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銅冶煉煙氣制酸系統(tǒng)擴能改造

2021-06-10 08:02于明飛初長青唐甜甜孫立民
硫酸工業(yè) 2021年3期
關(guān)鍵詞:填料煙氣阻力

于明飛,初長青,唐甜甜,孫立民

(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東煙臺264109)

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱恒邦股份)于2016年籌建1套氰化尾渣處理裝置,并配套了1套450 kt/a的硫酸生產(chǎn)裝置。項目于2018年投產(chǎn)運行,截至2020年5月,公司濕法冶金氰化尾渣已全部處理完畢。為了符合國家的產(chǎn)能及節(jié)能減排政策,提高公司經(jīng)濟效益,恒邦股份將現(xiàn)有裝置進行了擴能改造,并將配套硫酸裝置升級至500 kt/a,筆者對硫酸裝置擴能改造情況進行總結(jié)。

1 改造前裝置運行情況

制酸系統(tǒng)采用技術(shù)先進、經(jīng)驗成熟的絕熱蒸發(fā)、稀酸冷卻凈化、二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝。凈化工序選擇絕熱蒸發(fā)、稀酸冷卻流程,利用稀酸板式換熱器移走系統(tǒng)熱量,具體流程為:一級高效洗滌器—氣體冷卻塔—二級高效洗滌器—一級導(dǎo)電玻璃鋼電除霧器—二級導(dǎo)電玻璃鋼電除霧器。轉(zhuǎn)化工序設(shè)計采用了ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”兩次轉(zhuǎn)化換熱工藝流程。干吸工序采用低位、高效、泵后冷卻流程。循環(huán)酸系統(tǒng)按干吸塔—循環(huán)槽—循環(huán)泵—板式換熱器—干吸塔進行循環(huán)。制酸尾氣脫硫選擇雙氧水吸收脫硫工藝,吸收液返回干吸工序作為補水,減少清水用量,尾氣直接經(jīng)煙囪外排。

1.1 煙氣量及組成

干燥塔入口煙氣量及組成見表1。

1.2 存在的問題

該制酸系統(tǒng)自2018年10月投產(chǎn)至2020年5月擴能改造以來共發(fā)現(xiàn)以下問題:

表1 干燥塔入口煙氣量及組成

1)氰化尾渣已處理完畢,原系統(tǒng)擬用來處理復(fù)雜金精礦和銅精礦,根據(jù)設(shè)計部門的核算,原有的熔煉煙氣管路(φ1 620 mm)直徑過小,煙氣管路阻力過大,阻力達(dá)到了2 500 Pa左右,嚴(yán)重增加了轉(zhuǎn)化風(fēng)機負(fù)荷。

2)二級高效洗滌器作用發(fā)揮不理想,塔直徑小,動力波洗滌器噴頭投入使用后系統(tǒng)阻力降升高,阻力達(dá)到1 500 Pa左右,氣速過快,煙氣在塔內(nèi)停留時間短,達(dá)不到降溫除塵的效果。煙氣中大量砷被帶入電除霧器以及轉(zhuǎn)化風(fēng)機,砷在電除霧器內(nèi)結(jié)垢,導(dǎo)致電除霧器除霧效果不好,砷進入轉(zhuǎn)化風(fēng)機,將風(fēng)機葉輪包裹,造成風(fēng)機運轉(zhuǎn)不正常,電耗增多。

3)一吸塔和二吸塔原本使用的是陶瓷散堆填料,在運行過程中因煙氣和循環(huán)酸沖擊,散堆填料會產(chǎn)生大量碎屑,堵塞填料空隙,造成煙氣流動阻力降較大,在系統(tǒng)運行一段時間后,阻力降繼續(xù)緩慢升高,影響裝置的生產(chǎn)能力。因該套制酸系統(tǒng)制酸煙氣為熔煉爐煙氣和脫雜爐煙氣,受脫雜爐生產(chǎn)周期影響,煙氣量及濃度不穩(wěn)定,當(dāng)脫雜爐進行篩爐操作時,一吸塔阻力降一般都在4 kPa 左右,二吸塔阻力降在2 500 Pa左右,轉(zhuǎn)化風(fēng)機只能被動增加負(fù)荷,裝置能耗提高。

