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馬泰壕礦選煤廠干選擴(kuò)能提質(zhì)可行性分析

2021-06-22 04:22張振紅
選煤技術(shù) 2021年2期
關(guān)鍵詞:精煤干法粒級

張振紅

(河南能源化工集團(tuán)采購公司,河南 鄭州 450016)

馬泰壕井田地質(zhì)資源儲量為1 398.91 Mt,礦井設(shè)計可采儲量為714.88 Mt,原煤為低、中灰分,高熱值不黏煤或長焰煤。該礦采用長壁一次采全高、綜合機(jī)械化、全部陷落法管理頂板的采煤方法,主提升及井下煤炭運(yùn)輸均采用帶式輸送機(jī),最大運(yùn)輸量為3 500 t/h,設(shè)計初期生產(chǎn)能力為4.0 Mt/a,當(dāng)前已完成8.0 Mt/a生產(chǎn)能力核定。選煤廠與礦井配套建設(shè),13~100 mm粒級塊煤由淺槽重介分選機(jī)(以下簡稱淺槽)分選,壓濾煤泥摻入篩末煤直接銷售[1〗。生產(chǎn)中篩末煤質(zhì)量不僅受煤泥摻入影響,而且隨地質(zhì)條件變化而波動,直接影響其正常銷售。此外,按照國家鼓勵釋放先進(jìn)產(chǎn)能相關(guān)政策,馬泰壕礦近期生產(chǎn)能力有可能達(dá)到12.00 Mt/a,并具備20.00 Mt/a的條件,選煤廠塊煤系統(tǒng)也將不能正常滿足礦井生產(chǎn)能力提升需要。因此,如何結(jié)合礦井生產(chǎn)能力變化、煤質(zhì)特點以及市場情況,合理確定選煤廠提質(zhì)擴(kuò)能改造方案并適時實施,提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,提升處理能力,增加企業(yè)效益,已成為企業(yè)進(jìn)一步向好發(fā)展不應(yīng)回避的問題。

1 存在問題及擴(kuò)能提質(zhì)必要性

1.1 存在問題

1.1.1 煤泥摻入影響篩末煤質(zhì)量

經(jīng)過專門抽檢,馬泰壕礦選煤廠煤泥全水分一般在34.5%左右,干基灰分在20%左右,發(fā)熱量在15.05 MJ/kg左右,而礦井原煤平均灰分在10%左右,煤泥灰分比原煤高出一倍左右。經(jīng)查閱資料發(fā)現(xiàn),馬泰壕礦與其他生產(chǎn)高揮發(fā)分煤礦井情況相似,原煤都存在矸石易碎、易泥化現(xiàn)象。如同屬一個地區(qū)的爾林兔煤礦與陜西彬長礦區(qū)小莊礦、大佛寺礦等,煤泥水分、灰分均較高,摻入篩末煤時結(jié)團(tuán)、成塊[2〗,影響下游用戶正常使用(運(yùn)輸過程堵溜槽、磨粉時粘磨煤機(jī)等),因難以均勻摻配、采樣,沒有代表性,化驗結(jié)果偏差大,易影響公平、合理地確定銷售價格。

1.1.2 篩末煤質(zhì)量不穩(wěn)定

篩末煤質(zhì)量不僅因煤泥不能均勻摻配導(dǎo)致不均勻、不穩(wěn)定,而且隨礦井地質(zhì)條件變化導(dǎo)致的原煤質(zhì)量的波動而波動。馬泰壕礦選煤廠銷售篩末煤質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計見表1。由表1看出:該礦篩末煤灰分在8.72%~24.40%之間,相差15.68個百分點;發(fā)熱量在20.10~25.60 MJ/kg之間,相差5.50 MJ/kg。同一月份篩末煤質(zhì)量波動也較大:如2019年10月篩末煤灰分相差14.23個百分點,發(fā)熱量相差3.74 MJ/kg,同一個月篩末煤發(fā)熱量最小偏差也高達(dá)0.83 MJ/kg,可見篩末煤質(zhì)量很不穩(wěn)定。

