龔蘭芳,劉海蘭
中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 湖南株洲 412001
交流真空斷路器(見(jiàn)圖1)主要用于軌道交通車(chē)輛主電路斷開(kāi)和接通,同時(shí)還可以用于過(guò)載保護(hù)和短路保護(hù)。活塞位于真空斷路器低壓控制部分的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi),由材質(zhì)為Q235B、直徑100mm的圓鋼加工而成。真空斷路器利用壓縮氣體驅(qū)動(dòng)合閘。在壓縮氣體作用下,活塞受力由左向右運(yùn)動(dòng),驅(qū)動(dòng)活塞銷(xiāo),進(jìn)而帶動(dòng)肘節(jié)機(jī)構(gòu)、傳動(dòng)軸及連接塊運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)觸頭與主觸頭的閉合及斷開(kāi)?;钊惭b位置及運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)原理如圖2、圖3所示。
圖1 交流真空斷路器
圖2 活塞安裝位置
圖3 活塞運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)原理圖
某動(dòng)車(chē)在運(yùn)行過(guò)程中,IDU顯示“主斷路器卡合”故障,真空斷路器無(wú)法閉合,受電弓自動(dòng)降下,造成司機(jī)緊急制動(dòng)停車(chē)。停車(chē)拆檢后發(fā)現(xiàn)壓力氣缸內(nèi)活塞斷裂,斷裂碎塊卡滯在壓力氣缸內(nèi),分合閘真空斷路器時(shí)造成傳動(dòng)機(jī)構(gòu)卡滯,致使輔助聯(lián)鎖反饋信號(hào)異常,報(bào)真空斷路器不閉合故障。真空斷路器實(shí)物及活塞裝配位置如圖4所示。
圖4 真空斷路器及活塞裝配位置
真空斷路器驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)活塞靠插頭側(cè)邊緣部分崩裂,且活塞表面有明顯被崩裂的金屬塊撞擊的痕跡。壓力氣缸內(nèi)部對(duì)應(yīng)撞擊位置存在明顯劃痕,位于活塞環(huán)開(kāi)口處。故障活塞的宏觀(guān)形貌如圖5所示。
圖5 故障活塞的宏觀(guān)形貌
將試樣置于DSX110三維視頻顯微鏡下觀(guān)察,該活塞斷面較平整,未見(jiàn)明顯塑性變形,裂紋起始于活塞薄壁端內(nèi)側(cè)機(jī)加工退刀槽的底部,向外表面擴(kuò)展,擴(kuò)展后期外壁表面也萌生疲勞裂紋[1],兩側(cè)疲勞裂紋相會(huì)后活塞“崩斷”,斷面形貌如圖6所示。
另外,觀(guān)察發(fā)現(xiàn)靠近“崩斷”位置活塞薄壁端有撕裂痕跡,載荷方向由外表面指向活塞內(nèi)側(cè),撕裂形貌如圖7所示。
圖6 活塞斷面宏觀(guān)形貌
圖7 活塞薄壁端撕裂
將試樣斷口經(jīng)無(wú)水乙醇超聲波清洗后置于EV0-MA10掃描電子顯微鏡下觀(guān)察,活塞斷裂于薄壁端內(nèi)側(cè)機(jī)加工退刀槽的底部起源,隨后活塞薄壁端外表面也萌生疲勞裂紋,雙向擴(kuò)展直至最終斷裂。
裂紋源區(qū)有多個(gè)疲勞臺(tái)階,未見(jiàn)明顯冶金缺陷。擴(kuò)展區(qū)放大后觀(guān)察,其微觀(guān)形貌為細(xì)密的疲勞輝紋[2],在試樣基體上可見(jiàn)多處非金屬夾雜物,以及擴(kuò)展后期由于有效承載面積變小而產(chǎn)生的二次裂紋,如圖8~圖10所示。
圖8 試樣斷面宏觀(guān)
圖9 試樣裂紋擴(kuò)展區(qū)形貌
由以上斷口分析結(jié)果可推斷,該活塞的斷裂機(jī)理為雙向多源彎曲疲勞斷裂。對(duì)非金屬夾雜物進(jìn)行EDS分析,結(jié)果顯示為冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的硫化物,能譜圖如圖11所示,能譜分析結(jié)果見(jiàn)表1。