4)一吸塔循環(huán)酸泵循環(huán)量不足,當(dāng)脫雜爐進行篩爐操作時,煙氣二氧化硫濃度高,當(dāng)φ(SO2)超過9.5%后,就會出現(xiàn)冒煙的情況,這時需通過開大補氧孔,降低二氧化硫濃度,但如此操作煙氣量就會升高,為了保證系統(tǒng)足夠的負(fù)壓,只能提高轉(zhuǎn)化風(fēng)機的頻率,導(dǎo)致系統(tǒng)的能耗增加。

5)日常停車檢修時,針對轉(zhuǎn)化催化劑進行取樣化驗,發(fā)現(xiàn)催化劑粉化嚴(yán)重,且因砷大量后移,催化劑砷中毒嚴(yán)重,一段催化劑結(jié)塊嚴(yán)重,脫雜爐篩爐操作時,僅一段催化劑阻力降大約在5 kPa左右。

2 擴能改造簡述

針對系統(tǒng)運行以來發(fā)現(xiàn)的問題,技術(shù)人員從更換熔煉煙氣管路、更換二級高效洗滌塔、更換一吸塔和二吸塔填料、更換一吸塔循環(huán)泵、更換轉(zhuǎn)化催化劑5個方面入手,對系統(tǒng)進行了擴能改造。

2.1 更換主煙氣管路

根據(jù)提產(chǎn)后熔煉系統(tǒng)投礦量由85 t/h提升至95 t/h,S質(zhì)量分?jǐn)?shù)25%計算,主煙氣管路加粗至φ2 020 mm,并且在熔煉電收塵器出口增加沉降室,減輕電收塵器出口管路積灰問題,對降低系統(tǒng)阻力起到了較好的作用,擴能改造投產(chǎn)以來,原電除塵器出口到動力波洗滌器阻力降在同等負(fù)荷下在2 500 Pa,改造后降低到700 Pa左右,阻力降下降1 800 Pa左右,改造前熔煉分支煙氣調(diào)節(jié)閥是全開狀態(tài),擴能擴能改造后需通過閥門來調(diào)整平衡熔煉爐與脫雜爐的負(fù)壓。

2.2 更換二級高效洗滌塔

將原二級高效洗滌器拆除,更換為填料塔,并且對主風(fēng)機前纖維除霧器濾芯進行更換,減輕了電霧除器的負(fù)荷。從電除霧器積砷情況和風(fēng)機出口檢測砷含量來看,風(fēng)機出口ρ(As)一般在1.2~1.5 mg/m3。

2.3 更換一吸塔和二吸塔填料

根據(jù)考察,陶瓷波紋板規(guī)整填料具有比表面積大、壓降低的特點,當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)填料時,能垂直地從上到下進行流動,不會改變煙氣的流動方向,煙氣阻力小,且煙氣分布更均勻,吸收效果較好,另外填料在塔內(nèi)呈有序堆積,填料不易破損,不會堵塞填料空隙,填料孔隙率大,提高了煙氣流動速率,降低阻力降。

在選用了150Y和250Y陶瓷波紋板規(guī)整填料后,從運行效果來看,當(dāng)脫雜爐進行篩爐操作時,一吸塔阻力降降低約2 500 Pa、二吸塔阻力降降低約1 500 Pa;轉(zhuǎn)化風(fēng)機負(fù)荷由擴能改造前95%降低至84%,統(tǒng)計95 t/h投礦量下的系統(tǒng)電費消耗由原 250 000 kWh/d 降到 220 000 kWh/d 左右,降低30 000 kWh/d,可降低電費 590 萬元 /a左右。

2.4 更換一吸塔循環(huán)泵

原一吸塔循環(huán)泵為1 200 m3/h,擴能改造將循環(huán)泵更換為1 500 m3/h,從5個月的運行狀況來看,更換后φ(SO2)可以提升至11%,沒有冒煙的現(xiàn)象,效果比較顯著。

