蔡錫平,黃致福
(福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建泉州 362800)
隨著國(guó)家環(huán)保法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)的不斷嚴(yán)格,對(duì)氮氧化物的排放和控制也越來(lái)越重視,氮氧化物已成為繼二氧化硫之后實(shí)行總量控制的污染物。2016年10月,工信部發(fā)布了《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,明確提出了石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”期間綠色發(fā)展目標(biāo),即全行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗、二氧化碳排放降低18%,化學(xué)需氧量、氨氮排放總量減少10%,二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%。因此,如何通過(guò)優(yōu)化操作或技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)煙氣達(dá)標(biāo)排放已成為各煉化企業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
鑒于NOx對(duì)環(huán)境的危害,我國(guó)對(duì)NOx的排放限制也越來(lái)越嚴(yán)格,2015年4月國(guó)家環(huán)保部發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 31570—2015,對(duì)石油煉制工業(yè)尾氣NOx排放限值和實(shí)施時(shí)間做出了明確規(guī)定:自2017年7月1日起,企業(yè)工藝加熱爐排放的煙氣中NOx(以NO2計(jì))含量不超過(guò)150 mg/m3;特別限值地區(qū)執(zhí)行氮氧化物排放不超過(guò)100 mg/m3。對(duì)于廠內(nèi)的鍋爐,2011年7月環(huán)保部發(fā)布了《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 13223—2011,對(duì)鍋爐煙氣NOx排放限值和實(shí)施時(shí)間做出了明確規(guī)定:自2014年7月1日起,即現(xiàn)有燃?xì)廨啓C(jī)組的NOx(以NO2計(jì))排放從400 mg/m3降至120 mg/m3(15%基準(zhǔn)氧含量,干基),特別限值地區(qū)執(zhí)行氮氧化物排放不超過(guò)50 mg/m3;現(xiàn)有燃油鍋爐從400 mg/m3降至200 mg/m3以下(3%基準(zhǔn)氧含量,干基),特別限值地區(qū)執(zhí)行氮氧化物排放不超過(guò)100 mg/m3。
以某煉化企業(yè)為例,該企業(yè)以兩套常減壓裝置為龍頭,配套包括煉油深加工裝置和乙烯裂解、芳烴、聚烯烴、EOEG等下游化工裝置,以及瀝青進(jìn)料的IGCC裝置和其他公用工程輔助系統(tǒng)。全廠擁有工藝加熱爐、鍋爐共計(jì)53臺(tái),廢氣排氣筒28個(gè)。改造前,工藝加熱爐NOx排放標(biāo)準(zhǔn)按照不超過(guò)240 mg/m3的指標(biāo)設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)適當(dāng)改造后,已可以滿足當(dāng)前150 mg/m3的新標(biāo)準(zhǔn)。但按照特別限值區(qū)域100 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn),8套裝置共19臺(tái)工藝加熱爐存在差距,隨著環(huán)保指標(biāo)的不斷升級(jí),如未盡早改造將面臨無(wú)法滿足此標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
