張佳慶,張永亮,侯建民,張亞平,李 超
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 熱軋部,山東 濟(jì)南271100)
加熱爐作為軋鋼系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié),主要作用是將煉鋼生產(chǎn)的鋼坯按工藝要求進(jìn)行加熱,為軋線生產(chǎn)提供合格的鋼坯。板坯在加熱爐內(nèi)加熱的過程中,特別是在高溫區(qū)容易產(chǎn)生大量氧化鐵皮,板坯在爐內(nèi)抬升平移過程中,碰撞和摩擦使產(chǎn)生的氧化鐵皮脫落存積于爐底。泰鋼950 mm 軋線,步進(jìn)式加熱爐于2006年投入使用,原爐底為平爐底,日常生產(chǎn)中加熱爐加熱溫度較高,板坯在加熱過程中,爐膛中產(chǎn)生的氧化鐵皮較多。板坯在爐內(nèi)運(yùn)行過程中,產(chǎn)生的氧化鐵皮在換向過程中或震動(dòng)時(shí),從坯料下層上脫落到爐底,氧化鐵皮堆積較快。清渣周期最多6 個(gè)月,清渣工作降低了爐子的作業(yè)率,影響產(chǎn)量,縮短了爐子壽命。還需花費(fèi)大量的人力物力,增加了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。由于氧化鐵皮的爐內(nèi)沉積高度高于下層燒嘴,下層火焰無法延伸到爐膛中間,板坯的加熱受到影響,坯料的溫度不均勻,溫差大,嚴(yán)重影響板坯的整體性能,容易造成產(chǎn)品質(zhì)量問題。尤其是蓄熱室加熱爐中,氧化鐵皮堆積過高,在換向時(shí),氧化鐵皮吸入燒嘴,造成蓄熱體堵塞,造成蓄熱能力下降,爐體受損,影響產(chǎn)能,造成損失。根據(jù)泰鋼加熱爐的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況研究分析,加熱段及均熱段氧化鐵皮堆積是影響加熱能力、爐內(nèi)氧化鐵皮清理周期等的主要因素。
改造前加熱爐內(nèi)底部是平的,此種平底式加熱爐主要存在4方面的主要缺點(diǎn):
1)爐內(nèi)氧化鐵皮的大量沉積。改造前使用5個(gè)月后爐內(nèi)氧化鐵皮的堆積高度基本達(dá)到水梁高度。
2)對(duì)蓄熱體造成堵塞。蓄熱式平底加熱爐中,隨著爐內(nèi)氧化鐵皮沉積,在加熱爐換向排煙過程中,氧化鐵皮會(huì)吸入蓄熱體,造成蓄熱體堵塞,致使蓄熱體蓄熱能力下降,影響提溫,造成能耗損失。
3)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。加熱爐使用后期,由于氧化鐵皮的爐內(nèi)沉積高于下層燒嘴,下層火焰無法向爐膛中間延伸,板坯的加熱受到影響,造成板坯的加熱溫度不均勻,在粗軋工序出現(xiàn)容易出現(xiàn)翹頭及扣頭現(xiàn)象,對(duì)下游的生產(chǎn)控制造成不利影響。加熱不均還容易造成成品帶鋼局部出現(xiàn)裂紋、性能下降等缺陷。
4)清理氧化鐵皮需花費(fèi)大量的人力物力,增大了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了維修費(fèi)用。爐內(nèi)人工清渣現(xiàn)場(chǎng),溫度高,空間小,作業(yè)環(huán)境差,機(jī)械設(shè)備無法使用,只能人工清理,因清渣時(shí)爐內(nèi)溫度高,每十幾分鐘就要倒換一次,清理難度及勞動(dòng)強(qiáng)度較大。每不到半年一次的加熱爐內(nèi)氧化鐵皮清理,一直以來是制約軋線生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。
結(jié)合多年的工作經(jīng)驗(yàn)和加熱爐的實(shí)際情況,經(jīng)多方學(xué)習(xí)和考察論證,可將爐底改造為漏斗形狀,能自動(dòng)卸渣的V型爐底,對(duì)爐內(nèi)產(chǎn)生的氧化鐵皮能夠自動(dòng)卸渣,可以解決爐內(nèi)大量存積氧化鐵皮的問題,達(dá)到在線清理氧化鐵皮的目的。
