包石磊,白澈力格爾,劉曉軍,牟貝成,許明杰
(1.天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津 300352;2.鋼鐵研究總院華東分院江蘇 223000)
38CrMoAl鋼是GB/T 3077《合金結(jié)構(gòu)鋼》中專用于氮化處理鋼,屬于中碳高鋁合金結(jié)構(gòu)鋼,鋼中標(biāo)準(zhǔn)Al含量達(dá)到0.70~1.10%。該鋼種在滲氮處理過(guò)程中,在鑄件表面形成氮化鋁(AlN)層,起到彌散強(qiáng)化作用,從而提高表面硬度、耐磨性及疲勞強(qiáng)度,并具有良好的耐熱性、耐腐蝕性以及尺寸精度較高等特點(diǎn)。因此,該鋼種主要應(yīng)用于特殊用途的零部件,如:齒輪、氣缸套、高壓閥門、蝸桿以及磨床主軸等。
由于38CrMoAl鋼種Al含量較高,冶煉和澆注過(guò)程出現(xiàn)鋼液異?;毓璎F(xiàn)象,甚至超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。因此,在保證該鋼穩(wěn)定澆注的同時(shí),如何控制成品鋼中硅含量也是該鋼種穩(wěn)定生產(chǎn)的一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)。本文闡述了該鋼種的生產(chǎn)工藝流程及成分組成,分析了出現(xiàn)鋼液異?;毓璎F(xiàn)象的原因,提出了控制鋼中硅含量的工藝操作要點(diǎn),并對(duì)生產(chǎn)試煉實(shí)踐情況進(jìn)行了分析。生產(chǎn)實(shí)踐表明,通過(guò)控硅操作要點(diǎn)的貫徹實(shí)施,可以實(shí)現(xiàn)38CrMoAl鋼轉(zhuǎn)爐連鑄工藝鋼中最終硅含量穩(wěn)定控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
鑒于該鋼種Al含量高的特有特性,經(jīng)查閱相關(guān)資料和借鑒其他鋼廠生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)[1,2],在綜合考慮各項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)情況下,確定了38CrMoAl生產(chǎn)工藝流程和控制成分。生產(chǎn)工藝流程:120噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF精煉爐→RH精煉爐→六機(jī)六流連鑄機(jī)。鋼水成分控制如表1所示。
表1 38CrMo Al鋼內(nèi)控成分控制表
由于該鋼種屬于中碳高鋁合金結(jié)構(gòu)鋼,鋼中的Al含量比普碳鋼高出30~50倍,過(guò)高的Al極易把爐渣和過(guò)程接觸物料中SiO2的氧奪去,形成Al2O3夾雜二次污染鋼水的同時(shí),鋼水回硅現(xiàn)象較嚴(yán)重。如果在冶煉和澆注過(guò)程中操作控制不當(dāng),可能導(dǎo)致鋼水中Si含量超標(biāo)而判廢。
根據(jù)氧與其他元素親和力排序,Al的與氧的親和力遠(yuǎn)大于Si,因此當(dāng)鋼水中Al的含量達(dá)到或超過(guò)鋁氧平衡狀態(tài)時(shí),爐渣中SiO2的氧極易被鋁奪去,導(dǎo)致鋼水回硅現(xiàn)象[3]。其熱力學(xué)反應(yīng)試為:
4[Al]+3(SiO2)=2(Al2O3)+3[Si]
ΔG0=-720680+133T J·mol-1
為穩(wěn)定控制鋼中硅含量,首先要從冶煉工藝和原材物料方面控制鋼中硅的來(lái)源,從根本上是降低后期鋼水回硅現(xiàn)象發(fā)生的可能。為此制定了相應(yīng)的控制鋼中硅含量的工藝措施。
在生產(chǎn)過(guò)程中原輔料和合金中的Si元素或化合物是渣中SiO2組元來(lái)源的主要途徑。在高鋁鋼生產(chǎn)過(guò)程中,爐渣中的SiO2組元極易被Al還原成鋼中Si含量,導(dǎo)致鋼中硅難以控制。因此對(duì)各工序原輔料要求如下:
