陳擁軍,王慶忠,張三華,倪 黎,宋志東,李榮海
(1.中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司,湖南 岳陽(yáng) 414012;2.吉林市雙鷗化工有限公司)
過氧化氫(雙氧水)作為一種綠色化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化學(xué)合成、紡織、造紙、環(huán)保等領(lǐng)域,其生產(chǎn)方法主要有硫酸氫銨水溶液電解法、蒽醌加氫法、異丙醇氧化法、氧陰極還原法等,其中蒽醌加氫法為目前國(guó)內(nèi)外工業(yè)生產(chǎn)雙氧水最主要的方法[1]。2010年以來,受下游需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),我國(guó)雙氧水產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,每年以百萬噸以上的速度增長(zhǎng)。2020年國(guó)內(nèi)將有約5 160 kt/a雙氧水產(chǎn)能投產(chǎn),預(yù)計(jì)至2020年底國(guó)內(nèi)雙氧水產(chǎn)能將超過19 Mt/a(以雙氧水質(zhì)量分?jǐn)?shù)27.5%計(jì))[2]。
使用蒽醌為反應(yīng)物,先后通過加氫反應(yīng)和氧化反應(yīng)來制取雙氧水的生產(chǎn)方法,被稱為蒽醌法。加氫過程是這一反應(yīng)的核心,而催化劑是加氫過程的關(guān)鍵。隨著雙氧水行業(yè)的迅速發(fā)展,研制高活性、高選擇性的蒽醌加氫催化劑成為行業(yè)具有挑戰(zhàn)性的重大課題,已成為工業(yè)催化劑領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一[3]。
研究認(rèn)為:蒽醌加氫生產(chǎn)雙氧水反應(yīng)條件緩和,在常溫常壓下就可以進(jìn)行;該反應(yīng)為零級(jí)反應(yīng),反應(yīng)效率除了受反應(yīng)體系特性和催化劑本征性能影響外,很大程度上受制于反應(yīng)物料外擴(kuò)散的影響[4-8]。為此,可以通過調(diào)整載體孔結(jié)構(gòu)和外表面性質(zhì),也可以通過改進(jìn)鈀負(fù)載浸漬生產(chǎn)工藝,降低負(fù)載鈀殼層厚度以利于消除內(nèi)擴(kuò)散影響,提高外擴(kuò)散效率,減少副反應(yīng)發(fā)生幾率,以提高催化劑的活性和選擇性。本課題以自產(chǎn)大孔氧化鋁原粉為原料通過專有技術(shù)制備氧化鋁球型載體,再按特定工藝制備新型高活性蒽醌加氫催化劑EK-Ⅲ。催化劑在吉林市雙鷗化工有限公司首次工業(yè)應(yīng)用并獲得一次開車成功,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。以下介紹新型高活性蒽醌加氫催化劑EK-Ⅲ的研制和工業(yè)應(yīng)用情況。
大孔氧化鋁原粉,孔體積不小于1.35 mL/g,自產(chǎn);黏結(jié)劑:食品級(jí)檸檬酸C6H8O7·H2O,純度不低于99%,購(gòu)自湖南省寧鄉(xiāng)縣新陽(yáng)化工有限公司;硅酸鈉,工業(yè)級(jí),購(gòu)自湖北武漢吉業(yè)化工有限公司;去離子水,自產(chǎn),Na+質(zhì)量濃度不大于2.0 mg/L,電導(dǎo)率不大于18 μS/cm;碳酸鈉,工業(yè)級(jí),購(gòu)自湖北雙環(huán)科技有限公司;氯鈀酸,自制,Pd質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于99.5%。
按黏結(jié)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.5%~4.5%,將自產(chǎn)大孔氧化鋁原粉與黏結(jié)劑混合后進(jìn)行滾球(成球直徑為2.6~3.0 mm),成型的濕球放入網(wǎng)帶窯,在電加熱微負(fù)壓氣氛中,于100~200 ℃下干燥1.5 h,再在590~620 ℃下焙燒3 h,得到球形載體。
以硅酸鈉和去離子水配制質(zhì)量濃度為8~10 g/L的硅酸鈉溶液作為改性劑,在轉(zhuǎn)鼓中按液固比4∶1加入硅酸鈉溶液,然后投入載體,迅速封蓋,浸漬1 h后,濾去硅酸鈉余液,轉(zhuǎn)鼓卸料,對(duì)載體進(jìn)行干燥焙燒處理,得到改性載體。改性載體的主要物化性質(zhì)見表1。
表1 改性載體的主要物化性質(zhì)
