宋紅剛
(攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司,四川 攀枝花 617067)
某球團(tuán)廠采用的是鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯法氧化球團(tuán)焙燒工藝,建有兩條年產(chǎn)120萬(wàn)噸球團(tuán)生產(chǎn)線。為了滿足國(guó)家環(huán)保要求,確保生產(chǎn)線的脫硫效果,該球團(tuán)廠先后在脫硫塔前端設(shè)置增壓風(fēng)機(jī)及主抽風(fēng)機(jī),以保障生產(chǎn)線脫硫達(dá)標(biāo)。隨著環(huán)保脫硫政策的不斷收緊,脫硫塔壓降不斷加大,增壓風(fēng)機(jī)負(fù)荷也不斷加大,由于原有管道布局復(fù)雜,彎頭較多,造成壓損較大,設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷不斷升級(jí),運(yùn)行損耗及故障也在不斷增加。為滿足國(guó)家環(huán)保政策的要求,同時(shí)有效提升設(shè)備運(yùn)行效率,降低運(yùn)行成本,達(dá)到良好的節(jié)能效果,有必要對(duì)現(xiàn)有設(shè)備及其工藝布置做進(jìn)一步的優(yōu)化[1]。
主抽風(fēng)機(jī)2009年投運(yùn),設(shè)備參數(shù):功率1 600 kw,全壓p1為5 000 Pa,流量Q為750 000 m3/h,轉(zhuǎn)速925 r/min,氣體密度0.763 kg/m3。
增壓風(fēng)機(jī)2017年投運(yùn),設(shè)備參數(shù):功率900 kw,全壓p2為2 500 Pa,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速980 r/min。
本次針對(duì)主抽風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)正常情況下運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試結(jié)果見表1、2、3。
表1 主抽風(fēng)機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)
表2 增壓風(fēng)機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)
表3 主抽風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)匯總數(shù)據(jù)
1.3.1風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
結(jié)合表1、2測(cè)試數(shù)據(jù)可知,主抽風(fēng)機(jī)輸出功率1 593 kw,接近滿負(fù)荷運(yùn)行;增壓風(fēng)機(jī)輸出功率720 kw,運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到80%。總體來(lái)看,設(shè)備運(yùn)行已接近滿負(fù)荷狀態(tài),提升空間有限[2]。
1.3.2風(fēng)機(jī)功率[3]計(jì)算
1.3.2.1主抽風(fēng)機(jī)
=1302.08kw
(1)
1.3.2.2增壓風(fēng)機(jī)
=651.04kw
(2)
式中:η0取值為0.8,η1取值1(風(fēng)機(jī)與電機(jī)直聯(lián))。
1.3.2.3設(shè)備功率損耗
P總損耗=P主抽風(fēng)機(jī)損耗+P增壓風(fēng)機(jī)損耗=(1593-1302.08)+(720-651.04)=359.88kw
(3)
從除塵器出口至脫硫塔,直線距離85 m,管道布局長(zhǎng)度118 m,管道彎頭設(shè)置7個(gè)。管道布局設(shè)置受多方面因素影響,存在諸多不合理性,導(dǎo)致管道彎頭多,管損消耗嚴(yán)重,設(shè)備負(fù)荷更加嚴(yán)重。
由式(1)-(3)可以看出,設(shè)備自身功率損耗359.88 kw,主要原因是設(shè)備服役期限較長(zhǎng),設(shè)備磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致?lián)p耗嚴(yán)重。同時(shí),管網(wǎng)設(shè)置存在不合理性,導(dǎo)致不必要管網(wǎng)損失嚴(yán)重。
隨著國(guó)家環(huán)保政策不斷提升,結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行情況,開展主抽、增壓風(fēng)機(jī)改造,主要有三方面考慮:一是國(guó)家環(huán)保脫硫控制趨向極化,脫硫塔壓降趨向穩(wěn)定,增壓部分繼續(xù)增加的空間不大。二是兩臺(tái)風(fēng)機(jī)總功率較大,運(yùn)行過(guò)程中相互損耗,故障幾率較大。從設(shè)備節(jié)能方面考慮,可以采用二合一的方式優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行布局,即能降低運(yùn)行負(fù)荷,又便于提高設(shè)備運(yùn)行效率。三是增加脫硫系統(tǒng)時(shí),為避免改造施工對(duì)連續(xù)性生產(chǎn)運(yùn)行造成影響,需輪換式的分步改造施工[4],導(dǎo)致了系統(tǒng)管道彎頭較多。此次改造再次進(jìn)行管道優(yōu)化,減少管道彎頭,降低管道壓力損失。
具體優(yōu)化措施:
(1)設(shè)備更新。針對(duì)主抽、增壓兩臺(tái)風(fēng)機(jī)功能重疊,重新進(jìn)行配套風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)計(jì)選型,實(shí)現(xiàn)設(shè)備更新?lián)Q代,選用滿足實(shí)際生產(chǎn)需要的單臺(tái)風(fēng)機(jī)增壓模式,取代現(xiàn)有的主抽風(fēng)機(jī)、增壓雙風(fēng)機(jī)增壓模式。這樣,既做到設(shè)備更新,又實(shí)現(xiàn)了功能重疊設(shè)備的優(yōu)化、精簡(jiǎn)[5]。
(2)優(yōu)化管道布局。該球團(tuán)廠現(xiàn)有除塵器、脫硫塔位置固定,從經(jīng)濟(jì)性方面考慮,位置變更可能性不大。針對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)布局,唯一的可能就是改善原有管道布局,從除塵器出口到脫硫塔進(jìn)口這一段全部進(jìn)行管網(wǎng)改造,進(jìn)一步減少管道彎頭,降低不必要管道壓力損失。同時(shí),盡可能將管道布局在同一水平面,避免原有管道上下布局,從而縮短除塵器至脫硫塔之間管網(wǎng)長(zhǎng)度,切實(shí)達(dá)到降低管損的目的。
2.2.1工藝布置優(yōu)化
新風(fēng)機(jī)選址在原增壓風(fēng)機(jī)側(cè),新風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)抬高16 m左右與除塵器出口相平,減小風(fēng)阻。此處到脫硫主管道僅設(shè)置一個(gè)彎頭,較原先減少四個(gè)彎頭。管網(wǎng)長(zhǎng)度由118 m縮短至94 m。
2.2.2主抽風(fēng)機(jī)選型
2.2.2.1全壓計(jì)算
p全壓= p取風(fēng)機(jī)進(jìn)口全壓+p除塵器出口到風(fēng)機(jī)進(jìn)口段管損+p風(fēng)機(jī)出口到脫硫塔管損+p脫硫塔管損
= 2693Pa+18.6Pa+825Pa+2700Pa
= 6236.6Pa
(4)
式中:主抽風(fēng)機(jī)進(jìn)口全壓2 693 Pa為實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),除塵器出口到風(fēng)機(jī)進(jìn)口段管道阻力損失18.6 Pa,風(fēng)機(jī)出口到脫硫塔這段管道的阻力損失825 Pa,脫硫塔阻力為2 700 Pa。全壓p全壓取整為6 250 Pa。
2.2.2.2風(fēng)機(jī)功率計(jì)算
=1627.6kw
(5)
式中:主抽風(fēng)機(jī)測(cè)試流量為743 015 m3/h,暫按750 000 m3/h考慮。
結(jié)合式(4)-(5)確定的參數(shù)進(jìn)行風(fēng)機(jī)選型,結(jié)果如下:
表4 設(shè)備選型參數(shù)
綜合考慮風(fēng)機(jī)富余量,電機(jī)功率增加為2 000 kw。經(jīng)改造后,Y5-2×48№26.5F型風(fēng)機(jī)可以滿足二合一改造后的動(dòng)力需求[6]。
根據(jù)表1、表2及表4改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比,計(jì)算改造的節(jié)能率如下:
=28.7%
(6)
結(jié)合表1、表2及表4改造前后數(shù)據(jù),按全年運(yùn)行時(shí)間330×24=7 920 h,平均電費(fèi)單價(jià)0.62 元/kwh計(jì)算,預(yù)計(jì)全年節(jié)約電費(fèi)計(jì)算如下:
預(yù)計(jì)全年節(jié)約電費(fèi)= P改前主抽風(fēng)機(jī)損耗+ P改前主增壓風(fēng)機(jī)損耗- P改后風(fēng)機(jī)損耗
=(1593+720-1650)*7920*0.62=325.56萬(wàn)元。
(7)
綜上,該球團(tuán)廠進(jìn)行風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,節(jié)約能耗為663 kw,綜合節(jié)能率28.7%,年節(jié)能(節(jié)約電費(fèi))325.56萬(wàn)元。通過(guò)改造徹底解決了煙氣脫硫過(guò)程中設(shè)備功能冗余的問題,符合環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用的相關(guān)政策,符合設(shè)備節(jié)能需要,有利于設(shè)備管理及運(yùn)行效率的提高。在符合國(guó)家環(huán)保政策的同時(shí),即降低了企業(yè)能耗,又降低了企業(yè)設(shè)備維護(hù)成本,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
該球團(tuán)廠通過(guò)風(fēng)機(jī)節(jié)能改造及工藝布局改善,不僅減少了設(shè)備數(shù)量和裝機(jī)容量,減少了管道彎頭,降低了管道壓力損失,促使設(shè)備管理及運(yùn)行效率提升,同時(shí)達(dá)到了節(jié)能的目的,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,而且更符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)和資源循環(huán)利用的相關(guān)政策,對(duì)社會(huì)及企業(yè)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。