1)滿足安裝尺寸。根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸和要求,加熱爐改造還存在多方面的局限性,如改造V型落渣口頂部不能高于下層燒嘴高度,以免影響下層燒嘴的正常燃燒。V型落渣裝置的高度最低為700 mm,但加熱爐爐底距離下層燒嘴的高度僅有560 mm。為了保證增加本裝置不高于下層燒嘴,需減去爐底六層保溫磚的上兩層,每層磚的高度為126 mm,減去爐底兩層磚后,爐底表面距離下層燒嘴的高度為812 mm,滿足了安裝此V型落渣裝置的高度。
2)安裝角度符合要求。根據(jù)加熱爐內(nèi)氧化鐵皮的堆積角度,和爐底的結(jié)構(gòu),按照氧化鐵皮堆積安息角55°設(shè)計(jì)成58°斜坡爐底,由耐火材料制作成V型落渣口,各個(gè)V型落渣口根據(jù)活動(dòng)梁窗口位置交替布置。
3)解決刮渣需求。因滑落至爐底水封槽內(nèi)的氧化鐵皮的量增加,需對(duì)爐底刮渣系統(tǒng)進(jìn)行改造,需增加刮渣板密度,解決落入水封槽內(nèi)的氧化鐵皮增加的問題。
自2020年6月份改造完成,投入使用至今一直正常運(yùn)行,通過改造成效顯著。
1)通過改造提高了加熱爐的加熱能力。加熱爐的加熱能力由原來的245 t/h提高到280 t/h以上,滿足了軋線升級(jí)改造后快節(jié)奏生產(chǎn)的需求。
2)減少了爐內(nèi)氧化的沉積。通過改造,達(dá)到了在線清理氧化鐵皮的目的,減少了爐內(nèi)氧化的沉積,同時(shí)延長(zhǎng)了氧化鐵皮的清理周期,爐內(nèi)氧化鐵皮由原來的6個(gè)月清理1次,延長(zhǎng)到了現(xiàn)在的10個(gè)月以上清理1次,大大降低了清理氧化鐵皮的費(fèi)用。
3)蓄熱體及耐材的使用壽命延長(zhǎng)。該項(xiàng)目實(shí)施后爐內(nèi)氧化鐵皮的存積量大大減少,蓄熱體及耐材的使用壽命由原來6 個(gè)月延長(zhǎng)到了現(xiàn)在的10 個(gè)月以上。
4)提升了產(chǎn)品質(zhì)量。該項(xiàng)目實(shí)施后板坯的頭尾及上下表面溫差明顯改善,在粗軋出現(xiàn)敲頭及扣頭現(xiàn)象明顯減少,由原來的13.7%降到現(xiàn)在的5.6%,對(duì)下游的生產(chǎn)穩(wěn)定創(chuàng)造了條件,爐內(nèi)氧化鐵皮沉積量減少,板坯上下表面及頭尾及中間溫差明顯改善,成品帶鋼缺陷及性能下降明顯降低。
5)煤氣消耗顯著降低。通過改造,氧化鐵皮堵塞蓄熱體現(xiàn)象明顯改善,提升了蓄熱體的蓄熱能力,降低了煤氣消耗,改造前和改造后煤氣消耗統(tǒng)計(jì)對(duì)比見圖1。通過比較,可以看出改造后煤氣消耗顯著降低。
圖1 改造前和改造后煤氣消耗統(tǒng)計(jì)對(duì)比
6)氧化燒損明顯降低。改造后加熱效果得到了改善,氧化燒損明顯降低,提高了帶鋼的成材率。
通過該項(xiàng)目的實(shí)施,使系統(tǒng)產(chǎn)能得到有效釋放,延長(zhǎng)了氧化鐵皮的清理周期,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了能源消耗及維修費(fèi)用。爐底改造后至今已運(yùn)行10 個(gè)多月,各項(xiàng)指標(biāo)都能較好的完成,證明V型爐底在軋鋼系統(tǒng)步進(jìn)式加熱爐的改造及應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期效果。
改造后創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),去除爐底改造投入的190萬元,改造后6個(gè)月合計(jì)創(chuàng)效789.2萬元,同時(shí)為軋線的產(chǎn)量、質(zhì)量的提升創(chuàng)造了條件。