郭守權(quán),李瀾鵬
(1.中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315200;2.中國石化大連(撫順)石油化工研究院)
中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化分公司)建有一套1.0 Mt/a乙烯生產(chǎn)裝置,為了解決該裝置原料不足的問題并提高其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,建設(shè)了一套520 kt/a的C5抽余油加氫裝置,可持續(xù)為乙烯裝置提供原料[1]。裝置運(yùn)行初期正常,但在2016年7—8月,C5抽余油與非芳烴汽油混合預(yù)加氫反應(yīng)器(R200)出現(xiàn)無溫升及反應(yīng)產(chǎn)物中二烯烴含量上升等不正常情況。采取停C5進(jìn)料、升溫沖洗等方法,第一次經(jīng)過處理后,催化劑活性略有改善。短暫運(yùn)行后再次出現(xiàn)相同的問題,采用相同方法處理后近于無效。該C5抽余油原料為外供,對其進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),催化劑失活期間原料中含有多種微量雜質(zhì)。對其中的關(guān)鍵雜質(zhì)對反應(yīng)的影響進(jìn)行分析并在實驗室進(jìn)行驗證,據(jù)此提出有利于裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的措施。
鎮(zhèn)海煉化分公司1.20 Mt/a焦化汽油加氫裝置(簡稱Ⅱ加氫)原設(shè)計加工焦化汽油,為彌補(bǔ)乙烯生產(chǎn)裝置原料不足,計劃采用該裝置摻煉C5抽余油。由于C5抽余油二烯烴含量很高(性質(zhì)見表1),遠(yuǎn)高于焦化汽油中二烯烴含量,為保證該裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,需要在更低的溫度下先將C5抽余油中二烯烴及炔烴進(jìn)行選擇性加氫飽和為單烯烴,然后再與焦化汽油混合進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)進(jìn)一步進(jìn)行加氫精制。為提高裝置對高二烯烴含量原料的適應(yīng)性,采用中國石化大連(撫順)石油化工研究院技術(shù)對該裝置進(jìn)行了改造,裝置原則流程見圖1[2]。新增的R200反應(yīng)器用于對二烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)6.05%的C5抽余油進(jìn)行加氫,其操作工藝參數(shù)見表2。
表1 C5抽余油二烯烴含量
表2 操作工藝參數(shù)
非芳烴原料與C5抽余油按質(zhì)量比7∶1進(jìn)行混合,經(jīng)進(jìn)料換熱器換熱后與H2混合,進(jìn)入到R200反應(yīng)器,使原料油中二烯烴和炔烴加氫轉(zhuǎn)化為單烯烴。從預(yù)加氫反應(yīng)器出來的反應(yīng)產(chǎn)物再與焦化汽油混合,進(jìn)入到原Ⅱ加氫反應(yīng)器(R201和R202)中進(jìn)行加氫處理,在此焦化汽油中的烯烴和C5抽余油中的單烯烴進(jìn)行加氫,由Ⅱ加氫裝置出來的最終加氫產(chǎn)品送去作乙烯裝置裂解原料。
圖1 C5抽余油加氫裝置工藝流程
R200反應(yīng)器采用的催化劑為中國石化大連(撫順)石油化工研究院開發(fā)的LH-10C催化劑,其理化性質(zhì)見表3。
表3 LH-10C催化劑的理化性質(zhì)
通常情況下,催化劑中毒、結(jié)焦、燒結(jié)等是造成催化劑失活的主要原因。該混合加氫裝置為新建裝置,運(yùn)轉(zhuǎn)時間較短,且實際運(yùn)行過程中,沒有發(fā)現(xiàn)超溫現(xiàn)象,推測催化性能下降不是積炭或燒結(jié)導(dǎo)致的。采取停C5進(jìn)料、升溫沖洗等方法處理后,催化劑活性略有改善,說明催化性能下降是可逆中毒導(dǎo)致的。該反應(yīng)體系中含有多種雜質(zhì),如上游工藝添加的有機(jī)萃取劑DMF(N,N-二甲基甲酰胺)以及循環(huán)氫中的H2S、NH3、DEA(二乙醇胺)、CO、CO2等。當(dāng)雜質(zhì)在催化劑上強(qiáng)吸附,占據(jù)催化活性位點,會影響產(chǎn)物的吸附,導(dǎo)致催化劑失活。
