆卸刀塔的過程,保證了切削液的壓力,同時由于切削液里沒有銅粉,減少了零件壓傷的比例。
機床加工零件的時間越長,機床的水壓會越低,有時切削液根本就噴不到所加工的刀具位置,嚴重影響刀具的壽命。同時機床的原有程序中有一道清潔卡爪的程序,利用切削液來清潔夾爪,由于壓力不夠和切削液臟,因此導(dǎo)致該程序無效。切削液清洗問題如圖1所示。
圖1 切削液清洗問題
通過對整個切削液水路進行分解,發(fā)現(xiàn)整個切削液管路被銅粉構(gòu)成的污垢直接堵塞,而且相對于機床核心部件之一的刀塔管路,也被銅粉堵得嚴嚴實實。如圖2、圖3所示。
圖2 刀盤拆卸后的狀況
圖3 堵塞的分配器
由于刀塔是機床的核心部件,該數(shù)控機床所加工的產(chǎn)品公差要求非常高,圓度0.008mm,內(nèi)孔公差是,經(jīng)常對刀塔拆卸,不可避免地會影響刀塔的精度,損壞刀塔中的各種密封原件,如刀塔內(nèi)部的各種O形圈、水路分配器,同時也會產(chǎn)生安裝精度不到位等各種因素。
由于該設(shè)備的切削加工是既有條狀的鐵屑,又有粉末狀的銅屑,原有的排屑器只能把條狀的鐵屑排到鐵屑車里,而粉末狀的銅屑由于自重及沖刷,會由排屑器鏈板等各種縫隙直接沉到排屑器底部,同時隨著水泵的起動,會隨水流被水泵直接抽出,從而進入切削液管路,原有排屑器根本解決不了銅粉堵塞切削液管路的問題。
設(shè)計思路如下:
1)不破壞機床原有的的切削液管路,利用機床原有的切削液管路。
2)盡量利用原有的排屑器,減少改造費用。
3)改造完成后必須少拆卸或不拆卸刀塔,延長刀塔的使用壽命。
4)改造完成后必須滿足加工所需的切削液流量和壓力,來保證加工過程中刀具的冷卻及切削液的清潔。
5)改造后的過濾系統(tǒng)必須有利于保養(yǎng)。
圖4所示為整套的過濾系統(tǒng)構(gòu)成。該過濾系統(tǒng)主要由濾罐、兩根水管和罐內(nèi)的濾袋組成,兩根水管分別連接水泵、機床原有的切削液管路,通過水泵抽取切削液進入過濾罐,通過濾袋的過濾方式把銅粉和切削液進行分離,銅粉就留在濾袋中(見圖5),只需定期更換濾袋即可。
圖4 過濾系統(tǒng)
圖5 濾袋及截留在濾袋中的銅粉
在濾袋的選型上,使用了兩種規(guī)格的過濾精度進行試驗,規(guī)格分別為150μm和100μm,經(jīng)過測試,最終定型為100μm的濾袋,該濾袋的堵塞情況可以通過壓力表進行觀察,壓力在5.5MPa時,濾袋必須進行更換,更換周期為14天。
經(jīng)過改造后,切削液管路比較通暢,沒有堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,切屑液的水壓也達到了機床原有設(shè)計的水壓,能夠充分冷卻到刀具,使刀具達到規(guī)定的壽命,同時經(jīng)過過濾后的切削液也沒有銅粉,程序中清潔卡爪的效果也體現(xiàn)了出來,卡爪上不會有殘留的粉末(見圖6),大大減少了產(chǎn)線的壓傷比例。
圖6 改造后使用情況
設(shè)備改造前后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計如圖7所示,改造完成后零件的壓傷比例逐步下降,降幅比較大。原來精加工每臺每次清理需要2人3h,生產(chǎn)小組共有10臺設(shè)備,每臺設(shè)備需要10天清理一次,改進后,15天清理一次,可以每月節(jié)省清理人員0.3人左右,節(jié)省人力成本。
圖7 設(shè)備改造前后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計
對小巨人兩臺數(shù)控車床的過濾系統(tǒng)進行了改造,沒更改原有的機床構(gòu)造,減少了由于冷卻不到位而產(chǎn)生的異常刀片和刀具的破損,減少了由于銅粉而引起的零件壓傷,希望能夠?qū)ζ渌邢嗤蝾愃茊栴}的企業(yè)起到借鑒作用。