薛曙光,魏海姣,屈 堯
(1.京能集團山西京能呂臨發(fā)電有限公司,山西呂梁 033000;2.北京工業(yè)大學,北京 100124;3.內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 011517)
高壓調節(jié)汽閥作為控制汽輪機進汽的關鍵設備,其啟閉和調節(jié)過程是通過作用在油動機油缸內(nèi)的高壓抗燃油和彈簧進行調節(jié),控制部件主要由油動機、卸荷閥、伺服閥、節(jié)流孔、線性位移傳感器、單向閥及其附屬設備組成[1-3]。通過計算機處理后發(fā)出的電信號在伺服機構內(nèi)進行放大,將電信號轉化為液壓信號,通過伺服閥的二級滑閥放大機構控制油動機高壓抗燃油的供油量,從而對高壓調節(jié)汽閥進行可控調節(jié),起到電網(wǎng)負荷靈活快速的調節(jié)功能。當汽輪機發(fā)生故障需要緊急停機時,卸荷閥上腔內(nèi)的安全油泄掉,高壓油經(jīng)卸荷閥下腔回至壓力回油,高壓調節(jié)汽閥在彈簧力作用下迅速關閉,起到緊急制動、避免飛車的安全保護功能。
汽輪機在運行過程中,各進汽閥因蒸汽參數(shù)波動及試驗等因素的變化,發(fā)生自行關閉、機械卡澀或者連接螺栓斷裂,也因高壓抗燃油油質和伺服閥、卸荷閥AST 電磁閥及OPC 電磁閥等設備出現(xiàn)故障的影響,不可避免地導致調節(jié)汽閥在參與調節(jié)過程中出現(xiàn)異?,F(xiàn)象[4]。本文就某電廠N600-16.7/538/538 型機組運行中高壓調節(jié)汽閥突然關閉現(xiàn)象進行分析和處理。
2017 年7 月9 日,某電廠1 號機組B 級檢修結束,熱工專業(yè)對主機保護進行傳動實驗時,發(fā)現(xiàn)2 號高壓調節(jié)汽閥在開啟過程中,開度在50%左右時突然關閉,后多次發(fā)送指令閥門并無響應。將卸荷閥和伺服閥依次進行更換后,傳動均仍無法開啟該高壓調節(jié)汽閥,進一步對高壓油至卸荷閥上腔的節(jié)流孔進行清理后,高壓調節(jié)汽閥啟閉功能恢復正常。
造成汽輪機高壓調節(jié)汽閥無法開啟的主要原因通常有以下幾方面。
a)設備機械卡澀,部套損傷導致過力矩,使高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
b)伺服閥故障,引發(fā)油動機壓力油異常,無法克服彈簧力矩,導致高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
c)卸荷閥故障,系統(tǒng)高壓油泄壓,低于油動機允許的最小啟動油壓,導致高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
根據(jù)上述分析,結合實際情況,工作人員采用千斤頂壓縮、釋放高壓調節(jié)汽閥彈簧力,高壓調節(jié)汽閥可正常上下活動,排除了高壓調節(jié)汽閥發(fā)生機械卡澀的可能。因此,以下對卸荷閥、伺服閥和油動機引起的高壓調節(jié)汽閥無法開啟的原因進行詳細分析。
該類型機組投產(chǎn)后,發(fā)生過幾次高壓調節(jié)汽閥突然關閉無法開啟的事故,現(xiàn)場解體檢查發(fā)現(xiàn)卸荷閥導向組件斷裂,無法維持卸荷閥上腔安全油壓,高壓油通過下腔泄回到壓力回油,導致高壓調節(jié)汽閥突然關閉。這是因為機組在頻繁升降負荷中,高壓油流量發(fā)生瞬息交替改變,伴隨著壓力發(fā)生波動,卸荷閥閥芯受雙向對沖力的影響,引發(fā)密封組件金屬疲勞,導致設備最小截面處應力集中。在閥門嚴密性試驗或突然大流量調節(jié)時,使得設備發(fā)生疲勞斷裂,進而導致高壓調節(jié)汽閥突然關閉,無法開啟。
在對此類事故處理中發(fā)現(xiàn)卸荷閥閥護套為一體成型件,閥桿和承壓盤加工工藝為切槽,使得根部局部為應力集中區(qū)(斷裂位置),當單位面積承受的外力達到某一個極限值,必然對設備材料造成破壞。為了提高設備斷裂處機械強度,通過改變根部加工工藝,將切槽改為倒角,加大了橫截面積,提高了設備材料的屈服強度,從而有效地解決了卸荷閥因加工工藝導致的材料強度低的問題。
綜合上述分析,對卸荷閥進行檢查,未發(fā)現(xiàn)卸荷閥出現(xiàn)疲勞斷裂現(xiàn)象,故排除卸荷閥導致的高壓調節(jié)汽閥突然關閉的原因。
伺服閥故障中機械卡澀居多,伺服閥卡澀本質原因是油品質量不合格。當高壓抗燃油油品質量惡化后,油中大顆粒物增多,將減少或阻隔伺服閥供油流量,污染物進入節(jié)流孔、噴嘴或閥芯等部位,會導致伺服閥閥芯卡澀,進而造成高壓調節(jié)汽閥突然關閉事件。
