王啟兵,蔣景強,王己鋒,高壽泉,張小杭,黃建龍
龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,福建省龍巖市新羅區(qū)1299號 364000
PROTOS M5卷接機組是由德國HAUNI公司研制開發(fā)的新一代高速卷接設(shè)備,生產(chǎn)能力為12 000支/min,具有效率高、適應(yīng)性強、易操作等特點。該設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)以德國倍福自動化有限公司生產(chǎn)的嵌入式CX1020 IPC為控制核心,利用工業(yè)以太網(wǎng)與現(xiàn)場總線技術(shù),構(gòu)造了一個完整、快速、穩(wěn)定的控制網(wǎng)絡(luò)[1-2]。其中,MAX接裝機的接裝紙上膠系統(tǒng)采用了轉(zhuǎn)子噴膠方式,PLC根據(jù)車速與設(shè)定的膠水壓力曲線,通過控制膠水壓力調(diào)節(jié)器來調(diào)整上膠量大小,并在接裝紙上形成符合工藝要求的膠水圖,有效提升了上膠穩(wěn)定性和控制精度[3]。但生產(chǎn)中當(dāng)卷接機組停機后,上膠分配器的出膠口容易產(chǎn)生溢膠或膠水回縮現(xiàn)象,進而導(dǎo)致上膠系統(tǒng)發(fā)生故障。近年來為增加控制功能,通過在M5機組上外掛系統(tǒng)對其進行了較多改進。其中,蔡培良等[4]通過加裝西門子S7-200PLC可編程控制器,設(shè)計了一套殘煙自動回收分類裝置,實現(xiàn)了殘煙支、跑條煙絲、煙末的自動分類回收;孫斌等[5]針對國產(chǎn)主流高速卷接機組普遍采用的膠輥涂膠方式,設(shè)計了一種新型接裝紙上膠裝置,解決了噴涂膠水量控制精度低等問題;程衛(wèi)民等[6]采用XP-E08-T控制器控制高速電磁閥技術(shù)設(shè)計了一套接裝紙噴膠系統(tǒng),解決了ZJ116A卷接機組雙輥上膠裝置中存在的膠水污染煙支、涂膠不均勻等問題。而對于MAX接裝機轉(zhuǎn)子噴膠上膠方式的研究報道則較少。針對此問題,德國HAUNI公司在后期高速機組制造過程中將上膠系統(tǒng)的噴嘴頭工位從11點改為2點,減少了上膠故障的發(fā)生,但前期生產(chǎn)的高速機組通過該方法進行改進,則技術(shù)復(fù)雜、改進費用高。M5機組所采用的倍??刂破骶哂?個獨立運行的Run-Time System實時核,在各實時核中可編寫不同的程序同時進行運行和控制[7],而M5機組只啟用了一個Run-Time System。為此,基于倍福的實時多核系統(tǒng)對MAX接裝機上膠系統(tǒng)進行了改進,以期提高卷接設(shè)備運行效率。
MAX上膠系統(tǒng)主要由膠水箱(1)、膠水泵(2)、換向閥(3)、過濾器(4)、球形截止閥(5)、壓力傳感器(6)、比例輸入閥(12)、膠水壓力調(diào)節(jié)器(7)和快速連接器(8)等部分組成[2],見圖1。膠水經(jīng)過膠水泵從膠水箱泵出,經(jīng)過換向閥、過濾器等元件分成前、中、后3條支路,再經(jīng)過膠水壓力調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)壓力大小后進入轉(zhuǎn)子(9)中對應(yīng)的3個膠區(qū),并通過轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)在接裝紙(11)上形成前、中、后3條符合工藝要求的膠水圖。模擬量電壓驅(qū)動比例輸入閥Y14M、Y24M、Y34M(12),根據(jù)生產(chǎn)速度與設(shè)定的膠水壓力曲線參數(shù),分別通過膠水壓力調(diào)節(jié)器控制3條上膠管路的壓力。當(dāng)卷接機組停機時,程序關(guān)閉比例輸入閥Y14M、Y24M、Y34M的信號,膠水壓力調(diào)節(jié)器處于初始壓力狀態(tài),同時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)至關(guān)閉位置,轉(zhuǎn)子上的擋板堵住分配器(10)的出膠口,并將出膠口旋轉(zhuǎn)浸泡在水槽中,對出膠口進行清潔。轉(zhuǎn)子的關(guān)閉位置與膠水壓力調(diào)節(jié)器的初始壓力相互配合,確保在停機狀態(tài)下,出膠口的膠水處于平衡狀態(tài)。