2.5 更換轉(zhuǎn)化催化劑

原轉(zhuǎn)化器一段上部的異型梅花銫催化劑全部更換為新催化劑,一段下部以及二段和三段催化劑進行篩分和部分舊催化劑淘汰后,補充了接近40%的新S101異型梅花催化劑,四段上部S108異型梅花催化劑更換一部分為異型梅花銫催化劑,下部篩分后補充一部分S108異型梅花催化劑。同時各段在更換及篩分后另外各增添10%,使催化劑的總裝填量滿足500 kt/a硫酸生產(chǎn)裝置的要求。

催化劑裝填方案見表2。

表2 500 kt/a硫酸生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)化催化劑裝填方案

3 改造后裝置運行技術(shù)指標(biāo)

擴能改造后裝置運行技術(shù)指標(biāo)見表3。

表3 擴能改造后裝置運行技術(shù)指標(biāo)

4 系統(tǒng)存在的問題及下步計劃

4.1 存在問題

1)系統(tǒng)自擴能改造投產(chǎn)后,轉(zhuǎn)化率一直維持在99.5%~99.7%,未能達(dá)到預(yù)期效果,雙氧水消耗量沒有得到有效減少。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):因催化劑表面煙氣量波動,轉(zhuǎn)化器二段和三段進口位置的催化劑被吹至遠(yuǎn)端,轉(zhuǎn)化器內(nèi)催化劑呈波浪狀分布,導(dǎo)致煙氣分布不均,有“短路”的現(xiàn)象。

2)干燥塔填料仍為散堆填料,受煙氣中氟的影響,干燥塔阻力降仍然較大。

3)系統(tǒng)改造完成投產(chǎn)運行一段時間后發(fā)現(xiàn),一級動力波洗滌器噴頭壓力由剛投產(chǎn)時的100 kPa左右降至50~60 kPa,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)是因為熔煉爐投礦砷含量提高,大量砷在凈化工序被去除,導(dǎo)致一級動力波洗滌器內(nèi)污酸中砷含量較高,固含量提高,稀酸密度增大,導(dǎo)致一級動力波循環(huán)泵揚程損失較大,當(dāng)污酸經(jīng)過板式換熱器降溫后到達(dá)動力波洗滌器噴頭時壓力不足。

4.2 下步計劃

1)針對催化劑問題,利用日常檢修時間,將轉(zhuǎn)化器二段和三段催化劑攤平,并在催化劑層上方增加316L鋼絲網(wǎng),然后鋼絲網(wǎng)上方鋪設(shè)60 mm瓷球,壓住催化劑層。

2)重點做好一級動力波洗滌器噴頭的壓力控制工作,增加凈化壓濾機處理量和排污次數(shù),及時將砷排出系統(tǒng),同時備料車間注意配礦時原料的砷含量,在收砷系統(tǒng)未投產(chǎn)時及時調(diào)整原料,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

3)對風(fēng)機出口每天進行砷、氟的檢測,出現(xiàn)指標(biāo)異常及時查找原因。

4)做好電除霧器的運行維護,每班進行沖刷,保證電除霧器送電正常。

5)對風(fēng)機前纖維除霧器每月進行濾芯部分更換,保證除塵效率。

6)硅酸鈉根據(jù)稀酸氟的化驗數(shù)據(jù)以及風(fēng)機出口的氟含量進行添加,降低氟對催化劑和干吸塔填料的影響,為下一步更換干燥塔填料做好準(zhǔn)備工作。

5 結(jié)語

恒邦股份通過更換熔煉煙氣管路、更換二級高效洗滌塔、更換一吸塔和二吸塔填料、更換一吸塔循環(huán)泵、更換轉(zhuǎn)化催化劑5個方面成功將450 kt/a硫酸裝置升級為500 kt/a,經(jīng)過5個月的運行證明:此次擴能改造是成功的,不僅系統(tǒng)得到了有效的提產(chǎn),而且硫酸生產(chǎn)成本由原來的84元/t降低至75元/t。在生產(chǎn)過程中仍然需要技術(shù)人員和生產(chǎn)人員不斷發(fā)現(xiàn)問題,摸索最佳工藝路線和工藝參數(shù),進而發(fā)揮裝置的最大生產(chǎn)能力,為公司不斷創(chuàng)造效益。

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