化渣劑:轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中使用礦石作為化渣劑,不得使用含Si量高的鐵礬土等材料。
合金:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用合金的硅元素進(jìn)行隨機(jī)抽查,采用檢測(cè)結(jié)果中Si元素較穩(wěn)定的金屬錳和高碳鉻鐵作為生產(chǎn)合金。這是因?yàn)樵陔S機(jī)抽取的合金試樣檢驗(yàn)中,高碳錳鐵中Si含量不穩(wěn)定,有時(shí)含量比較高,而金屬錳中Si含量比較低,為了保證第一次生產(chǎn)成功,在冶煉本鋼種時(shí)使用金屬錳;高碳鉻鐵的Si含量比較高,但由于噸鋼加入的量比較少,Si對(duì)鋼水成分影響比較小,為了降低成本,第一次生產(chǎn)采用高碳鉻鐵。
脫氧劑:使用2~3 kg/t電石作為脫氧劑,嚴(yán)禁使用鋼水促凈劑等含Si材料;加入3 kg/t左右的鋁餅脫氧,確保到LF爐[Al]≥0.015%。
精煉渣:LF爐使用5~6kg/t石灰,6~7 kg/t預(yù)熔精煉渣作為精煉渣,加入數(shù)量可以根據(jù)LF精煉爐的化渣情況調(diào)整,嚴(yán)禁加入含Si量高的普通螢石等材料。
由于轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后,爐渣中的SiO2含量在15%左右。通過(guò)理論計(jì)算,轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中每下渣100 kg時(shí),消耗9 kg鋁的同時(shí)回硅量為0.007%。因此轉(zhuǎn)爐渣對(duì)高鋁鋼冶煉過(guò)程中回硅現(xiàn)象的影響較大。
(1)減少鐵水帶入渣量。調(diào)整生鐵和鐵水的配比,鐵水在入爐前必須進(jìn)行扒渣。
(2)轉(zhuǎn)爐采用雙渣操作。轉(zhuǎn)爐吹煉前期采用雙渣操作,將爐內(nèi)含SiO2較高的爐渣倒掉一半以上,再重新造渣冶煉。
(3)轉(zhuǎn)爐采用擋渣出鋼。要保證轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程擋渣的效果,減少出鋼過(guò)程中下渣量;必須在轉(zhuǎn)爐出鋼口使用前期冶煉本鋼種,以保證出鋼擋渣效果,減少下渣量。
綜上所述,由于轉(zhuǎn)爐采用雙渣操作和擋渣出鋼,出鋼過(guò)程加入含Si少的原輔材料以及采用留渣操作等措施,在精煉末期加入鋁錠之前,全部按照常規(guī)操作,此時(shí)鋼包渣中SiO2含量控制在5~6%。
38CrMoAl鋼鋁含量控制范圍為0.80%~1.00%,調(diào)鋁時(shí)機(jī)的選擇直接決定著鋼渣混合層中發(fā)生回硅反應(yīng)的起始點(diǎn)。
(1)在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程加入鋁錠,在鋼包中鋼水以沉淀脫氧為主,減少出鋼過(guò)程回硅量。
(2)在LF精煉過(guò)程采用鋁粉和電石進(jìn)行擴(kuò)散脫氧,降低鋼水和爐渣中氧含量。
(3)在LF精煉中后期使用鋁錠一次性調(diào)整鋼中鋁含量至控制范圍內(nèi)。由于鋼中的[Al]含量達(dá)到0.9%,鋼水還原能力很強(qiáng),導(dǎo)致渣中的SiO2大部分被還原,增加了鋼中硅含量,經(jīng)計(jì)算鋼中增硅量大約在0.10%~0.15%。
高鋁鋼生產(chǎn)過(guò)程中形成夾雜物基本以Al2O3為主。目前普遍的Al2O3夾雜物變性方法為鈣處理[4],即將Al2O3夾雜轉(zhuǎn)變?yōu)?2CaO·7Al2O3,并通過(guò)鋼包底吹使夾雜物上浮被爐渣吸收,但鈣處理過(guò)程中鋼水翻動(dòng)較嚴(yán)重,使鋼水裸露與空氣接觸幾率大。而該鋼種鋁含量較高,鋼水與空氣接觸極易產(chǎn)生二次氧化形成的Al2O3夾雜,因此采用硅鋇線代替鈣質(zhì)芯線進(jìn)行夾雜物變性處理。由于RH處理后喂入硅鋇線,導(dǎo)致渣中的(Si)含量增加。雖然在喂絲過(guò)程中鋼水出現(xiàn)回硅現(xiàn)象,回硅量為0.03%~0.05%,但在可控范圍之內(nèi)。