在停機狀態(tài)下,由于轉(zhuǎn)子擋板與出膠口之間存在間隙,轉(zhuǎn)子擋板無法完全堵住出膠口,當(dāng)膠水壓力調(diào)節(jié)器的初始壓力設(shè)置偏大時,容易產(chǎn)生出膠口溢膠現(xiàn)象,污染清潔用水,引起清潔水管道積膠,造成水位檢測器誤檢停機;當(dāng)膠水壓力調(diào)節(jié)器的初始壓力設(shè)置偏小時,上膠管路中的膠水回縮,清水被吸入出膠口,在卷接機組啟動時接裝紙被清水浸濕,導(dǎo)致接裝紙斷裂。隨著設(shè)備運行時間的增加,該間隙也逐漸增大,生產(chǎn)中只能通過更換轉(zhuǎn)子來減小間隙,并手動調(diào)節(jié)膠水壓力調(diào)節(jié)器的初始壓力以盡量使膠水處于平衡狀態(tài),而這種狀態(tài)難以長時間維持,由此導(dǎo)致上膠故障停機現(xiàn)象頻發(fā)。
根據(jù)MAX上膠系統(tǒng)工作原理,解決該問題主要有兩種方法:一是直接增加單向閥,二是增加氣控直流式截止閥。第一種方法由膠水壓力與單向閥彈簧來控制膠水的通斷,操作簡單,但在實驗運行中存在不足。由于MAX上膠系統(tǒng)的車速與膠水壓力之間存在線性關(guān)系,車速0~12 000支/min對應(yīng)的膠水壓力為0.06~0.15 MPa。普通單向閥采用的彈簧剛度較小,閥的正向開啟壓力僅為0.03~0.05 MPa,而膠水具有一定的黏度,且壓力調(diào)節(jié)器預(yù)設(shè)有初始壓力,以保持出膠口處的膠水處于平衡狀態(tài),因此當(dāng)M5機組停機時容易造成單向閥關(guān)閉滯后或無法關(guān)閉;如果采用剛度較大的彈簧,使其開啟壓力達到0.2~0.6 MPa,而額定車速下膠水工作壓力為0.12~0.15 MPa,當(dāng)M5機組啟動時則容易造成單向閥開啟滯后。選用不同規(guī)格單向閥進行實驗,發(fā)現(xiàn)在不同車速下,打開與關(guān)閉單向閥均存在一定滯后,無法解決MAX上膠系統(tǒng)存在的問題。
氣控直流式截止閥具有通斷工作行程小、啟閉時間短、對流體阻力小等特性,多應(yīng)用于黏度較大的流體工作環(huán)境[8]。通過對MAX上膠系統(tǒng)控制原理進行分析,可以采用MAX閥島的備用電磁閥來驅(qū)動氣控直流式截止閥的通斷。當(dāng)上膠系統(tǒng)運行時,快速打開氣控直流式截止閥,保證膠水供給及時順暢;當(dāng)上膠系統(tǒng)停止時,迅速關(guān)閉氣控直流式截止閥,切斷膠水回路壓力,防止膠水回縮或溢出。但采用該方法需要獲取M5機組比例輸入閥Y14M、Y24M、Y34M的信號,并根據(jù)該信號同步控制氣控直流式截止閥的開啟或關(guān)閉。當(dāng)有比例輸入閥開啟信號時,驅(qū)動氣控直流式截止閥同步打開;當(dāng)比例輸入閥信號消失時,立即關(guān)閉氣控直流式截止閥,進而實現(xiàn)氣控直流式截止閥與上膠系統(tǒng)同步動作。
由于M5機組引進時未包含源程序,無法對MAX倍??刂瞥绦蜻M行讀取與修改,且比例輸入閥屬于模擬量控制類型[9],其控制信號也無法被外部直接使用。此外,原機程序中對總線上閥島的控制采用字節(jié)傳送方式,該方式占用了整個控制字節(jié),無法單獨控制閥島上的備用電磁閥。因此,基于倍福的實時多核系統(tǒng),通過編寫控制程序、修改外部變量鏈接等方法,完成比例輸入閥信號的讀取和閥島上備用電磁閥的單獨控制,實現(xiàn)氣控直流式截止閥與上膠系統(tǒng)同步工作,解決膠水回縮或溢出問題。