采用浸漬法制備催化劑。為避免浸漬時(shí)因浸漬液吸附于載體上產(chǎn)生大量放熱而導(dǎo)致小球炸裂,同時(shí)為改善浸漬吸附時(shí)金屬上量的均勻性,采用專有技術(shù)在浸漬前將改性載體進(jìn)行預(yù)濕處理。
預(yù)濕后的載體投入轉(zhuǎn)鼓,啟動(dòng)轉(zhuǎn)鼓,將調(diào)配好的氯鈀酸浸漬溶液迅速加入轉(zhuǎn)鼓中,轉(zhuǎn)動(dòng)浸漬80 min,以達(dá)到載體全部吸附活性鈀組分,浸漬完成后用碳酸鈉溶液固定浸鈀涂層1 h,然后用去離子水洗滌至pH≤10.5,得到浸漬球。
將浸漬并堿處理后的濕球在網(wǎng)帶窯上進(jìn)行連續(xù)干燥、焙燒,控制焙燒溫度為430~440 ℃、恒溫3 h,最后得到蒽醌加氫催化劑EK-Ⅲ成品。兩個(gè)不同批號(hào)(190318R01A與190320R02A)EK-Ⅲ成品的組成和主要物化性質(zhì)見表2。由表2可以看出,制備的EK-Ⅲ成品比表面積均為170 m2/g以上,堆密度為0.42 g/mL左右,與國(guó)內(nèi)常規(guī)蒽醌類催化劑(國(guó)內(nèi)某工業(yè)產(chǎn)品催化劑,比表面積為138 m2/g,堆密度為0.62 g/mL)對(duì)比,具備大比表面積、低堆密度的特性。
表2 EK-Ⅲ成品的組成及主要物化性質(zhì)
采用上海光學(xué)儀器六廠生產(chǎn)的55XA型三目正置金相顯微鏡觀察和測(cè)量EK-Ⅲ催化劑的Pd層厚度。EK-Ⅲ催化劑的顯微鏡照片見圖1,國(guó)內(nèi)某工業(yè)產(chǎn)品催化劑(對(duì)比劑R)(Φ2.8 mm球形,鈀質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.30%)的顯微鏡照片見圖2。對(duì)比圖1和圖2可以看出,由于采用大孔載體,在載鈀量基本相同情況下,新型EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑的鈀分布更廣泛也更富集,載鈀厚度僅為60~70 μm,而對(duì)比劑R的載鈀厚度為120~130 μm,表明新型EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑具備薄的載鈀厚度的特性。
圖1 EK-Ⅲ催化劑的顯微鏡照片
圖2 對(duì)比劑R的顯微鏡照片
吉林雙鷗化工有限公司雙氧水車間二工段(雙氧水產(chǎn)能35 kt/a,純度27.5%)裝置的氫化塔為上、下兩層雙塔設(shè)計(jì),EK-Ⅲ催化劑裝填在氫化塔的上塔,對(duì)比劑R裝填在氫化塔的下塔。氫化塔上塔與下塔催化劑串聯(lián)使用,分別取上、下塔的氫化液分析氫化效率(上塔取樣分析結(jié)果為EK-Ⅲ催化劑氫化效率、下塔取樣分析結(jié)果為總的氫化效率)。
上塔裝填方式為:氫化塔塔底加網(wǎng),塔底填裝1 000 mm瓷球,在瓷球上方填裝1 550 mm EK-Ⅲ催化劑,鋪平,上方裝填370 mm瓷球,再裝填1 510 mm EK-Ⅲ催化劑,鋪平,而后裝填330 mm瓷球。上塔累計(jì)裝填EK-Ⅲ催化劑3.266 t,裝填堆密度為0.42 g/mL,催化劑床層空隙率為45%。對(duì)EK-Ⅲ催化劑采用兩段式裝填,一方面可穩(wěn)定催化劑床層,另一方面可延長(zhǎng)氣液混合、停留的時(shí)間以改善反應(yīng)條件,還可以縮短一次性反應(yīng)時(shí)間,有利于降低二次反應(yīng)發(fā)生的幾率,提高催化劑的反應(yīng)選擇性[4]。下塔裝填對(duì)比劑R的質(zhì)量為5 t。
溶劑配比:φ(重芳烴)∶φ(磷酸三辛脂)=75∶25;工作液組成:總蒽醌質(zhì)量濃度為135~145 g/L,其中,2-乙基蒽醌質(zhì)量濃度為70~80 g/L,四氫-2-乙基蒽醌質(zhì)量濃度為60~70 g/L;氫化塔氫氣壓力:0.25~0.30 MPa,反應(yīng)壓降不大于0.08 MPa;氫化塔反應(yīng)溫度:45~58 ℃,反應(yīng)溫升不大于10 ℃;工作液流量:135~145 m3/h;萃取液雙氧水質(zhì)量濃度:305~335 g/L(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.5%~30%);萃余液雙氧水質(zhì)量濃度:不大于0.5 g/L;出白土床層工作液的堿質(zhì)量濃度:不大于0.01 g/L。
