王 雷
中國石油川慶鉆探工程有限公司試修公司
試油作業(yè)期間,通過分離器進行油、氣、水產(chǎn)量計量時,安全環(huán)保方面存在兩個急待解決的問題[1]:
(1)分離器的液位控制一般通過浮筒、液位控制器和自動控制閥聯(lián)動,實現(xiàn)分離器高低液位報警和自動排液。儲層壓裂改造后排液初期,井筒返排液中含有大量的壓裂砂、巖屑等雜質(zhì)容易堵塞浮筒[2],導致液位感應(yīng)裝置失靈,使得分離器無法自動排液,可能造成“冒罐”的后果,影響工程進度,甚至導致安全事故的發(fā)生。
(2)以往作業(yè)過程中,通過液位計玻璃看窗或者磁翻板液位計直接觀察分離器內(nèi)液面高度。人工液位監(jiān)測不及時,可能導致排液不及時,容易引起因分離器液位控制不當造成氣路竄液或液路竄氣等后果。隨著數(shù)字化的發(fā)展,智能化監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用也越來越多,需要改變分離器液位人工監(jiān)測方式,以大大提高工作人員的工作效率,保障生產(chǎn)安全[3]。因此,研究一種智能化液位監(jiān)測技術(shù)具有重要的意義。
另外,隨著測試期間HSE要求的提高,“雷達探測技術(shù)”被應(yīng)用在分離器實時排液上,有效控制了試油測試期間氣路竄液或液路竄氣的風險。
“雷達探測技術(shù)”的原理是:雷達探測裝置發(fā)射出電磁波,這些電磁波被分離器內(nèi)液面反射后,被雷達探測裝置接收,從而得到分離器內(nèi)液位高低信號[4]。液位信號經(jīng)過信號接口箱反饋給數(shù)據(jù)采集軟件后,通過一系列控制指令,將分離器液位信號傳遞給定位器,定位器再根據(jù)接收到的液位信號轉(zhuǎn)化成壓力信號,從而控制分離器Fisher閥開啟度。分離器液位控制信號傳輸流程見圖1所示。
圖1 分離器液位控制信號傳輸流程圖
該技術(shù)的優(yōu)點是:
(1)雷達液位計可以實時監(jiān)測到分離器液面高度,并且能在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)上的液位可視模塊實時顯示高度。同時,可以實現(xiàn)液面超限設(shè)置,并提供報警輸出功能,實現(xiàn)高低液位報警。
(2)雷達液位計發(fā)射的電磁波不受環(huán)境溫度和壓力的影響,滿足分離器在-19 ~ 121℃工作溫度和15 MPa工作壓力下使用的要求。
(3)由于雷達液位探測儀是安裝在分離器罐體頂部,不受罐體沉砂堵塞通道的影響,探測到的液位高度信號通過接口箱和定位器實時傳遞給自動控制閥,控制閥根據(jù)接收到的信號自動調(diào)節(jié)閥門的開啟度,從而實現(xiàn)分離器實時自動排液,液面控制好,安全性高[5]。
該裝置由雷達液位計、閥門定位器、Fisher閥和遠程數(shù)據(jù)采集及控制系統(tǒng)組成。雷達液位計實時監(jiān)測分離器液面高度,并將監(jiān)測的液位信號傳遞給接口箱;定位器接收來自接口箱的電信號,并將接收到的電信號轉(zhuǎn)化成壓力信號,然后將壓力信號傳遞給自動控制閥;自動控制閥根據(jù)接收到的壓力信號,調(diào)節(jié)閥門的開啟度,從而實現(xiàn)自動排液,PLC可以實時遠程監(jiān)測液面情況,并通過預(yù)設(shè)的高低液面參數(shù),實時控制分離器液面高度。
雷達液位計是基于時間行程原理的電磁波測距系統(tǒng)。儀表發(fā)出1 GHz的微功率電磁波信號沿著探桿組件(探桿或探桿纜繩)以光速傳播。當電磁波接觸到被測物質(zhì)表面時,因介電常數(shù)發(fā)生突變,電磁波被反射回來。發(fā)射回來的電磁波沿著探測組件傳播,并返回到儀表探頭。電磁波的發(fā)射與接收時間間隔與儀表探頭到被測介質(zhì)的距離成正比,由此計算出儀表探頭到被測介質(zhì)表面的距離。該套裝置的導波桿材質(zhì):不銹鋼:316 L;防護等級:IP67;防爆等級:Exia IIC T6;承壓能力:15 MPa;溫度范圍:-40 ~ 150℃;信號傳輸:4 ~ 20 mA。
