張順利 竇振寰 王江坤 高向花
摘要:文章主要闡述了推進用柴油機改進為電站用柴油機的主要研制過程。在推進用柴油機的基礎(chǔ)上進行了增壓器的選型裝配設(shè)計、理論計算以及配機試驗。調(diào)速器的選型裝配設(shè)計和配機試驗。曲軸箱閉式透氣系統(tǒng)的設(shè)計難點在于油氣分離器的選型,建模計算其合理性后,最終確定油氣分離器。通過對滑油冷卻器和空冷器熱工計算校核,確定原配套冷卻器在樣機上的適配性。研制工作經(jīng)過方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、樣機鑒定試驗,柴油機各項性能技術(shù)指標(biāo)滿足項目要求。
關(guān)鍵詞:柴油機;增壓器;調(diào)速器;曲軸箱閉式透氣系統(tǒng);油氣分離器
中圖分類號:TK422? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)08-0001-04
0? 引言
為滿足某船綜合電力系統(tǒng)4MW中壓發(fā)電機組發(fā)電動力要求,在某型推進柴油機的基礎(chǔ)上改進研制為電站用柴油機樣機。保證在發(fā)電機組運行期內(nèi),柴油機能正常、可靠的發(fā)出需求功率,滿足機組的使用要求。
1? 研改方案
如表1所示,對比電站用柴油機與推進用柴油機,主要結(jié)構(gòu)指標(biāo)一致,柴油機功率、額定轉(zhuǎn)速、強化系數(shù)均較推進用柴油機降低。
由于強化系數(shù)下降,通用零部件無需再做額外的強化設(shè)計工作。根據(jù)項目的特殊設(shè)計需求,本項目電站用柴油機在推進用柴油機的基礎(chǔ)上進行以下改進設(shè)計。
1.1 進排氣系統(tǒng)設(shè)計
1.1.1 項目需求
采用MPC增壓系統(tǒng),柴油機工作時,兩個增壓器同時工作,不需要進排氣管路上蝶閥等相繼增壓系統(tǒng)。
項目使用要求,柴油機作為發(fā)電機組原動機使用,且在使用環(huán)境條件下(低溫水進機溫度≤36℃,排氣背壓≤7.5kPa,進氣真空度≤4.5kPa,進氣溫度≤48℃),柴油機的額定工況功率≥4200kW。因此需對柴油機進排氣系統(tǒng)進行改進設(shè)計。
1.1.2 設(shè)計方案
發(fā)電柴油機進排氣系統(tǒng),不需要控制增壓器蝶閥切入、切除,因此取消控制蝶閥并對進排氣管路進行重新設(shè)計。
考慮到項目使用環(huán)境條件,重新匹配增壓器以確保在使用環(huán)境條件下增壓器總效率處于較高水平,壓氣機需具備較寬廣的運用區(qū)域,在柴油機常用工況下具有較高的配機效率,全工況使用時具有足夠的喘振裕度[1]。
1.2 調(diào)速器選型設(shè)計
1.2.1 項目需求
柴油機作為發(fā)電機組原動機,調(diào)速器性能應(yīng)滿足Ⅱ級調(diào)速要求。其速度控制主要特點是起動時間短、加載時間短、油門及轉(zhuǎn)速控制精度高、可靠性運行要求高。
1.2.2 設(shè)計方案
本項目擬采用電子調(diào)速器。經(jīng)調(diào)研,海因茲曼公司生產(chǎn)的電子調(diào)速器DC40+StG40性能參數(shù)滿足電力系統(tǒng)發(fā)電機組調(diào)速器性能等級Ⅱ級精度要求,其與2231-1GL-25調(diào)速器(原推進用調(diào)速器)參數(shù)對比見表2。