倍??刂破鞯膶崟r多核系統(tǒng)包括IO服務(wù)器、PLC服務(wù)器(即Run-Time System)和NC服務(wù)器等,每個實時核之間通過ADS(Automation Device Specification)通信,每個倍福控制器可以虛擬出4個Run-Time System。4個Run-Time System均可以獨立運行,但只有1個IO服務(wù)器,因此4個Run-Time System通過現(xiàn)場總線共享輸入輸出點位。而各實時核程序中定義的輸入輸出外部變量可以通過TwinCAT System Manager組態(tài)軟件相連接,實現(xiàn)Run-Time System之間的通信[7],同時使用鏈接的方法與硬件上的輸入輸出模塊進行映射關(guān)聯(lián),進而實現(xiàn)輸入模塊信號讀取和輸出模塊驅(qū)動控制,見圖2。
雖然無法對MAX控制程序進行讀取與修改,但是通過TwinCAT System Manager組態(tài)軟件,可以獲取程序中的輸入輸出外部變量,并對輸入輸出外部變量與硬件上的輸入輸出模塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行修改。由于MAX控制程序只在Run-Time System 1中運行,其他3個實時核均未被使用,故改進后利用空置的實時核編寫邏輯控制程序,通過改變相關(guān)外部變量與輸入輸出模塊的鏈接方法,增加系統(tǒng)控制功能。
打開TwinCAT PLC Control程序開發(fā)環(huán)境,在MAX倍??刂破鞯腞un-Time System 2中編寫新增程序[10-11],見圖3。程序中定義UINT類型的輸入外部變量Y14M、Y24M、Y34M,分別用于接收Run-Time System 1程序中控制3個比例輸入閥的輸出外部變量Q_w_A140M_A5_Y14M、Q_w_A140M_A5_Y24M、Q_w_A140M_A6_Y34M的數(shù)值;定義字節(jié)型輸入外部變量A132M_A4_i,用于接收原機程序中控制閥島A132M-A4動作的輸出外部變量A132M_A4的數(shù)值;定義字節(jié)型輸出外部變量A132M_A4_o,用于最終控制閥島A132M-A4的動作。
改進后上膠系統(tǒng)控制邏輯(圖4)為:當(dāng)3個比例輸入閥的控制信號Y14M、Y24M、Y34M數(shù)值相加大于0時,認為MAX開啟涂膠,此時將變量A132M_A4_i的第4位賦值為1;若數(shù)值相加等于0,則將變量A132M_A4_i的第4位賦值為0。然后將該字節(jié)傳送給輸出外部變量A132M_A4_o,其中第4位對應(yīng)的是閥島所用的備用電磁閥的控制信號。當(dāng)信號為1時,打開備用電磁閥;當(dāng)信號為0時,備用電磁閥關(guān)閉,由此實現(xiàn)了備用電磁閥與上膠系統(tǒng)動作同步。由于變量A132M_A4_i接收到的是原機程序中控制閥島A132M-A4動作的輸出外部變量A132M_A4的數(shù)值,通過新增程序改變該字節(jié)型數(shù)值的第4位狀態(tài)后,重新利用輸出外部變量A132M_A4_o的輸出信號控制閥島動作,實現(xiàn)了對閥島上單個電磁閥的控制。
控制程序編寫完成后,打開TwinCAT System Manager組態(tài)軟件,對相關(guān)輸入輸出外部變量與硬件模塊進行鏈接。首先,原機Run-Time System 1程序中的輸出外部變量Q_w_A140M_A5_Y14M、Q_w_A140M_A5_Y24M、Q_w_A140M_A6_Y34M與硬件輸出模塊A140M-A5與A140M-A6關(guān)聯(lián),分別用于驅(qū)動比例輸入閥Y14M、Y24M、Y34M。為了獲取這3個變量數(shù)值,在組態(tài)軟件中將其分別與Run-Time System 2新增程序中的輸入外部變量Y14M、Y24M和Y34M進行鏈接,新增程序即可獲取MAX比例輸入閥的模擬量控制數(shù)值,見圖5。
