張繼光,賈學(xué)強,蘇 陳,賈 煒
(1.徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司,江蘇 徐州221001;2.中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所,河北 廊坊065000)
隨著近年來國內(nèi)旋挖鉆進行業(yè)的快速發(fā)展,越來越多的旋挖鉆進入巖要求被提出,而為適應(yīng)這一市場趨勢,旋挖鉆機廠家推出了入巖性能強勁的中大型旋挖鉆機。伴隨著旋挖鉆機型號越來越大,作為旋挖壓力、扭矩等參數(shù)的直接傳遞者——鉆桿這一工作裝置在逐步地加粗、加重[1]。這種情況下,雖然旋挖鉆機對硬巖地層的適應(yīng)能力在逐步加強,但是在處理強度不太高的脆性巖層或者軟硬交替易斜孔地層時,過大的鉆桿自重則成為鉆進時的一種負(fù)擔(dān),甚至?xí)υO(shè)備自身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響[1]。本文從旋挖鉆機破碎巖石的機理出發(fā),列舉部分工況下加壓過大導(dǎo)致的入巖問題[2],探討在一些特殊工況下采取減壓鉆進模式的工法。
旋挖鉆機入巖鉆進可劃歸為硬質(zhì)合金回轉(zhuǎn)鉆進工藝。鉆進時,鉆頭切削具在軸向壓力(鉆具自重以及動力頭壓力)的作用下壓入巖石,在回轉(zhuǎn)水平力(扭矩)的作用下沿孔底破碎巖石。結(jié)合壓頭壓入巖石的基本現(xiàn)象和旋挖截齒的特點,這里可以推論出以下觀點(主要討論脆性巖石):
(1)截齒在軸向壓力足夠大時,在接觸巖石的瞬間過程中,可發(fā)生多次躍進侵入,但是這種躍進侵入以破碎坑中鉆渣被充分清除(保證足夠小的接觸面積)為前提;
(2)截齒在扭矩作用下,切割破碎坑前部巖石,并排除其中的鉆渣,保證下次躍進侵入;
(3)截齒在旋轉(zhuǎn)過程中,不斷向下侵入,因此在軸向力和水平力的共同作用下,導(dǎo)致孔底巖石以螺旋層形式連續(xù)被破碎[3]。
旋挖鉆機在鉆孔作業(yè)時,動力頭驅(qū)動液壓馬達經(jīng)減速機和齒輪箱兩級減速帶動鉆桿旋轉(zhuǎn),同時加壓油缸加壓使動力頭產(chǎn)生垂直向下的壓力,通過鉆桿傳遞給鉆頭,該加壓力和鉆具自重一起對鉆頭切削形成軸向壓力,切削齒在壓力作用下壓入巖石,在回轉(zhuǎn)水平力(扭矩)的作用下沿孔底破碎巖石。因此,在旋挖鉆頭每旋轉(zhuǎn)一周的過程中,其孔底破巖的曲線都可以視為是螺旋線,即侵深不斷增大,水平切削阻力不斷增大[4]。
在大多數(shù)工況下,旋挖鉆機都會采用加壓鉆進入巖的工藝,但在某些工況(如脆性巖石鉆進、易傾斜地層鉆進等)下,加壓鉆進會出現(xiàn)一些問題,比如動力頭轉(zhuǎn)速波動造成動力頭事故、鉆機整機的上下高頻振動[5]、鉆孔極易傾斜、鉆桿彎曲折斷等等,這些問題都對入巖鉆進中設(shè)備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及成孔質(zhì)量造成了極大的影響。
從旋挖截齒碎巖過程可以看出,巖石破碎并不是連續(xù)平穩(wěn)進行的,而是呈現(xiàn)跳躍式的有規(guī)律變化:在每一次剪切發(fā)生之后,施加在截齒上的水平力Px就會減小,接觸到巖石之后,Px力會再次增大。因此,在整個鉆進過程中,水平力的變化可用圖1表示。而Px水平力的產(chǎn)生,是動力頭扭矩提供的,水平力的波動也就導(dǎo)致了動力頭轉(zhuǎn)速的波動,圖1也可以看作動力頭轉(zhuǎn)速的變化曲線[5-6]。
