陳艷艷,冷 健,閆業(yè)成,張 瑜,向 軼
(1.西安航天動(dòng)力研究所,陜西 西安710100;2.西安航天源動(dòng)力工程有限公司,陜西 西安710100;3.西安交通大學(xué) 化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院,陜西 西安710049)
我國(guó)SO2排放量伴隨著工業(yè)的迅速發(fā)展持續(xù)攀 升,2018年SO2排放984.2 萬(wàn)t, 而同年進(jìn)口硫酸93.5 萬(wàn)t、進(jìn)口硫磺1078.1 萬(wàn)t,我國(guó)SO2嚴(yán)重污染與硫資源短缺形成了鮮明對(duì)比[1]。氨法脫硫技術(shù)以氨為吸收劑與煙氣中的SO2發(fā)生中和反應(yīng)產(chǎn)生硫酸銨等副產(chǎn)品,具有較高的脫硫效率,無(wú)二次污染,并且可以實(shí)現(xiàn)硫的資源化[2]。近年來(lái)氨法脫硫技術(shù)不斷成熟并在我國(guó)得到了快速推廣和應(yīng)用, 據(jù)統(tǒng)計(jì),在2015年簽訂合同的煙氣脫硫新建工程機(jī)組中,氨法脫硫機(jī)組占4%[3]。
氨法脫硫效率是反應(yīng)氨法脫硫性能的主要指標(biāo), 影響脫硫效率的操作參數(shù)有漿液pH 值、SO2入口濃度、煙氣流速、氣液比等[4]。目前對(duì)氨法脫硫效率的研究方法主要采用單因素試驗(yàn)設(shè)計(jì), 只能考察單一參數(shù)對(duì)脫硫效率的影響, 無(wú)法得出多因素交互作用對(duì)脫硫效率的影響, 也無(wú)法得出脫硫效率與重要操作參數(shù)之間的函數(shù)模型。 本文通過(guò)響應(yīng)曲面法對(duì)氨法脫硫效率進(jìn)行了建模分析, 得到了脫硫效率和漿液pH 值、SO2入口濃度、煙氣流速、氣液比等重要操作參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系, 并分析了各重要參數(shù)對(duì)脫硫效率的影響, 有助于評(píng)價(jià)操作參數(shù)對(duì)氨法脫硫效率的影響程度, 為氨法脫硫運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化提供了參考。
本文數(shù)據(jù)來(lái)源于某化工廠燃煤鍋爐煙氣氨法脫硫裝置(如圖1 所示),煙氣鍋爐煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)加壓后進(jìn)入吸收塔內(nèi), 在濃縮段利用煙氣熱量對(duì)硫酸銨溶液進(jìn)行增濃,同時(shí)對(duì)煙氣進(jìn)行增濕降溫,增濃后的硫酸銨漿液落入塔底漿液池中,達(dá)到一定濃度后,經(jīng)漿液排出泵送往硫銨后處理系統(tǒng)生產(chǎn)硫酸銨化肥。在濃縮段增濕降溫后的煙氣經(jīng)升氣帽上升至脫硫段,在脫硫段煙氣與霧化的吸收循環(huán)液充分接觸,脫除煙氣中的SO2,生成的亞硫酸銨經(jīng)塔盤(pán)收集至循環(huán)槽內(nèi),與氧化風(fēng)機(jī)鼓入的空氣進(jìn)行氧化反應(yīng),生成硫酸銨溶液。凈化后的煙氣由吸收塔上部的除霧器、濕式電除霧器除去煙氣中的微小液滴, 最后潔凈的煙氣經(jīng)塔頂煙囪達(dá)標(biāo)排放。
圖1 氨法脫硫工藝流程示意圖
本文中SO2入口濃度和煙氣流速和由入口CEMS 測(cè)點(diǎn)測(cè)量,SO2出口濃度由出口CEMS 測(cè)點(diǎn)測(cè)量,漿液pH 值由pH 測(cè)試箱測(cè)量,液氣比為吸收液流量和煙氣流量之比,脫硫效率η 由式(1)定義。
