杜肖
(麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司,上海 200082)
河北某鋼鐵公司冷軋板生產(chǎn)工藝包含連續(xù)酸洗、熱基熱鍍鋅和酸再生,產(chǎn)生的廢水有含酸廢水、稀堿廢水、平整液廢水、乳化液廢水。該公司建有廢水處理工程,根據(jù)各股廢水性質(zhì)的不同,先采用分質(zhì)預(yù)處理后,再采用生化處理,出水達到GB 13456—2012《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及業(yè)主規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),進入后續(xù)深度處理系統(tǒng)。
該工程進水包括含酸廢水、稀堿廢水、平整液廢水、乳化液廢水及廠區(qū)生活污水,其中含酸廢水65 m3/h,單獨處理;稀堿廢水30 m3/h,平整液廢水10 m3/h,乳化液廢水12 m3/次(每1~2月排放1次),生活污水15 m3/h。本工程生化處理設(shè)計規(guī)模為55 m3/h,總設(shè)計規(guī)模為120 m3/h。設(shè)計進出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality
鋼鐵廠冷軋板生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種廢水水質(zhì)水量差異很大,需單獨收集分別處理[1-2]。
含酸廢水主要含鹽酸及Fe2+、Fe3+,廢水呈強酸性[3],pH≈1,ρ(COD)≤30 mg/L。通常采用空氣氧化-中和沉淀處理工藝,先將廢水中的Fe2+氧化成Fe3+,再利用氫氧化鐵溶度積小的特性,通過沉淀去除鐵離子,調(diào)節(jié)pH值至中性[4]。
稀堿廢水呈堿性,pH≈10,溫度≤50℃,ρ(COD)≈2 000 mg/L,含有油、SS。預(yù)處理采用兩級氣浮去除廢水中的油及SS,再通過冷卻塔降溫,最后進入生化池去除COD[5]。
平整液廢水含有大量的油、油脂及洗滌劑,COD質(zhì)量濃度高達10 000 mg/L,弱酸性,pH值為5~7,主要去除其中有機物,降低COD濃度。預(yù)處理采用溶氣氣浮去除廢水中大部分的油、油脂及洗滌劑,然后經(jīng)過厭氧處理進一步降低COD濃度,最后與稀堿廢水混合進入生化系統(tǒng)[6]。
乳化液廢水含有大量的游離油和乳化油,COD質(zhì)量濃度可達30 000 mg/L。為防止乳化液廢水皂化,常采用加熱、加酸的方式進行破乳[7],靜置分層后,刮除表層浮油,用泵小流量打入平整液廢水處理系統(tǒng)[6]。
含酸廢水處理工藝流程見圖1,乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水處理工藝流程見圖2。
圖1 含酸廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of acid-containing wastewater treatment
圖2 乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水處理工藝流程Fig.2 Process flow of treatment of emulsion wastewater,temper mill wastewater and dilute alkali wastewater
含酸廢水通過泵輸送至含酸廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池底部設(shè)穿孔管曝氣,氧化Fe2+并將廢水?dāng)嚢杈鶆?。出水用泵提升至級pH調(diào)節(jié)槽,投加石灰乳藥劑,反應(yīng)生成氫氧化鐵沉淀。然后進入澄清池進行泥水分離,上清液出水進入回用水系統(tǒng)。澄清池產(chǎn)生的污泥用泵送到含酸污泥濃縮池,濃縮后用泵提升至板框壓濾機進行脫水,泥餅含水率小于70%,脫水后的泥餅用污泥斗暫存,定期用汽車外運處置。板框壓濾機產(chǎn)生的濾液則回流到含酸廢水調(diào)節(jié)池處理,廢水不外排。