配套的兩臺(tái)超高壓蒸汽鍋爐和一臺(tái)高壓蒸汽鍋爐,設(shè)計(jì)燒嘴類(lèi)型均為油氣聯(lián)合,即75%的燃料油、25%燃料氣,也可以根據(jù)生產(chǎn)需要切換成全油或全氣模式;設(shè)計(jì)的NOx排放濃度≤400 mg/m3,2009年投用后平均濃度小于280 mg/m3,可以滿足當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)。新排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,通過(guò)調(diào)整燃燒器的燃燒模式,由之前的主要全油模式改成油氣混燒模式,同時(shí)提高燃料氣比例并降低鍋爐負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了≤200 mg/m3的NOx排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,使該企業(yè)降低了燃油量,提高了燃?xì)饬浚剂辖Y(jié)構(gòu)出現(xiàn)了油多氣少的現(xiàn)象,正常情況下仍需要外購(gòu)約8 t/h的高價(jià)值LNG補(bǔ)充全廠燃料氣管網(wǎng),而約10 t/h的低價(jià)值燃料油只能外售,提高了企業(yè)的燃料消耗成本。
配套的燃機(jī)不注氮時(shí)NOx排放≤400 mg/m3,注氮后可以達(dá)到≤50 mg/m3,但注氮壓縮機(jī)額定功率高達(dá)11 220 kW,注氮后只有約50%的功率轉(zhuǎn)移到燃機(jī)上,而且還會(huì)降低燃機(jī)余鍋的蒸汽產(chǎn)量,使得燃機(jī)運(yùn)行成本居高不下。
對(duì)于石化企業(yè)來(lái)說(shuō),工藝加熱爐、蒸汽鍋爐是重要的耗能設(shè)備,同時(shí)也是二氧化碳、氮氧化物等污染物的主要來(lái)源。
燃燒過(guò)程中最初生成的NOx有90%以上是NO,但是NO在大氣中極易與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng),生成NO2,因此大氣中NOx普遍以NO2的形式存在。燃燒器燃燒中NO的生成主要有三種途徑[1]:
1)溫度型NO。研究表明,在燃燒溫度超過(guò)1 500℃,溫度每增加100℃,N2和O2反應(yīng)生成NO的速度增大6~7倍。
2)快速型NO。由空氣中的氮?dú)夂透惶几粴漕?lèi)燃料在高溫火焰內(nèi)經(jīng)高溫分解產(chǎn)生的碳?xì)渥杂苫磻?yīng)生成氰化氫和氮自由基,氮自由基以極快的速度氧化生成NO,反應(yīng)時(shí)間極短,只需60 ms。燃燒過(guò)程中快速型NOx的生成量很少,一般不作為NOx控制的主要考慮對(duì)象。
3)燃料型NO。燃料中的化合氮比空氣中的氮更容易生成NO,故燃料型NO主要與燃料中的化合氮的比重有關(guān),而與溫度關(guān)系不大。
控制NOx排放的技術(shù)措施主要分為兩大類(lèi)[2]:一是通過(guò)各種技術(shù)手段,控制燃燒過(guò)程中NOx的生成反應(yīng),包括所有的運(yùn)行改進(jìn)措施和除燃料分級(jí)技術(shù)外的燃燒技術(shù)措施;二是把已經(jīng)生成的NOx通過(guò)某種手段還原為N2,從而降低NOx的排放量,這類(lèi)措施有選擇性催化還原法(SCR)、非催化還原法(SNCR)以及燃料分級(jí)燃燒技術(shù)。
2.2.1 工藝加熱爐脫硝技術(shù)選擇
工藝加熱爐的燃料主要為燃料氣,根據(jù)氣體燃料燃燒的特點(diǎn),NOx的生成主要包括快速型NOx和熱力型NOx,且快速型NOx比熱力型NOx小一個(gè)數(shù)量級(jí)[3],可以通過(guò)控制燃燒過(guò)程減少其生成量。控制燃燒措施主要是在燃燒過(guò)程中采用各種適當(dāng)?shù)姆椒?,如減緩燃燒速率、控制燃燒強(qiáng)度、降低燃燒區(qū)溫度、降低氧氣分壓等,以減少NOx生成,這些均可通過(guò)低NOx燃燒器來(lái)實(shí)現(xiàn)[4]。該企業(yè)在乙烯裂解爐、芳烴重整爐/加熱爐采用的均是低NOx燃燒器,煙氣排放NOx可以滿足不超過(guò)100 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn),因此該次19臺(tái)經(jīng)常超標(biāo)的工藝加熱爐擬采用低NOx燃燒器的改造方案。