表1 馬泰壕礦選煤廠2019—2020年篩末煤質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計表

1.2 必要性分析

1.2.1 處理能力

礦井主提升及井下運(yùn)輸均為帶式輸送機(jī),最大運(yùn)輸量為3 500 t/h,年生產(chǎn)能力可達(dá)15.0 Mt以上。目前選煤廠通過將淺槽入選下限由13 mm提升到20 mm,也僅能達(dá)到8.00 Mt/a的原煤處理能力,該環(huán)節(jié)直接制約著礦井能力的進(jìn)一步提升,或者只能分選部分塊原煤,因此企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將會受到相應(yīng)影響。鑒于馬泰壕礦可采煤炭儲量資源豐富,井下地質(zhì)條件簡單,屬于國家鼓勵開發(fā)的先進(jìn)產(chǎn)能,礦井?dāng)U能符合國家的相關(guān)政策要求,只需按照國家政策辦理相關(guān)手續(xù)即可實現(xiàn)提升礦井生產(chǎn)能力[3〗,因此選煤廠也需相應(yīng)提升原煤處理能力。

1.2.2 企業(yè)效益

為滿足礦井生產(chǎn)需要,馬泰壕礦選煤廠曾采用延長生產(chǎn)時間和提高洗選下限來增加淺槽的洗選能力。但20 mm以下篩末煤平均灰分(Ad)為12.00%左右,且波動較大,只能做動力煤。本著效益最大化原則,需要將篩末煤加工生產(chǎn)成價值更高的20(25)~13 mm選小塊產(chǎn)品(比篩末煤售價高100元/t以上)和部分灰分不高于8%的高爐煉鐵噴吹配煤或化工原料煤(比電煤售價高出80元/t以上),從而增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;同時還可以避免工作面煤層中夾矸對煤質(zhì)的影響,確保產(chǎn)品質(zhì)量均質(zhì)穩(wěn)定,應(yīng)對復(fù)雜煤炭市場,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),有助于掌握市場主動權(quán)[4〗。如2020年9月21日,鄰近礦井篩末煤發(fā)熱量為25.09 MJ/kg,售價為450元/t,但該礦篩末煤發(fā)熱量為22.64 MJ/kg,售價僅為350元/t,雖然發(fā)熱量相比僅差2.09 MJ/kg,但售價低了100元/t,可見末煤提質(zhì)增效具有較大利潤空間,亟待挖掘。

2 原煤煤質(zhì)特征

為合理確定選煤廠提質(zhì)擴(kuò)能技術(shù)改造方案,2019年馬泰壕礦采取煤樣,委托內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局科研所做了可選性試驗報告。

2.1 原煤篩分試驗

原煤大篩分試驗結(jié)果見表2,>100 mm粒級破碎至100 mm以下粒級篩分試驗結(jié)果見表3。

由表2可知:100~1 mm粒級的灰分基本隨粒級變小逐漸升高,而0.5~0 mm粒級灰分顯著高于>1 mm粒級灰分,說明矸石相對易碎。

表2 馬泰壕礦原煤篩分試驗結(jié)果

由表3可知:原煤中>100 mm粒級破碎至100 mm粒級以下后,自然級+破碎級篩分組成中50~100 mm粒級約占全樣的19.11%;25~50 mm粒級約占21.63%;13~25 mm粒級約占14.11%。由此可見,>100 mm粒級破碎至100 mm粒級以下后,>50 mm粒級占全樣不到20%,而>25 mm粒級占全樣的40.74%。根據(jù)粒度組成規(guī)律可以推算,>20 mm粒級合計約占全樣的48%。破碎級中<0.5 mm粒級灰分較其他粒級偏高,進(jìn)一步證實該礦的矸石相對煤炭更為易碎[5〗。

表3 >100 mm粒級破碎至100 mm以下篩分試驗結(jié)果

2.2 原煤浮沉試驗

100~0.5 mm粒級浮沉試驗結(jié)果見表4。由表4可以看出,各粒級密度組成基本相同,低密度產(chǎn)物主要集中在<1.4 g/cm3,其中:<1.4 g/cm3密度級占84.89%,灰分為4.93%;<1.5 g/cm3密度級占89.54,灰分為5.52%。煤泥灰分比原煤偏高約3個百分點,但不同粒級浮沉結(jié)果相差較大,其中50~25、25~13、13~6、6~3、3~1 mm粒級煤泥灰分均較高,都是同粒級原煤灰分的2倍左右,特別是13~6、6~3 mm兩個主導(dǎo)粒級浮沉煤泥分別達(dá)到同粒級原煤灰分的2.59倍和2.29倍,說明矸石泥化嚴(yán)重,若上述兩個粒級煤炭分選加工如若采用常規(guī)濕法選煤工藝將存在煤泥水處理系統(tǒng)投資較大的問題,故須慎重考慮。

