張寶俊
(中核(廣東)科技有限公司,廣東 韶關(guān) 512029)
天井掘進(jìn)是礦山開拓和采切工程中一個(gè)相當(dāng)重要的環(huán)節(jié),天井掘進(jìn)工程量占礦山年掘進(jìn)總量的20%~25%[1]664。采用常規(guī)的普通法、吊罐法、爬罐法掘進(jìn)天井,作業(yè)人員工作環(huán)境惡劣、安全性差、成本高、效率低;采用鉆井法掘進(jìn)天井,雖然作業(yè)人員不在井內(nèi)施工,工作環(huán)境好、安全系數(shù)高;但施工機(jī)械龐大,設(shè)備購置成本高,尤其是施工機(jī)械本身還有待完善,因而其應(yīng)用受到限制[2-5]。
相比之下,深孔爆破法成本為普通法的40%,鉆井法的30%;而效率則為普通法的141%,鉆井法的128%;另外在施工作業(yè)環(huán)境和技術(shù)操作方面,該方法也具有很大優(yōu)勢[6]。
深孔爆破法掘進(jìn)天井的研究始于20世紀(jì)50年代,研究人員對深孔爆破法成井技術(shù)進(jìn)行了研究[7-10];但對深孔爆破法掘進(jìn)天井的技術(shù)應(yīng)用不夠成熟,有關(guān)參數(shù)的選擇主要基于經(jīng)驗(yàn)和工程類比,該方法一直沒能得到普遍推廣。
某鈾礦為了提高井下天井的掘進(jìn)效率、改善作業(yè)環(huán)境、降低勞動強(qiáng)度并促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,參考國內(nèi)外類似工程實(shí)例與研究成果,開展了深孔爆破法掘進(jìn)天井的應(yīng)用研究。
礦床的含礦巖性主要為硅化碎裂巖、花崗碎裂巖,礦化巖性常發(fā)育絹云母化、赤鐵礦化、螢石化、碳酸鹽化、黃鐵礦化等。生產(chǎn)實(shí)踐表明,巖石的可爆性能較好。試驗(yàn)天井為某鈾礦-150 m的充填法采場的通風(fēng)天井,設(shè)計(jì)斷面規(guī)格2 m×2 m,高度為13.6 m。
深孔爆破一次成井方案按裝藥結(jié)構(gòu)和掏槽形式可分為直孔掏槽成井和多孔球狀藥包爆破成井。直孔掏槽成井的主要特點(diǎn):1)以平行空孔為槽孔自由面,進(jìn)行掏槽爆破;2)將天井劃分為若干分段,分段高度由炮孔偏斜率和空孔決定。多孔球狀藥包爆破成井的主要特點(diǎn):1)采用球狀藥包爆破;2)將天井劃分為若干分層;3)分層高度由自由面寬度和孔徑?jīng)Q定。
爆破方案的選擇主要應(yīng)考慮巖性、孔偏大小、成井?dāng)嗝娲笮『统删叨鹊?表1)。當(dāng)巖石韌性大和孔偏大(超過1%)時(shí),不適合采用直孔掏槽方案;當(dāng)成井?dāng)嗝孑^小(<4 m2)或成井高度超過40 m時(shí),采用多孔球狀藥包爆破成井方案不經(jīng)濟(jì)。
表1 2種爆破方案的適用條件
根據(jù)礦巖地質(zhì)情況、試驗(yàn)天井規(guī)格,及礦山現(xiàn)有的鉆機(jī)設(shè)備與性能、爆破器材等條件,確定采用直孔掏槽爆破成井方案。為達(dá)到研究目的和保證試驗(yàn)效果,并確保爆下巖石有足夠的碎脹空間,將天井分為兩段、采取分次爆破,即第一次爆破5 m,第二次爆破8.6 m。
3.1.1 掏槽方式選擇
考慮到孔深和孔偏,采用桶形直孔掏槽。根據(jù)成井高度,選用若干空孔作為初始自由面和補(bǔ)償空間。有關(guān)資料表明,一次成井高度8 m以下時(shí),采用單空孔;8~15 m時(shí),采用雙空孔;15 m以上時(shí),采用3個(gè)以上的空孔[1]667。本設(shè)計(jì)采用雙空孔補(bǔ)償方案。
