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鉆桿活動(dòng)肘節(jié)的研制與應(yīng)用

2021-06-21 01:29孫利海
煤炭工程 2021年6期
關(guān)鍵詞:鉆具凸輪鉆桿

孫利海

(1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400039;2.中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶 400039)

煤礦井下鉆孔施工是保障煤礦安全高效生產(chǎn)的基本手段,普遍應(yīng)用于煤礦瓦斯、礦井水、火災(zāi)、粉塵防治以及地質(zhì)探測等領(lǐng)域。由于煤礦井下鉆孔施工作業(yè)的復(fù)雜性,且隨著鉆孔深度的增加、鉆孔直徑的增大,在鉆孔施工過程中時(shí)常發(fā)生卡鉆和鉆桿斷裂等孔內(nèi)事故。其中鉆桿斷裂事故一般采用絲錐打撈工藝以及套銑打撈工藝進(jìn)行處理,但由于鉆桿斷裂點(diǎn)往往發(fā)生在鉆孔塌孔處,鉆孔孔徑擴(kuò)大,落魚頭空間位置常與鉆孔不同心,采用公、母絲錐進(jìn)行打撈時(shí)難以接觸落魚頭,打撈難度較大,容易導(dǎo)致打撈失敗,造成較大經(jīng)濟(jì)損失[1-3]。目前在鉆孔超徑孔段采用絲錐打撈時(shí),為了擴(kuò)大打撈工具的打撈范圍以及提高打撈的成功率,常配合彎鉆桿進(jìn)行使用,且經(jīng)過不斷改進(jìn)在彎鉆桿的基礎(chǔ)上又增加引鞋配合使用,達(dá)到擴(kuò)大打撈范圍以及提高打撈成功率的目的[4-6]。但由于鉆孔環(huán)空空間的限制,使得采用絲錐配合彎鉆桿以及增加引鞋時(shí)打撈范圍有限,不能滿足掉鉆事故處理的需要,導(dǎo)致掉鉆事故打撈的成功率低,而采用活動(dòng)肘節(jié),可有效擴(kuò)大打撈工具的打撈范圍,從而提高掉鉆事故打撈成功率[7]。

目前活動(dòng)肘節(jié)技術(shù)在石油行業(yè)較為成熟,主要應(yīng)用于石油鉆井修井及鉆井事故處理領(lǐng)域,但與石油鉆井行業(yè)相比,煤礦井下鉆孔直徑相對較小,且兩者的作業(yè)環(huán)境以及應(yīng)用工況不同,所以石油行業(yè)的活動(dòng)肘節(jié)技術(shù)不能直接應(yīng)用于煤礦井下鉆桿斷裂事故的打撈[8-11]。因此有必要研制一種可靠性強(qiáng)、適用于煤礦井下鉆桿斷裂事故處理的活動(dòng)肘節(jié),以解決目前鉆桿斷裂事故打撈難度較大、成功率低的問題,挽回掉鉆產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失,恢復(fù)已施工鉆孔的有效性。