其次,斷開原機程序中輸出外部變量A132M_A4與閥島A132M-A4的鏈接,并將閥島A132M-A4與Run-Time System 2新增程序中的輸入外部變量A132M_A4_i關(guān)聯(lián)鏈接,新增程序即可獲取原機程序中控制閥島A132M-A4的字節(jié)型變量數(shù)值,見圖6。最后,將Run-Time System 2新增程序中的輸出外部變量A132M_A4_o與閥島A132M-A4鏈接,新增程序即可獲取原機程序中控制閥島A132M-A4的字節(jié)型變量數(shù)值,通過新增程序控制其第4位狀態(tài)后,重新輸出信號以控制閥島A132M-A4工作,在不改變原機功能的情況下,最終實現(xiàn)閥島備用電磁閥驅(qū)動氣控直流式截止閥與上膠系統(tǒng)的同步動作。
材料:“七匹狼(紅狼)”牌卷煙煙絲(龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司);濾棒長度108 mm,圓周24.10 mm,吸阻2 750 Pa(龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司);卷煙紙定量26.5 g/m2,寬度53 mm,長度5 000 m(牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司);接裝紙定量36.0 g/m2,寬度64 mm,長度2 500 m(福建省石獅市富興包裝材料有限公司);T5051S和潤接裝膠和S3033和潤搭口膠(20 kg/桶,北京長潤化工有限公司)。
設(shè)備:PROTOS M5卷接機組(德國HAUNI公司)。
方法:PROTOS M5卷接機組以正常生產(chǎn)速度運行,按每天甲乙丙3班次,每天18 h,5個工作日計算,對改進前后MAX接裝機因出膠口溢膠或膠水回縮導(dǎo)致的故障停機次數(shù)進行統(tǒng)計,取平均值;依據(jù)龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司卷包成品質(zhì)量指數(shù)表征方法[12],對煙支質(zhì)量QI(Quality Index)得分進行統(tǒng)計,取平均值。
由表1和表2可見,改進后MAX接裝機能夠滿足氣控直流式截止閥與上膠系統(tǒng)同步動作,有效解決了機組停機時出膠口溢膠或膠水回縮問題,上膠故障次數(shù)由7.5次/班次降低到0.2次/班次,減少了維保工作量,提高了設(shè)備運行效率;改進后機組運行穩(wěn)定,煙支質(zhì)量QI得分由95.46分提升到95.90分。
表1 改進前后MAX接裝機上膠系統(tǒng)故障次數(shù)①Tab.1 Frequency of gluing failures of glue application system in MAX filter assemble before and after modification (次·班次-1)
表2 改進前后煙支質(zhì)量QI得分Tab.2 QI of cigarettes before and after modification(分)
在不增加外部控制器的情況下,基于倍福的實時多核系統(tǒng),分別運行原機程序與新增程序,并修改輸入輸出外部變量鏈接的方法,實現(xiàn)了對MAX接裝機閥島上單個電磁閥的控制,滿足了氣控直流式截止閥與上膠系統(tǒng)的同步動作,有效解決了機組停機時出膠口溢膠或膠水回縮問題。以PROTOS M5卷接機組生產(chǎn)的“七匹狼(紅狼)”牌卷煙為對象進行測試,結(jié)果表明:改進后MAX上膠系統(tǒng)故障次數(shù)由7.5次/班次降低到0.2次/班次,減少97.3%;煙支質(zhì)量QI得分由95.46分提升到95.90分,有效提高了設(shè)備運行效率和煙支質(zhì)量。該方法可在PROTOS系列高速卷接機組上推廣應(yīng)用,為解決同類問題提供借鑒。