3.1.2 裝藥孔數(shù)
裝藥孔數(shù)和天井的斷面尺寸、巖石的巖性等因素有關(guān)。一般天井?dāng)嗝嬖酱?,巖石堅(jiān)固性越高,所需炮孔數(shù)越多,裝藥孔數(shù)計(jì)算公式為[11]
(1)
式中:N—裝藥孔數(shù);k—斷面系數(shù),取1.0;S—天井?dāng)嗝婷娣e,m2,取4 m2;g—每m3巖石炸藥消耗量,取3.2 kg/m3;r—每m炮孔裝藥量,取3 kg/m;η—炮孔裝藥系數(shù),一般為0.6~0.8,取0.75。
由式(1)計(jì)算得N=5.7。據(jù)此設(shè)計(jì)裝藥孔數(shù)為6個(gè),其中布置1個(gè)掏槽孔(3#孔),5個(gè)周邊孔(4#~8#孔)。
3.1.3 炮孔間距
根據(jù)現(xiàn)有的HGY-100型地質(zhì)取芯鉆機(jī)和采用的鉆頭(φ90 mm和φ75 mm),掏槽孔與2個(gè)補(bǔ)償空孔成三角形布置;其中補(bǔ)償空孔直徑為90 mm,掏槽孔和周邊孔直徑均為75 mm。
掏槽孔與補(bǔ)償孔距離的計(jì)算公式為
(2)
式中:a—掏槽孔與補(bǔ)償孔距離,mm;D—補(bǔ)償孔的孔徑,mm;d—掏槽孔和周邊孔的孔徑,mm;K—巖石碎脹系數(shù),取1.5。由式(2)計(jì)算得a=385.6 mm,取a=350 mm。
3.1.4 炮孔布置
根據(jù)以上計(jì)算,此天井深孔爆破成井炮孔數(shù)目共計(jì)8個(gè)(2個(gè)補(bǔ)償孔,6個(gè)裝藥孔),炮孔布置設(shè)計(jì)如圖1所示。
圖1 炮孔布置設(shè)計(jì)圖
深孔施工質(zhì)量是深孔爆破成井技術(shù)的關(guān)鍵。深孔的偏斜會造成孔口和孔底的最小抵抗線不一致,進(jìn)而影響爆破效果。深孔的偏斜包括起始偏斜和鉆進(jìn)偏斜,鉆機(jī)性能、立鉆精確度和開孔誤差是引起初始偏斜的主要因素[12],巖層變化、鉆桿剛度和操作技術(shù)是引起鉆進(jìn)偏斜的基本因素。
根據(jù)HGY-100型地質(zhì)取芯鉆機(jī)性能和爆破方案,確定控制深孔施工偏斜率<1%。
3#掏槽孔采用連續(xù)柱狀裝藥;4#~8#周邊孔采用軸向空氣間隔裝藥(間隔材料為0.30 m或0.35 m長的竹筒)。采用2#號巖石乳化炸藥,設(shè)計(jì)裝藥單耗3.2 kg/m3。炮孔全長敷設(shè)導(dǎo)爆索,采用秒延期非電導(dǎo)爆管雷管起爆。
由于深孔為上下貫通狀,為此進(jìn)行孔底封堵??椎椎姆舛路椒ǎ?)將鐵絲在炮孔內(nèi)由上向下放到底部,并用鐵絲綁好裝有細(xì)沙的編織袋;2)將編織袋提到孔底并拉緊,然后將上口鐵絲固定牢。完成孔底封堵后,倒入細(xì)沙進(jìn)行堵塞,堵塞深度為0.8 m;按設(shè)計(jì)完成裝藥后,再倒入細(xì)沙進(jìn)行上部堵塞,堵塞長度為1.6~2.0 m。裝藥結(jié)構(gòu)如圖2、圖3所示。
圖2 孔底封堵示意圖
圖3 軸向空氣間隔裝藥示意圖
為保證鉆孔施工質(zhì)量,在鉆孔施工過程中采取了以下措施:1)加設(shè)孔口套管,保證開孔時(shí)位置準(zhǔn)確;2)將鉆機(jī)底柱固定在枕木上,并將鉆機(jī)底座用混凝土澆筑固定,保證在鉆進(jìn)過程中鉆機(jī)不會移位;3)施工過程加強(qiáng)測量校核檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏;4)調(diào)配鉆機(jī)熟練操作人員,減少人員操作誤差。
