高 亮,江 波,陳迪安,汪小龍,陳國海,李 浩
(1.北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司,北京100043;2.北京市冶金三維仿真設(shè)計(jì)工程技術(shù)研究中心,北京100043)
隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品差異化需求的增大, 大型中厚板加熱爐生產(chǎn)的特點(diǎn)是產(chǎn)品種類多、規(guī)格跨度大,傳統(tǒng)燃燒加熱爐常常由于分區(qū)大而無法對(duì)同一區(qū)的不同板坯進(jìn)行差異化精確加熱控制, 往往為了滿足最高的板坯加熱溫度而導(dǎo)致加熱爐運(yùn)行能耗和NOx生成明顯升高。脈沖燃燒控制對(duì)于高能耗、高污染的鋼鐵工業(yè)來說,是提高能源效率,減少燃料消耗和削減污染物排放的最佳途徑之一, 在國內(nèi)外的軋鋼加熱爐及熱處理爐上得到了越來越多的應(yīng)用。
2019年10 月, 首鋼國際工程公司向首鋼京唐公司提出關(guān)于首鋼4300 mm 中厚板加熱爐采用脈沖燃燒技術(shù)的建議,并于2020年1 月完成首鋼公司加熱爐脈沖燃燒的方案設(shè)計(jì),4 月份中修完成項(xiàng)目實(shí)施工作,并一次性成功投入使用。這次常規(guī)燃燒改脈沖燃燒技改項(xiàng)目順利實(shí)施,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益顯著,為首鋼京唐公司節(jié)能、減排、低耗的綠色生產(chǎn)做出了貢獻(xiàn)。
精細(xì)化分區(qū)分段控制,在一個(gè)控制段內(nèi),空氣、燃?xì)舛喂茉O(shè)置流量檢測(cè)儀表和調(diào)節(jié)閥, 根據(jù)溫壓補(bǔ)償后的段管煤氣流量, 乘以空燃比系數(shù)后作為空氣流量調(diào)節(jié)的設(shè)定值, 通過調(diào)節(jié)段管空氣流量調(diào)節(jié)閥開度,保證空氣、燃?xì)饬髁吭谠O(shè)定的空燃比。 在一個(gè)控制區(qū)空、燃?xì)饷}沖閥成對(duì)打開和關(guān)閉:打開時(shí)先開空氣脈沖閥,再開燃?xì)饷}沖閥;關(guān)閉時(shí)先關(guān)燃?xì)饷}沖閥,再關(guān)空氣脈沖閥。 通過分段分區(qū)控制,更加靈活地保證了板坯加熱質(zhì)量,提高了加熱均勻性。
單個(gè)燒嘴供熱的時(shí)序原理如圖1 所示。 按照時(shí)序進(jìn)行燒鋼,經(jīng)過一段時(shí)間后,在裝/出鋼平衡的情況下,爐內(nèi)溫度會(huì)達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。 但是當(dāng)裝/出鋼失衡后,即要求熱負(fù)荷發(fā)生變化,只要在一定的脈沖周期下,調(diào)整燒嘴控制脈沖的ON/OFF 時(shí)間,就可以起到調(diào)整熱負(fù)荷的目的。
圖1 燒嘴供熱的時(shí)序原理圖
在圖1 中,當(dāng)溫度調(diào)節(jié)器(PID)輸出信號(hào)MV 在0~100%范圍變化時(shí),經(jīng)過系統(tǒng)的離散化,輸出脈沖的開時(shí)間“t”也隨著線性的在“0~T”中間變化。然后,經(jīng)過脈沖時(shí)序分配器, 將控制脈沖發(fā)到相應(yīng)的空/煤氣的閥門控制執(zhí)行機(jī)構(gòu),最終完成閥門的開/閉,從而達(dá)到控制爐溫的目的。 本變換過程通過自動(dòng)化系統(tǒng)PLC 來實(shí)現(xiàn)。
在額定的燃?xì)鈮毫?、熱值下,在脈沖燃燒狀態(tài),噴出熱氣流的熱焓、 速度以及熱氣流的長(zhǎng)度都是一個(gè)定值,如果對(duì)多個(gè)燒嘴進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕M合、合理的布置,就會(huì)獲得滿意的處理爐內(nèi)溫度場(chǎng)的分布,保證極高的板坯加熱質(zhì)量。
