馬春曉,劉文國,趙明榮,王建光,曲曉紅
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
我廠納濾鹵水精制項(xiàng)目二期項(xiàng)目建成投用后,精制鹵水能力達(dá)到1 450 m3/h,目前我廠新、老線已全部使用納濾精制鹵水代替海水化鹽,化鹽后產(chǎn)生的廢鹽泥大部分集中在新線鹽水車間臥螺離心機(jī)廠房進(jìn)行固液分離,回收其中的精制鹵水,通過清液泵集中輸送至新線鹽水工段雜水桶后用于化鹽,處理后的廢鹽泥送至熱電公司用于煙氣脫硫,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。精制鹵水較海水相比鈣、鎂、硫酸根離子等雜質(zhì)含量減少,使用精制鹵水化鹽,大大降低了固體原鹽用量和鹽水精制成本,延長了蒸餾塔運(yùn)行周期,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。我廠納濾裝置所用原料鹵水來自溴素廠提溴素后的鹵水,提溴素后鹵水pH值約在3~5之間,如果直接用于納濾裝置使用,一是加快后續(xù)工藝設(shè)備的腐蝕速度,二是造成PX能量轉(zhuǎn)換器失效,用于鹽場曬鹽的一級納濾濃水和精制鹵水串流,納濾機(jī)臺化學(xué)清洗藥劑用量增加,嚴(yán)重時導(dǎo)致納濾膜結(jié)垢,對納濾膜造成不可逆的破壞,而更換納濾膜除了會增加不菲的備品備件費(fèi)用外還會引起后續(xù)工序指標(biāo)連鎖波動,對整個純堿生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的不良影響。
通過較長時間的實(shí)踐摸索,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)鹵水pH值控制在6.4~6.9范圍內(nèi)時,可確保納濾裝置較長時間的連續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,通過工藝改造使納濾膜原料鹵水穩(wěn)定在適宜的pH值范圍內(nèi),是提升納濾裝置運(yùn)行周期和工作效率的有效手段之一。
表1 精制鹵水、海水成分含量對比表
我們最初采用了在鹵水中添加氫氧化鈉的方法來實(shí)現(xiàn)對納濾膜原料鹵水PH值的調(diào)節(jié),但是由于氫氧化鈉呈強(qiáng)堿性,其加入量波動會對鹵水的pH值產(chǎn)生較大影響。在實(shí)際操作中為使反應(yīng)充分而超過理論量加入的部分必然會引起pH值的上升,超出納濾工序要求的原料鹵水PH值控制范圍,反而縮短核心部件納濾膜的使用壽命,嚴(yán)重時會造成整個納濾工序運(yùn)行周期大幅縮短;另外氫氧化鈉具有很強(qiáng)的吸水性和潮解性,不易存放、需要增加化藥裝置等附屬設(shè)備,同時添加氫氧化鈉會導(dǎo)致純堿生產(chǎn)成本升高。
鑒于以上問題我們進(jìn)行了工藝優(yōu)化,改用廢鹽泥作為中和劑,“以廢治廢”來調(diào)節(jié)提溴后原料鹵水的酸度,廢鹽泥呈弱堿性,對pH值影響不大,相對于使用氫氧化鈉,使用廢鹽泥調(diào)節(jié)PH值的成本明顯降低。
該流程在投用初期使用效果較好,但是經(jīng)過長期運(yùn)行后其弊端逐步體現(xiàn),由于我廠所用原鹽來源比較雜,原鹽的品質(zhì)波動大,廢鹽泥成分也隨之波動,其中所含的泥沙和氫氧化鎂的量十分不穩(wěn)定,引發(fā)鹵水PH值波動較大,溴素廠鹵水池清理頻次增加,固體廢棄物排放量增加等問題出現(xiàn),從而造成溴素廠至納濾裝置的鹵水輸送量不穩(wěn),納濾工序頻繁開停車,精制鹵水產(chǎn)量難以持續(xù)高產(chǎn)及生產(chǎn)成本增加,不利于我廠鹽水精制工序指標(biāo)穩(wěn)定和相關(guān)消耗當(dāng)量的控制。