2.2.2 鍋爐脫硝技術(shù)選擇
氣體燃燒器的NOx減排技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年的研究發(fā)展已趨成熟,但重油和渣油燃燒器的NOx減排技術(shù)尚處在初級(jí)階段,以燃料油為燃料的鍋爐煙氣脫硝技術(shù)主要有選擇性非催化還原法(SNCR)和選擇性催化還原法(SCR)。SNCR是將帶有氨基的還原劑(液氨、氨水和尿素),在沒(méi)有催化劑的情況下,由噴射器噴入爐膛或煙道,以爐膛或煙道作為反應(yīng)器,在一定條件下有選擇性地與煙氣中的NOx反應(yīng)并生成無(wú)毒無(wú)污染的N2和H2O。
SCR是指在催化劑的作用下,將還原劑(氨)噴入煙氣中并良好混合,然后通過(guò)催化劑床層(SCR反應(yīng)器),有選擇性與煙氣中NOx反應(yīng)生成N2和H2O。
在沒(méi)有催化劑的情況下,上述化學(xué)反應(yīng)只在很窄的溫度范圍內(nèi)(850~1 100℃)進(jìn)行,采用催化劑后使反應(yīng)活化能降低,可在較低溫度(300~400℃)條件下進(jìn)行。而選擇性是指在催化劑的作用和氧氣存在的條件下,NH3優(yōu)先與NOx發(fā)生還原反應(yīng),而不和煙氣中的氧進(jìn)行氧化反應(yīng)。
當(dāng)NOx初始濃度在100~300 mg/m3范圍內(nèi),在NH3/NOx(w)約1.0,停留時(shí)間、空速和溫度等參數(shù)恰當(dāng)控制的條件下,SCR技術(shù)對(duì)NOx的減排率可達(dá)90%以上,氨殘留量不大于4 mg/m3。當(dāng)NOx初始濃度在200 mg/m3以上時(shí),SNCR對(duì)NOx的減排效率為40%~75%,氨殘留量4~15 mg/m3。如果NOx初始濃度低于200 mg/m3,大幅度降低NOx就比較困難。表1列出了SNCR和SCR主要特點(diǎn)和使用范圍[5]。該企業(yè)鍋爐改造前煙氣NOx排放濃度約200 mg/m3,按照特別限值區(qū)域的煙氣NOx排放標(biāo)準(zhǔn),燃機(jī)要求≯50 mg/m3,而燃油鍋爐要求≯100 mg/m3,對(duì)比SCR和SNCR技術(shù)特點(diǎn),結(jié)合該企業(yè)具體情況,綜合考慮最終鍋爐脫硝選擇SCR技術(shù),工藝加熱爐選擇低氮燃燒器改造。
表1 鍋爐NOx減排技術(shù)對(duì)比
該企業(yè)地處東南沿海地區(qū),目前還未被政府列入執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的地域范圍,但考慮到國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益嚴(yán)格,要求該次改造的工藝加熱爐和鍋爐全部按照不低于特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施,即工藝加熱爐NOx排放滿足≤100 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)氧含量3%,干基)的標(biāo)準(zhǔn),燃機(jī)余熱鍋爐滿足≤50 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)氧含量15%,干基),而蒸汽鍋爐按照更嚴(yán)格的≤50 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)氧含量3%,干基)實(shí)施。
