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煤礦掘進(jìn)機(jī)作業(yè)過程中自動控制系統(tǒng)的升級設(shè)計研究

2021-06-05 09:17荊文剛
機(jī)械管理開發(fā) 2021年4期
關(guān)鍵詞:掘進(jìn)機(jī)電氣控制煤礦

荊文剛

(同煤集團(tuán)四臺礦,山西 大同 037003)

引言

煤礦掘進(jìn)機(jī)作為井下煤礦開采的關(guān)鍵設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于井下煤礦開采中[1]。由于煤礦開采量相對較大,保證所使用的掘進(jìn)機(jī)具有較高的開采效率及自動化控制水平,是當(dāng)前企業(yè)提高生產(chǎn)效率的關(guān)注點[2]。但由于井下環(huán)境相對惡劣,大部分巷道中的光線相對惡劣,巷井高度較低,巷道中的溫度和壓力較高,這給煤礦的開采造成了重要影響。掘進(jìn)機(jī)在作業(yè)時也由此產(chǎn)生了較大的控制響應(yīng)較慢、線路誤報或漏電等異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)經(jīng)常處于停機(jī)狀態(tài)來進(jìn)行故障異常排除及維修,這不僅影響著煤礦的開采效率,也直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,對掘進(jìn)機(jī)中的控制系統(tǒng)進(jìn)行升級設(shè)計顯示十分必要。因此,結(jié)合掘進(jìn)機(jī)現(xiàn)有的控制系統(tǒng),對其進(jìn)行優(yōu)化升級設(shè)計,實現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時控制系統(tǒng)的自動化遠(yuǎn)程控制,成為當(dāng)前重要的研究任務(wù)和方向。

1 掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)特點及控制系統(tǒng)問題

1.1 掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)特點

當(dāng)前,掘進(jìn)機(jī)正往著自動化及無人化的方向進(jìn)行發(fā)展,操作人員可通過遠(yuǎn)程方式實現(xiàn)對掘進(jìn)機(jī)的遠(yuǎn)程操作和控制,根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況,對掘進(jìn)機(jī)中截割頭姿態(tài)進(jìn)行控制,以此保證自身作業(yè)安全的同時來提高煤礦的開采量[3]。礦用掘進(jìn)機(jī)的結(jié)構(gòu)組成基本相似,以SZD800型礦用掘進(jìn)機(jī)為例,其結(jié)構(gòu)主要包括:回轉(zhuǎn)臺、截割頭、行走機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、鏟板、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等分部分,其中,回轉(zhuǎn)臺是掘進(jìn)機(jī)實現(xiàn)自身轉(zhuǎn)動的支承機(jī)構(gòu),可使截割臂在垂直及左右方向的擺動,包括了回轉(zhuǎn)架及回轉(zhuǎn)軸等零件;工作機(jī)構(gòu)則是實現(xiàn)對井下煤礦開采的執(zhí)行開采機(jī)構(gòu),包括了減速箱、截割電機(jī)、截割頭等部件。

1.2 現(xiàn)有控制系統(tǒng)存在問題

控制系統(tǒng)是實現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)各類操作作業(yè)的關(guān)鍵系統(tǒng),在掘進(jìn)機(jī)實際運行過程中,整套控制系統(tǒng)存在諸多問題,包括[4]:

1)控制系統(tǒng)對電流、電壓及功率等參數(shù)的采集精度相對較低,運算速度也相對較慢,經(jīng)常出現(xiàn)信息誤報及延遲等異常現(xiàn)象;

2)控制系統(tǒng)僅實現(xiàn)了對掘進(jìn)機(jī)中截割部分、行走部分的簡單控制操作,整體檢測及控制功能較為單一;

3)控制系統(tǒng)未設(shè)計智能顯示儀表,也無過流、高溫、高壓等保護(hù)系統(tǒng),無法對掘進(jìn)機(jī)運行狀態(tài)進(jìn)行實時顯示;

4)當(dāng)掘進(jìn)機(jī)出現(xiàn)異常故障時,無法及時對整車實時緊急報警及安全保護(hù)。

2 控制系統(tǒng)總體設(shè)計

結(jié)合當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)存在問題,以此為基礎(chǔ),開展了掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時控制系統(tǒng)的升級研究。所設(shè)計的遠(yuǎn)程控制包括了電氣控制箱、操作臺、執(zhí)行系統(tǒng)、傳感檢測、視頻監(jiān)視系統(tǒng)等組成,電氣控制箱包含了電流傳感器、電壓傳感器、瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、PLC控制器等,主要安裝于掘進(jìn)機(jī)尾部,可直接與DC24 V電源進(jìn)行連接。整個控制流程為:終端的油缸位移傳感器、激光測距傳感器、電流傳感器等將采集的信號通過RS485通訊線傳輸至PLC控制從站中,經(jīng)過數(shù)據(jù)的分析判斷及處理后利用Profibus總線傳輸至PLC主站中,最終在上機(jī)位的顯示分系統(tǒng)中進(jìn)行掘進(jìn)機(jī)作業(yè)參數(shù)的實時顯示和控制操作;同時,將分析判斷后的執(zhí)行命令通過PLC從站發(fā)送至油泵電機(jī)、截割電機(jī)、轉(zhuǎn)載電機(jī)及電磁比例閥等元件中,進(jìn)度掘進(jìn)機(jī)相關(guān)作業(yè)姿態(tài)的操作[5]。掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時控制系統(tǒng)框架圖如下頁圖1所示。