DMF是一種常見的抽提溶劑,在沒有酸堿和水的環(huán)境中性質(zhì)穩(wěn)定。試驗表明其單獨存在于C5原料中時,在正常反應(yīng)條件下對催化劑活性沒有影響。但是在有水的情況下,加熱到一定的溫度,DMF會發(fā)生水解反應(yīng)生成甲酸和二甲胺,見式(1)。而二甲胺會吸附在催化劑的酸中心上[3],使催化劑發(fā)生氮中毒失活。
(1)
C5抽余油中會殘存一定量的DMF,偶爾會存在微量水。為了進(jìn)一步確定溫度對DMF水解反應(yīng)的影響,對該反應(yīng)進(jìn)行熱力學(xué)研究。
反應(yīng)體系中除DMF之外各組分的等壓摩爾熱容Cp,B,根據(jù)式(2)計算。
Cp,B=a+bT+cT2+dT3
(2)
式中:Cp,B為等壓摩爾熱容,J/(mol·K);T為溫度,K;a,b,c,d為經(jīng)驗常數(shù),其值由各組分自身性質(zhì)決定。各組分在300~800 K溫度范圍內(nèi)的Cp,B可從文獻(xiàn)中直接獲得[4]。通過多項式回歸得到經(jīng)驗常數(shù)a,b,c,d值,具體數(shù)值見表4。
DMF的Cp,B由Rihani-Doraiswamy法[5]計算,相關(guān)數(shù)據(jù)均可從文獻(xiàn)中獲得。
Cp,B=∑niai+∑nibiT+∑niciT2+∑nidiT3
(3)
式中,ni為各基團(tuán)摩爾分?jǐn)?shù)。計算結(jié)果見表5。
表4 DMF水解反應(yīng)中各組分相關(guān)熱力學(xué)參數(shù)
表5 Rihani-Doraiswamy法經(jīng)驗常數(shù)
該DMF水解反應(yīng)在不同溫度T進(jìn)行反應(yīng)時摩爾焓變ΔrHm根據(jù) Kirchhoff 公式[6]計算。
(4)
DMF水解反應(yīng)的反應(yīng)焓ΔrHm隨溫度變化如圖2所示,在給定溫度范圍內(nèi),該反應(yīng)的反應(yīng)焓均為正值,說明該反應(yīng)為吸熱反應(yīng)。對于吸熱反應(yīng),反應(yīng)溫度的升高會導(dǎo)致平衡正向移動,即提高溫度會促進(jìn)DMF水解反應(yīng)。
圖2 一定溫度范圍內(nèi)DMF水解反應(yīng)的ΔrHm
在生產(chǎn)過程中了解到,C5抽余油原料含有上游工藝過程中添加的有機(jī)溶劑DMF,同時會含有微量的水。根據(jù)上面的分析,在一定溫度下,DMF會發(fā)生水解反應(yīng)。試驗結(jié)果表明,在一定溫度下,原料中同時含有微量水及DMF時,對R200中的催化劑活性有抑制作用,說明DMF水解反應(yīng)生成的二甲胺對催化劑活性有毒化作用。因此,為了減小或消除DMF水解反應(yīng)對催化劑活性的影響,需要盡量在較低的溫度下進(jìn)行C5抽余油加氫反應(yīng)或者脫除C5抽余油原料中的微量水。
從裝置運(yùn)行情況來看,當(dāng)氫氣中不含H2S時,原料中有一定量的DEA,短時間內(nèi)對催化劑的活性沒有明顯影響。但當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)中存在微量H2S時,在操作條件不變的情況下,短時間內(nèi)反應(yīng)床層的熱點溫度及反應(yīng)溫升就有明顯的下降趨勢,表明催化劑活性逐漸下降。因此,采用含有DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)1 000 μg/g的原料,在反應(yīng)壓力6.0 MPa、體積空速1.5 h-1、氫油體積比300的條件下,進(jìn)行了雜質(zhì)DEA在氫氣中有無H2S時對反應(yīng)影響的研究,測定2 h內(nèi)催化劑床層的熱點溫度及反應(yīng)溫升情況,試驗結(jié)果如表6所示。
表6 DEA對催化劑活性的影響