由于該機組伺服閥前設置有7 μm 過濾器,伺服閥內(nèi)部也設有5 μm 的防護過濾器,閥芯加工精度為微米級,與閥套的配合間隙為2~4 μm,經(jīng)化驗高壓抗燃油系統(tǒng)油品質量低于NAS 5 級,排除了伺服閥卡澀導致的高壓調節(jié)汽閥突然關閉的原因。
自EH 油泵供的高壓油可由2 條通路回至壓力回油。其一為高壓油—伺服閥—壓力回油;其二為高壓油—伺服閥—卸荷閥—壓力回油。另外,若油動機活塞與活塞桿發(fā)生脫落,或活塞與油缸間隙過大,均可導致大量泄油,回至壓力回油。以上問題均可導致高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
汽輪機掛閘后,分別檢查EH 油母管油壓,AST、OPC 和ASP 油壓,及2 號高壓調節(jié)汽閥無法開啟時的EH 油母管油壓,監(jiān)測數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 系統(tǒng)油壓監(jiān)測數(shù)據(jù)
由表1 可知,2 號高壓調節(jié)汽閥無法開啟的各油壓明顯低于汽輪機掛閘后的油壓,說明存在大量泄油。如2.1 和2.2 節(jié)所述,已排除卸荷閥和伺服閥損壞的原因,需檢查油動機是否存在泄油量大的問題。
根據(jù)油壓下降現(xiàn)象認為,油動機油缸內(nèi)活塞與活塞桿發(fā)生脫落,或活塞與油缸間隙過大導致大量泄油,高壓油作用在油缸活塞表面的壓力無法克服彈簧力,造成2 號高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
通過分析油缸上腔表面與供油管路溫度變化確定油缸內(nèi)是否發(fā)生泄漏。測量得到油缸上腔溫度27.6 ℃、供油管路溫度35 ℃、油缸上腔出口溫度28 ℃和廠房溫度27.9 ℃。油缸上腔和油缸上腔出口溫度接近于廠房溫度,說明油動機油缸未發(fā)生泄漏。排除油動機油缸內(nèi)泄流量大導致高壓調節(jié)汽閥無法開啟的原因。
基于2.4 節(jié)的分析,系統(tǒng)存在大量泄油的唯一途徑為:高壓油—伺服閥—卸荷閥—壓力回油,造成該現(xiàn)象的原因為安全油壓無法建立,高壓油經(jīng)卸荷閥下腔直接回到壓力回油,使2 號高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
通過測量分析2 號高壓調節(jié)汽閥EH 油系統(tǒng)中重要節(jié)點的溫度,以確定油路是否發(fā)生堵塞,進而確定造成安全油壓無法建立的原因。表2 為2 號高壓調節(jié)汽閥和4 號高壓調節(jié)汽閥各節(jié)點溫差,其溫差計算見式(1)。
其中,ΔT 為兩測點溫差,℃;T4為4 號高壓調節(jié)汽閥測點溫度,℃;T2為2 號高壓調節(jié)汽閥測點溫度,℃。
表2 各測點溫差計算
由表2 可知,2 號高壓調節(jié)汽閥和4 號高壓調節(jié)汽閥EH 油供、回油及濾芯溫度基本相同,管路上自節(jié)流孔后2 號高壓調節(jié)汽閥各節(jié)點溫度均大幅低于4 號高壓調節(jié)汽閥各節(jié)點溫度,認為節(jié)流孔發(fā)生堵塞,造成油路不通,導致高壓油無法進入卸荷閥上腔建立安全油壓。解體節(jié)流孔后,發(fā)現(xiàn)節(jié)流孔內(nèi)存在大小約1 mm 的橡膠快,節(jié)流孔孔徑為0.8 mm,造成節(jié)流孔發(fā)生堵塞,致使OPC 油路不通,高壓油無法進入卸荷閥上腔建立安全油壓,經(jīng)伺服閥的高壓油由卸荷閥下腔直接排到壓力回油管路,無法開啟2號高壓調節(jié)汽閥。將節(jié)流孔內(nèi)橡膠塊清除干凈,并采用氮氣對節(jié)流孔進行吹掃,重新安裝節(jié)流孔后,2 號高壓調節(jié)汽閥開啟正常。
造成此次節(jié)流孔內(nèi)進入橡膠塊的原因分析。在7月初,檢修人員對高壓抗燃油系統(tǒng)的濾芯進行更換及油動機入口節(jié)流孔進行檢查,檢查時發(fā)現(xiàn)2 號高壓調節(jié)汽閥節(jié)流孔集成塊的O 型密封圈老化破損,檢修人員將其清理更換,在更換過程中約1 mm 大小的橡膠快遺落在節(jié)流孔內(nèi),導致節(jié)流孔發(fā)生堵塞,造成油路不通,進而發(fā)生2 號高壓調節(jié)汽閥無法開啟。
高壓調節(jié)汽閥是調節(jié)汽輪機轉速和功率的重要設備之一,其正常開啟及正常線性調節(jié)是汽輪機安全運行的重要保障。在開展檢修工作時,除對系統(tǒng)內(nèi)的濾芯適當進行更換外,對卸荷閥、伺服閥及節(jié)流孔的檢查也勢在必行。在檢修工作的同時,必須保證檢修現(xiàn)場的干凈整潔,防止顆粒物進入系統(tǒng),堵塞節(jié)流孔,造成不必要的經(jīng)濟損失[5]。