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高雜質(zhì)凝結(jié)水混床的處理方法

2021-05-31 10:29
當(dāng)代化工研究 2021年10期
關(guān)鍵詞:制水油類混床

(中海石油寧波大榭石化有限公司 浙江 315812)

1.引言

凝結(jié)水混床作為傳統(tǒng)的離子交換器廣泛應(yīng)用在國內(nèi)外各發(fā)電廠和石油化工行業(yè),但石油煉化行業(yè)普遍存在回收的凝結(jié)水含部分油類和總鐵,即使經(jīng)過各種除油除鐵設(shè)施,凝結(jié)水總殘余的油類和總鐵仍舊對凝結(jié)水混床的制水能力產(chǎn)生不利影響。

中海石油寧波大榭石化三期項(xiàng)目凝結(jié)水站的2臺混床進(jìn)水以經(jīng)過無機(jī)單結(jié)晶超微過濾器和纖維吸附罐的除油除鐵后的凝結(jié)水為主,凝結(jié)水量約占總進(jìn)水量的3/4,其余組成為自產(chǎn)一級除鹽水?;齑沧?019年1月1日開始投用,正常處理量約100t/h,經(jīng)過3個(gè)月的連續(xù)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)其制水周期由15天逐漸下降至7天左右,壓差明顯上升,反洗時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)布水管堵塞的現(xiàn)象,同時(shí)反洗排水水質(zhì)呈現(xiàn)黑色、渾濁并攜帶油氣味。打開其中1臺混床人孔后發(fā)現(xiàn),其樹脂最頂部有一層約5mm的黑色油泥類物質(zhì),經(jīng)過化驗(yàn)分析其主要成分為鐵和油類,與布水管中堵塞的物質(zhì)相同。

使用何種方法在再生前去除該類含油和鐵的雜質(zhì),儼然成為提高混床再生合格率和延長制水周期的關(guān)鍵操作。因除鹽水站內(nèi)加藥設(shè)施和流程有限,只能采用現(xiàn)有的注酸或者注堿的辦法來進(jìn)行試驗(yàn)。

2.實(shí)驗(yàn)操作對比

(1)鹽酸再生液浸泡沖洗

操作步驟:在混床A失效停運(yùn)后,排盡存水,往混床注入2%濃度的鹽酸再生液,控制再生液溫度45℃,直至溢流,測得排水PH<1后停注酸再生液,浸泡混床8h后,再繼續(xù)注入2%濃度40t/h鹽酸再生液持續(xù)約0.5h,同時(shí)開非凈化風(fēng)進(jìn)行攪拌,進(jìn)行氣水反洗。0.5h后停酸計(jì)量泵,繼續(xù)用45℃除鹽水沖洗,直至反洗排水顏色恢復(fù)澄清。然后再對混床A進(jìn)行反洗分層、酸堿同步再生、沖洗、攪拌、正洗的同步再生操作,合格后備用。對各項(xiàng)操作持續(xù)時(shí)間及再生效果記錄見下表1。

表1 混床A酸反洗再生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

(2)堿再生液直接沖洗

操作步驟:在混床B失效停運(yùn)后,排盡存水,往混床注入2%濃度的堿再生液,控制再生液溫度45℃,直至溢流,測得排水pH>12后停注堿再生液,從底部持續(xù)注入45℃除鹽水和非凈化風(fēng)進(jìn)行氣水反洗,直至反洗排水顏色恢復(fù)澄清。然后再對混床B進(jìn)行與混床A一樣的同步再生操作,合格后備用。對各項(xiàng)操作持續(xù)時(shí)間及再生效果記錄見下表2。

表2 混床B堿反洗再生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

因混床結(jié)構(gòu)進(jìn)酸再生液管線注入位置在混床底部,可以進(jìn)行邊進(jìn)酸再生液邊進(jìn)非凈化風(fēng)的氣水反洗操作。但是進(jìn)堿再生液管線注入位置位于混床樹脂層的中上部,氣水反洗操作時(shí)若同時(shí)進(jìn)堿再生液,堿再生液還未與樹脂內(nèi)雜質(zhì)進(jìn)行充分反應(yīng)就已經(jīng)從反洗排水排出,造成堿液浪費(fèi),所以只采取灌滿再生液后再進(jìn)行沖洗的操作。

3.原理及效果分析

用鹽酸再生液浸泡樹脂,可以使堵塞在樹脂通道內(nèi)或包裹在樹脂外層的鐵銹固體顆粒轉(zhuǎn)變?yōu)殍F鹽溶解在水中,隨反洗排水排出混床,其化學(xué)反應(yīng)式如下:

鹽酸環(huán)境下,促進(jìn)油類進(jìn)行水解反應(yīng)并不完全,無法進(jìn)一步去除油類物質(zhì)。而油類物質(zhì)對樹脂的包裹能力和孔道堵塞能力極強(qiáng),若去除不完全,則再生時(shí)分層后混床下層陽樹脂因孔道被油類物質(zhì)堵塞依然無法與鹽酸進(jìn)行有效反應(yīng),致使混床再生合格率降低。

用堿再生液進(jìn)行氣水反洗操作,經(jīng)過非凈化風(fēng)充分的攪拌,油類物質(zhì)能與氫氧化鈉進(jìn)行皂化反應(yīng),反應(yīng)式如下:

NaOH+RCOOH=RCOONa+H2O

皂化反應(yīng)產(chǎn)生的RCOONa極易溶于水,能隨水排出混床。

非凈化風(fēng)攪拌能使樹脂顆粒均勻分散,有利于堿液與包裹樹脂的油層進(jìn)行充分接觸,推動反應(yīng)的進(jìn)行,同時(shí)提高溫度也有助于反應(yīng)的進(jìn)行,但是由于水溫超過50℃容易使陰陽樹脂水解,所以盡可能將水溫控制至45℃。同時(shí),高水溫也有利于提高油污在水中的溶解度,加速油污溶解。雖然堿液無法與氧化鐵直接進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),但經(jīng)過除油除鐵過濾器后的凝結(jié)水中存在的鐵銹顆粒粒徑<1μm,與油污混合富集在樹脂上層,當(dāng)油污被堿液反應(yīng)排出混床的同時(shí),鐵銹顆粒大部分也一并隨著油污被排出混床外,使混床樹脂能得到充分的清洗,恢復(fù)了樹脂的交換容量,提高了再生合格率,延長了制水周期。

從表1可以看出酸反洗再生期間的再生時(shí)長明顯高于堿反洗再生表2的再生時(shí)長,且酸反洗再生后混床制水周期也明顯低于堿反洗再生的制水周期約7天左右時(shí)間,從中可以證明用堿液反洗混床去除油鐵雜質(zhì)的效果明顯優(yōu)于用鹽酸反洗。

4.成本對比

從表1、表2可以得出,每次用酸或堿反洗消耗酸堿量比正常再生消耗各約增加0.8噸,而目前江浙滬地區(qū)市場價(jià)30%濃度鹽酸價(jià)格為200元/噸,30%濃度堿液價(jià)格為1200元/噸,反洗所用除鹽水按一級除鹽水單價(jià)為6.5元/噸,酸反洗制水周期平均為15天,堿反洗制水周期平均為23天計(jì)算,每年鹽酸反洗需額外消耗鹽酸費(fèi)用為365/15*200*0.8=3893元,除鹽水費(fèi)用為365/15*8*6.5=1265元,總共額外產(chǎn)生費(fèi)用5158元。堿反洗需額外消耗堿液費(fèi)用為365/23*0.8*1200=15234元,除鹽水費(fèi)用為365/23*5.75*6.5=593元,總共額外產(chǎn)生費(fèi)用15827元。

5.結(jié)論

(1)用鹽酸再生液進(jìn)行混床再生前的氣水反洗操作,有一定的除鐵銹效果,但在提高再生合格率延長制水周期方面的效果并不明顯。

(2)使用堿再生液進(jìn)行混床再生前的氣水反洗操作能有效清除掉樹脂層表面的油污、鐵銹等雜質(zhì),明顯提高了再生合格率,并明顯延長了制水周期,但長期運(yùn)行后混床內(nèi)樹脂富集的鐵積累到一定程度影響出水指標(biāo)時(shí),需要對混床樹脂進(jìn)行一次酸洗,以恢復(fù)樹脂活性。

(3)鑒于堿液反洗費(fèi)用較鹽酸反洗產(chǎn)生費(fèi)用高,在混床失效前差壓不高的前提下可以適當(dāng)減少堿液反洗次數(shù)或者降低堿液消耗量,以減少藥劑損耗。

(4)使用酸堿再生液反洗混床操作步驟繁瑣,且頻繁操作還存在損壞樹脂的風(fēng)險(xiǎn),如何提高除油除鐵設(shè)備的去除油鐵等雜質(zhì)的效率,同時(shí)減少源頭供水的油鐵等雜質(zhì)的含量,是保護(hù)混床樹脂,提高制水周期的重要研究方向。

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