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諾爾輪胎式集裝箱龍門起重機吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化

2021-08-03 10:50吳士杰
集裝箱化 2021年2期
關(guān)鍵詞:吊具液壓油調(diào)節(jié)閥

吳士杰

諾爾輪胎式集裝箱龍門起重機(以下簡稱“輪胎吊”)吊具糾偏系統(tǒng)在集裝箱碼頭的應(yīng)用較為廣泛,不過,由于其液壓系統(tǒng)設(shè)計過于保守,在實際使用過程中存在液壓元件使用壽命偏短、糾偏故障頻發(fā)、液壓油容易乳化等問題。本文分析諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)存在的預(yù)設(shè)壓力偏高、液壓站密封效果不佳等問題,并提出吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化方案。

1 諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)故障分析

寧波北侖第三集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱“北三集司”)共有諾爾輪胎吊96臺,其采用由液壓油缸推動的吊具糾偏形式,在使用過程中經(jīng)常因齒輪泵和齒輪泵出油管破裂、液壓油污染乳化等而發(fā)生吊具糾偏液壓系統(tǒng)故障。由表1可見,2019年北三集司諾爾輪胎吊吊具糾偏故障頻次為24次/月,吊具糾偏故障占當年諾爾輪胎吊機械故障的比例為19.8%。輪胎吊吊具糾偏故障頻發(fā)不僅導(dǎo)致設(shè)備維修成本增加,而且加大維修人員工作量和勞動強度,影響輪胎吊作業(yè)效率。為了解決諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)故障,創(chuàng)建安全型、創(chuàng)新型、效益型、順暢型、環(huán)保型碼頭,有必要分析諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)故障表現(xiàn)及原因(見表2)。

2 諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化方案

2.1 調(diào)整溢流閥預(yù)設(shè)壓力

諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓原理如圖1所示。分析諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng),重新計算系統(tǒng)所需壓力值。諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)參數(shù)如下:按吊具下質(zhì)量偏載10%計算,活塞桿所受最大外部負載Fmax=45 843 N,以活塞桿受拉力為正,受壓力為負;油缸規(guī)格為缸徑80 mm,桿徑40 mm,行程;無桿腔面積S1=2;有桿腔面積S2=3 768 mm2;軟管最大工作壓力為29.3 MPa;閥的額定工作壓力為35.0 MPa;溢流閥的設(shè)定壓力P0=18.0 MPa。根據(jù)上述參數(shù)計算溢流閥設(shè)定壓力如下:有桿腔能克服最大外部負載Fmax的最小壓力P2'=12.2 MPa,溢流閥設(shè)定壓力P0'為12.8~14.6 MPa。根據(jù)計算結(jié)果,溢流閥設(shè)定壓力P0設(shè)置為18.0 MPa不合理。若取P0'=12.8 MPa:當無桿腔進油時,P2max=29.2 MPa(小于29.3 MPa),軟管正常工作;當有桿腔進油時,P1max=18.7 MPa(小于29.3 MPa),軟管正常工作。

通過計算,在諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)正常運行的情況下,將溢流閥設(shè)定壓力設(shè)置為,能夠有效減輕對齒輪泵的沖擊,降低齒輪泵殼體受沖擊開裂和油管破裂的風(fēng)險。另外,可將齒輪泵出油管改為柔性較好的液壓軟管,從而既能滿足系統(tǒng)壓力需求,又能避免硬油管因彎曲半徑過小而疲勞破裂。

2.2 設(shè)定調(diào)節(jié)閥的流量標準

諾爾輪胎吊吊具糾偏動作慢、糾偏時間長的故障較為普遍,導(dǎo)致此類故障的主要原因是修理人員隨意擰動調(diào)節(jié)閥旋鈕,使液壓系統(tǒng)流量發(fā)生變化:調(diào)節(jié)閥流量過小會降低油缸伸縮速度,影響作業(yè)效率;調(diào)節(jié)閥流量過大會增加齒輪負荷,容易因氣蝕現(xiàn)象而產(chǎn)生異響和振動。鑒于此,有必要調(diào)整調(diào)節(jié)閥流量值,以控制油缸的流量。為了避免因操作不當而引發(fā)故障,設(shè)定調(diào)節(jié)閥的流量標準。 通過現(xiàn)場比對測試,最終確定將調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)量控制在總行程的60%,在滿足作業(yè)需求的同時也符合齒輪泵流量負荷要求。

2.3 油箱側(cè)面增開檢修孔

檢修孔位于油箱上平面存在以下問題:整個液壓閥座、電控箱、電機都在油箱蓋上面,導(dǎo)致油箱蓋質(zhì)量較大,維修人員打開油箱蓋耗時耗力;維修人員檢修時需要拆除部分液壓油管和電氣線路,導(dǎo)致工作量增加。鑒于此,可在油箱側(cè)面增開檢修孔,不僅便于維修人員打開油箱蓋和清理油箱,而且不需要拆除液壓油管和電氣線路,從而有效提高設(shè)備維修效率。此外,油箱側(cè)面增開檢修孔有助于提升液壓站的防水性能:改造前,油箱蓋平面較大,安裝固定需要的緊固螺栓較多,且橡膠密封墊較長,多次打開易使橡膠墊破損,從而導(dǎo)致雨水通過螺栓孔縫隙和橡膠破損處滲入油箱內(nèi),引起油品污染和乳化;改造后,設(shè)置在油箱側(cè)面的檢修孔面積較小且使用的螺栓較少,雨水不易在其表面聚集,并且圓形橡膠墊也不易損壞,從而極大地提升液壓站的防水性能。

2.4 液壓站加裝防雨罩

液壓站電機、電控箱和液壓閥等長期暴露于陽光和雨水下,容易腐蝕和損壞;因此,有必要為液壓站加裝防雨罩,以有效保護液壓站元器件。防雨罩采用雙開門形式,便于維修。液壓站防雨罩加裝改造前后比較如圖2所示。

2.5 建立液壓站保養(yǎng)制度

在管理上推陳出新,建立吊具糾偏液壓站保養(yǎng)制度:(1)定期檢查液壓站,每月進行一次保養(yǎng)點檢;(2)定期(每月)檢查液壓油品是否污染或乳化;(3)定期(每兩年)更換液壓油和濾芯。

3 諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化效果

跟蹤諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化效果,統(tǒng)計2019―2020年北三集司諾爾輪胎吊吊具糾偏故障(見表3)可見:自2020年4月諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)實施優(yōu)化改造后,吊具糾偏故障相比2019年逐月減少;諾爾輪胎吊吊具糾偏故障累計次數(shù)從2019年的291次減少到2020年的196次,降幅達32.6%。

從經(jīng)濟效益來看:北三集司諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造前,單個齒輪泵的維修費用為5 000元,油管的維修費用為500元,液壓油的更換費用為3 000元;北三集司諾爾輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造后,每年可節(jié)省吊具糾偏液壓系統(tǒng)維修費用約17萬元,隨著公司作業(yè)箱量的大幅攀升,其創(chuàng)造的直接和間接效益將更大。從社會效益來看:輪胎吊吊具糾偏液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造不僅有助于提高集裝箱碼頭裝卸效率,而且有利于提升碼頭品牌形象,社會效益十分顯著。

(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2021-01-21)

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