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一種典型功率運(yùn)算放大器芯片粘接故障分析及改進(jìn)

2021-07-18 07:12劉崗崗蔡景洋謝煒煒
電子制作 2021年12期
關(guān)鍵詞:電阻樣品芯片

劉崗崗,蔡景洋,謝煒煒

(貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體有限公司,貴州貴陽,550018)

1 概述

0041 型功率運(yùn)放是通用丙類功率運(yùn)算放大器,具有較大輸出電流,適用于馬達(dá)驅(qū)動電路。某批次0041 產(chǎn)品使用時,存在部分產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)測試出現(xiàn)“輸入10V 信號,輸出電壓負(fù)滿偏為-14V,正常為-2.4V;輸入-10V 信號,輸出電壓2.4V,正端輸出正?!毙畔ⅰ收蠘悠愤M(jìn)行分析可知開封后電測內(nèi)部電路可知Q1上B-C串阻為268Ω,基極-發(fā)射極無串阻,目檢樣品鍵合良好。運(yùn)放芯片及Q1~Q4 晶體管芯片玻璃鈍化層完整,金屬化良好,未見明顯過電損傷或機(jī)械損傷,仿真分析確認(rèn)失效樣品失效由Q1 管集電極串阻引起。切片分析Q1 背金界面未見裂縫、空洞、腐蝕等異常形貌,銀漿銀顆粒分布不均勻。將編號分別為230#(故障樣品)和3449#(未裝機(jī)樣品)的兩樣品返廠測試和分析。

2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

■2.1 引腳功能簡介

0041 型功率運(yùn)放產(chǎn)品采用T0-8-12 金屬圓殼封裝,各引腳功能如表1 所示。該款功率運(yùn)算放大器最大輸出電流200mA,封裝形式與MSK0041 基本一致。電路具有輸出過載保護(hù)功能,采用補(bǔ)償電容消除寄生振蕩、確保電路穩(wěn)定工作。

表1 產(chǎn)品引腳功能表

■2.2 產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)

0041 型功率運(yùn)算放大器采用厚膜混合制造工藝,基片上集成4 個厚膜電阻,通過金導(dǎo)帶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部互聯(lián)。厚膜基片采用Al2O3陶瓷,基片與管基采用真空合金焊燒結(jié)。內(nèi)部5 個芯片(C8051 型、A8551 型晶體管各2 個,LM741運(yùn)放1 個)。封裝時采用導(dǎo)電膠粘接在金導(dǎo)帶上,選用Φ25μm、Φ50μm 兩種規(guī)格金絲進(jìn)行熱-超聲鍵合,其中Φ25μm 鍵合絲7 根、Φ50μm 鍵合絲19 根,顯微鏡觀測的產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

3 樣品故障分析與定位

針對返廠故障樣品和未裝機(jī)樣品分別進(jìn)行外觀檢查、電參數(shù)測試、密封性檢查、PIND 檢測等測試,采用X 射線照射等手段定位失效產(chǎn)品內(nèi)部故障。

■3.1 樣品內(nèi)部故障測試與分析

外觀檢查表明兩樣品引腳上錫完整,230#樣品引線被剪短,未發(fā)現(xiàn)外部金屬殼體開裂、變形、鼓起等異常,其玻璃絕緣子無開裂或缺損。依據(jù)Q/FA 20003B-2013 規(guī)范要求,采用STS8105A 型混合信號測試系統(tǒng)對樣品進(jìn)行了常溫電參數(shù)測試,測試結(jié)果合格。

依據(jù)GJB548B 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件對樣品A1、C1 進(jìn)行密封性檢查,樣品密封性檢測合格。按GJB548B 2020.1 要求進(jìn)行PIND 檢測,樣品檢測合格。經(jīng)X 射線設(shè)備拍照,樣品基片及芯片表面及粘結(jié)表面空洞較小,空洞率符合相關(guān)規(guī)定,鍵合絲無斷裂、無塌絲,鍵合點(diǎn)無脫落情況,X 射線照射下兩樣品內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

圖2 X 射線下樣品內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

■3.2 故障定位

0041 產(chǎn)品最大輸出電流200mA,測試線路中采用的限流保護(hù)電阻Rsc 為3.3Ω,模擬產(chǎn)品實(shí)際工況搭建的測試電路如圖3 所示。VIP-P=20V、f=50Hz 正弦波信號下,對兩樣品進(jìn)行測試并與合格產(chǎn)品對比分析可知,輸出波形無異常、產(chǎn)品線性區(qū)放大工作正常。