式中,Cin,Cout分別為脫硫塔入口、 出口氣體中的SO2體積分?jǐn)?shù),×10-6。
本文采用響應(yīng)曲面模型中的Box-Behnken 試驗(yàn)設(shè)計(jì)原理,選取X1(SO2入口濃度,×10-6)、X2(漿液pH 值)、X3(煙氣流速,m/s)和X4(液氣比,L/m3)四個(gè)試驗(yàn)因素,以Y(脫硫效率,%)為試驗(yàn)響應(yīng)值,試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案與結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案與結(jié)果
運(yùn)用Design-Expert 11.0 的二次回歸模型對(duì)響應(yīng)結(jié)果進(jìn)行分析, 得到脫硫效率與影響因子之間的二次多項(xiàng)式回歸方程如式(2)所示。回歸方程的方差分析和顯著性檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2,模型的顯著性系數(shù)P值<0.0001,說(shuō)明該模型顯著性和可信度較高[5],同時(shí),模型決定系數(shù)R2和校正系數(shù)的差值很小, 說(shuō)明試驗(yàn)數(shù)據(jù)與回歸模型高度吻合, 因此該方程可以對(duì)脫硫效率進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)[6]。
表2 回歸方程的方差分析和顯著性檢驗(yàn)
圖2 為氨法脫硫效率的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的對(duì)比圖,圖中斜線表示實(shí)際值與預(yù)測(cè)值完全吻合,由圖2可見(jiàn),在本文研究范圍內(nèi)預(yù)測(cè)值與實(shí)際值十分接近,進(jìn)一步說(shuō)明預(yù)測(cè)模型擬合度較好[7]。
由表2 中P值和F值可知, 本脫硫效率預(yù)測(cè)模型中有6 項(xiàng)(一個(gè)線形項(xiàng)X1、三個(gè)交叉項(xiàng)X1X2、X1X3、X1X4和兩個(gè)平方項(xiàng)和)對(duì)目標(biāo)函數(shù)影響顯著。在預(yù)測(cè)模型的線形項(xiàng)中,SO2入口濃度對(duì)脫硫效率的影響最大,根據(jù)雙膜理論可知[8],隨著SO2入口濃度升高,煙氣中SO2分壓增加,從而增加了氣相主體與相界面間的分壓差, 加快了氣液吸收過(guò)程, 有利于 SO2的吸收。
圖2 氨法脫硫效率預(yù)測(cè)值與實(shí)際值對(duì)比圖
圖3 為脫硫效率響應(yīng)曲面圖。 對(duì)于模型中的交叉項(xiàng),由圖3(a)可知,SO2入口濃度X1與漿液pH 值X2的交互作用對(duì)脫硫效率影響明顯, 當(dāng)入口SO2濃度較低時(shí),在漿液pH 值由4.0~6.7 逐漸增大的過(guò)程中,等勢(shì)線的密集程度增大,即pH 值對(duì)過(guò)程脫硫效率的影響較為顯著,說(shuō)明當(dāng)SO2入口濃度較低時(shí),提高漿液pH 值可以顯著提高整體脫硫效率。 而漿液pH 值在高于6.1 以后,pH 值的變化對(duì)系統(tǒng)脫硫效率的影響非常小,可以忽略不計(jì)。 漿液pH 值的升高主要是其中氨水含量的增多導(dǎo)致的, 由氨法脫硫過(guò)程發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)可知[9],系統(tǒng)中氨水含量增多使NH4HSO3轉(zhuǎn)化為(NH4)2SO3的可逆反應(yīng)正向進(jìn)行,系統(tǒng)中的(NH4)2SO3含量增多,提高了吸收液對(duì)SO2的吸收能力,從而系統(tǒng)脫硫效率升高。