圖1 原有廢鹽泥調(diào)節(jié)鹵水pH值流程
目前,隨著我廠廢砂綜合利用項(xiàng)目投用,電石泥每天的用量達(dá)到2 700 t,較之以前增加了約1.7倍,石灰雜水僅占5.28%左右,用量很小,因?yàn)槭译s水來自由老線石灰工序送來的廢砂和雜水混合進(jìn)行濕法球磨,與電石渣和溫海水一同進(jìn)入化灰機(jī)混合配制灰乳溶液,篩分后的成品灰乳送至新線石灰化灰工序,固其成分穩(wěn)定性高且泥沙含量少,經(jīng)過除砂器簡單處理后即可保證除去大部分泥沙等大顆粒物,因此更加適合作為鹵水pH值調(diào)節(jié)劑。
表2 廢鹽泥、石灰雜水?dāng)?shù)據(jù)對比表
我們在石灰車間新建配套裝置,工藝流程簡述如下:從4#雜水罐7#、8#雜水泵出口管線引出雜水至新增的除砂器入口,除砂后的雜水從頂部溢流進(jìn)雜水調(diào)和桶與3#雜水罐來的涼海水調(diào)節(jié)濃度后經(jīng)離心泵輸送到原有廢鹽泥管線送至溴素廠,原有廢鹽泥管線布置流量計(jì)與7#、8#雜水泵實(shí)現(xiàn)連鎖控制,保證外送雜水流量穩(wěn)定,除砂器底部的廢砂、雜水調(diào)和桶的溢流雜水排入1#雜水罐后經(jīng)原有泵排入4#雜水罐并入原流程。
圖2 改造后石灰雜水調(diào)節(jié)鹵水pH值工藝流程圖
涼海水添加量計(jì)算:
我廠石灰雜水含Ca(OH)2濃度為111 g/L,加涼海水調(diào)和后的Ca(OH)2濃度為18.5 g/L;雜水取用量設(shè)計(jì)值為8 m3/h,除砂后雜水量取5 m3/h;溴素廠外送量為4 000 m3/h,未調(diào)節(jié)前鹵水pH值為2.5,調(diào)節(jié)后鹵水pH值為7.0。
計(jì)算得出涼海水添加量大約為25.3 m3/h,外送溴素廠雜水量約為30.3 m3/h。
項(xiàng)目投用后,溴素廠鹵水池清理頻次及固體廢棄物排放量明顯降低,溴素廠外送納濾裝置的鹵水量得到大幅提升,其中鈣、鎂離子含量降低,可減少納濾膜化學(xué)清洗頻次,延長納濾膜使用壽命,穩(wěn)定納濾精制鹵水產(chǎn)量,降低生產(chǎn)鹽耗,優(yōu)化工藝指標(biāo),提升市場競爭力。
表3 工藝優(yōu)化前后鹵水池運(yùn)行周期對比
表4 工藝優(yōu)化前后原材料消耗折噸堿對比
表5 工藝優(yōu)化前后精制鹵水產(chǎn)量數(shù)據(jù)對比
通過上述數(shù)據(jù)對比可看出,工藝優(yōu)化后我廠噸堿石灰石用量降低4.94 kg/m3、原鹽用量降低60 kg/m3、焦炭用量降低0.36 kg/m3,自用堿用量降低1.97 kg/m3,每年可創(chuàng)造綜合經(jīng)濟(jì)效益約200萬元,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。
將石灰雜水預(yù)處理后用于調(diào)節(jié)鹵水pH值的工藝有效實(shí)現(xiàn)了進(jìn)納濾膜鹵水pH值的有效控制,大大延長了溴素廠鹵水池運(yùn)行周期,穩(wěn)定了納濾裝置的取水量及水質(zhì),延長納濾膜使用壽命的同時為納濾裝置長周期滿負(fù)荷、高效運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件,我廠純堿制造成本也得到了進(jìn)一步降低。