郭士義
(上海電氣電站環(huán)保工程有限公司,上海 201612)
燃煤電廠石灰石-石膏法濕法脫硫工藝的首要選擇[1],濕法脫硫產(chǎn)生的脫硫廢水呈弱酸性;懸浮物高;Cl-含量高、腐蝕性強(qiáng)[2];硬度高、鹽分高;含有較高的重金屬離子[3]。傳統(tǒng)的三聯(lián)箱工藝處理效率低、溶解鹽不能有效去除,無法滿足火電廠真正意義上廢水“零排放”[4]。目前,脫硫廢水深度處理工藝主要有膜濃縮處理[5],包括管式超濾膜、納濾、反滲透膜、高壓反滲透膜,熱法濃縮,蒸發(fā)結(jié)晶[6],煙道蒸發(fā)[7]。
電廠脫硫廢水零排放處理中濃縮的程度決定了進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的水量,也就在一定程度上決定了零排放的能耗和成本,因此濃縮技術(shù)非常關(guān)鍵。正滲透技術(shù),作為新型“零排放”技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)[8],因其具有能耗低、膜污染小、水回收率高等優(yōu)點(diǎn)受到國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注[9],本試驗(yàn)旨在考察用正滲透膜技術(shù)(FO技術(shù))濃縮脫硫廢水的效果、效率、穩(wěn)定性和成本。
本中試試驗(yàn)中進(jìn)入正滲透裝置的水為上海某電廠煙氣脫硫系統(tǒng)廢水經(jīng)過三聯(lián)箱處理后的脫硫廢水,水質(zhì)參數(shù)詳見表1。廢水經(jīng)正滲透成套系統(tǒng)處理后,F(xiàn)O濃水TDS需要達(dá)到120 000 mg/L以上,濃水后續(xù)進(jìn)入煙道蒸發(fā)處理。正滲透系統(tǒng)產(chǎn)水出水水質(zhì)能夠達(dá)到GB 50050-2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,可直接用作循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水。
表1 上海某電廠脫硫廢水水質(zhì)參數(shù)
由表1可知:本實(shí)驗(yàn)中進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn):經(jīng)三聯(lián)箱處理后,廢水懸浮物含量相對較低,主要成分為灰分、惰性物質(zhì)、絮凝沉淀物等;硬度較高,但水中 Ca2+、Mg2+濃度在正滲透膜的耐受范圍內(nèi),SO42-質(zhì)量濃度高,處于即將飽和狀態(tài);鹽分及氯離子濃度高,pH 值較高,呈弱堿性,正滲透膜進(jìn)水需要偏酸性,進(jìn)入設(shè)備前需調(diào)節(jié)pH;含F(xiàn)e2+以及少量還原性物質(zhì),組分變化大,水質(zhì)復(fù)雜。
本試驗(yàn)所用中試裝置源自美國某公司,裝置為40尺集裝箱式集成設(shè)備,處理水量為0.5 m3/h,總功率55 kW,總重7.8 t。整個(gè)裝置分FO濃縮和高鹽濃縮膜(即HBCR汲取液再生)兩大系統(tǒng)。第一部分濃縮系統(tǒng),其核心為三級共12支FO膜組件,進(jìn)水經(jīng)pH調(diào)節(jié)后進(jìn)入該系統(tǒng),同時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)的還有濃汲取液,待處理水和汲取液分處膜兩側(cè),水由低鹽一側(cè)自然地向高鹽一側(cè)滲透,內(nèi)部反復(fù)循環(huán),汲取液被稀釋后連續(xù)排出,待處理水被濃縮到設(shè)定的濃度(本實(shí)驗(yàn)設(shè)定濃水電導(dǎo)率為115 mS/cm,TDS為110 g/L以上)時(shí)排出;第二部分為高鹽濃縮膜(HBCR汲取液再生)系統(tǒng),其核心為二級共36支高壓反滲透膜組件,F(xiàn)O排出的稀汲取液進(jìn)入該部分濃縮,濃液即濃汲取液,清液進(jìn)入再處理,最終產(chǎn)出清水。
裝置能實(shí)現(xiàn)24 h連續(xù)運(yùn)行,系統(tǒng)進(jìn)水pH需控制在6~6.5之間;全流程實(shí)現(xiàn)自動控制;每日取樣一次,分析化驗(yàn)進(jìn)水、產(chǎn)水及濃水TDS指標(biāo);每日多次記錄運(yùn)行數(shù)據(jù);在FO濃縮和HBCR汲取液再生兩大系統(tǒng)分別設(shè)置電表,監(jiān)測裝置電耗。實(shí)驗(yàn)所用汲取液為質(zhì)量分?jǐn)?shù)14%的氯化鈉溶液,根據(jù)運(yùn)行情況有補(bǔ)加,所用氯化鈉滿足GB 5461-2000《食用鹽國家標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)。常用藥劑為鹽酸,主要用于進(jìn)水pH調(diào)節(jié)。實(shí)驗(yàn)過程中,F(xiàn)O及HBCR汲取液再生系統(tǒng)未使用定時(shí)在線產(chǎn)水反沖洗設(shè)定,亦無化學(xué)清洗。
中試試驗(yàn)裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行30天,對產(chǎn)水水樣及水量進(jìn)行連續(xù)取樣監(jiān)測,以原水檢測的各指標(biāo)為基準(zhǔn),檢測產(chǎn)水水樣,分析產(chǎn)水水質(zhì)情況,并對濃縮后的出水進(jìn)行連續(xù)取樣,分析正滲透膜的運(yùn)行特性。