圖3 測試電路原理圖

保護(hù)晶體管導(dǎo)通電壓VBE為0.6~0.7 V,限流保護(hù)電阻Rsc=3.3Ω,輸出短路電流180mA ≤Ios≤212mA。當(dāng)限流保護(hù)電阻≤3.3Ω 時,產(chǎn)品輸出短路電流Ios≥180mA,電路中保護(hù)管Q1、Q3 集電極串阻小于10Ω。產(chǎn)品工作時Q1、Q3 未能給輸出管Q2、Q4 提供偏置,不出現(xiàn)正、負(fù)滿偏。當(dāng)產(chǎn)品輸出短路電流小于180mA、集電極串阻大于10Ω 時,此時保護(hù)管Q1、Q3 處于工作狀態(tài),持續(xù)為輸出管Q2、Q4提供偏置,使其工作在放大狀態(tài),輸出電壓隨著輸入信號變化。

綜上,當(dāng)保護(hù)管Q1、Q3 集電極串阻小于10Ω 時,不能為輸出管Q2、Q4 提供偏置。若保護(hù)管Q1 集電極間串聯(lián)電阻變大,使Q2 基極電壓提高并持續(xù)給Q2 提供偏置,Q2仍處于放大狀態(tài),使產(chǎn)品輸出處于負(fù)滿偏,導(dǎo)致故障產(chǎn)生。

4 失效原因排查

構(gòu)建的失效分析故障樹如圖4 所示。為確定引起芯片粘接失效的最終故障源頭,對引起晶體管集電極串阻的銀漿顆粒分布不均勻、粘接面污染和導(dǎo)電膠退化等因素進(jìn)行排查。

圖4 失效分析故障樹示意圖

0041 產(chǎn)品制造時采用導(dǎo)電膠將元器件粘接在厚膜基片上,高溫固化后經(jīng)導(dǎo)電膠實(shí)現(xiàn)芯片背面集電極和金導(dǎo)帶連接。導(dǎo)電膠異常、回溫異常、粘接固化異常導(dǎo)致導(dǎo)電膠顆粒分布不均勻或粘接提前固化,造成集電極串阻增大。經(jīng)檢測未見異常,可排除提前固化異常。

自動貼片可保證產(chǎn)品點(diǎn)膠量一致、平整度和導(dǎo)電膠分布均勻性,經(jīng)復(fù)查所用導(dǎo)電膠入廠檢驗(yàn)合格,該批導(dǎo)電膠也用于其他批次0041 產(chǎn)品,相關(guān)檢測未見異常。根據(jù)GJB 548B-2005 混合電路目檢和FA3.500.008 檢驗(yàn)要求,對導(dǎo)電膠多少、芯片劃傷、有無短路等進(jìn)行檢測,合格后再進(jìn)入下道工序,經(jīng)檢測未發(fā)現(xiàn)異常,可排除導(dǎo)電膠異常。從低溫儲存室內(nèi)取出導(dǎo)電膠,按稱取規(guī)定劑量導(dǎo)電膠放入盛膠皿,取出后室溫回溫30~40 分鐘,經(jīng)同一方向攪拌均勻后放入點(diǎn)膠管。經(jīng)復(fù)查未見異常,可排除粘接前導(dǎo)電膠準(zhǔn)備過程異常。

固化工藝對導(dǎo)電膠性能有顯著影響,固化不佳會導(dǎo)致膠點(diǎn)脫落或接觸電阻增大。導(dǎo)電膠固化采用自動控制。檢驗(yàn)完成后將合格產(chǎn)品放入烘箱,啟動設(shè)定固化程序運(yùn)行從常溫升溫至120℃±3℃恒溫1 小時;再升溫至170℃±3℃恒溫2 小時,后自然降溫至50℃以下取出產(chǎn)品。經(jīng)復(fù)查,同批次產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電膠固化異常。

產(chǎn)品芯片通常減薄至200μm 后再進(jìn)行背面金屬化,金屬化層一般為Ti-Ni-Ag 三層結(jié)構(gòu),導(dǎo)電層為芯片背面最外層,接觸界面如圖5 所示。若芯片背面金屬化存在氧化、基片焊盤表面污染或氧化、導(dǎo)電膠粘接污染會即粘接面污染會導(dǎo)致粘接導(dǎo)通電阻增大,經(jīng)測試可排除粘接面污染異常。芯片粘接后在導(dǎo)電膠與金導(dǎo)帶間及背面金屬化層與導(dǎo)電膠間存在兩接觸面,粘接后產(chǎn)生的接觸電阻R=R金-膠+R膠-芯。固化后對接觸電阻R金-膠進(jìn)行測試,R膠-芯則通過測量晶體管導(dǎo)通飽和壓降和輸出電流進(jìn)行計算。