1 活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝原理

當(dāng)鉆孔施工過程中發(fā)生鉆桿斷裂事故時(shí),通過計(jì)算退出孔內(nèi)鉆桿的長度,從而判斷斷裂鉆桿落魚頭的大致位置。在使用活動(dòng)肘節(jié)前,在孔外進(jìn)行通水試驗(yàn)以驗(yàn)證活動(dòng)肘節(jié)的工作性能。性能測試完成后,將活動(dòng)肘節(jié)和絲錐組裝起來送入孔內(nèi)。下鉆過程中為了保證鉆孔通暢性,鉆桿內(nèi)可以正常通水,此時(shí)活動(dòng)肘節(jié)不工作。當(dāng)送至鉆桿斷裂點(diǎn)附近位置時(shí),投入限流塞并開啟泥漿泵進(jìn)行通水作業(yè),此時(shí)在限流塞的節(jié)流作用下,活動(dòng)肘節(jié)內(nèi)部工作機(jī)構(gòu)產(chǎn)生壓差作用,在壓差作用下推動(dòng)活塞向下運(yùn)動(dòng),并推動(dòng)凸輪的上端面,使得凸輪在活塞的推力作用下實(shí)現(xiàn)沿中心擺動(dòng),而與凸輪相接觸的定向接頭則沿中心反向擺動(dòng)[9-15]。當(dāng)泥漿泵提供的水壓固定在某一值時(shí),活動(dòng)肘節(jié)擺動(dòng)的角度也固定在某一角度值,擴(kuò)大了打撈的作業(yè)范圍,活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝流程如圖1所示。當(dāng)泥漿泵憋壓后,操作鉆機(jī)緩慢旋轉(zhuǎn)鉆具,在鉆具的旋轉(zhuǎn)扭矩作用下活動(dòng)肘節(jié)也隨著做圓周運(yùn)動(dòng),并以點(diǎn)動(dòng)的方式緩慢向前推進(jìn);在此過程中,注意觀察壓力表,當(dāng)壓力表存在波動(dòng)時(shí),則表示引鞋或公錐與“落魚”產(chǎn)生接觸,則在該點(diǎn)附近嘗試對接;當(dāng)旋轉(zhuǎn)壓力或推進(jìn)壓力大幅增長時(shí),則表示絲錐與落魚頭對接成功,此時(shí)緩慢后退鉆具并觀察起拔壓力值,判斷是否成功打撈,若成功打撈后操作鉆機(jī)后退鉆具,則掉落鉆具與打撈鉆具一起退出鉆孔,打撈作業(yè)結(jié)束。

圖1 活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝流程圖

2 活動(dòng)肘節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與材質(zhì)選材

2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

針對鉆桿斷裂事故打撈難度大,成功率低的問題,研制的活動(dòng)肘節(jié)采用凸輪-連桿式結(jié)構(gòu),主要由活塞、凸輪、定向接頭、限流塞以及公錐等組成,如圖2所示。

圖2 活動(dòng)肘節(jié)結(jié)構(gòu)示意圖

以孔徑為?96mm的鉆孔為例,為了滿足鉆桿斷裂事故打撈的需要,擴(kuò)大鉆桿斷裂事故的作業(yè)半徑,從而確定最大可調(diào)偏轉(zhuǎn)角度為7°的技術(shù)指標(biāo),以此為目標(biāo)通過計(jì)算來確定活動(dòng)肘節(jié)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。由于本次設(shè)計(jì)的活動(dòng)肘節(jié)采用凸輪-連桿式結(jié)構(gòu),為了計(jì)算方便可將活動(dòng)肘節(jié)簡化為凸輪連桿機(jī)構(gòu)[12],其結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 凸輪連桿機(jī)構(gòu)示意圖

其中凸輪輪廓曲線設(shè)計(jì)可按下列公式計(jì)算[12-15]:

L=l0A

式中:p為凸輪輪廓曲率半徑,mm;φ為凸輪轉(zhuǎn)過的角度,(°);Ψ0為從動(dòng)件初始角,(°);Ψ為從動(dòng)件擺動(dòng)的角度,(°);R為凸輪基圓半徑,mm;L為為連桿的長度,mm。

為了滿足煤礦井下鉆孔施工鉆桿斷裂事故打撈的需要,通過計(jì)算確定活動(dòng)肘節(jié)主要工作參數(shù)為:殼體最大外徑為90mm,長度為1m,最大可調(diào)偏轉(zhuǎn)角度為7°,最大打撈直徑為130mm,水眼直徑為35mm,限流塞最大直徑為33mm。為了保證活動(dòng)肘節(jié)的可靠性,最大工作載荷為1000kN,允許最大扭矩為10kN·m。由于采用凸輪-連桿結(jié)構(gòu),使得活動(dòng)肘節(jié)可以實(shí)現(xiàn)徑向上360°的自由偏轉(zhuǎn),進(jìn)一步擴(kuò)大了鉆桿斷裂事故打撈的作業(yè)半徑。

