唐 強(qiáng)
(中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶40037)
巷道回采過(guò)程中,回風(fēng)巷未進(jìn)行超前支護(hù)或超前支護(hù)不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致回風(fēng)巷破裂坍塌,巷道被堵之后通風(fēng)不暢,通風(fēng)系統(tǒng)紊亂,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)[1-2]。崔木煤礦1302回風(fēng)巷超前支護(hù)常常出現(xiàn)頂板異響,支柱傾斜等不安全預(yù)兆,秉承“預(yù)防為主”的基本原則,對(duì)巷道支護(hù)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,支護(hù)方式進(jìn)行改善。研究表明:縮短液壓支柱排間距,增強(qiáng)支護(hù)部件完整性,可有效控制目前支護(hù)上的不安全現(xiàn)狀。
工作面面長(zhǎng)890 m,面寬200 m,平均煤層厚度7 m,采用走向長(zhǎng)壁綜合機(jī)械化放頂煤開(kāi)采的方法,采3 m,放頂4 m。回風(fēng)巷斷面為梯形,巷道超前20 m支護(hù),支護(hù)措施為單體液壓支柱,上部架設(shè)工字鋼衡量。施工圖如圖1所示,超前支護(hù)液壓支柱排間距0.5 m,總支護(hù)長(zhǎng)度10 m。
圖1 回巷支護(hù)和超前支護(hù)措施
現(xiàn)場(chǎng)工作面推進(jìn)過(guò)程中,當(dāng)工作面距離支護(hù)區(qū)域15 m時(shí),存在頂板垮落的現(xiàn)象。全程對(duì)液壓支架單柱應(yīng)力進(jìn)行32班次的觀測(cè),觀測(cè)10排液壓支柱受到的應(yīng)力,應(yīng)力變化曲線如圖2所示;其中1~10號(hào)支柱分布如圖3所示。
圖2 液壓支柱應(yīng)力觀測(cè)數(shù)據(jù)分析表
圖3 液壓支架布置圖
通過(guò)將液壓支架應(yīng)力和礦井生產(chǎn)情況進(jìn)行對(duì)比分析可知,每次工作面生產(chǎn)推進(jìn)后,液壓支架會(huì)出現(xiàn)一次應(yīng)力突增的情況,之后又趨于一個(gè)平穩(wěn)值,根據(jù)定量數(shù)值統(tǒng)計(jì)分析可知:無(wú)回采狀態(tài)下,液壓支架承受的平均應(yīng)力約為100 MPa,在回采狀態(tài)下,液壓支柱承受的應(yīng)力波峰值為160 MPa;當(dāng)首次開(kāi)采時(shí),回采面距離液壓支架整體布置了20 m,此時(shí)形成的應(yīng)力波峰值為140 MPa;當(dāng)進(jìn)行第二循環(huán)的開(kāi)采作業(yè)時(shí),回采面距離液壓支架17 m,此時(shí)形成的應(yīng)力波峰值為145 MPa;當(dāng)進(jìn)行第三循環(huán)的開(kāi)采作業(yè)時(shí),回采面距離液壓支架13 m,此時(shí)形成的應(yīng)力波峰值為150 MPa;當(dāng)進(jìn)行第四循環(huán)的開(kāi)采作業(yè)時(shí),回采面距離液壓支架10 m,此時(shí)形成的應(yīng)力波峰值為160 MPa;整體應(yīng)力波峰呈遞增趨勢(shì)。
工作面每推移1個(gè)循環(huán),均會(huì)形成相同的應(yīng)力變化趨勢(shì)的情況,即隨這工作面推進(jìn),應(yīng)力有平穩(wěn)值到達(dá)應(yīng)力波峰值。分析原因,主要因?yàn)榛夭晒ぷ髅婢嚯x超前支護(hù)液壓支架的距離越來(lái)越近,地應(yīng)力對(duì)超前支護(hù)液壓支架的載荷不斷凸顯[3]。觀察現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)現(xiàn),每次回采1個(gè)循環(huán)后進(jìn)入檢修班時(shí),液壓支架連接衡量位置常常伴隨著咯嘣聲,同時(shí)容易出現(xiàn)局部頂板下沉的現(xiàn)象。綜合分析,目前的支護(hù)方式存在一定安全隱患,無(wú)法滿足超前支護(hù)需求。