從表6可以看出,在氫氣中不含H2S時,原料中的少量DEA短時間內(nèi)沒有對催化劑的活性產(chǎn)生明顯的影響。當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)中通入200 μL/L H2S時,反應(yīng)工藝條件穩(wěn)定的情況下,2 h內(nèi)催化劑床層的熱點溫度及反應(yīng)溫升有明顯的下降趨勢,且加氫后產(chǎn)物中二烯烴含量升高;提高預(yù)熱溫度,熱點溫度沒有隨之上升,加氫后產(chǎn)物中二烯烴含量也未變化,說明在有H2S存在的條件下,原料中的DEA會降低催化劑的加氫活性。
該裝置自改造以來,多次出現(xiàn)因循環(huán)氫中H2S含量的上升導(dǎo)致R200反應(yīng)器溫升異常下降的情況,通過降低循環(huán)氫中H2S含量、適當(dāng)提高反應(yīng)溫度等手段,反應(yīng)溫升出現(xiàn)可逆性恢復(fù)。2018 年6月中旬,因上游裝置胺液再生塔操作波動導(dǎo)致貧胺液中H2S含量略有上升,進(jìn)而使循環(huán)氫中H2S含量上升,R200的反應(yīng)溫升逐漸下降。通過調(diào)整循環(huán)氫脫硫塔貧胺液量由10 t/h 逐漸提高至 14.5 t/h,R200反應(yīng)器上下床層總溫升由 3.5 ℃左右明顯上升至 16 ℃左右,如圖3所示。
圖3 R200反應(yīng)器溫升隨貧胺液量變化趨勢 —貧胺液量; —溫升
當(dāng)系統(tǒng)中不含酸性氣體時DEA相對穩(wěn)定,不會對催化劑的活性產(chǎn)生影響。但是,DEA是一種酸性氣體吸收劑,當(dāng)原料中含有酸性氣體(CO2,H2S,SO2)時[7],DEA與H2S等酸性氣體會生成鹽類物質(zhì),進(jìn)而堵塞催化劑孔道,使催化劑發(fā)生可逆性中毒。DEA與酸性氣體(以H2S為例)反應(yīng)機(jī)理如下:
胺類物質(zhì)吸收H2S的反應(yīng)為放熱反應(yīng),從反應(yīng)機(jī)理來看,低溫高壓有利于平衡向右移動,生成鹽類物質(zhì);同時,已有的動力學(xué)研究表明,H2S與DEA反應(yīng)的速率常數(shù)k約為109L·mol/s[8],質(zhì)子轉(zhuǎn)移在瞬間發(fā)生。因此,為控制DEA與酸性氣體反應(yīng)生成鹽類物質(zhì)而影響催化劑活性,應(yīng)采取不利于DEA與酸性氣體反應(yīng)的條件或者完全脫除循環(huán)氫中的H2S。
根據(jù)上述分析,為減小雜質(zhì)DMF、DEA對C5抽余油加氫反應(yīng)催化劑活性的影響,現(xiàn)場采用以下措施進(jìn)行控制:
(1)在C5抽余油原料緩沖罐前增設(shè)聚結(jié)器(具體位置示意見圖1),用于分離上游C5中夾帶的有機(jī)物和水等雜質(zhì)。聚結(jié)器前后原料水含量如表7所示。由表7可見,增設(shè)聚結(jié)器可明顯降低原料中的水含量。
表7 脫水前后原料水含量
(2)降低反應(yīng)器入口溫度,以滿足C5抽余油二烯烴選擇性加氫反應(yīng)的要求即可,控制單烯烴的加氫飽和率,減少過度反應(yīng),確保R200反應(yīng)器熱點溫度不高于150 ℃,以減少DMF的水解反應(yīng)。同時,適當(dāng)提高反應(yīng)氫油比,提高反應(yīng)氫分壓。
(3)加強(qiáng)循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),該裝置在加工C5抽余油期間,循環(huán)氫中H2S體積分?jǐn)?shù)控制在30 μL/L以下,減小DEA和H2S同時存在對R200中催化劑活性的影響。
通過采取上述改進(jìn)措施后,未再出現(xiàn)催化劑中毒現(xiàn)象,裝置一直長周期平穩(wěn)運(yùn)行。
(1)在有水存在的情況下,DMF水解對C5抽余油加氫催化劑活性具有抑制作用。對原料進(jìn)行脫水處理,可以較好地解決DMF對C5抽余油加氫催化劑活性的影響問題。
(2)DEA和H2S反應(yīng)生成鹽類物質(zhì),對C5抽余油加氫催化劑活性具有抑制作用。生產(chǎn)過程中盡量降低循環(huán)氫中H2S含量,減小DEA與H2S同時存在對C5抽余油加氫催化劑活性的影響。