乳化液廢水排至油水分離器,通過蒸汽加熱破乳,靜置24 h分層后,下層廢水自流入平整液廢水調(diào)節(jié)池,上層油及油脂排入槽車回收再利用。
平整液廢水首先進入平整液廢水調(diào)節(jié)池,與預(yù)處理后的乳化液廢水一起均質(zhì)均量,然后用泵提升到平整液廢水pH調(diào)節(jié)槽,經(jīng)過混凝反應(yīng)后,進入溶氣氣浮裝置,除去廢水中油及SS,再經(jīng)過UASB厭氧反應(yīng)池進一步降低COD,提高可生化性。溶氣氣浮產(chǎn)生的浮渣自流進入浮渣收集槽,然后用泵提升至稀堿污泥濃縮池進行濃縮。
廠區(qū)生活污水先進入機械格柵井去除大的雜質(zhì)后,再經(jīng)泵提升至生活污水調(diào)節(jié)池進行均質(zhì)均量,出水用泵輸送到稀堿廢水生化系統(tǒng)。格柵產(chǎn)生的柵渣落入渣槽內(nèi),定期外運。
稀堿廢水用泵輸送至稀堿廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池底部設(shè)穿孔管進行攪拌,出水用泵送至稀堿廢水pH調(diào)節(jié)槽,再自流入稀堿廢水混凝槽,進入兩級氣浮裝置,去除稀堿廢水中的大部分油和SS,出水自流入中間水池,再用泵提升至逆流冷卻塔降溫,隨后自流入生化處理單元。
生化處理單元進水包括預(yù)處理后的乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水及生活污水。生化處理采用缺氧-好氧-內(nèi)置式MBR的工藝。MBR過濾出水進入回用水系統(tǒng)進行深度處理。
(1)含酸廢水調(diào)節(jié)池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為16.0 m×15.0 m×6.5 m,有效容積為1 440 m3,水力停留時間為44 h。池底設(shè)置穿孔曝氣管,間隔1 m。設(shè)鼓風(fēng)機2臺,1用1備,單臺流量為10 m3/min,升壓為65 kPa;提升泵2臺,1用1備,單臺流量為65 m3/h,揚程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計。
(2)含酸廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。鋼結(jié)構(gòu),尺寸為7.8m×2.6 m×3.0m,平均分3格,單格有效容積為18 m3,水力停留時間為17 min。每格設(shè)有立式攪拌機,功率為1.5kW??刂苝H值為8~10。
(3)澄清池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為φ9.0 m×4.0 m,表面水力負(fù)荷為0.51 m3/(m2·h),污泥回流比為30%。設(shè)中心傳動刮泥機2臺,功率為0.75 kW;污泥泵2臺,1用1備,單臺流量為30 m3/h,揚程為20 m。
(4)含酸廢水監(jiān)測水池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為3.0 m×3.0 m×6.0 m,有效容積為49 m3,水力停留時間為45 min。設(shè)含酸廢水不合格回流泵2臺,1用1備,單臺流量為65m3/h,揚程為15m。
油水分離器。1臺,鋼結(jié)構(gòu),尺寸為φ2.5 m×4.0 m,設(shè)蒸汽管加熱,有效容積為15 m3,容納一次乳化液排水量。
(1)平整液廢水調(diào)節(jié)池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為16.0 m×1.6 m×6.5 m,有效容積為154 m3,水力停留時間為30.8 h。設(shè)提升泵2臺,1用1備,單臺流量為12 m3/h,揚程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計。
(2)平整液廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。鋼結(jié)構(gòu),尺寸為2.5 m×1.5 m×1.8 m,1臺2格,分別投加NaOH、PAC藥劑,水力停留時間分別為15、20 min。每格設(shè)攪拌機,功率為0.37 kW。