圖10 試樣基體非金屬夾雜物及二次裂紋
圖11 非金屬夾雜物能譜
表1 非金屬夾雜物能譜分析結(jié)果
采用DSX110三維視頻顯微鏡對(duì)斷裂位置進(jìn)行三維擬合,可見(jiàn)退刀槽呈直角過(guò)渡,且輪廓不規(guī)則。對(duì)輪廓尺寸進(jìn)行測(cè)量,退刀槽深度約為0.49mm,R角半徑約為0.41mm,不滿(mǎn)足圖樣中R=0.2mm的要求,輪廓測(cè)量如圖12所示,測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
圖12 試樣輪廓測(cè)量示意
表2 試樣輪廓測(cè)量結(jié)果 (μm)
在斷裂的活塞上取樣進(jìn)行金相組織分析,試樣經(jīng)打磨、拋光浸蝕后,置于GX71金相顯微鏡上觀(guān)察,試樣觀(guān)察面分布有較多短細(xì)的硫化物(見(jiàn)圖13),說(shuō)明其材質(zhì)的純凈度較差。
同時(shí)斷裂位置退刀槽輪廓,即圓弧過(guò)渡處加工不良,如圖14所示。試樣經(jīng)4%硝酸酒精溶液浸蝕后觀(guān)察,金相組織為鐵素體+沿軋制方向分布的珠光體[3],未見(jiàn)異常組織,如圖15所示。
圖13 試樣觀(guān)察面上分布的硫化物(紅圈標(biāo)出)
圖14 斷裂位置輪廓加工不良
圖15 試樣基體組織
將故障活塞及另外兩個(gè)同廠(chǎng)家生產(chǎn)的活塞采用SPECTROLAB直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見(jiàn)表3。由化學(xué)成分分析結(jié)果可知,該故障活塞及對(duì)比試樣的材質(zhì)成分均符合GB/T 700—2006《碳素結(jié)構(gòu)鋼》中對(duì)Q235B的要求。
表3 活塞化學(xué)成分對(duì)比分析(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
通過(guò)對(duì)交流真空斷路器活塞斷裂進(jìn)行失效分析,可得出以下結(jié)論:
1)斷裂機(jī)理為雙向多源彎曲疲勞斷裂,由活塞薄壁端靠?jī)?nèi)側(cè)退刀槽底部起源,隨后外壁表面也萌生疲勞裂紋,兩側(cè)疲勞裂紋相會(huì)后致使活塞“崩斷”。
2)疲勞源區(qū)未見(jiàn)明顯缺陷,但退刀槽輪廓加工不良,易導(dǎo)致退刀槽根部產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中而萌生疲勞裂紋[4]。
3)試樣基體上有較多的短條狀塑性非金屬夾雜物,A類(lèi)1.0級(jí)(GB/T 10561—2015),通過(guò)能譜掃描顯示為硫化物,原材料純凈度不高會(huì)降低產(chǎn)品的疲勞壽命。
4)該故障活塞及對(duì)比試樣的材質(zhì)成分均符合GB/T 700—2006中對(duì)Q235B的要求。
5)試樣金相組織為鐵素體+少量沿軋制方向分布的珠光體,未見(jiàn)異常組織。
針對(duì)該活塞斷裂的失效原因,提出以下改進(jìn)建議,以從根本上解決問(wèn)題。
1)由于活塞上的裂紋從薄壁端內(nèi)側(cè)退刀槽根部起源,因此建議適當(dāng)增加活塞薄壁端的厚度,同時(shí)減少厚壁端的厚度,減小兩側(cè)壁厚差,從而平衡分擔(dān)載荷,以提高疲勞壽命。
2)建議選用相對(duì)Q235B較高強(qiáng)度級(jí)別的材料,例如淬透性好的中碳低合金鋼35CrMoA等,同時(shí)采用淬火+高溫回火的熱處理工藝。試驗(yàn)證明[5],選用調(diào)質(zhì)鋼,一方面可以明顯地提高沖擊韌度,另一方面還可以消除殘余應(yīng)力。
3)加強(qiáng)對(duì)原材料純凈度的控制。
4)提高退刀槽圓弧過(guò)渡處的加工質(zhì)量,借助輪廓測(cè)量技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控。