圖3 脫硫效率響應(yīng)曲面圖
由圖3(b)可知,SO2入口濃度X1與煙氣流速X3的交互作用對(duì)脫硫效率影響明顯,SO2入口濃度與煙氣流速的有效匹配能保證系統(tǒng)較高的脫硫效率,SO2入口濃度較高時(shí), 沿?zé)煔饬魉偕叻较虻牡葎?shì)線分布較為密集, 即此時(shí)提高煙氣流速對(duì)系統(tǒng)整體脫硫效率的影響較為顯著。SO2入口濃度由極低值不斷升高時(shí), 煙氣流速在一定范圍內(nèi)適當(dāng)降低可以保持系統(tǒng)較高的脫硫效率,這是因?yàn)闊煔饬魉龠^(guò)快時(shí),煙氣在塔內(nèi)與吸收液的接觸時(shí)間有限,不能充分反應(yīng)。 適當(dāng)降低煙氣流速可以保證充分的氣液接觸時(shí)間,利于吸收及進(jìn)一步的氧化反應(yīng),保持較高的脫硫效率。
由圖3(c)可知,SO2入口濃度X1與液氣比X4的交互作用對(duì)脫硫效率影響明顯, 當(dāng)SO2入口濃度一定時(shí),提高液氣比可以提高系統(tǒng)的脫硫效率。由于運(yùn)行數(shù)據(jù)的SO2入口濃度和液氣比取值都在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),整體變化不太明顯,但是從趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè)可以看出,在SO2入口濃度較高時(shí),液氣比升高等勢(shì)線分布密集, 即提高液氣比對(duì)過(guò)程系統(tǒng)的脫硫效率影響較為明顯。這是由于SO2入口濃度較低時(shí),系統(tǒng)的處理能力可以輕松除去其中的SO2,改變參數(shù)對(duì)脫硫效率的影響并不明顯,而SO2入口濃度較高時(shí),系統(tǒng)處理能力的進(jìn)一步提高需要改變操作參數(shù)來(lái)有效實(shí)現(xiàn),提高液氣比可以強(qiáng)化兩相的湍流程度,增加氣液接觸面積,從而提高脫硫效率。
從表2 中可知預(yù)測(cè)模型中含有影響較小的因素項(xiàng),將其去除后可以使模型更具典型性,校正后的脫硫效率預(yù)測(cè)模型如式(3)所示。 為了評(píng)價(jià)校正模型的性能,將原始數(shù)據(jù)代入式(3)中進(jìn)行方差分析,分析結(jié)果如表3 所示。 從表3 中可知,模型的F值高達(dá)2219.74,可見(jiàn)校正模型與原始數(shù)據(jù)的擬合度很高[10],P值低于0.05,即表示該參數(shù)項(xiàng)對(duì)模型的影響顯著,可見(jiàn)校正模型中的每一項(xiàng)均為顯著影響因素,即X1,X2,X3,X4,X1X2,X1X3,X1X4,X2X3,均為影響系統(tǒng)脫硫效率的重要因素。
本文對(duì)某化工廠燃煤煙氣氨法脫硫效率進(jìn)行了建模分析,采用響應(yīng)曲面法建立了SO2入口濃度、漿液pH 值、煙氣流速和液氣比等參數(shù)對(duì)脫硫效率的影響預(yù)測(cè)模型, 通過(guò)方差分析得出SO2入口濃度對(duì)脫硫效率的影響最大, 同時(shí)SO2入口濃度與其他三項(xiàng)的交互作用對(duì)脫硫效率也有較大影響。 通過(guò)對(duì)操作參數(shù)的檢驗(yàn),去除不顯著因素的影響,得到了脫硫效率的校正預(yù)測(cè)模型,校正模型與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)非常吻合,為氨法脫硫工藝參數(shù)的設(shè)計(jì)優(yōu)化提供了一定依據(jù)。
表3 校正模型的方差分析和顯著性檢驗(yàn)