2.2 材質(zhì)選擇

活動(dòng)肘節(jié)各零部件因?yàn)樾阅芤蟛煌瑢Σ馁|(zhì)的選擇以及處理工藝也不盡相同。其中凸輪材質(zhì)選用沖擊韌性好,淬透性好的材質(zhì);活塞材質(zhì)則選用低碳合金鋼,以便后期熱處理工藝中滲碳處理,使零件表面硬度增加,心部韌性好,使零件具有良好的抗沖擊疲勞強(qiáng)度;殼體和定向接頭選用強(qiáng)度較高的合金鋼,經(jīng)氮化處理后硬度得到大幅增強(qiáng);限流塞選用橡膠在高溫高壓下硫化而成,具有耐溫耐壓耐磨抗酸抗堿撕裂強(qiáng)度高等特點(diǎn)。

3 現(xiàn)場試驗(yàn)情況

3.1 施工地點(diǎn)概況

某礦利用井下定向鉆進(jìn)工藝與裝備在該礦西一軌道石門沿5煤實(shí)驗(yàn)5個(gè)孔徑為?153mm、孔深為600m的順煤層大直徑定向長鉆孔。施工段地層總體為單斜構(gòu)造,局部地層可能會受斷層影響,煤巖層產(chǎn)狀略有起伏,煤巖層走向70°~92°,傾向160°~182°;巷道斷面煤巖層?xùn)|傾4~8°,平均傾角為6°,巷道剖面煤巖層南傾7~15°,平均傾角為12°。5煤平均厚6.22m,堅(jiān)固性系數(shù)為0.5,煤層破碎松軟,成孔性較差,頂?shù)装鍘r性分別為砂質(zhì)泥巖和粉砂巖。

3.2 鉆桿斷裂事故情況及打撈情況

3.2.1 事故情況

由于該礦施鉆區(qū)域煤層破碎松軟、成孔性較差,在鉆孔施工過程中,塌孔、掉塊頻繁,鉆孔局部擴(kuò)徑嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)憋泵、給進(jìn)和后退阻力較大、起拔壓力較大的情況。在試驗(yàn)大直徑定向鉆孔施工期間,共發(fā)生了4次鉆具斷裂事故,3次鉆桿母扣發(fā)生斷裂,1次單向閥公扣螺紋斷裂,4次鉆具斷裂事故發(fā)生情況如下所示:

第1次:2020年5月6日早班,3#孔正常鉆進(jìn)至339m孔深時(shí)發(fā)生卡鉆事故,鉆機(jī)推進(jìn)壓力12MPa,起拔壓力10MPa,旋轉(zhuǎn)壓力12MPa。退鉆后發(fā)現(xiàn)鉆桿于150m孔深處斷裂,經(jīng)診斷為母扣螺紋發(fā)生斷裂(該孔段無塌孔、卡鉆現(xiàn)象),經(jīng)多次打撈后成功撈出。

第2次:2020年5月26日早班,6#孔正常鉆進(jìn)至423m孔深時(shí),孔底出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,鉆機(jī)推進(jìn)壓力15MPa,起拔壓力13MPa,旋轉(zhuǎn)壓力15MPa。洗孔過程中發(fā)生鉆桿斷裂事故,退鉆后發(fā)現(xiàn)120m孔深處單向閥公扣螺紋斷裂,于5月27日中班成功打撈。

第3次:2020年6月20日早班,1#孔正常鉆進(jìn)至399m孔深時(shí),孔底輕微塌孔,鉆機(jī)推進(jìn)壓力14MPa,起拔壓力12MPa,旋轉(zhuǎn)壓力14MPa。在洗孔過程中發(fā)生鉆桿斷裂事故,退鉆后發(fā)現(xiàn)291m處鉆桿斷裂,經(jīng)診斷為鉆桿母扣螺紋斷裂。經(jīng)多次打撈后成功撈出。