表4 100~0.5 mm粒級浮沉試驗綜合結(jié)果

由表4還能看出,<1.4 g/cm3密度級為主導(dǎo)密度級,1.4~1.8 g/cm3中間密度級含量較少。當(dāng)?shù)兔芏确诌x(<1.4 g/cm3)生產(chǎn)精煤(Ad<5.00%)時,屬難選煤;但原煤高密度(>1.6 g/cm3)排矸時,可選性明顯變易。當(dāng)分選密度>1.7 g/cm3,特別是1.8 g/cm3時,分選密度±0.1含量明顯偏少,原煤可選性為易選。>0.5 mm原煤灰分為12.55%,浮沉煤泥產(chǎn)率為3.26%,灰分為15.47%,浮沉煤泥灰分高于原煤灰分,說明矸石存在泥化現(xiàn)象,泥化試驗也表明該礦矸石泥化比在0~10范圍內(nèi),屬于中高泥化程度。

3 選煤廠提質(zhì)擴(kuò)能改造方案的探索

3.1 干選試驗與重介分選對比

近年來,我國干法選煤技術(shù)的快速發(fā)展,不僅在動力煤入選率提高發(fā)揮了重要作用,而且成功應(yīng)用到了煉焦煤選煤廠預(yù)排矸,末煤干選也取得了明顯效果[6-8〗。由原煤可選性報告可知,馬泰壕礦原煤屬于易選,且需要提質(zhì)加工的13~6、6~3 mm兩個粒級矸石泥化較為嚴(yán)重。為分析馬泰壕礦實施干選可行性,2019年專門采集煤樣做半工業(yè)性試驗,并與已有塊煤淺槽實際生產(chǎn)結(jié)果進(jìn)行對比。為盡可能節(jié)省投資,考慮充分利用已有淺槽分選系統(tǒng),僅對<50 mm以下粒級進(jìn)行干選試驗。

馬泰壕礦50~0 mm原煤經(jīng)干法分選機(jī)分選后得到精、中、矸產(chǎn)品。干法分選試驗結(jié)果見表5。由表5可知:總精煤產(chǎn)率為78.93%,灰分為6.82%,發(fā)熱量達(dá)到了25.45 MJ/kg,相比入選原煤灰分降低3.57個百分點,發(fā)熱量提高了0.98 MJ/kg;中煤產(chǎn)率為17.79%,灰分為12.71%,發(fā)熱量為24.09 MJ/kg;矸石產(chǎn)率為3.28%,灰分為83.72%,

表5 馬泰壕礦50~0 mm原煤干選試驗結(jié)果

結(jié)合實際生產(chǎn)需要,對選后精煤進(jìn)行篩分,得到了50~25 mm中塊精煤、25~13 mm小塊精煤、13~0 mm末精煤三種產(chǎn)品。選煤廠干選試驗最終產(chǎn)品平衡表見表6,塊煤淺槽2019年上半年實際生產(chǎn)結(jié)果見表7。

通過表6、表7對比看出:50~0 mm干選試驗與實際淺槽生產(chǎn)結(jié)果相比,兩者塊煤灰分基本相當(dāng),但干選不僅不用水還不需要復(fù)雜的重介系統(tǒng),并且<50 mm粒級干選比>20 mm粒級淺槽分選后的綜合產(chǎn)品水分還低了1.52個百分點,如果入選粒度組成相同,差別將會更大;干選后末煤灰分為8.6%,低位發(fā)熱量為24.67 MJ/kg。結(jié)合干選系統(tǒng)靈活性,如果適當(dāng)增加中煤產(chǎn)品及產(chǎn)量(作為電煤銷售),干選后末煤灰分完全可以控制到8%以下,達(dá)到了高爐噴吹或化工原料煤質(zhì)量要求。

表6 馬泰壕礦50~0 mm原煤干法分選試驗最終產(chǎn)品平衡表

表7 馬泰壕礦選煤廠2019年上半年塊煤淺槽生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

3.2 擴(kuò)能提質(zhì)方案的選擇

3.2.1 實施干選的可行性

通過馬泰壕礦<50 mm粒級干選試驗結(jié)果與選煤廠現(xiàn)有塊煤淺槽實際生產(chǎn)結(jié)果對比[9-11〗,可以認(rèn)為對于類似于該礦易選煤的分選加工,采用干法選煤工藝完全可以達(dá)到要求;同時,相比濕法分選,干法選煤不用水,用于動力煤或化工原料煤的分選可徹底避免分選過程中矸石泥化產(chǎn)生次生煤泥,不需要大規(guī)模投資建設(shè)龐大的煤泥水處理系統(tǒng),也規(guī)避了煤泥銷售與冬天防凍難題[12-13〗,且土建工程簡單,施工工期短,見效快,運(yùn)行成本低。