對(duì)于在小流量的保溫狀態(tài)下, 也就是在低負(fù)荷燃燒狀態(tài)下,每個(gè)燒嘴打開期間,噴出的燃料和空氣量和大流量狀態(tài)下是相同的, 僅僅是打開的時(shí)間不同, 所以火焰長(zhǎng)度不受到常規(guī)控制下的小流量影響的問題,容易對(duì)爐溫進(jìn)行量化控制。
大部分公司在應(yīng)用脈沖燃燒控制時(shí), 對(duì)脈沖過程中流量控制空燃比的調(diào)整不夠重視, 主要表現(xiàn)為空燃比控制不精確、對(duì)燃?xì)鉄嶂挡▌?dòng)適應(yīng)性差、不能差異化控制各爐段的空燃比等。
在各段采用流量比例控制后, 流量控制和檢測(cè)與脈沖控制系統(tǒng)相結(jié)合, 對(duì)脈沖控制系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修正和調(diào)整,從而達(dá)到精確控制空燃比的目的。
首鋼京唐公司4300 mm 產(chǎn)線新建的兩座空煤氣雙預(yù)熱步進(jìn)梁式加熱爐,設(shè)計(jì)產(chǎn)能230 t/h。全爐分為八段控制,一加上、下,二加上、下,三加上、下及均熱上、下。其中一加上、下,二加上、下,三加下及均熱下采用調(diào)焰燒嘴,三加上及均熱上采用平焰燒嘴。一加上、下嘴前管道配備手動(dòng)蝶閥,二加上、下,三加下,均熱下嘴前空煤氣管道配備氣動(dòng)蝶閥。
加熱爐從建成運(yùn)行到現(xiàn)在存在以下幾個(gè)方面的問題:
(1)隨著鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,加熱的鋼種主要是高附加值的品種鋼, 出鋼溫度高, 在爐時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)2200×4.18 kJ/m3熱值混合煤氣的理論燃燒溫度不是很高(<1900 ℃),不能快速加熱。爐子工況差,NOx排放高,不能滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放要求;
(2)溫度均勻性差,板坯溫度中心和兩邊偏差在30~50 ℃;
(3)單位燃耗高:145 m3/t(即1.4 GJ/t),成本:41.18 元/t。
隨著首鋼京唐4300 mm 中厚板加熱爐加熱鋼坯品種增多, 常規(guī)比例燃燒已經(jīng)無法滿足高質(zhì)量加熱要求,在考慮投資和評(píng)估技術(shù)成熟性后,目前最佳的解決方法就是改為脈沖燃燒。
兩座4300 mm 中厚板加熱爐各段均有溫度、流量檢測(cè)儀表和調(diào)節(jié)控制閥,無需再增加檢測(cè)儀表。自動(dòng)化燃燒控制系統(tǒng)采用兩套西門子S7-1500 系列,上位機(jī)采用WINCC7.4 組態(tài)系統(tǒng)。 CPU 處理數(shù)據(jù)能力和組態(tài)變量點(diǎn)數(shù)完全滿足改為脈沖燃燒系統(tǒng)要求。目前主要問題是這兩座加熱爐一加上、下段燒嘴前空、煤氣閥門均為手閥(表1 為改造前燒嘴空煤氣管道閥門配置),無法滿足改脈沖燃燒要求(脈沖燃燒嘴前閥門配置要求見圖2)。
2020年中修時(shí)將一加上、下段燒嘴前空、煤氣手閥改為氣動(dòng)快速切斷閥(表2 為改造后燒嘴空煤氣管道閥門配置),為投用脈沖燃燒提供了必要條件。
脈沖燃燒共分6 個(gè)流量控制段,12 個(gè)脈沖燃燒區(qū)。 采用雙交叉限幅+脈沖燃燒組合式燃燒控制技術(shù)。對(duì)于每個(gè)供熱段,自動(dòng)選擇該段內(nèi)兩支熱電偶中的一支所測(cè)溫度值或者若干熱電偶所測(cè)溫度的平均值,作為本段溫度控制的PV 值,一旦有一支熱電偶故障, 此電偶將不參與爐溫控制, 同時(shí)發(fā)出故障報(bào)警。對(duì)于性能優(yōu)良的燃燒系統(tǒng),一定要保證燃料充分燃燒,同時(shí)也不能有過量的空氣加入,以保證合理的空燃配比。 根據(jù)每個(gè)供熱段殘氧分析儀測(cè)得燃燒后的殘氧量來反饋實(shí)際的燃燒情況, 從而做到動(dòng)態(tài)調(diào)整空燃比。