(1)控制到LF鋼水中的C≥0.08%,P≤0.018%;
(2)嚴(yán)格控制出鋼量及合金加入量,防止因出鋼量少導(dǎo)致合金成分偏高或因出鋼量多導(dǎo)致精煉爐調(diào)整成分任務(wù)重;
(3)LF要保持一定時(shí)間的白渣,以加強(qiáng)吸收鋼水中夾雜物的能力;
(4)連鑄車間要加強(qiáng)連鑄設(shè)備檢查,及時(shí)清理或更換堵塞噴嘴,保證鑄坯二冷冷卻效果良好,同時(shí)要加強(qiáng)結(jié)晶器振動(dòng)系統(tǒng)維護(hù);
(5)控制鋼水過(guò)熱度、拉速及二冷水量,從而控制連鑄坯低倍組織,使其符合要求;
(6)大包開(kāi)澆后,根據(jù)中包渣面情況補(bǔ)加適量覆蓋劑,確保鋼水不裸露、渣面不發(fā)紅。
(7)由于高鋁鋼澆鑄過(guò)程中易產(chǎn)生水口結(jié)瘤甚至停澆等生產(chǎn)事故,故大包水口采用Ar氣密封,中包采用組合式水口,水口接縫采用密封材料密封處理。
按照前述工藝要點(diǎn)和改進(jìn)措施,在某鋼廠組織試煉了4爐38CrMoAl鋼,重點(diǎn)對(duì)該鋼種冶煉過(guò)程中各階段鋼中Si元素和渣中SiO2的變化情況進(jìn)行了跟蹤和分析。具體各工序與操作點(diǎn)后鋼中Si含量以及渣中SiO2含量的變化見(jiàn)表2和表3。
表2 生產(chǎn)過(guò)程鋼中Si含量變化表
(1)從表2可以看出,在試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)2次明顯回硅現(xiàn)象。第一次是LF爐處理后期,經(jīng)過(guò)Al的合金化過(guò)程中發(fā)生明顯的回硅現(xiàn)象,平均增硅量為0.10~0.15%;第二次是RH處理結(jié)束后喂入硅鋇線后出現(xiàn)回硅現(xiàn)象,平均增硅量為0.05%。綜合試驗(yàn)爐次Si的控制看,現(xiàn)行工藝設(shè)計(jì)與原料選擇是可以滿足Si的控制。后續(xù)可以適當(dāng)采用錳鐵代替金屬錳進(jìn)行試驗(yàn)降低生產(chǎn)成本。
(2)因本鋼種是含鋁量較高的鋼種,為防止?jié)沧r(shí)水口結(jié)瘤,本次試煉過(guò)程鋼水過(guò)熱度控制偏高,拉速、電磁攪拌與二冷參數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,連鑄生產(chǎn)過(guò)程基本正常。
(3)本次試中,連鑄使用的保護(hù)渣是與供應(yīng)廠家聯(lián)合研制的高鋁鋼專用保護(hù)渣,經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)的連鑄坯檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)渣溝、裂紋等異常現(xiàn)象,只是生產(chǎn)過(guò)程中渣圈現(xiàn)象嚴(yán)重,可以同保護(hù)渣廠家的技術(shù)人員交流,加以改善。
通過(guò)對(duì)38CrMoAl鋼生產(chǎn)工藝難點(diǎn)及冶煉和澆注過(guò)程中出現(xiàn)鋼液異?;毓柙虻姆治觯岢隽朔€(wěn)定控制鋼液中硅含量的工藝改進(jìn)操作要點(diǎn),并對(duì)生產(chǎn)試煉情況進(jìn)行了分析總結(jié)。
(1)轉(zhuǎn)爐采用雙渣留渣操作、控制下渣量、嚴(yán)格把控原輔料以及合金中Si含量等操作,將冶煉過(guò)程渣中的SiO2含量控制在最低,從而可以降低回硅量。
(2)將調(diào)鋁時(shí)機(jī)選定在LF爐處理末期,縮短硅反應(yīng)時(shí)間,可以減少回硅量。
(3)RH處理結(jié)束后采用硅鋇線進(jìn)行夾雜物變性處理,雖然有回硅現(xiàn)象,但在可控范圍內(nèi)。
(4)試煉生產(chǎn)過(guò)程中,鋼水在LF爐Al合金化前Si控制在0.13%~0.20%,爐渣中SiO2含量控制在8.00%以下,實(shí)現(xiàn)了38CrMoAl鋼中硅穩(wěn)定控制在目標(biāo)成分范圍內(nèi)的目的。