第4次:2020年9月17日夜班,5#孔(穿層鉆孔)鉆進(jìn)至348m孔深時(shí),孔底煤層輕微塌孔,推進(jìn)壓力9MPa,起拔壓力7MPa,旋轉(zhuǎn)壓力10MPa。在洗孔過程中發(fā)生鉆桿斷裂事故,退鉆后發(fā)現(xiàn)129m孔深處鉆桿母螺紋斷裂,退鉆后于9月17日早班成功撈出。

3.2.2 打撈情況

4次鉆具斷裂事故采用有效的處理措施后均打撈成功,其中第1次和第3次鉆桿斷裂事故采用定向鉆桿直接連接絲錐打撈,并成功打撈出孔內(nèi)落魚;第2次和第4次鉆桿斷裂事故采用定向鉆桿直接連接絲錐打撈,由于事故孔段鉆孔擴(kuò)徑嚴(yán)重,導(dǎo)致絲錐沒有碰到落魚頭,從而導(dǎo)致打撈失敗,后采用活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝進(jìn)行處理,成功打撈出孔內(nèi)落魚。

具體打撈過程以第4次鉆桿斷裂事故打撈情況為例,通過計(jì)算退出鉆桿長度,確定了落魚頭的大致位置為129m孔深處,經(jīng)過現(xiàn)場作業(yè)人員討論,決定先采用絲錐進(jìn)行打撈,后下入打撈鉆具超過落魚頭位置1m左右,沒有碰到落魚頭。后繼續(xù)打撈3次,緩慢旋轉(zhuǎn)給進(jìn)造扣,起拔壓力沒有明顯變化,判斷沒有成功打撈。然后后退鉆具進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)母錐表面有明顯劃痕,而錐絲沒有明顯的劃痕,初步判定鉆桿偏心,下入打撈鉆具沒有碰到落魚頭,從而導(dǎo)致打撈失敗。經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)人員討論,決定采用活動(dòng)肘節(jié)進(jìn)行打撈,通過連接活動(dòng)肘節(jié)打撈鉆具下入孔內(nèi)進(jìn)行打撈,將打撈鉆具下至計(jì)算的落魚頭位置,開啟泥漿泵,穩(wěn)壓3MPa后緩慢旋轉(zhuǎn)鉆具并向前給進(jìn),阻力上升明顯,緩慢后退鉆具起拔壓力沒有明顯變化。然后泥漿泵穩(wěn)壓4MPa,緩慢旋轉(zhuǎn)鉆具并向前給進(jìn),阻力上升明顯,起拔壓力從4MPa上升至7MPa,然后緩慢后退鉆具起拔壓力穩(wěn)定在7MPa,成功打撈出孔內(nèi)落魚。

4 結(jié) 論

由于鉆桿斷裂事故常發(fā)生在鉆孔塌孔處,落魚頭位置常與鉆孔不同心,采用常規(guī)方式進(jìn)行打撈時(shí)難以接觸落魚頭,容易導(dǎo)致打撈失敗。因此開發(fā)了一種適用于煤礦井下鉆桿斷裂事故的活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝以及研制了一種配套該工藝的凸輪-連桿式結(jié)構(gòu)的活動(dòng)肘節(jié),根據(jù)各零部件的性能要求,對活動(dòng)肘節(jié)的各零部件的加工材料以及處理工藝進(jìn)行優(yōu)選,關(guān)鍵零部件采用性能好的材質(zhì),并采用適當(dāng)?shù)奶幚砉に嚫纳屏悴考男阅?。通過在煤礦井下鉆孔施工現(xiàn)場對鉆桿斷裂事故進(jìn)行事故處理試驗(yàn),首先采用鉆桿直接連接絲錐進(jìn)行打撈,由于鉆桿偏心嚴(yán)重,沒有碰到落魚頭,而采用活動(dòng)肘節(jié)連接絲錐進(jìn)行打撈,成功打撈出孔內(nèi)落魚,驗(yàn)證了活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝的有效性,表明采用活動(dòng)肘節(jié)打撈工藝能有效提高鉆桿斷裂事故打撈的成功率。

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