唐唯一 李 冬 鄭綏旭 張志剛
(1.江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰 214400;2.中冶北方(大連)工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116600)
2020年10月16日,400 m2燒結(jié)機配套的燒結(jié)煙氣循環(huán)系統(tǒng)熱試成功,正式開啟燒結(jié)煙氣循環(huán)生產(chǎn)模式。為了方便實際生產(chǎn)過程中對循環(huán)煙氣的調(diào)節(jié),設(shè)計將燒結(jié)機頭部4個風箱和尾部兩個風箱接入到煙氣循環(huán)系統(tǒng)中,通過實際投產(chǎn)后的不斷摸索,確定了目前將頭部3號、4號和尾部20號、21號風箱煙氣循環(huán)利用的方式。煙氣循環(huán)的生產(chǎn)模式相比傳統(tǒng)燒結(jié)機對生產(chǎn)操作工人的要求很高,在試生產(chǎn)和調(diào)試過程中,崗位工逐步接受了新操作方式,操作水平明顯提高。
經(jīng)過生產(chǎn)、工藝、設(shè)備人員的共同努力,不斷完善配套設(shè)施、優(yōu)化生產(chǎn)操作參數(shù),使燒結(jié)主抽風系統(tǒng)與煙氣循環(huán)系統(tǒng)能平衡運行,實現(xiàn)了燒結(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定順產(chǎn),并在機頭煙氣減排、降低固體燃耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了一定效果。
在400 m2燒結(jié)機系統(tǒng)中,應用了中冶北方自主研發(fā)的第二代燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù),利用一部分燒結(jié)煙氣和冷卻廢氣代替環(huán)境空氣,在燒結(jié)過程中回收利用這部分氣體的熱量。
400 m2燒結(jié)機煙氣循環(huán)系統(tǒng)采用煙氣內(nèi)循環(huán)工藝模式,其工藝流程示意圖見圖1。
圖1 燒結(jié)煙氣循環(huán)工藝流程示意圖
400 m2燒結(jié)機系統(tǒng)的核心部分是燒結(jié)風系統(tǒng),在煙氣循環(huán)模式下,風系統(tǒng)分為兩部分:主抽風系統(tǒng)和煙氣循環(huán)系統(tǒng)。其中,主抽風系統(tǒng)的主要設(shè)備為:主電除塵器、主抽風機、活性焦裝置等;煙氣循環(huán)系統(tǒng)的主要設(shè)備包括:1號循環(huán)風機、1號多管除塵器、2號循環(huán)風機、2號多管除塵器、循環(huán)煙氣罩(熱風罩)、各種閥門等。
400 m2燒結(jié)機共21個風箱,其中1號、2號、3號、4號、20號、21號風箱的支管上設(shè)置了氣流切換裝置,這6個風箱中,任意1個風箱的燒結(jié)煙氣均可在主抽風系統(tǒng)和煙氣循環(huán)系統(tǒng)間進行切換。
循環(huán)利用的煙氣匯集后進入煙氣循環(huán)主管道,經(jīng)過1號多管除塵器除塵以后,由1號循環(huán)風機送入燒結(jié)機廠房側(cè)面的燒結(jié)煙氣循環(huán)總管;環(huán)冷機中段廢氣經(jīng)過2號多管除塵器除塵以后,由2號循環(huán)風機送入燒結(jié)機廠房側(cè)面的環(huán)冷廢氣循環(huán)總管。熱風罩設(shè)置在燒結(jié)機中前部,兩股氣體(燒結(jié)煙氣和冷卻廢氣)在熱風罩支管內(nèi)按適當?shù)谋壤旌?,然后進入熱風罩內(nèi)參與燒結(jié)過程;其余未進入循環(huán)系統(tǒng)的風箱煙氣經(jīng)由主電除塵器、主抽風機進入活性焦裝置,經(jīng)過脫硫脫硝后外排。
400 m2燒結(jié)機風系統(tǒng)的風機配置如下:
1)主抽風機(兩臺),單臺風機流量(入口,工況):18 000 m3/min,風機壓力:入口 -18 000 Pa,出口0 Pa,進口煙氣溫度:~150 ℃;
2)1號循環(huán)風機(一臺),風機流量(入口,工況):9 000 m3/min,風機全壓升:20 000 Pa,進口煙氣溫度:~200 ℃(最高350 ℃);
3)2號循環(huán)風機(一臺),風機流量(入口,工況):7 500 m3/min,風機全壓升:3 478 Pa,進口煙氣溫度:80~200 ℃。