為解決目前支護(hù)存在的問(wèn)題,本文進(jìn)行方案優(yōu)化。將原先液壓支柱排間距調(diào)整到0.4 m,且頂板支架連接呈框架式連接。
分析原先的支撐結(jié)構(gòu),由于煤層埋深較大,地應(yīng)力較大,0.5 m的步長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致豎向應(yīng)力支撐失衡,液壓支柱安置密度較小,同等條件下,0.4 m的液壓支柱布置方式在20 m范圍內(nèi)布置51排,0.5 m的液壓支柱布置方式在20 m范圍內(nèi)布置41排,同等距離范圍內(nèi),液壓支柱布置的數(shù)量增加了24.4%。因此,將液壓支柱排間距降低至0.4 m可以提高整體支撐穩(wěn)定性。
由于工字鋼橫梁和豎梁無(wú)直接連接點(diǎn),僅通過(guò)橫梁作為水平豎向單軸線型應(yīng)力承接,當(dāng)出現(xiàn)平向應(yīng)力產(chǎn)生的水平位移的時(shí)候,變化產(chǎn)生整體倒塌的情況。巷道回采過(guò)程中,隨著工作面的不斷推進(jìn),水平應(yīng)力會(huì)不斷加劇[4-5]。將橫梁、豎梁和1根平向梁用絞索連接的話,形成一個(gè)整體性的框架之后,即可以抵御平向應(yīng)力又可以抵御豎向應(yīng)力[6]。整體支護(hù)結(jié)構(gòu)如圖4所示。由圖4可知,巷道上幫2排工字鋼平向距離為2 m,排間距為0.4 m,2排工字鋼之間采用鉸鏈連接,其中,中間連接桿長(zhǎng)度為0.5 m。支護(hù)好之后對(duì)距離工作面較近的10排支架承受的應(yīng)力進(jìn)行為期31 d的考察,考察結(jié)果如圖5所示。
圖4 調(diào)整后支護(hù)示意圖
圖5 優(yōu)化后的應(yīng)力觀測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告
由圖5可知,進(jìn)行支護(hù)參數(shù)、支護(hù)方式優(yōu)化后,同樣遇到回采狀況時(shí),支架應(yīng)力也會(huì)出現(xiàn)增加的情況,但變化波幅較小。無(wú)回采情況下,液壓支架承受的平均應(yīng)力為99 MPa,開(kāi)始回采時(shí),應(yīng)力會(huì)出現(xiàn)小幅度波動(dòng),波動(dòng)到最大值為110 MPa,最大波動(dòng)量增長(zhǎng)了約10%,波幅較小。和原支護(hù)后的承接應(yīng)力變化對(duì)比,現(xiàn)支護(hù)措施出現(xiàn)應(yīng)力變化的波長(zhǎng)較大,波幅較小;現(xiàn)支護(hù)措施應(yīng)力整體趨于平穩(wěn),現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中未出現(xiàn)頂板異常碎裂情況。綜上所示,經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的支護(hù)設(shè)計(jì)完全可以滿足超前支護(hù)安全需求,而且降低了應(yīng)力突變幅度較大產(chǎn)生的沖擊對(duì)液壓支架形成的蠕變裂隙。
通過(guò)對(duì)崔木煤礦1302回風(fēng)巷超前支護(hù)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,措施調(diào)整,效果考察得出以下結(jié)論:
1)超前支護(hù)液壓支柱排間距為0.5 m,構(gòu)建非緊固連接的支護(hù)方式導(dǎo)致回采過(guò)程中液壓支架出現(xiàn)大幅應(yīng)力波動(dòng),頂板異響等情況,無(wú)法滿足超前支護(hù)安全需求。
2)巷道超前支護(hù)的液壓支柱排間距調(diào)整為0.4 m后,通過(guò)鉸鏈、螺栓等緊固措施進(jìn)行整體性連接后的支護(hù)模式有效消除了現(xiàn)場(chǎng)不安全因素,控制了支柱應(yīng)力大幅沖擊現(xiàn)象。
綜上所述,通過(guò)優(yōu)化后的超前支護(hù)措施完全可以滿足礦井回采過(guò)程中的回風(fēng)巷的安全支護(hù)要求。