針對這一現(xiàn)象,很多鉆機廠家推出了低速大扭矩的入巖鉆進模式,雖然該模式能使巖石水平切削狀態(tài)盡可能的平穩(wěn),但是不能完全消除轉(zhuǎn)速的波動,動力頭轉(zhuǎn)速長時間的波動會引發(fā)各處密封件的失效,降低馬達和減速機的壽命。
圖1 切削力波動曲線Fig.1 Fluctuation cur ve of the cutting for ce
在旋挖鉆進過程中,躍進式侵入是隨著回轉(zhuǎn)過程不斷發(fā)生的。躍進的過程中,動力頭帶著鉆桿一起向下移動,侵入結(jié)束后,阻力增大。根據(jù)動量守恒定律,動力頭和鉆桿移動受阻產(chǎn)生的動量損失,最終通過動力頭反饋到整機之上,導(dǎo)致整機產(chǎn)生振動。這種振動的頻率和幅度則完全由轉(zhuǎn)速和壓力決定:即轉(zhuǎn)速越高,躍進侵入的頻率越大,振動頻率越大;壓力越大,單次侵深越大,振動的幅度也就越大[7]。
這種入巖產(chǎn)生的振動對設(shè)備各零部件的損傷極大,長時間的入巖鉆進,不可避免地會在一定程度上影響設(shè)備的使用壽命。
鉆孔傾斜(這里主要分析地層因素)是旋挖鉆進過程中經(jīng)常遇到的一類問題。這類問題通常發(fā)生在軟硬交替地層(如圖2)、含有大漂石、孤石地層或者松軟地層,在這些地層中,由于鉆頭在孔底受力不均勻,導(dǎo)致鉆頭在加壓力的作用下向較軟的一側(cè)偏斜,最終導(dǎo)致鉆孔傾斜[8-11]。
圖2 鉆進軟硬互層破碎阻力分布Fig.2 Breaking resistance distribution in drilling har d and soft alternate formation
另外,隨著樁基工程的孔深不斷加深,樁徑不斷增大,在鉆孔內(nèi)部,鉆桿和鉆頭的細(xì)長比較大,這樣隨著鉆進深度的增加,即使動力頭不加壓,由于鉆桿和鉆具較細(xì)但自重過大,同樣會導(dǎo)致鉆孔傾斜[12-13]。
在深孔鉆進且地層較硬時,由于鉆桿多節(jié)伸出,壓力較大時,如孔稍有傾斜,或桅桿稍有后仰,鉆桿極易產(chǎn)生彎曲,此時,再大力孔口加壓,不僅不會提高進尺效率,反而會增大孔斜,造成鉆桿第三、四節(jié)中段折彎,鍵條、管體開裂,鉆桿與鉆頭連接方頭嚴(yán)重受彎變形斷裂等事故,造成巨大經(jīng)濟損失[14]。
綜上所述,旋挖鉆機加壓鉆進會帶來一定的負(fù)面效果,有些會對施工造成不可挽回的損失,因此本文提出,在某些特殊地層中(強度不高的巖石地層、軟硬交界地層),為提高設(shè)備的穩(wěn)定性,避免鉆孔施工傾斜,減少鉆桿的固障率,采用減壓鉆進模式。
減壓鉆進,即通過一定的技術(shù)手段來控制孔底碎巖工具的鉆進壓力(切削鉆具所受軸向壓力),使其不超過鉆具的自重壓力。
由于旋挖鉆進過程中,旋挖鉆機動力頭必須隨鉆桿一起向下運動(避免不同步造成摔桿、砸桿),這就使得孔底壓力大于鉆具自重壓力。因此,要想實現(xiàn)減壓鉆進,需要在主卷揚上進行改進,使主卷揚鋼絲繩對鉆桿施加提升力,從而降低孔底壓力,且要保證動力頭與主卷揚下放速度同步。
采用減壓鉆進工藝的一個充分條件是,孔底切削鉆具受到的軸向壓力過大(相對于地層強度而言)。因此,通過上述分析,將這種工藝的適用范圍總結(jié)如下:
(1)施工地層方面:采用減壓鉆進可大幅度減少鉆孔傾斜問題的發(fā)生,建議施工泥質(zhì)類巖石、軟硬交替地層、含漂石孤石地層、卵礫石地層、松軟砂層等考慮采用減壓鉆進。
(2)鉆機扭矩方面:鉆機型號加大會引發(fā)鉆桿鉆具自重隨之增加,建議中大噸位鉆機(360 kN·m以上)可考慮采用減壓鉆進。
