張衍梅,高小鍵,馬鵬飛,李 萍,吳自亮,寇明耀
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
采出水系統(tǒng)中甲醇回收裝置主要用于回收含醇?xì)馓锊沙鏊械募状?,而屏蔽電泵是甲醇回收裝置的主要?jiǎng)釉O(shè)備之一,由于采出水處理需加藥升溫等原因,造成屏蔽電泵籃式過濾器經(jīng)常堵塞故障,嚴(yán)重影響整個(gè)甲醇回收裝置的正常運(yùn)行。
目前甲醇回收裝置進(jìn)料采用的機(jī)泵均為屏蔽電泵,泵進(jìn)口設(shè)有普通籃式過濾器。由于含醇采出水成分復(fù)雜,礦化度高,甲醇回收處理過程中需加入一定比例的藥劑,隨著處理過程中溫度的升高(20 ℃升至105 ℃),打破了水系統(tǒng)多項(xiàng)離子的溶解平衡,大量的礦物結(jié)晶雜質(zhì)析出,導(dǎo)致過濾器堵塞。進(jìn)口過濾器堵塞首先會(huì)造成機(jī)泵上量不足、冷卻不夠,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)泵軸承燒結(jié)而損壞,堵塞嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致機(jī)泵電機(jī)報(bào)廢。為保證裝置運(yùn)行正常,日常管理時(shí)需對(duì)機(jī)泵進(jìn)口過濾器進(jìn)行及時(shí)清理,一般每班次需清理1 次。目前使用的籃式過濾器主要存在問題:(1)在清理濾網(wǎng)時(shí)需拆開頂部壓蓋全部螺栓(8 條),人工清除濾籃底部的沉積物,拆卸、清理過程需2 人配合完成,員工勞動(dòng)強(qiáng)度較大;(2)每清理1 次需要約30 min,清理期間甲醇回收裝置需停運(yùn),無法連續(xù)運(yùn)行;(3)甲醇回收裝置塔底液介質(zhì)溫度在105 ℃左右,員工作業(yè)時(shí)存在燙傷風(fēng)險(xiǎn)。為此,提出了一種快速清洗籃式過濾器,用以解決上述問題。
針對(duì)現(xiàn)有市場上售賣的普通籃式過濾器(見圖1)存在清理工作量大、過濾器清洗時(shí)間長和安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)高的問題,開展大量的現(xiàn)場調(diào)研工作,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際使用情況,提出了一種解決思路,即設(shè)計(jì)一種新式籃式過濾器,巧妙利用水力沖刷原理沖刷濾片上過濾積攢的雜質(zhì)、利用漏斗形底袋收集、利用快開式球閥快速排出過濾雜質(zhì)的方式,對(duì)內(nèi)部濾網(wǎng)及過濾留存的殘?jiān)M(jìn)行清理排出。清理操作只需打開底部快速排污閥,無需打開過濾器頂部壓蓋,實(shí)現(xiàn)了不停裝置即可在線進(jìn)行過濾器清理的目的,較大的減輕崗位員工勞動(dòng)強(qiáng)度、降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)省機(jī)泵維修費(fèi)用。
圖1 傳統(tǒng)籃式過濾器
針對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的特點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)的籃式過濾器進(jìn)行了改進(jìn),對(duì)濾網(wǎng)的安裝位置進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)增加了底部排渣裝置。該快速清洗籃式過濾器設(shè)有漏斗狀筒體,筒體的側(cè)壁對(duì)稱設(shè)置進(jìn)液管和出液管,底部設(shè)置雜質(zhì)排放口,頂部為螺栓壓緊密封的頂蓋,頂蓋底部設(shè)置有濾網(wǎng)壓緊裝置。筒體內(nèi)壁焊接固定傾斜45°O 型濾網(wǎng)支架,濾網(wǎng)放置在支架上。當(dāng)頂蓋緊固后,濾網(wǎng)被固定在支架上,確保流體全部經(jīng)濾網(wǎng)過濾后到達(dá)出口。濾網(wǎng)至底部排渣口空間較大,確保過濾器使用有著較大的有效過濾體積。通過定期開啟底部排渣控制閥,利用流體壓力和自身重力將濾渣排出筒體??焖偾逑椿@式過濾器(見圖2)。
圖2 快速清洗籃式過濾器