表1 改造前燒嘴空煤氣管道閥門配置
圖2 典型脈沖燃燒系統(tǒng)管路簡(jiǎn)圖
投用脈沖燃燒后, 加熱爐的燃燒主要有以下幾個(gè)方面的變化。
表2 改造后燒嘴空煤氣管道閥門配置
(1)NOx下降明顯,滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。表3、表4分別是脈沖燃燒投用前后NOx檢測(cè)數(shù)值。
(2)有效提高了板坯溫度均勻性。圖3 為脈沖燃燒投用后溫度偏差值。
(3)降低了能耗。表5 為脈沖燃燒投用前后煤氣消耗量班次統(tǒng)計(jì)表。
脈沖燃燒投入率提升,煤氣單耗預(yù)計(jì)可降低6.6 m3/t。
單耗降低幅度×年產(chǎn)量×煤氣單價(jià)=6.6×180×0.35=415.8 萬元/年。
脈沖燃燒控制投入后,爐內(nèi)氣氛控制精度提升,氧化燒損減少0.1%。
氧化燒損降幅×年產(chǎn)量×成品與鐵皮差價(jià)=0.1%×180×3000=540 萬元/年。
合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益為:415.8+540=955.8 萬元/年。
經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
表3 脈沖燃燒投用前NOx 折算值
表4 脈沖燃燒投用后NOx 折算值
圖3 脈沖燃燒投用后溫度偏差12 ℃左右
表5 脈沖燃燒投用前后煤氣消耗量班次統(tǒng)計(jì)表
環(huán)境效益:煤氣用量減少,煙氣排放量減少。
采用自動(dòng)燃燒控制后每年節(jié)約1188 萬m3煤氣,在取得顯著經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),CO2、SO2、NOx等燃燒污染物的排放量大大減少。 每年減少排放:
公式中的數(shù)值來源是查手冊(cè)、 國標(biāo)NOx、SO2排放標(biāo)準(zhǔn),以及現(xiàn)場(chǎng)加熱爐運(yùn)行數(shù)據(jù)。
項(xiàng)目投產(chǎn)能夠提高加熱爐的控制精度指標(biāo),直接提高產(chǎn)品質(zhì)量。
項(xiàng)目投產(chǎn)能夠提升模燃燒控制系統(tǒng)的投入率,提高自動(dòng)化控制水平,節(jié)省人力資源。
提高熱軋板產(chǎn)品質(zhì)量, 使質(zhì)量控制水平躍上一個(gè)新的臺(tái)階,有利于提高企業(yè)的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
脈沖燃燒控制技術(shù)無論對(duì)于高或低熱值的煤氣在國內(nèi)都有廣泛的應(yīng)用前景,值得大力推廣。這項(xiàng)新技術(shù)必將顯著提高中國鋼鐵工業(yè)的裝備和控制水平, 達(dá)到節(jié)能環(huán)保的綜合指標(biāo), 使鋼材質(zhì)量明顯上升,也符合從鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國發(fā)展的基本戰(zhàn)略。
脈沖燃燒對(duì)小批量、多規(guī)格、多品種的鋼坯加熱適應(yīng)性強(qiáng),可以提高溫度場(chǎng)的均勻性,精確控制燃燒氣氛,低消耗和低污染,滿足特鋼加熱的需求,中厚板加熱爐采用脈沖燃燒技術(shù), 既節(jié)能減排又降低生產(chǎn)成本。 隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)節(jié)能挖潛的深入以及大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施, 脈沖燃燒是軋鋼生產(chǎn)節(jié)能和減排的一個(gè)有利途徑。