2019年12月19日EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑一次開車成功,至2020年7月30日裝置停工檢修,共計(jì)運(yùn)行7個(gè)月,期間整個(gè)生產(chǎn)線按企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃全程穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3.1 催化劑的蒽醌加氫活性開工初期的預(yù)熱器溫度、氧化塔上塔塔底溫度及對(duì)應(yīng)的氫化效率見圖3。由圖3可以看出,EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑在開工初期即表現(xiàn)出良好的蒽醌加氫活性,氫化效率(指單位體積工作液中有效蒽醌生產(chǎn)雙氧水的質(zhì)量)為4.48~6.62 g/L,折算出的平均產(chǎn)能為5.88~6.14 t/(t·d)(以每天每噸催化劑生產(chǎn)100%雙氧水的質(zhì)量計(jì),下同)。開工中后期(裝置運(yùn)行5~6個(gè)月)的對(duì)應(yīng)氫化效率見圖4~圖6。由圖4~圖6可以看出,催化劑中后期氫化效率平均值為4.50 g/L,折算出的平均產(chǎn)能為4.22 t/(t·d)以上,說明催化劑具有較高的蒽醌加氫活性,企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)35 kt/a雙氧水(純度27.5%)的產(chǎn)能目標(biāo)。
圖3 開工初期的預(yù)熱器溫度、氧化塔上塔 塔底溫度及對(duì)應(yīng)氫化效率趨勢(shì)◆—預(yù)熱器溫度; ■—氧化塔上塔塔底溫度; ▲—?dú)浠?。圖4~圖6同
圖4 開工中期的預(yù)熱器溫度、氧化塔上塔 塔底溫度及對(duì)應(yīng)氫化效率趨勢(shì)
圖5 中后期的預(yù)熱器溫度、氧化塔上塔 塔底溫度及對(duì)應(yīng)氫化效率趨勢(shì)
圖6 開工期間每10天的平均氫化效率與溫度總趨勢(shì)
2.3.2 催化劑的選擇性蒽醌加氫制雙氧水的選擇性以工作液組分2-乙基蒽醌的消耗水平和四氫-2-乙基蒽醌組成的變化來表征。裝置整個(gè)運(yùn)行期間工作液組成的變化趨勢(shì)見圖7。從圖7可以看出,裝置運(yùn)行期間,工作液組成基本無變化,2-乙基蒽醌的降解很少,說明催化劑具有良好的選擇性。
圖7 工作液組成的變化趨勢(shì)◆—2-乙基蒽醌; ■—四氫-2-乙基蒽醌; ▲—總的有效蒽醌
2.3.3 EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑的生產(chǎn)能力在裝劑量為3.266 t的情況下,EK-Ⅲ催化劑的全周期生產(chǎn)能力如圖8所示;在裝劑量為5.000 t的情況下,同等反應(yīng)條件下國(guó)內(nèi)某工業(yè)產(chǎn)品催化劑R的全周期生產(chǎn)能力如圖9所示。從圖8和圖9可以看出,與對(duì)比劑R相比,EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑在裝填量減少30%的情況下,每噸催化劑的產(chǎn)能仍提高20%以上,說明EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑具有較高的生產(chǎn)能力。
圖8 EK-Ⅲ催化劑的全周期生產(chǎn)能力■—生產(chǎn)能力;◆—月平均氫化效率。圖9同
圖9 國(guó)內(nèi)某工業(yè)產(chǎn)品催化劑R的全周期生產(chǎn)能力
(1)采用自產(chǎn)大孔氧化鋁原粉及專有生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)的新型EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑,具有大的外比表面積、低堆密度、薄的載鈀厚度和較高的蒽醌加氫活性。
(2)工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,新型EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑的活性滿足企業(yè)生產(chǎn)要求,催化劑活性較高、穩(wěn)定運(yùn)行周期較長(zhǎng)、選擇性較好,可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)能目標(biāo)。
(3)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)的R催化劑比較,新型EK-Ⅲ蒽醌加氫催化劑在裝填量減少30%的情況下生產(chǎn)能力仍高出20%以上,在國(guó)內(nèi)同類催化劑中表現(xiàn)出先進(jìn)水平。