鉆孔測孔記錄見表2,實(shí)測鉆孔上下口位置如圖4所示。
表2 鉆孔測孔記錄結(jié)果
圖4 實(shí)測鉆孔上下口位置示意圖
由表2和圖4可看出,除6#、8#孔外,其余炮孔的偏斜率均<1%。6#、8#孔為周邊孔,且偏斜后未增大最小抵抗線,不會影響后續(xù)爆破實(shí)施。通過質(zhì)量控制,鉆孔偏斜率基本滿足設(shè)計(jì)要求,可以進(jìn)行下一步爆破。
4.2.1 裝藥
現(xiàn)場試驗(yàn)時(shí)沒有專門定制炸藥,采用2#巖石乳化炸藥,藥卷直徑為32 mm,長度為0.3 m,藥卷質(zhì)量為0.3 kg。由于裝藥孔徑為75 mm,所以將3節(jié)2#巖石乳化炸藥藥卷用膠帶纏綁后作為裝藥的單節(jié)藥柱。
裝藥時(shí),隨時(shí)測量孔底堵塞段、裝藥段、空氣間隔段、上部堵塞段的高度,保證裝藥質(zhì)量。
4.2.2 起爆順序
炮孔起爆順序:掏槽孔3#→周邊孔4#→周邊孔5#和6#同段→周邊孔7#和8#同段。雷管段別分別采用秒延期的3段、5段、7段和9段導(dǎo)爆管雷管,跳段選擇雷管段的目的是使前段爆破的巖石有充分的時(shí)間下落,為下段炮孔爆破騰出充足的補(bǔ)償空間。有空孔掏槽爆破槽腔的形成過程大致可以分為巖石破碎階段,巖石渣拋擲充滿槽腔階段,以及巖石碎渣軸向排棄形成有效槽腔階段[13]。雷管跳段起爆是保證爆破效果的有效措施。
兩段分次爆破成井試驗(yàn)的裝藥參數(shù)見表3??諝忾g隔長度按節(jié)長0.30 m或0.35 m的竹筒在孔中均勻布置。
表3 爆破成井試驗(yàn)裝藥參數(shù)
4.2.3 爆破效果
第一次5 m段爆破后,實(shí)測天井?dāng)嗝鏋?.6 m2,爆破效果基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求;爆破炸藥單耗為3.85 kg/m2,單耗較高。分析認(rèn)為炸藥單耗較高的主要原因是沒有根據(jù)炮孔直徑專門定制炸藥,而且因考慮夾制作用適當(dāng)增加了裝藥用量。
總結(jié)第一次爆破試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行第二次爆破現(xiàn)場試驗(yàn)。此次爆破成功將剩余天井段貫通,實(shí)測天井?dāng)嗝娉叽缂s為3.3 m2,炸藥單耗為3.17 kg/m3,較第一次的炸藥單耗有所下降。雖然第二次爆破天井?dāng)嗝孑^第一次爆破成井規(guī)格略小,但仍能滿足要求。天井貫通效果如圖5所示。
通過兩次現(xiàn)場深孔爆破成井試驗(yàn),驗(yàn)證了2 m×2 m天井深孔爆破成井的炮孔布置參數(shù)、堵孔方法、裝藥結(jié)構(gòu)和起爆網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的可行性,確定了深孔爆破成井分段爆破高度在5~8 m,基本達(dá)到了預(yù)期的指標(biāo)要求。
圖5 天井貫通效果圖
深孔爆破成井技術(shù)的一次爆破成井高度可達(dá)8 m,深孔爆破成井現(xiàn)場試驗(yàn)驗(yàn)證了此工藝技術(shù)和參數(shù)在該鈾礦的應(yīng)用效果。深孔爆破成井技術(shù)安全可靠、技術(shù)可行,本研究為下一步開展深孔爆破一次成井技術(shù)研究與實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。