(3)鉆孔直徑方面:小孔徑施工,鉆齒數(shù)量少,單個鉆齒的承載力大,會造成鉆機高頻振動;孔徑過大會引發(fā)鉆孔傾斜。因此建議鉆孔直徑小于1.2 m或大于3.0 m,可采用減壓鉆進,甚至犧牲一定的鉆進效率來換取安全穩(wěn)定的施工。
(4)鉆孔深度方面:深孔施工極易發(fā)生鉆孔傾斜問題,建議70 m以深鉆孔采用減壓鉆進,并增加孔內(nèi)扶正裝置,提高鉆孔垂直度。
在杭黃鐵路客運專線HHZQ-7標(biāo)潭頭溪特大橋樁基施工過程中,使用徐工XR360型旋挖鉆機施工?1.8 m、深26 m左右的樁孔,地層依次為回填層、強風(fēng)化泥巖、中風(fēng)化泥巖以及微風(fēng)化泥巖,微風(fēng)化泥巖強度不高容易壓碎?,F(xiàn)場分別采用了1.8 m直接成孔和1.0 m一開再擴孔2種方案進行比對:
(1)1.8 m截齒撈砂鉆頭直接成孔:使用動力頭加壓,采用動靜耦合的操作方式,轉(zhuǎn)速較高,但進尺速度較慢,不足1 m/h,整機狀態(tài)為高頻小幅振動。
(2)1.0 m截齒撈砂鉆頭一開鉆進,不進行動力頭加壓,整機已呈現(xiàn)出低頻大幅度的振動,動力頭轉(zhuǎn)速很慢,雖然進尺速度較快,但是出于安全的考慮不得不停止鉆進。
經(jīng)分析:該鉆機配置的鉆桿重力為145 k N,1.0 m鉆頭的重力為12 k N,截齒個數(shù)為11個;1.8 m鉆頭的重力為29 kN,截齒數(shù)量為22個。通過計算可得出,在自重條件下,1.0 m撈砂鉆頭其單個截齒所受軸向壓力為14 k N,1.8 m撈砂鉆頭其單個截齒所受軸向壓力為8 k N。這就表明,在1.0 m鉆頭鉆進時,由于鉆具自重給切削齒施加的軸向壓力過大,導(dǎo)致鉆頭接觸躍進式侵入過大,鉆進無法進行。
改進方案為:通過編程改變主卷揚電控溢流閥限制條件,使主卷揚給予60 kN提升力,1.0 m鉆頭上單個截齒所受軸向壓力降為7.7 kN。施工發(fā)現(xiàn),鉆機振動幅度明顯減小,主機穩(wěn)定性得到大幅提升,同時進尺速度>3 m/h,實現(xiàn)了高效安全施工。
蕪湖長江二橋樁基施工中,采用XR460D型旋挖鉆機鉆進?3.4 m/3.0 m變徑、80 m左右樁深的樁孔,地層從上至下為:粉砂、中砂、細(xì)砂、中砂、卵石土、強風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖,地層硬度整體偏低。施工工藝采用分級鉆進,護筒內(nèi)先施工?3.4 m鉆孔,超過護筒后,使用?3.0 m鉆頭鉆進,遇見硬層時分級鉆進,再擴孔至?3.0 m。
在試樁完成后,通過超聲波檢測,發(fā)現(xiàn)從護筒下部砂層開始,鉆孔有明顯的孔斜跡象,鉆孔垂直度超出了設(shè)計要求的0.5%。
經(jīng)分析,X460D型鉆機的鉆具重力大(鉆桿和鉆頭總重力可達300 kN),在自放狀態(tài)下,鉆具重力全部施加于孔底,在鉆進松軟砂層時會導(dǎo)致鉆進速度過快,且鉆孔直徑較大,孔深較深,鉆具自立性差,故造成鉆孔傾斜。
經(jīng)及時改進,在后續(xù)鉆孔施工遇松軟砂層時,通過使主卷揚鋼絲繩承載一定的鉆具重力,降低孔底壓力,避免進尺過快而造成鉆孔傾斜,鉆孔垂直度滿足了設(shè)計要求。
通過對旋挖鉆機碎巖機理的分析,列舉加壓鉆進在施工過程中易出現(xiàn)的問題,提出減壓鉆進模式的概念和實現(xiàn)方式,并針對性地通過施工實例進行驗證,表明:在旋挖鉆機進行部分特殊工況施工時,采用減壓鉆進,對減少設(shè)備的入巖振動、提高設(shè)備的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性以及保證成孔質(zhì)量(預(yù)防傾斜)都具有重要意義。