廣東省技師學院 張志芳
廣東省博云復合材料有限公司一臺汽車剎車片鑄模機發(fā)生故障,無法加工產(chǎn)品,公司自己的維修技師無法解決,特找到我?guī)推浣鉀Q故障,并對設備的維修提出下面幾個要求:
(1)改造對設備的變動要盡可能的小。
(2)可以根據(jù)加工產(chǎn)品的不同,適當?shù)脑黾庸δ堋?/p>
(3)機器要能盡快正常加工產(chǎn)品。
接到這個任務以后,首先到廣東省博云復合材料有限公司加工現(xiàn)場看一下,和操作技術人員進行了交流溝通,了解到以下情況,博云復合材料有限公司的汽車剎車片鑄模機的生產(chǎn)廠家為臺灣一家企業(yè),它的電氣控制系統(tǒng)采用工業(yè)控制板控制。該控制板從臺灣原裝進口,發(fā)生故障之后,一般處理方法是從原廠購買控制板。處理流程為先要去海關進行報關處理,將控制板費用打給廠家,并將這個舊的控制板寄回原來的廠家,等待原廠寄發(fā)新的控制板。整個流程走下來,等新的控制板寄回公司大約要半年以上。這段期間鑄模機不能正常運行,給公司帶來很大的經(jīng)濟損失,如果不能解決這個問題,那么時間一久,造成的損失是不可估量的。
廣東省博云復合材料有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為汽車剎車片,它的工藝為將金屬粉末,在極大的壓力下使之壓實凝固,在這期間都是人工手動添料,將金屬粉末倒入模具中,再將多余的粉末抹去,這時候會產(chǎn)生很多的粉塵,員工呼吸時也會吸入一部分粉塵,對身體危害,這個操作階段都是員工手工完成,并沒有實現(xiàn)自動化,勞動強度大,如果能實現(xiàn)自動化生產(chǎn),就能解放一個勞動力。
根據(jù)廠家提出的要求,首先我們要確定控制核心。初步方案為PLC控制或者仿PLC板來控制,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境灰塵多,油污多等因素,仿PLC板易受到工作環(huán)境的影響,當它的工作環(huán)境中含有大量粉塵、油污等,它的工作穩(wěn)定性將受到很大的影響。員工在工作需要時打開電氣柜門,有時候帶油的手去觸碰空開或者其他元器件,手上油污附著在號碼管上或者元器件上,影響使用的性能,另一方面空氣中的粉塵附著在工控板上,隨著柜門打開的次數(shù)的增加,穩(wěn)定性方面隨時間的增加而越來越不穩(wěn)定,故障頻出,易受環(huán)境的影響而影響設備的性能,也會讓控制系統(tǒng)的使用壽命減少。因此,仿PLC板不可用,所以采用PLC控制,PLC可靠性高,抗干擾能力強,并且維護方便。
廠家要求改造對設備的變動要盡可能的小,所有元器件仍然用原來設備當中,只是把控制核心進行更換。把這臺設備原來的工業(yè)控制板變成三菱PLC,再根據(jù)設備的動作流程變成控制程序下載到PLC當中去,對設備進行控制。對設備的變動只是換了一個控制核心,其它所有電氣元件沒有變化,滿足了廠家的要求(1)。
改造后電氣原理圖如圖1的所示。
圖1 汽車剎車片鑄模機
在和廠家生產(chǎn)人員溝通過程中,我們還原設備的動作流程,托膜下降和上升時將檢測到的信號傳送到PLC進行集中處理,在托模上升到指定位置時,延時0.8s,底模移出,然后底模移入,隨后托模下降,到達指定位置時倒料,按下開始按鈕,上??煜?,到達指定位置開始減速,施加壓力,壓實金屬粉末,變成工件,之后上模上升到脫模位置時,托模上升,底模移出,上模慢下,脫模,最后上模上升,一個周期結束,等待命令。壓料計時:可設定加壓時間長或短,使壓料更加緊實。將程序下載到PLC,控制設備運行起來,并進行試加工,在加工過程中不斷優(yōu)化程序,直到符合整個生產(chǎn)需要。另外還增加了手動功能,便于設備的調(diào)試與維修。配套的指令表如表1所示。另外在程序當中還增加了手動功能,便于設備的檢修與調(diào)試。
表1 配套指令表
手動增加功能如下:手動/自動選擇操作:可選擇手動或自動操作;手動速度:在手動操作上升或下降可選擇速度快速或慢速;馬達啟動:按下此開關則馬達油泵啟動;馬達停止:按下此開關則馬達油泵停止;自動開始:按下此開關則開始一循環(huán)自動連續(xù)運行;緊急上升:此為緊急開關,按下此開關則模具快速往上升;模具上升:在手動按上升則模具往上升;模具下降:在手動按下降則模具往下降;底模移出:在手動按底模移出則模具往左移出;底模移入:在手動按底模移入則模具往右移出;托模上升:在手動按托模上升則托模往上升;托模下降:在手動按托模下降則托模往下降;計數(shù)器:工作循環(huán)次數(shù)的計數(shù);脫氧次數(shù)設定:脫氧作用:壓料更緊實;自動+馬達停止+托模上升,一起按下不脫氧:自動+馬達停止+托模下降一起按下脫氧。
一循環(huán)/半循環(huán)開關選擇說明:一循環(huán):用于不放鐵片;半循環(huán):用于要放鐵片。這樣也滿足了廠家提出要求(2)。
原設備剎車片采用一個模具生產(chǎn),一次性只能生產(chǎn)一個剎車片,裝填金屬粉末時,倒入的量不能把握,會有多有少,多的抹去,是一種生產(chǎn)材料的浪費;少的再添料,是一種時間的浪費,工作效率大打折扣。如果能一次性生產(chǎn)多個剎車片,原料也沒有產(chǎn)生浪費,并且工作效率還高,日積月累,這不僅能為公司省下一大筆開銷,并極大提高了工件的生產(chǎn)效率。
改造完成之后,對所設計的功能進行測試,由員工操作設備,先按公司給的控制要求一步一步進行測試,再對新增功能進行測試。運行過程中發(fā)現(xiàn)還有不良之處,如在進行托模上升之后,底模未移出,檢查之后發(fā)現(xiàn)是線路老化,接觸不良。為避免此情況,在程序調(diào)試完成之后對鑄模機設備進行線路檢查,對老化線路進行新線替換,保障鑄模機正常運作。
整個改造用時2天,也符合廠家提出的機器要能盡快正常加工產(chǎn)品這一要求。