3.2.2 采用干法選煤工藝擴(kuò)能可行性

由<50 mm粒級干選試驗結(jié)果和選煤廠現(xiàn)有淺槽實際生產(chǎn)結(jié)果對比看出,<50 mm粒級利用干法分選可以達(dá)到與重介分選的同樣效果。選后篩分可得到50~25 mm塊精煤、25~13 mm塊精煤及13~0 mm末煤,其中塊精煤可作為化工用煤,末煤可用作噴吹用煤。

馬泰壕礦>50 mm粒級僅占全樣約20%,>20 mm粒級約占全樣48%。在分選下限為20 mm時,處理能力為8.00 Mt/a,將現(xiàn)有淺槽分選下限由20 mm提升到50 mm后,相當(dāng)于將分選能力提高到19.20 Mt/a,完全可以滿足今后礦井?dāng)U能需要。隨著淺槽分選下限提高,原煤篩分效率也將隨粒度變大而提高,系統(tǒng)中煤泥量將大幅減少,可有效解決現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)中重介精煤脫介篩能力不足問題,并可降低介耗與成本。此外,干法分選系統(tǒng)屬于模塊化結(jié)構(gòu),一次設(shè)計分期實施時更為方便,可根據(jù)礦井生產(chǎn)能力變化按實際需要分步實施,使投資得到充分有效利用。

4 經(jīng)濟(jì)效果預(yù)測

馬泰壕礦選煤廠采用干法選煤工藝進(jìn)行擴(kuò)能改造在達(dá)到與濕法分選同樣效果前提下,不僅選煤不用水,而且建設(shè)投資、生產(chǎn)成本以及建設(shè)周期均僅為淺槽的1/3左右,相比末煤重介質(zhì)旋流器分選工藝則更少。同時,可以有效避免煤泥泥化造成質(zhì)量不均勻、煤泥和洗末煤冬季防凍等問題。該選煤廠采用干法分選工藝進(jìn)行改造后,可以滿足化工原料煤對發(fā)熱量的要求(>23.42 MJ/kg),相比改造前噸煤增收100元,按年產(chǎn)5.00 Mt末煤,考慮投資費(fèi)用與生產(chǎn)成本,保守估計(按增收70元/t計算)改造后年增效益3.5億元,而且相比采用濕法選煤工藝進(jìn)行改造可以節(jié)約工程建設(shè)投資約1億元以上,改造施工工期相比縮減6個月,相當(dāng)于系統(tǒng)早運(yùn)行6個月,可提前實現(xiàn)增收,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

5 結(jié)語

基于馬泰壕礦原煤篩分組成、浮沉組成,通過<50 mm粒級干選試驗結(jié)果與現(xiàn)有淺槽分選效果對比可知,馬泰壕礦選煤廠的易選煤采用干、濕結(jié)合分選工藝進(jìn)行擴(kuò)能提質(zhì)改造在技術(shù)上是可行的,而且動力煤干法分選可以徹底解決煤泥減量化問題,并可節(jié)約煤泥水處理系統(tǒng)的大規(guī)模投資。采用干法選煤工藝進(jìn)行擴(kuò)能改造,不僅投資少(同規(guī)??杀瘸R?guī)濕法選煤降低投資超億元)、系統(tǒng)靈活性強(qiáng)、效益十分顯著,因此采用干法選煤工藝進(jìn)行擴(kuò)能改造在經(jīng)濟(jì)上也是可行的。擴(kuò)能改造后,選煤廠可根據(jù)礦井煤質(zhì)和市場需求靈活組織生產(chǎn)和調(diào)整產(chǎn)品定位,在煤質(zhì)較好時干選精煤和中煤混合作為最終干選精煤產(chǎn)品;當(dāng)煤質(zhì)變差或市場有更高質(zhì)量要求時,干選可分別生產(chǎn)精煤和中煤產(chǎn)品,中煤與水洗產(chǎn)生極少量的煤泥混配作為電煤銷售。干選末精煤作為化工原料或冶金噴吹煤,從而更好地滿足用戶需要,增加企業(yè)效益。

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