第二代燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù),是中冶北方充分考慮了循環(huán)氣體熱量、水分、含氧量等對燒結(jié)過程的影響,采用新技術(shù)進行優(yōu)化升級的成果。應用該技術(shù),可根據(jù)燒結(jié)過程中不同階段的需求,優(yōu)化廢氣在燒結(jié)不同階段的分配方式,助力燒結(jié)廠“減排”、“節(jié)能”、“提質(zhì)”、“增效”,打造綠色燒結(jié)的理念。
1)減排。多管齊下降低煙(廢)氣排放總量,既降低經(jīng)過主電除塵器、脫硫脫硝裝置(活性焦法)的燒結(jié)煙氣有組織排放量,又降低燒結(jié)環(huán)冷機的冷卻廢氣無組織排放量,具體措施包括:通過頭尾煙氣分流減少通過主抽風機的風量;通過調(diào)低大煙道主管煙氣溫度減少活性焦裝置的冷風兌入量;通過回收利用冷卻廢氣降低燒結(jié)環(huán)冷機的無組織排放量。
2)節(jié)能。衡量煙氣循環(huán)燒結(jié)的節(jié)能效果,要對整個燒結(jié)系統(tǒng)進行評價,主要體現(xiàn)在:通過煙氣循環(huán)利用降低外排系統(tǒng)的電耗;通過充分利用廢氣余熱降低燒結(jié)固體燃料消耗。
3)提質(zhì)。根據(jù)燒結(jié)過程中不同階段的需求,通過優(yōu)化熱風罩內(nèi)的廢氣分配方式,更充分地對冷卻廢氣余熱進行有效利用,強化熱風燒結(jié)效果,改善成品燒結(jié)礦的質(zhì)量指標(轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、粒度組成等)。
4)增效。在主抽風系統(tǒng)規(guī)格偏小的情況下,煙氣循環(huán)風機也承擔燒結(jié)抽風任務,可增加燒結(jié)系統(tǒng)的總抽風能力,提高燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)效率,為增加燒結(jié)礦產(chǎn)量創(chuàng)造條件;一系列煙氣減排手段的運用,使進入脫硫脫硝裝置的煙氣量減少,可降低反應塔內(nèi)的煙氣流速,延長塔內(nèi)煙氣停留時間,提高煙氣凈化效率。
目前,400 m2燒結(jié)機煙氣循環(huán)系統(tǒng)的1號循環(huán)風機和2號循環(huán)風機均投用,將3號、4號、20號、21號風箱的煙氣分流,與環(huán)冷機中段的廢氣混合后通過熱風罩進入燒結(jié)料層。根據(jù)2021年1月份和2月份的各項生產(chǎn)數(shù)據(jù),對煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用前后的煙氣排放、能源消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、利用系數(shù)等指標進行了對比分析。
煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用后,對機頭煙氣排放的影響如下:
1)減量:煙氣循環(huán)量最高達到30×104m3/h以上,同步減少經(jīng)主抽風機送入活性焦裝置的煙氣總量;
2)降溫:減少主煙道內(nèi)高溫熱煙氣進入主抽風系統(tǒng)的比例,主抽風機排出煙氣溫度降低,活性焦裝置前的兌冷風量減少。
上述變化均有利于減少活性焦裝置的處理量,降低脫硫脫硝系統(tǒng)的負荷。
煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用前后,燒結(jié)主要能源消耗指標變化比較明顯,見表1。其中固體燃耗減少1.02~1.5 kg/t,主要是因為熱風余熱進入料層上部,起到了補充熱量的作用,減少了燃料的消耗;電耗增加3.97 度/t,主要是因為煙氣循環(huán)系統(tǒng)的2臺風機增加了電力消耗。煤氣消耗增加5.2 m3/t,主要是因為料層降低,透氣性過好,煤氣流量大,煤氣消耗增加。
表1 主要能源消耗指標對比
根據(jù)表1可知,電耗和煤氣消耗的變化反應了煙氣循環(huán)系統(tǒng)投運初期的生產(chǎn)實際情況,還沒有達到應用第二代燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù)的預期效果,在相關(guān)配套設(shè)施完善后,對生產(chǎn)操作方式進行適當調(diào)整,系統(tǒng)電耗和煤氣消耗均可降低。