從以上參數(shù)對比可以看出,StG40工作輸出能力優(yōu)于2231,響應(yīng)性更好,可以完全滿足發(fā)電柴油機的調(diào)速要求。同時由于取消了液壓結(jié)構(gòu),其尺寸規(guī)格較小,便于布置和維護保養(yǎng)。
1.3 曲柄箱閉式透氣系統(tǒng)方案設(shè)計
1.3.1 項目需求
在48h應(yīng)急工況下,柴油機曲柄箱透氣口接入柴油機進氣口,并通過手動閥門實現(xiàn)開式、閉式透氣系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換。
1.3.2 設(shè)計方案
將某型柴油機原設(shè)計的開式曲柄箱透氣系統(tǒng)中增加閉式透氣系統(tǒng)模式選擇,對透氣系統(tǒng)進行重新設(shè)計。
CCV(曲柄箱油霧閉式循環(huán)系統(tǒng))系統(tǒng)可將曲軸箱壓力調(diào)節(jié)至在安全范圍內(nèi),減少排放到大氣中的油氣量、避免曲軸箱內(nèi)壓力過高引起的油氣滲漏,降低火災(zāi)發(fā)生的風(fēng)險等[2]。
1.4 低溫水冷卻系統(tǒng)設(shè)計
1.4.1 項目需求
柴油機低溫水進機溫度可達36℃,不僅高于IS0環(huán)境條件下25℃的低溫水進機溫度,也高于GJB4000環(huán)境條件下32℃的低溫水進機溫度,據(jù)此需對柴油機機帶空冷器和滑油冷卻器進行重新設(shè)計校核。
總體設(shè)計對柴油機提出了緊急工況下低溫水分流5m3/h至發(fā)電機使用的要求,需根據(jù)機帶低溫水泵設(shè)計流量和機帶冷卻器的需求,確定流量裕度,確保滿足低溫水應(yīng)急分流要求。保證在發(fā)電機組額定使用工況下,空冷器冷卻水裕度≥15%。
1.4.2 設(shè)計方案
對原推進柴油機用空冷器及滑油冷卻器在發(fā)電使用條件下進行了換熱校核。
空冷器主要熱工參數(shù)如表3所示,按低溫水進水溫度36℃、進空冷器流量減少5m3計算,換熱裕度為19.34%,滿足設(shè)計裕度要求?;屠鋮s器主要熱工參數(shù)如表4所示,按低溫水進水溫度36℃、進滑油冷卻器流量減少5m3計算,換熱裕度為25.45%,滿足設(shè)計裕度要求。
2? 技術(shù)設(shè)計
2.1 增壓器選型及進排氣系統(tǒng)設(shè)計
2.1.1 增壓器選型
經(jīng)調(diào)研,選用JT350P型增壓器的運行區(qū)域基本滿足柴油機的運行要求,且外形尺寸、冷卻水、滑油、進氣、排氣、連接支座接口與推進柴油機原增壓器一致,無需進行額外的管路設(shè)計。對該增壓器進行使用條件下的額定工況匹配計算,考慮環(huán)境溫度的影響,分別對25℃、35℃環(huán)境溫度下進行仿真計算。
增壓器配機計算表如表5所示。通過計算,使用環(huán)境條件下增壓器喘振裕度均大于20%,效率大于60%,能夠滿足使用要求,確定增壓器型號JT350P及通流元件VA12VG13HF13WG08EF17。考慮試驗場地的地理位置影響,配備了WG08EF16噴嘴環(huán)作為試驗件進行匹配試驗。
2.1.2 進排氣系統(tǒng)設(shè)計
排氣管布置方案與推進用柴油機基本一致,故進排氣系統(tǒng)設(shè)計主要是取消蝶閥的相繼增壓系統(tǒng),并對管路進行整合。原蝶閥處由延長連接管填補,B列排氣總管連接尺寸參照A列對稱設(shè)計,布置方案如圖1所示。
2.2 調(diào)速器匹配設(shè)計
柴油機采用純電子調(diào)速器后,取消了錐齒輪傳動及配合花鍵、傳動軸承座圈等零件,調(diào)速器安裝面降低了44mm。另外, StG40調(diào)速器與推進柴油機用2231-1GL-25調(diào)速器相比尺寸變小且安裝接口位置不同。