在正常工作時(shí),液體經(jīng)進(jìn)口進(jìn)入筒體內(nèi),液相經(jīng)濾網(wǎng)由出口排出,固體雜質(zhì)不能穿過濾網(wǎng)的過濾孔,被阻隔下來,由于重力作用,沉淀在底部,開啟過濾器底部排渣控制閥,即可將濾渣排出。該快速清洗籃式過濾器可以在運(yùn)行過程中進(jìn)行排渣作業(yè),無需停運(yùn)過濾器,較原傳統(tǒng)籃式過濾器工作效率大幅度提升,同時(shí)較大的減輕崗位員工勞動(dòng)強(qiáng)度、降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)省機(jī)泵維修費(fèi)用[1]。
根據(jù)上述設(shè)計(jì)參數(shù),制造了多個(gè)快速清洗籃式過濾器,并進(jìn)行現(xiàn)場性能實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明:影響快速清洗籃式過濾器過濾效果的主要因素有:(1)濾網(wǎng)孔徑的大小,濾網(wǎng)孔徑越小過濾效果越好,但相應(yīng)的阻力越大;(2)濾網(wǎng)和支架的密封情況;(3)機(jī)械零件的加工精度問題。因此根據(jù)實(shí)驗(yàn)得出的結(jié)論,只做了符合目前本廠現(xiàn)場生產(chǎn)需求的快速清洗籃式過濾器,該過濾器的筒體采用壁厚為3 mm 的不銹鋼鐵板焊接,總體承壓等級(jí)為2.5 MPa,濾網(wǎng)選用的材質(zhì)為不銹鋼,孔徑為3 mm,濾網(wǎng)與支撐架之間采用O 型圈密封。該快速清洗籃式過濾器進(jìn)出口設(shè)有DN50 的法蘭片,通過法蘭連接到原工藝管路中,安裝簡便,目前應(yīng)用于第二采氣廠榆林天然氣處理廠甲醇回收裝置4 臺(tái)塔底廢液泵進(jìn)口處(見圖3)。
圖3 現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)例
過濾器的核心部位是過濾器濾網(wǎng),濾網(wǎng)的材質(zhì)是不銹鋼鋼絲網(wǎng),不銹鋼鋼絲網(wǎng)屬易損件,需特別保護(hù);當(dāng)過濾器工作一段時(shí)間后,過濾器筒體底部沉淀了一定的雜質(zhì),這時(shí)壓力降增大,流速會(huì)下降,需及時(shí)開啟底部排渣控制閥排出雜質(zhì);如發(fā)現(xiàn)不銹鋼鋼絲網(wǎng)變形或損壞,需馬上更換;定期檢查密封圈是否完好,如果發(fā)生破損及時(shí)進(jìn)行更換。
日常使用工作中的籃式過濾器過濾系統(tǒng)需經(jīng)常檢查進(jìn)出口的壓力差,當(dāng)壓力差達(dá)到0.05~0.1 MPa 時(shí),應(yīng)及時(shí)更換濾袋,以免壓差過大使濾袋破裂和支撐網(wǎng)損壞;進(jìn)行排渣作業(yè)時(shí),應(yīng)緩慢開啟控制閥,操作人員應(yīng)處于排渣口側(cè)面,防止液體飛濺造成人員傷害;更換濾網(wǎng)時(shí),應(yīng)關(guān)閉進(jìn)出口控制閥,打開底部排渣控制閥對(duì)筒體進(jìn)行泄壓;不要在籃式過濾器內(nèi)有壓力的情況下開蓋,否則剩留液體可能噴出,并造成液體流失和人員傷害。
改造后的清洗新式過濾器節(jié)約清洗時(shí)間0.5 小時(shí)/次,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度;降低機(jī)泵的損壞頻次,節(jié)約更換費(fèi)用約6 萬元/年,達(dá)到節(jié)能降耗的目的;4 臺(tái)機(jī)泵由每月維修一次減至一個(gè)季度維修一次,節(jié)約維修費(fèi)用(4×12-4×4)×2 000=6.4 萬元/年,節(jié)約了維護(hù)成本。
該創(chuàng)新成果首次利用斜45°濾網(wǎng)片、底部排渣設(shè)計(jì),可將濾渣迅速排出。巧妙的應(yīng)用了重力學(xué)、水力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)原理,與現(xiàn)有普通籃式過濾器相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、實(shí)用,維護(hù)維修方便、制造成本低,可有效降低現(xiàn)場員工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。