該次改造涉及8個(gè)裝置共計(jì)19臺(tái)工藝加熱爐,燃燒器全部更換成低NOx型式;燃燒器燃料類(lèi)型不改變;油氣混合燃燒器的最大燃油比例為50%。根據(jù)《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施時(shí)間,結(jié)合企業(yè)內(nèi)部檢修進(jìn)度安排,分階段進(jìn)行改造,總投資約1 000萬(wàn)。其中1#常減壓、1#重整裝置爐子燃燒器在2015年底裝置檢修期間完成改造更換,柴油加氫2017年上半年完成在線更換,其他工藝爐在2018年底裝置大檢修過(guò)程中更換,改造后煙氣NOx濃度均實(shí)現(xiàn)≤100 mg/m3的目標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)氧含量3%,干基),NOx總排放量由36.4 kg/h減低至15.4 kg/h,降幅達(dá)到57.7%,詳見(jiàn)表2。
表2 工藝加熱爐改造前后煙氣NOx排放對(duì)比
該次改造對(duì)象為一臺(tái)9E燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐,兩臺(tái)超高壓蒸汽鍋爐和一臺(tái)高壓蒸汽鍋爐??偼顿Y約1.06億元(不含稅)。其中燃機(jī)余熱鍋爐于2019年5月完成改造投用,煙氣脫硝單元的主要設(shè)施包括液氨汽化器、氨氣稀釋罐、氨氣緩沖罐、脫硝催化劑反應(yīng)器、稀釋風(fēng)機(jī)等,其中脫硝催化劑反應(yīng)器采用的是美國(guó)Cormetech公司的蜂窩式107孔CM21+脫硝催化劑。兩臺(tái)超高壓蒸汽鍋爐分別于2020年1月和5月完成改造投用,高壓蒸汽鍋爐于2020年10月完成改造投用,整個(gè)煙氣脫硝單元由噴氨格柵、脫硝反應(yīng)器、稀釋風(fēng)機(jī)和靜態(tài)混合器等組成,其中脫硝反應(yīng)器采用中國(guó)石化撫順石油化工研究院的FN-2G脫硝催化劑。改造后均實(shí)現(xiàn)≤50 mg/m3的目標(biāo),典型負(fù)荷下的NOx排放量由284.6 kg/h降至53.5 kg/h,降幅達(dá)到81.2%,詳見(jiàn)表3。
表3 典型工況下鍋爐改造前后煙氣NOx排放對(duì)比
燃機(jī)余熱鍋爐脫硝改造投用后,通過(guò)停運(yùn)注氮壓縮機(jī),減少了電耗,余熱鍋爐高壓蒸汽產(chǎn)量也得到了提高;超高壓蒸汽鍋爐和高壓蒸汽鍋爐脫硝改造投用后,在實(shí)現(xiàn)NOx超低排放的同時(shí)解除了裝置運(yùn)行負(fù)荷和燃料的限制,保證全廠能源優(yōu)化運(yùn)行的靈活。脫硝單元運(yùn)行過(guò)程的消耗主要為液氨和少量的電、蒸汽和水,典型工況下總消耗的液氨約125 kg/h,按照液氨4 300元/t、加上其他公用工程消耗,鍋爐脫硝總運(yùn)行費(fèi)用不超過(guò)536 萬(wàn)元/a。因此,鍋爐脫硝項(xiàng)目的投用,因注氮壓縮機(jī)停運(yùn)、高壓蒸汽產(chǎn)量提高和LNG用量的減少、燃料油用量的提高,按年運(yùn)行時(shí)間8 400 h計(jì)算,實(shí)現(xiàn)降本減費(fèi)近4 893萬(wàn)元/a,詳見(jiàn)表4。
表4 典型工況下鍋爐脫硝前后運(yùn)行效益對(duì)比
煉廠工藝加熱爐燃料大多是油氣混合或單燃?xì)?,通過(guò)更換低氮燃燒器,可以實(shí)現(xiàn)快速、高效地降低煙氣中NOx,實(shí)現(xiàn)煙氣中NOx≯100 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)氧含量3%,干基)排放標(biāo)準(zhǔn),且具有改造成本低、施工周期短等優(yōu)點(diǎn)。而動(dòng)力鍋爐,包括燃機(jī)余熱鍋爐和燃油超高壓/高壓蒸汽鍋爐,可以采用選擇性催化還原法煙氣脫硝(SCR)技術(shù),實(shí)現(xiàn)鍋爐煙氣中NOx≯50 mg/m3(燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)氧含量15%,其他3%,干基)的超低排放標(biāo)準(zhǔn),且具有運(yùn)行成本低、負(fù)荷調(diào)整靈活的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),通過(guò)脫硝改造,還可以提高低價(jià)值燃料油的燃燒比例和停用燃機(jī)高成本的注氮措施,降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本,達(dá)到降本減費(fèi)的目的。