林懿宸
(北京石油化工工程有限公司西安分公司,陜西西安 710075)
壓縮機作為甲醇合成裝置的關(guān)鍵設(shè)備,主要用于輸送工藝介質(zhì),而汽輪機是驅(qū)動壓縮機能夠正常運行的核心。本項目采用高壓蒸汽為汽輪機提供動力,而高壓蒸汽管路在制作、焊接及安裝過程中,不僅有臟物進入管道,而且管道內(nèi)壁會附有金屬氧化物、焊渣等雜質(zhì),盡管汽輪機速關(guān)閥中裝有蒸汽濾網(wǎng),但汽輪機投入運行后,尺寸小于濾網(wǎng)孔隙的固體雜質(zhì)仍可通過濾網(wǎng)高速進入通流部分,撞擊、打毛葉片,損壞葉片、汽封。為消除這種事故隱患,汽輪機安裝后第一次試車之前,必須進行蒸汽管路的蒸汽吹掃[1-5]。完善的吹掃方案不僅能夠大幅縮短吹掃周期,提高吹掃的效率,降低吹掃成本,而且根據(jù)吹掃工況的不同,可以及時調(diào)整吹掃參數(shù),確保蒸汽管道的潔凈度。
該甲醇合成裝置采用莊信萬豐戴維技術(shù)有限公司(JMDavy)的專利技術(shù),為DMTO裝置提供MTO級甲醇,裝置設(shè)計規(guī)模為192萬t/a(MTO甲醇),年操作時間為8 000h。該裝置主要為“串并聯(lián)”的模式,所用原料來自煤氣化裝置的煤基合成氣和天然氣轉(zhuǎn)化單元的合成氣,催化劑完成物理出水和化學(xué)出水后,原料氣通過甲醇合成反應(yīng)器,經(jīng)過分離、精餾最終得到MTO 級產(chǎn)品。
機組主要由一臺抽凝式汽輪機和三臺離心式壓縮機組成,采用“一拖三”的模式,即汽輪機通過聯(lián)軸器帶動三臺壓縮機的運行,如圖1所示汽輪機的正常功率為36 442kW,額定功率為41 285kW,進氣壓力為8.8MPa,進氣溫度為525℃,排氣壓力為0.025MPa,排氣溫度為65℃,臨界轉(zhuǎn)速為1 300~ 4 615r/min,額定轉(zhuǎn)速為8 024r/min,最大轉(zhuǎn)速為8 425r/min,跳閘轉(zhuǎn)速為9 268r/min。
圖1 壓縮機布置圖
高壓蒸汽管線吹掃用的蒸汽來源由界外4×320t/h高壓鍋爐提供,壓力為8.8MPa,溫度為525℃,吹掃控制閥為臨時電動閥。蒸汽吹掃系統(tǒng)包括三部分:臨時管線、臨時吹掃閥和吹掃靶板以及消音器,具體詳見圖2。正式蒸汽管線材質(zhì)為P91,其中臨時管線選用材質(zhì)為15CrMoG,臨時吹掃閥門采用電動閥,手動閥門安全系數(shù)低,臨吹閥盡量靠近汽輪機進口的正式管道,因正式蒸汽管道已經(jīng)完成了化洗,比臨時管線的潔凈度高,這樣能夠提高吹掃的效率,靶板為厚度為4mm的拋光鋁板或者拋光紫銅板,靶板安裝在臨吹閥后且靠近臨時吹掃閥,靶板的詳圖見圖3。
圖2 吹掃示意圖
圖3 靶板示意圖
蒸汽吹掃過程應(yīng)先源頭后尾部、先總管后支管,氣流下游不應(yīng)節(jié)流。根據(jù)現(xiàn)場情況安排好吹掃流程,可選用兩個吹掃口,交替吹掃,節(jié)省吹掃時間。管道吹掃采用間斷吹掃方式,蒸汽管道的吹掃方法采用暖管→吹掃→降溫→暖管→吹掃→降溫的方式重復(fù)進行。
暖管時先打開管線上導(dǎo)淋,將管道中的積水排凈,然后開高壓蒸汽進界區(qū)旁路閥進行暖管。暖管結(jié)束后,管道上的溫度應(yīng)達到510℃,即吹掃管段首端和末端的溫度相近時,開啟蒸汽進各界區(qū)總閥進行升壓至8.8MPa,然后開啟電動閥從單獨的吹掃口(吹掃口向上角度>45°)排放蒸汽進行吹掃,確保吹掃時總管壓力不低于其工作壓力的一半。
管線連續(xù)吹掃3~5h后,方可冷卻降溫。吹掃時控制流速≥60m/s。蒸汽管線升溫速率控制在3~5℃/min,升壓速率控制在0.1~0.2MPa/min。冷卻時,把管道中的溫度自然降溫到100℃左右,然后再暖管,再按照升溫升壓速率提高管線溫度和壓力再行吹掃。靶板的材質(zhì)為拋光鋁板,厚度為3mm,寬度為30mm,長度大于臨時吹掃蒸汽管線直徑的60%。將靶板用螺栓固定在T型鋼板上,需要打靶時候插入預(yù)留口,靶片采用外置式安裝在電動閥后臨時管線上,盡量靠近電動閥。主管線吹掃合格后,將管線上的導(dǎo)淋、放空管線、儀表導(dǎo)壓管依次打開吹掃。疏水器前后切斷閥關(guān)閉,開疏水器的副線吹掃。吹掃合格的管線用彩筆在吹掃流程圖上標明。蒸汽管線上如有盲法蘭,斷開吹掃,防雜質(zhì)聚集。所有管線吹掃合格后,將拆下的控制閥、孔板、壓力表等全部復(fù)位,操作人員根據(jù)PID圖認真檢查,確認無遺漏。