圖5 內(nèi)部粘接示意圖

排查芯片背面氧化,背面氧化或沾污會在粘接時形成原子團(tuán)阻擋層,造成導(dǎo)電膠與芯片背面相互滲透變差,引起Ag 顆粒分布不均,形成粘接夾層,進(jìn)而使得接觸電阻增大,芯片粘接時集電極串阻增大。對230#樣品進(jìn)行開帽操作,用探針和YB4812 型特性圖示儀對Q1、Q2 晶體管飽和壓降進(jìn)行測試,飽和壓降分別為1.5V 和0.12V,接觸電阻分別為0.42Ω 和0.41Ω。在使用線路中限流保護(hù)電阻Rsc 為100Ω,保護(hù)功能啟動時輸出電流6.5mA。產(chǎn)品投料前由檢驗(yàn)人員對0041 使用的芯片和外殼100%鏡檢。經(jīng)復(fù)查,同批次產(chǎn)品A8551 晶體管、C8051 晶體管入廠檢驗(yàn)合格。

產(chǎn)品固定檢驗(yàn)員分別長期從事芯片材料和外殼材料,經(jīng)復(fù)查當(dāng)天安排外殼材料生產(chǎn)任務(wù)較少且芯片檢驗(yàn)任務(wù)較重,臨時安排個別平時主要檢驗(yàn)外殼的檢驗(yàn)員參與產(chǎn)品芯片檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中,檢驗(yàn)員對芯片背面金屬層氧化程度把控不好、不適應(yīng)芯片檢驗(yàn),后期停止了其檢驗(yàn)操作。不排除檢驗(yàn)員因檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)不足、對芯片背面金屬層氧化程度把控不準(zhǔn)等人為疏忽導(dǎo)致的背金氧化芯片未剔除的情形。芯片背面金屬發(fā)生氧化或沾污,背面金屬化層與導(dǎo)電膠之間接觸電阻增大,導(dǎo)致集電極與金導(dǎo)帶間串聯(lián)電阻變大。為減小信號衰減,要求導(dǎo)體材料對氧化鋁基片有良好附著力、細(xì)線分辨率及線焊特性。測得連接導(dǎo)電膠與金導(dǎo)帶的接觸電阻分別為0.42Ω和0.41Ω,可排除基片導(dǎo)帶氧化異常。

通過上述排查與分析,可知造成該批次0041 產(chǎn)品輸出電壓負(fù)滿偏的原因是部分芯片的背面金屬化層存在氧化沾污,材料檢驗(yàn)時因檢驗(yàn)員經(jīng)驗(yàn)不足、人為疏忽而未能有效剔除不合格產(chǎn)品。造成出廠產(chǎn)品芯片粘接后存在夾層,在環(huán)境作用下發(fā)生一系列理化反應(yīng),原子團(tuán)阻擋層電阻增大,造成保護(hù)Q1 三極管芯片粘接時造成集電極串阻,進(jìn)而使得Q1不能實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,輸出管Q2 仍處于放大狀態(tài),使產(chǎn)品輸出處于負(fù)滿偏。

5 結(jié)束語

經(jīng)前述故障定位與排查、分析,針對0041 產(chǎn)品檢核過程存在的問題,擬采取改進(jìn)措施如下:

(1)芯片裝結(jié)前對其背面金屬化進(jìn)行氧化程度分析,若出現(xiàn)氧化,可在粘接前進(jìn)行等離子清洗,可有效從源頭解決該問題;

(2)進(jìn)一步完善、細(xì)化測試規(guī)范,產(chǎn)品測試時增加輸出短路電流Ios測試,當(dāng)180mA ≤Ios≤210mA 時保證Q1、Q3 集電極串聯(lián)電阻小于10Ω,可有效剔除不合格產(chǎn)品。

綜上,造成0041 產(chǎn)品故障的原因是部分產(chǎn)品采用的C8051、A8551 芯片背面金屬化層存在氧化沾污,進(jìn)行芯片檢驗(yàn)操作時存在檢驗(yàn)員人為疏忽未進(jìn)行有效剔除,造成芯片粘接后存在夾層,在電場、溫濕度共同作用形成原子團(tuán)阻擋層電阻變大,造成晶體管芯片粘接時造成集電極串阻偏大,失去了保護(hù)能力,造成輸出管持續(xù)處于放大狀態(tài)、導(dǎo)致產(chǎn)品輸出異常。通過采取上述措施,可有效解決和防止類似問題再次發(fā)生。

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