莫福廣 , 莫柳鈺 , 蔣錦香
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
聚苯硫醚(PPS)是一種擁有優(yōu)良的耐高溫、電絕緣、耐腐蝕、剛性的工程塑料,被廣泛應(yīng)用于汽車、電子、航天等領(lǐng)域[1]。因純PPS延展性、抗沖擊能力等性能差[2],在實(shí)際使用過程中通常添加一定比例的玻璃纖維(GF)以提高其延長率和沖擊強(qiáng)度,添加礦物(MD)以使材料達(dá)到低翹曲[3-5]。除此之外,PPS樹脂熔體粘度非常低,流動(dòng)性能更好,結(jié)晶速度快,成型周期短[6-7],對(duì)注塑模具要求較高。模具設(shè)計(jì)不合理,容易造成注塑飛邊問題,并縮短模具的壽命;而注塑飛邊問題會(huì)降低成品的質(zhì)量。基于此,對(duì)某車用傳感器PPS(40%GF+10%MD)外殼注塑飛邊問題進(jìn)行了分析,對(duì)模具進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)及驗(yàn)證,有效解決了注塑飛邊問題,并提升了模具的壽命。
在發(fā)動(dòng)機(jī)缸體泄漏測試過程中出現(xiàn)了泄漏,調(diào)查發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)發(fā)生在凸輪軸位置傳感器安裝的位置。拆下零件檢查發(fā)現(xiàn),傳感器O型圈裝配槽的模具分型面上有飛邊如圖1所示,飛邊造成密封不嚴(yán),導(dǎo)致了泄漏。
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),由于PPS樹脂的高流動(dòng)性和對(duì)注塑模具的高磨損度,導(dǎo)致產(chǎn)品經(jīng)過注塑工位成型后,產(chǎn)品外部容易產(chǎn)生飛邊,且模具正常使用6個(gè)月后就需要修模。雖然注塑完畢后會(huì)進(jìn)行100%的飛邊去除及清潔,但仍有部分碎屑?xì)埩粼诋a(chǎn)品上或掉落在包裝袋內(nèi),當(dāng)碎屑依附在密封圈位置將導(dǎo)致密封不嚴(yán),產(chǎn)生泄漏問題。
圖1 分型面上的飛邊
根據(jù)陳金亭、王明福等關(guān)于PPS注塑成型工藝的研究[8-9],以及產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)過程,初步判斷主要從注膠流道、排氣道、O型環(huán)鑲塊三方面,分析飛邊的產(chǎn)生原因。
1)注膠流道如圖2所示:當(dāng)前工廠使用的模具注膠流道尺寸相對(duì)直徑較小,小直徑的注膠流道需要更高的壓力和射膠速度以保證材料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填滿模腔。而高壓高溫將增加模具的磨損速度,縮短模具使用壽命。如不及時(shí)更換,PPS樹脂則會(huì)進(jìn)入到磨損面的縫隙中,產(chǎn)生飛邊。
圖2 當(dāng)前的注膠流道
2)排氣道如圖3所示:當(dāng)前模具只在模腔的末端設(shè)計(jì)了排氣道,增加了注膠阻力,使注塑壓力增加。注塑壓力或者注膠行程出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),會(huì)在排氣道側(cè)出現(xiàn)缺肉、飛邊。
圖3 當(dāng)前排氣道
3)O型圈槽區(qū)域如圖4、圖5所示:現(xiàn)有O型環(huán)鑲件容易定位不良,導(dǎo)致上模、下模合模后O型環(huán)鑲件錯(cuò)位,進(jìn)而使分型線產(chǎn)生飛邊。
圖4 當(dāng)前O型環(huán)鑲件結(jié)構(gòu)
圖5 O型環(huán)鑲件裝配不到位
針對(duì)上述注塑模具分析的原因,制定了以下相應(yīng)的優(yōu)化措施。
加大模具注膠流道直徑尺寸如圖6所示,降低射膠壓力和射膠速度,以減小模具的磨損,減少飛邊的產(chǎn)生。
圖6 增加注膠流道直徑
改善現(xiàn)有模具排氣結(jié)構(gòu)及增加排氣孔數(shù)量如圖8所示,以優(yōu)化模具的排氣效果,減少空氣滯留和飛邊的產(chǎn)生。一方面,增加排氣道的深度,降低注塑時(shí)的前端阻力如圖7所示;另一方面,在環(huán)模腔周邊增加一定數(shù)量的排氣孔如圖8所示,降低整個(gè)注膠過程中各個(gè)方向的阻力,方便整個(gè)模腔的排氣。
圖7 增加排氣通道深度
圖8 在排氣道增加排氣孔
使用更好的O型環(huán)鑲件定位結(jié)構(gòu)如圖9所示,在鑲塊兩個(gè)肩頭上增加定位臺(tái)階,方便員工在修模、換模時(shí)能夠更好地定位,降低員工操作失誤的可能性。
圖9 改進(jìn)后的O型環(huán)鑲件定位結(jié)構(gòu)
為了驗(yàn)證改進(jìn)后模具對(duì)最終產(chǎn)品的影響,使用Autodesk Moldflow進(jìn)行模流分析,如圖10所示。結(jié)果表明:1)在設(shè)定的注塑參數(shù)下,0.63 s可以完成零件注塑。2)填充模式表明,流動(dòng)前緣是均勻的。3)在模腔周邊增加適當(dāng)?shù)呐艢饪?,可以有效避免空氣滯留?/p>
圖10 填充時(shí)間分析
使用新模具進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證,按照正常計(jì)劃維修、維護(hù)模具,連續(xù)生產(chǎn)2年,分型面飛邊尺寸沒有增長,分型面飛邊問題得到了明顯改善,相關(guān)參數(shù)如表1所示,對(duì)應(yīng)飛邊尺寸實(shí)物圖如圖11、圖12、圖13、圖14所示。
表1 模具使用周期與分型面飛邊尺寸變化
圖11 新模具飛邊尺寸圖
圖12 生產(chǎn)3個(gè)月后飛邊尺寸圖
圖13 生產(chǎn)12個(gè)月后飛邊尺寸圖
圖14 生產(chǎn)24個(gè)月后飛邊尺寸圖
改進(jìn)后效益:投入新模具費(fèi)用110萬元,可使用2年;取消去飛邊工裝及人工115.2萬元/年;降低飛邊問題消耗的質(zhì)量成本30萬元/年;改進(jìn)后節(jié)約成本=節(jié)約成本-投入成本=115.2+30-(110÷2)=90.2萬元/年。
筆者分析了傳感器PPS(40%GF+10%MD)材質(zhì)殼體分型面飛邊產(chǎn)生原因,并制定了優(yōu)化工藝措施,實(shí)施后,飛邊問題得到明顯改善,主要結(jié)論如下:
1)注膠流道、排氣道及O型環(huán)鑲件設(shè)計(jì)不合理是造成模具使用壽命短、分型面飛邊問題的根本原因。
2)優(yōu)化模具設(shè)計(jì)后,模具使用壽命增加,分型面飛邊問題明顯改善。
3)新模具投入使用后,工廠每年節(jié)約成本90.2萬元,同時(shí),提升了產(chǎn)品質(zhì)量及工廠美譽(yù)度和客戶滿意度。