定位器將閥桿位移信號作為輸入的反饋測量信號,以控制器輸出信號作為設(shè)定信號,進行比較,當兩者有偏差時,改變其到執(zhí)行機構(gòu)的輸出信號,使執(zhí)行機構(gòu)動作,建立了閥桿位移量與控制器輸出信號之間的一一對應(yīng)關(guān)系。因此,閥門定位器是以閥桿位移為測量信號,以控制器輸出信號為設(shè)定信號的反饋控制系統(tǒng)。閥門定位器入口接入獨立的氣源,出口氣路則接入到Fisher閥中,當閥門定位器收到來自防爆接口箱的模擬控制信號時,通過控制出口的氣源壓力大小實現(xiàn)Fisher閥的開閉,同時Fisher閥也將開度經(jīng)行程傳感器反饋給防爆接口箱,最終實現(xiàn)整套系統(tǒng)Fisher閥的開度控制與反饋。定位器與Fisher閥的安裝示意圖如圖2所示?;緟?shù):輸入輸出信號為4 ~ 20 mA;防護等級為IP66;行程范圍為3 ~ 130 mm;進氣壓力為0.5 ~ 0.8 MPa;防爆標識為Exia IIC T6/T4 Gb;使用環(huán)境溫度為-30 ~ 60 ℃。
圖2 定位器與Fisher閥的安裝示意圖
包括接口箱、PLC控制器、數(shù)采系統(tǒng)等。通過調(diào)試數(shù)據(jù)采集軟件,預(yù)設(shè)分離器液位上下限值、液位控制手自動設(shè)置,將各個監(jiān)測點的數(shù)據(jù)匯總到控制平臺上顯示出來。由PLC自動控制程序完成分析、整理和判斷,并調(diào)控整個系統(tǒng)的運行。
雷達探測技術(shù)改變了分離器現(xiàn)有排液模式,該裝置已在威遠頁巖氣區(qū)塊應(yīng)用4個作業(yè)平臺,從應(yīng)用效果來看,主要有以下幾個方面:
從4個作業(yè)平臺14個不同時間點(見表1),對比分離器玻璃看窗實測液位高度,雷達液位計與玻璃看窗實測液位高度差值最大2.7 cm,差值最小-1 cm,平均誤差0.8 cm,雷達液位計液面探測值穩(wěn)定可靠[6]。
表1 雷達液位計顯示高度與實測液位高度統(tǒng)計表
整個控制系統(tǒng)液面控制靈敏,當系統(tǒng)設(shè)置控制上下限分別為0.2 ~ 1.05 m時,控制范圍為0.85 m,F(xiàn)isher閥開度維持在15% ~ 16%之間,液位穩(wěn)定在0.3 m左右;當系統(tǒng)設(shè)置控制上下限分別為0.2 ~ 0.3 m時,控制范圍0.1 m,F(xiàn)isher閥門開度維持在1% ~ 25%之間,液位穩(wěn)定于0.19 ~ 0.22 m。
該套裝置在油氣井測試作業(yè)中,實現(xiàn)分離器液位遠程實時監(jiān)測、高低液位報警和實時自動排液的功能[7-8]。
另外,在分離器液位自動控制現(xiàn)場試驗階段,液位控制上下限范圍較?。?.2 ~ 0.3 m),液位始終保持在0.2 m左右波動且很穩(wěn)定,F(xiàn)isher開關(guān)非常頻繁,且閥門開度也存在較大波動,波動隨著時間的推移而逐漸減小。多口井的試驗結(jié)果表明:雷達液位計與Fisher閥的結(jié)合,能夠自動將分離器內(nèi)液位控制在穩(wěn)定的范圍[9]。
(1)采用雷達液位計,改變了分離器液位的人工監(jiān)測方式,解決了傳統(tǒng)的玻璃看窗和磁浮子液位計容易吸附黏稠物或雜質(zhì)導致液位看不清楚,或者液位計橫管堵塞后不能真實反映分離器內(nèi)液位的難題,實現(xiàn)了分離器液位遠程實時精確監(jiān)測、高低液位報警。
(2)通過雷達液位探測儀和分離器Fisher控制閥的有機結(jié)合、無縫銜接,實現(xiàn)了分離器實時自動排液。該技術(shù)是信息化和機械化的有機結(jié)合,通過遠程監(jiān)控和自動控制,解決了分離器排液智能化的問題,提高了排液效率。
(3)分離器液位自動監(jiān)控技術(shù)在頁巖氣平臺的成功應(yīng)用,解決了頁巖氣分離器液位監(jiān)控依靠人工、效率低下、不準確以及分離器排液的生產(chǎn)難題,保障了生產(chǎn)安全,建議加大該技術(shù)的推廣應(yīng)用的力度。