界外高壓蒸汽溫度、壓力正常,通過蒸汽暖管升溫,打開進界區(qū)主蒸汽總管上截止閥的1-1/2″旁路閥,按照技術(shù)要求中的升溫速率暖管,暖管時注意檢查管線缸體溫度、熱膨脹,管道的滑動,彈簧支吊架等的變形情況;發(fā)現(xiàn)異常,立即切氣放空降溫并通知相關(guān)人員到場檢修。
界外來蒸汽管線02711-S1-007-12″兩個12″盲板和1個1-1/2″盲板倒至通位,打開1-1/2″暖管排放管線上的雙切斷閥及管線02711-S1-007-12″上的四個倒淋。
聯(lián)系調(diào)度打開界外來高壓蒸汽切斷閥的1-1/2″旁路,對甲醇界區(qū)高壓蒸汽管線暖管。暖管正常后,打開高壓蒸汽進甲醇界區(qū)12″切斷閥,熱緊蒸汽管線上所有的連接法蘭口。熱緊結(jié)束并確認無漏點后,聯(lián)系鍋爐崗位繼續(xù)提高蒸汽壓力和流量,按照技術(shù)要求控制蒸汽流速進行吹掃。
蒸汽吹掃如圖4所示,界外蒸汽經(jīng)管線02711-S1-007-12″至02711-S1-006-24″至02711K01速關(guān)閥(兩個10″閥門)處用臨時管線連接,在廠房內(nèi)合為一條管線至廠房外安全處放空。其中02711XV066與02711FV095暫不安裝,分別用12″和10″臨時短接連接。管線上止逆閥閥芯拆除,移除流量計02711FIC095,加12″墊片連接。臨時管線連接電動切斷閥引至廠房外地面安全位置。其中02711FI065暫不安裝,用短接相連。關(guān)閉高壓蒸汽管線02711-S1-006-24″上雙切斷閥,ZM102暫不安裝,關(guān)閉ZM102(K01前防空)前切斷閥,關(guān)閉轉(zhuǎn)化HP蒸汽放空閥前雙切斷閥,PV086閥暫不安裝,用短接相連,消音器暫不安裝。
圖4 蒸汽吹掃流程圖
關(guān)閉電動切斷閥,開界區(qū)高壓蒸汽大閥的1-1/2″旁路閥暖管,打開高壓蒸汽管線上所有導(dǎo)淋暖管,按照升溫升壓速率升至吹掃溫度/壓力后,暖管合格。關(guān)閉所有導(dǎo)淋閥,關(guān)閉旁路閥,緩慢打開入界區(qū)12″高壓蒸汽切斷閥吹掃02711-S1-007-12″、02711-S1-006-20″管線至吹掃排放口,打開電動切斷閥,連續(xù)吹掃3~5h后,關(guān)閉電動閥及進界區(qū)12″閥,管道降溫冷卻至100℃以下。重復(fù)上述操作過程直至吹掃合格(打靶確認),合格后,打開ZM102前切斷閥對ZM102管線進行吹掃。吹掃合格后,復(fù)位02711K01入口蒸汽管的連接,回裝流量計孔板02711FI065,回裝ZM102。關(guān)閉02711K01進口蒸汽雙切斷大閥及其副線閥,同時開ZM102切斷閥與閥間導(dǎo)淋閥。先吹總管再吹支管。
汽輪機北口打靶前靶板圖如圖5所示,打靶后靶板圖如圖6所示:11月11日22:00,第19次打靶干凈,11月11日09:32-09:52進行第20次打靶,打靶吹掃時間20min,壓力6.5~6.8MPa,溫度387℃;10:51—11:11進行第21次打靶,壓力5.8~7.0MPa,溫度425℃;11:16—11:36進行第22次打靶,壓力6.0~6.9MPa,溫度375℃。整個靶片可見痕跡不超過3個,凹點直徑≤0.6mm,深度<0.5mm,廠家、總包、監(jiān)理驗收合格。
圖5 汽輪機北口打靶前靶板圖
圖6 汽輪機北口打靶后靶板圖
汽輪機南口打靶前靶板圖如圖7所示,打靶后靶板圖如圖8所示。
圖7 汽輪機南口打靶前靶板圖
圖8 汽輪機南口打靶后靶板圖
11月17日凌晨1:50,第4次打靶干凈,壓力6.3~6.5MPa,溫度370℃,11月17日10:50進行第5次打靶,打靶吹掃時間20min,壓力5.3~6.0MPa,溫度380℃;11月17日11:10進行第6次打靶,壓力5.3~6.4MPa,溫度380℃。整個靶片可見痕跡不超過3個,凹點直徑≤0.6mm,深度<0.5mm,廠家、總包、監(jiān)理驗收合格。