為保證相關(guān)零部件可靠性與互換性,針對StG40執(zhí)行器設(shè)計傳動支撐箱,安裝過渡蓋板和轉(zhuǎn)換支座。此項設(shè)計不僅可以滿足調(diào)速器傳動齒輪箱密閉性,還可以使執(zhí)行器輸出軸的位置與推進柴油機調(diào)速器的輸出軸位置保持不變,這樣就保證了柴油機燃油供油規(guī)律與推進柴油機一致。
2.3 曲柄箱透氣系統(tǒng)設(shè)計
2.3.1 油氣分離器選型
油氣分離器主要考慮其透氣流量,以確保曲柄箱油霧能及時排出。柴油機曲柄箱的透氣量主要包括燃燒室竄氣量和滑油蒸發(fā)量[3]。柴油機的竄氣量與功率水平是正相關(guān)的,而滑油蒸發(fā)量較難測定,但總量較少,一般通過裕量的方式考慮進去。
推進柴油機在全負(fù)荷工況下整機油霧量約為748.8L/min。由于該項目柴油機的動力單元結(jié)構(gòu)與推進柴油機相同,而單缸功率更低,可以認(rèn)為該項目柴油機曲柄箱竄氣量不會高于推進柴油機的水平,可將748.8L/min作為竄氣量上限。
磨損過的發(fā)動機竄氣量較新機更多,據(jù)柴油機應(yīng)用經(jīng)驗,一臺臨近大修期的發(fā)動機竄氣量是新機的兩倍。同時,將滑油蒸發(fā)量(估算不大于400L/min)等影響因素計入設(shè)計裕量,分析認(rèn)為按2000L/min的透氣量標(biāo)準(zhǔn)選型油氣分離器,可滿足發(fā)電柴油機的全壽命周期使用要求。
經(jīng)調(diào)研,擬選用CCV12000型油氣分離器用于該項目。油氣分離器分別裝于A排和B排,可以實現(xiàn)共計2832L/min的曲柄箱透氣需求,既滿足了使用要求,也留有一定的裕量。
2.3.2 曲柄箱壓力水平評估
在額定工況下 ,推進柴油機曲柄箱壓力一般不大于0.3kPa。根據(jù)本項目要求,發(fā)電柴油機的曲柄箱壓力Pc監(jiān)測門限值設(shè)定如下:
Pc≥0.5kPa,報警;
Pc≥0.7kPa,緊急停車。
①閉式系統(tǒng)透氣系統(tǒng)對曲柄箱壓力的影響評估。
新設(shè)計的閉式透氣系統(tǒng),由于同時存在真空度和流動阻力,會對曲柄箱壓力產(chǎn)生影響。柴油機在低工況時,進氣真空度、曲柄箱透氣量以及油氣分離器流阻等均較小,完全可以實現(xiàn)曲柄箱透氣的有效循環(huán)。而當(dāng)增壓器轉(zhuǎn)速升高后,進氣真空度也隨之升高,對曲柄箱透氣的抽吸能力增強,曲柄箱則會出現(xiàn)過高的負(fù)壓。曲柄箱閉式透氣系統(tǒng)建模見圖2。
油氣分離器透氣流量與流阻關(guān)系見圖3,其中:橫坐標(biāo)為透氣流量(單位:LPM);縱坐標(biāo)為流阻(單位:kPa)。
將輸入條件(進氣真空度4.5kPa,絕對壓力95.5kPa,系統(tǒng)設(shè)計最大流量1000LPM)代入,輸出的壓力分布圖如圖4所示。
從圖4可以得出:若將閉式系統(tǒng)引入柴油機中,則此時曲柄箱壓力將不能維持正常的壓力范圍(≤0.3kPa),會迅速降為負(fù)壓以維持壓力平衡,影響柴油機的正常運行。
②對閉式系統(tǒng)透氣系統(tǒng)的適應(yīng)性改進。
為保持曲柄箱壓力穩(wěn)定,需要對系統(tǒng)的流動性阻力進行調(diào)整,設(shè)定曲柄箱壓力在0.2kPa左右,做如下模擬:
柴油機單排透氣量為1000LPM(最大設(shè)計值)時,增加流阻1(等效于設(shè)置Ф=18.4mm孔板),可以確保曲柄箱壓力處于合理水平,系統(tǒng)壓力分布如圖5所示。
柴油機單排透氣量為500LPM(新機設(shè)計值)時,增加流阻2(等效于設(shè)置Ф=12.9mm孔板),可以確保曲柄箱壓力處于合理水平,系統(tǒng)壓力分布如圖6所示。
由于在設(shè)定工況下,增壓器轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,進氣真空度近似為定值。而曲柄箱壓力需要維持在合理范圍內(nèi),需要能實現(xiàn)對系統(tǒng)流動性阻力的動態(tài)調(diào)整,通過實施以下措施來維持曲柄箱壓力處于正常水平:
1)減小系統(tǒng)管徑,將內(nèi)徑由64mm減少為32mm,增加管系流阻,緩解負(fù)壓狀態(tài)。
2)在油氣分離器設(shè)置壓力調(diào)節(jié)裝置,通過控制流通面積,動態(tài)調(diào)節(jié)流動性阻力,最終使系統(tǒng)達到壓力平衡。
2.3.3 布置設(shè)計
根據(jù)油氣分離器安裝接口尺寸,確定曲柄箱閉式循環(huán)系統(tǒng)管路通徑為32mm。并在增壓器壓氣機進口預(yù)留M48×2接口,用于連接曲柄箱閉式透氣系統(tǒng)。
在原通氣管路上增加三通管,實現(xiàn)開式系統(tǒng)和閉式系統(tǒng)兩種模式。在閉式系統(tǒng)通路的油氣分離器通過支架安裝在增壓器兩側(cè)便于維護,油汽分離器進口管處設(shè)置球閥,通氣管處布置單項閥,保證開式和閉式透氣系統(tǒng)相互隔離。曲軸箱閉式循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計如圖7所示。
正常工作狀態(tài)下,通過關(guān)閉進口管處的球閥及打開外圍系統(tǒng)通氣閥,閉式系統(tǒng)關(guān)閉,曲柄箱透氣進入開式系統(tǒng),實現(xiàn)機外排放。48h應(yīng)急工況下,打開球閥并關(guān)閉外圍系統(tǒng)通氣閥,曲柄箱透氣進入閉式系統(tǒng),實現(xiàn)透氣閉式循環(huán)。
3? 鑒定試驗及結(jié)論
根據(jù)試驗大綱的要求開展樣機鑒定試驗。對柴油機的起動、運行和安保等各項性能進行驗證,試驗全部順利完成。發(fā)電機組用柴油研制項目,嚴(yán)格按照研制要求基本框架進行,結(jié)合總體設(shè)計要求先后完成了方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工設(shè)計,并通過了審查。試驗過程考核充分,樣機運行穩(wěn)定,狀態(tài)良好,滿足設(shè)計要求。特別是曲軸箱閉式透氣系統(tǒng)的研制設(shè)計,可以指導(dǎo)后續(xù)型號柴油機的生產(chǎn)工作,具備裝艦使用條件。
參考文獻:
[1]沈祖杰,等.大功率柴油機增壓器的匹配與分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2017,02(27):68-69.
[2]蔡小偉.柴油機曲軸箱強制通風(fēng)系統(tǒng)的試驗研究與開發(fā)[J].內(nèi)燃機,2011,33(03):42-45.
[3]王睿智,等.國六柴油機閉式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計及試驗研究[J].內(nèi)燃機,2018,02(02):26-29,56.