圖1 掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時控制系統(tǒng)框架圖

3 控制系統(tǒng)主要分系統(tǒng)設(shè)計

3.1 電氣控制箱的設(shè)計

電氣控制箱主要為控制系統(tǒng)提供相應(yīng)的電源、并接受外部的采集信號,并將采集信號傳輸至PLC控制器中。經(jīng)過分析處理后的控制命令,經(jīng)過信號放大后傳輸電磁比例閥中,以分別實現(xiàn)對截割頭伸縮、回轉(zhuǎn)油缸、各類馬達(dá)等部件的操作控制,以此實現(xiàn)對煤礦的開采作業(yè)。其中,在控制箱中匹配了CPU224XP和EM235模擬量輸入和輸出模塊;另設(shè)計了4個拉線傳感器隔離模塊及24 V開關(guān)電源,拉線傳感器隔離模塊的輸出電流信號為4~20 mA,通過KS-X+和KS-X-端子接口與EM235進(jìn)行連接。整個控制系統(tǒng)中電氣控制箱的結(jié)構(gòu)框架圖如圖2所示。

3.2 控制器選型設(shè)計

控制器施整套控制系統(tǒng)中核心,主要負(fù)責(zé)對采集數(shù)據(jù)的收集、分析、運算及分析處理等操作,為此,選用了市場上成熟的西門子S7-300型PLC控制器。通過該控制器,可接受來自終端采集單元的電機(jī)轉(zhuǎn)動、油缸移動、工作電流等信號,經(jīng)過分析處理后,傳輸至控制系統(tǒng)的監(jiān)控中心進(jìn)行數(shù)據(jù)信息顯示及存在,同時,向執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)設(shè)的執(zhí)行操作。整個PLC控制器采用了2個RS485進(jìn)行通訊,一端與上機(jī)位進(jìn)行連接,另一端則與下機(jī)位進(jìn)行連接[6]。同時,為有效保證控制系統(tǒng)的整體采集精度及運行效果,選用了224XP型CPU作為PLC中的CPU型號,可支持2個通訊接口和7個擴(kuò)展模塊接口。由此,完對PLC控制器的選型設(shè)計。

圖2 電氣控制箱的結(jié)構(gòu)框架圖

3.3 激光測距儀選型設(shè)計

為實現(xiàn)對井下煤石距離的快速測量,在掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)中需匹配一種激光測距儀。但由于煤層和巖石對光的反射率具有較大差異,為提高儀器對距離的檢測精度,選用了市場上成熟的工業(yè)級DLS-E50型激光測距儀器。該設(shè)備具有反射率高、測量距離長等特點,整體的測量距離為0.2~10 m,測量時間小于3 s,利用RS485串行通訊接口進(jìn)行信號傳輸,工作電壓則采用了DC24V,可直接利用當(dāng)前控制系統(tǒng)的電壓平臺。DLS-E50型激光測距儀器實物圖如圖3所示。

圖3 DLS-E50型激光測距儀器

3.4 視頻監(jiān)控分系統(tǒng)設(shè)計

在整個掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)中設(shè)計了一套視頻監(jiān)控系統(tǒng),以此來實時掌握掘進(jìn)機(jī)的作業(yè)狀態(tài)。該視頻監(jiān)控系統(tǒng)包括了攝像頭、光端機(jī)、硬盤及液晶顯示器等,其中,攝像頭分別安裝在掘進(jìn)機(jī)中的左前方、右前方、后部等區(qū)域的防爆護(hù)罩中,而光端機(jī)分別設(shè)計在控制箱和監(jiān)控中心的操作臺中,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的電壓平臺同樣采用了DC24 V。攝像頭所監(jiān)控到的視頻信號通過視頻先傳輸?shù)娇刂葡渲械墓舛藱C(jī)中,并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的光電信號,利用光纖通訊方式,傳輸至遠(yuǎn)程的監(jiān)控中心的光端機(jī)中,并還原為視頻信號,最終存儲在硬盤錄像機(jī)中,通過顯示器進(jìn)行掘進(jìn)機(jī)作業(yè)狀態(tài)的實時監(jiān)控顯示。該視頻監(jiān)控分系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框架圖如圖4所示。

4 控制系統(tǒng)現(xiàn)場應(yīng)用效果

圖4 視頻監(jiān)控分系統(tǒng)框架圖

在完成掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)的整體設(shè)計后,為進(jìn)一步掌握其系統(tǒng)的綜合性能及運行效果,將其安裝在SZD800型礦用掘進(jìn)機(jī)中進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用測試,測試周期為6個月。在測試期間,主要對控制系統(tǒng)的視頻監(jiān)控效果、截割頭姿態(tài)控制、設(shè)備過流過壓保護(hù)、故障異常報警等方面進(jìn)行了測試。

測試結(jié)果表明,該控制系統(tǒng)整體運行良好,能清晰、實時的將掘進(jìn)機(jī)中不同位置的作業(yè)姿態(tài)進(jìn)行顯示。同時,通過主顯示界面,將掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時的電流、功率、電機(jī)作業(yè)情況等相關(guān)信息進(jìn)行顯示,若掘進(jìn)機(jī)出現(xiàn)了異常,此主界面能及時發(fā)出報警提示,并準(zhǔn)確地顯示掘進(jìn)機(jī)故障類型及發(fā)生位置,此時,人員只需通過操作臺上急停按鈕,即可實現(xiàn)對掘進(jìn)機(jī)的急停操作控制,之后人員將根據(jù)故障提示,有針對性地進(jìn)行故障排除,現(xiàn)場顯示界面圖如圖5所示。整個控制過程無需人員進(jìn)行現(xiàn)場操作和控制,實現(xiàn)了掘進(jìn)機(jī)作業(yè)過程的遠(yuǎn)程操作控制。整套控制系統(tǒng)得到了人員的一致好評,達(dá)到了預(yù)期效果。由此,驗證了此控制系統(tǒng)的可行性。

圖5 控制系統(tǒng)現(xiàn)場監(jiān)控圖

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