燒結(jié)礦的主要化學成分取決于各種原料的比例和成分,與煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用與否關(guān)系不大。目前,只對煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用前后的燒結(jié)礦物理性能進行了比較和分析,燒結(jié)礦冶金性能是否變化尚不明確,需進一步開展相關(guān)探索工作。
由表2可知,煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)增加0.07%,表明機械強度增幅較小。燒結(jié)礦中40~25 mm粒級比例增加2.17%,表明燒結(jié)礦粒度組成有一定的優(yōu)化。
表2 燒結(jié)礦物理性能對比(質(zhì)量分數(shù)) %
由表3可知,與煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用前相比,煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用后的燒結(jié)機利用系數(shù)提高0.08 t/(m2·h),增產(chǎn)幅度為6%,燒結(jié)生產(chǎn)效率明顯提高。
表3 燒結(jié)機利用系數(shù)對比 t·(m2·h)-1
造成燒結(jié)生產(chǎn)過程波動的原因很多,影響400 m2燒結(jié)生產(chǎn)的主要因素有:混勻礦中雜物影響燒結(jié)機布料、燒結(jié)混合料布料設(shè)備穩(wěn)定性、風機風量波動等。具體應對措施如下:
1)安排專人定期到原料場檢查堆料情況,督促原料場人員清理混勻礦中的大塊,盡可能減少混勻礦的成分波動及夾雜的大塊,并在3個混勻礦給料機上增設(shè)了格柵,過濾掉了混勻礦中的大部分石塊等雜物,提高了燒結(jié)料面的平整度,降低了料面不平對燒結(jié)生產(chǎn)的影響;
2)對布料器閘門重新改型,將原有的氣動閘門更換成電動閘門,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性;
3)通過提高1號循環(huán)風機的頻率,減小其入口風門開度,使1號循環(huán)風機入口負壓趨于穩(wěn)定,解決了1號循環(huán)風機和主抽風機搶風的問題,使循環(huán)風量保持平穩(wěn),消除了風量波動對燒結(jié)生產(chǎn)的影響。
煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用前,存在主抽風機與脫硫脫硝增壓風機間的管道振動問題,經(jīng)過調(diào)節(jié)風機后能消除振動,煙氣循環(huán)系統(tǒng)投用后,該部分管道振動出現(xiàn)的頻率升高,振動問題變得更為突出,通過調(diào)節(jié)風機消除振動的難度變大。
除了避免原料、布料設(shè)備對生產(chǎn)的影響外,還對主抽風機的工作方式進行了調(diào)整:通過減小2號主抽風機進口風門開度,使主抽風量紊亂現(xiàn)象變?yōu)殡S頻率變化而變化的線性現(xiàn)象,保證了主抽風量的穩(wěn)定,解決了因2臺主抽風機之間的風量波動而引起的管道異常震動情況。
在現(xiàn)有裝備條件下,煙氣循環(huán)系統(tǒng)與主抽風系統(tǒng)間不能完全隔離,尤其在檢修復產(chǎn)時,環(huán)境空氣會經(jīng)由煙氣循環(huán)系統(tǒng)進入主抽風系統(tǒng),導致主抽風系統(tǒng)煙道內(nèi)的煙氣溫度長時間達不到脫硫脫硝需要的溫度,提產(chǎn)過程緩慢。通過采取以下措施,分步解決這個問題。
1)當前采取的措施是:復產(chǎn)時,先啟動1號煙氣循環(huán)風機,減少被吸入到燒結(jié)主抽風系統(tǒng)中的環(huán)境空氣量,縮短復產(chǎn)時間;
2)待燒結(jié)機停機檢修時,增設(shè)煙氣循環(huán)系統(tǒng)與主抽風系統(tǒng)間的隔離設(shè)施。
1)煙氣循環(huán)裝置是燒結(jié)主系統(tǒng)的重要組成部分,該裝置投入使用后,燒結(jié)機料面供風方式將發(fā)生改變,該裝置投入使用后,生產(chǎn)操作人員要有一個適應過程,在傳統(tǒng)燒結(jié)生產(chǎn)操作內(nèi)容的基礎(chǔ)上,還要增加循環(huán)煙氣壓力、含氧量、溫度變化的關(guān)注;
2)在生產(chǎn)過程中對相關(guān)配套設(shè)施不斷進行完善,提高操作工人的作業(yè)水平,發(fā)揮煙氣循環(huán)裝置應用效果最大化的效果,提高系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定性,使該裝置在減排、節(jié)能、提質(zhì)、增效方面發(fā)揮的作用進一步地得到提升。