脫硫廢水調(diào)節(jié)pH后經(jīng)正滲透膜處理,產(chǎn)水pH為5~6,其他水質(zhì)參數(shù)如表2所示,其中Ca2+、Mg2+、SO42-、Fe2+含量極低,均小于1mg/L,Na+、CO32-、Cl-含量較為接近,在5~10mg/L范圍內(nèi)波動,產(chǎn)水中堿度為24~30mg/L,TSS濃度<10 mg/L,TDS去除率較高,去除率達(dá)98%以上,產(chǎn)水中殘留量在250 mg/L以內(nèi)。產(chǎn)水水質(zhì)除pH需要調(diào)節(jié)至6.5~8.5外,其他檢測指標(biāo)均能滿足GB 50050-2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。
表2 正滲透膜產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù)
(續(xù)表2)
正滲透膜運(yùn)行效果除需考察產(chǎn)水水質(zhì)外,更需要分析濃縮后出水的濃縮倍率和產(chǎn)水率來表征其運(yùn)行的穩(wěn)定性。 本試驗(yàn)中以進(jìn)出水中Cl-的含量作為參數(shù)指標(biāo)來計(jì)算正滲透膜的濃縮倍率和產(chǎn)水率。
濃縮倍率隨時(shí)間的變化情況如圖1所示,由圖1可知,正滲透膜的濃縮倍率隨著時(shí)間的推移會有一定的波動變化,濃縮倍率總體保持在8~10之間。起始階段由于來水中硬度較大,膜表面結(jié)垢現(xiàn)象較為嚴(yán)重,影響了膜的濃縮效果,后對來水采取了添加碳酸鈉除硬措施,并對膜進(jìn)行了清洗,膜的濃縮效果有所提高。產(chǎn)水率隨時(shí)間的變化情況如圖2所示,由圖可知,其變化的整體趨勢與濃縮倍率的變化趨勢一致,產(chǎn)水率保持在90%左右。濃縮后的脫硫廢水TDS質(zhì)量濃度約為12%左右,基本滿足后續(xù)煙道蒸發(fā)或其他熱處理的濃度要求。同時(shí),90%清水回水率在所有膜法濃縮中已屬于較為高效的濃縮方法。
圖1 正滲透膜出水濃縮倍率(Cl-)隨時(shí)間變化圖
圖2 正滲透膜清水產(chǎn)水率(Cl-)隨時(shí)間變化圖
試驗(yàn)中運(yùn)行成本主要是電耗和藥劑費(fèi)用組成。電耗包含F(xiàn)O系統(tǒng)和HBCR系統(tǒng)及中試裝置配套的儀表設(shè)備等電控系統(tǒng)耗電,電耗:21.8 kw·h/m3廢水,電價(jià)以0.5元/kw·h計(jì),折合10.9元/ m3。常規(guī)藥劑費(fèi)用主要為調(diào)節(jié)pH值的鹽酸費(fèi)用、補(bǔ)充NaCl的費(fèi)用,鹽酸、NaCl折合耗量0.2 kg/m3、0.1 kg/m3,鹽酸、NaCl分別以2 000元/t、24 00元/t計(jì),則常規(guī)藥劑費(fèi)用0.64元/ m3水。在本次實(shí)驗(yàn)中,由于三聯(lián)箱出水水質(zhì)硬度較高,對正滲透膜的運(yùn)行產(chǎn)生了較為不利的影響,為保證FO系統(tǒng)的正常運(yùn)行,臨時(shí)添加了碳酸鈉降低進(jìn)水硬度,相應(yīng)的也增加鹽酸的添加量,該部分碳酸鈉、鹽酸添加量為6 kg/m3、2.3 kg/m3,酸鈉費(fèi)以2 000元/t計(jì),該部分藥劑費(fèi)用為16.6元/m3水,實(shí)際工程中,可添加前置Integra疊片過濾裝置來保障進(jìn)水水質(zhì),節(jié)省該部分費(fèi)用。因此,F(xiàn)O系統(tǒng)常規(guī)運(yùn)行費(fèi)用為11.54元/m3。
(1)本次中試試驗(yàn)所用裝置能夠?qū)⑦M(jìn)水TDS為12 000 mg/L~16 000 mg/L電廠脫硫廢水濃縮至100 000~120 000 mg/L左右,TDS濃縮倍率可達(dá)到8~10以上,基本能夠滿足脫硫廢水零排處理濃縮減量的要求,可以作為旁路煙道蒸發(fā)或其他熱處理的前序工段。
(2)試驗(yàn)中FO系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)完全滿足GB 50050-2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求,可直接用作循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水,其中Ca2+、Mg2+的濃度極低,硬度基本完全被消除,清水TDS均值僅為200 mg/L左右,除鹽率高達(dá)98%,產(chǎn)水率可達(dá)90%。
(3)FO系統(tǒng)的平均處理水量0.5 m3/h,正常情況僅需調(diào)節(jié)pH,處理廢水主要為設(shè)備電耗,運(yùn)行費(fèi)用為11.54元/ m3。由于三聯(lián)箱運(yùn)行效果較差,脫硫廢水臨時(shí)采用碳酸鈉沉淀方式解決結(jié)垢,藥劑費(fèi)用增加較多。在實(shí)際工程應(yīng)用中,可采用前置Integra疊片過濾裝置來保障進(jìn)水水質(zhì),保證FO中試系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,并節(jié)省下添加碳酸鈉的費(fèi)用。