(3)平整液廢水溶氣氣浮池。1臺,鋼結(jié)構(gòu),設(shè)計流量為15 m3/h,尺寸為6.5 m×1.5 m×1.8 m,有效容積為11.5 m3,水力停留時間為1.15 h,總功率為2.94 kW。
(4)UASB厭氧反應(yīng)池。1座,尺寸為6.0 m×6.0 m×7.5 m,有效容積為252 m3。池底設(shè)穿孔管均勻布水,池上部設(shè)出水槽、三相分離器及水封罐。厭氧池容積負(fù)荷約為4.8 kg[COD]/(m3·d),停留時間約為25 h。
(1)稀堿廢水調(diào)節(jié)池。1座2格,鋼砼結(jié)構(gòu),單格尺寸為16.0 m×6.2 m×6.5 m,有效容積為600 m3,水力停留時間為40 h。設(shè)提升泵2臺,1用1備,單臺流量為30 m3/h,揚程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計。
(2)稀堿廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。1臺2格,鋼結(jié)構(gòu),尺寸為2.6 m×1.5 m×2.4 m,分別投加HC l和PAC,設(shè)攪拌機,水力停留時間均為8 min。
(3)稀堿廢水序進氣浮池。1臺,鋼結(jié)構(gòu),兩級氣浮設(shè)計流量為30 m3/h,尺寸為9.0 m×1.5 m×2.0 m,有效容積為23 m3,水力停留時間為46 min,總功率為6.2 kW。
(4)冷卻塔。1臺,玻璃鋼材質(zhì),設(shè)計流量為30 m3/h,進塔水溫為50℃,出塔水溫不超過35℃,電機功率為2.2 kW。
(5)生化池。設(shè)計流量為55 m3/h。缺氧池1座,尺寸為6.0 m×6.0 m×6.0 m,有效容積為198 m3,水力停留時間為3.6 h,池底設(shè)穿孔管,起攪拌作用。好氧池1座,尺寸為14.5 m×12.1 m×6.0 m,有效容積為965 m3,水力停留時間為17.5 h。池底設(shè)微孔曝氣器,氧利用率為20%~32%。MBR池2座,單座尺寸為5.0 m×3.0 m×6.0 m,有效容積為82.5 m3,水力停留時間為3.0 h。MBR膜組件6套,單套尺寸為2.20 m×1.35 m×3.00 m,通量為0.35 m3/(m2·d),膜孔徑為0.1μm,膜材質(zhì)PTFE。污泥濃度為6 000~8 000 mg/L,容積負(fù)荷約為1 kg[COD]/(m3·d)?;旌弦夯亓鞅葹?00%。混合液回流泵3臺,2用1備,單臺流量為60 m3/h,揚程為12 m。MBR抽吸泵3臺,2用1備,單臺流量為35 m3/h,揚程為12 m。MBR反洗泵2臺,1用1備,單臺流量為75 m3/h,揚程為10 m。鼓風(fēng)機3臺,2用1備,單臺風(fēng)量為10 m3/min,風(fēng)壓為65 kPa。
本工程自調(diào)試成功后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,實際進出水水質(zhì)見表2。
表2 實際進出水水質(zhì)Tab.2 Actual influent and effluent water quality
廢水處理工程投資約為2 500萬元。含酸廢水運行電費與藥劑費成本約為5.49元/m3;稀堿廢水、平整液廢水及乳化液廢水運行電費與藥劑費成本約為1.23元/m3。
(1)某鋼鐵廠冷軋板生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各股廢水性質(zhì)不同,采用分質(zhì)預(yù)處理的方法,含酸廢水采用空氣氧化-中和-混凝沉淀的處理工藝,出水ρ(總鐵)≤10 mg/L;乳化液廢水采用加熱破乳除油預(yù)處理,平整液廢水采用溶氣氣浮-UASB厭氧生化,再與兩級氣浮處理后的稀堿廢水混合,采用缺氧-好氧-MBR生化處理工藝,出水ρ(COD)≤30 mg/L,ρ(SS)≤20 mg/L,達到后續(xù)深度處理系統(tǒng)進水要求。
(2)本工程含酸廢水中和藥劑采用石灰,價格便宜;但后續(xù)回用水處理中需有去除鈣硬度的工藝措施,因此要通盤考慮,合理選擇中和藥劑。