(中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)
隨著環(huán)保意識的加強,C5 的開發(fā)利用和產(chǎn)品質(zhì)量的升級已經(jīng)引起世界各國的普遍關(guān)注[1-3]。在C5 的下游產(chǎn)品中,戊烷的主要應(yīng)用領(lǐng)域為發(fā)泡劑、溶劑和燃料等。圖1列出了目前國內(nèi)戊烷產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)。
圖1 國內(nèi)戊烷的行業(yè)消費結(jié)構(gòu)Fig.1 Domestic pentane industry consumption structure
目前發(fā)泡劑領(lǐng)域的戊烷消耗量最大,占戊烷消耗總量的90%左右。聚烯烴用戊烷是聚烯烴生產(chǎn)裝置運行中具有移出聚合反應(yīng)熱功能戊烷的簡稱,雖然用量少,但產(chǎn)品附加值高,與常規(guī)的EPS 戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品差價超過6 500 元/t。聚烯烴戊烷除了常規(guī)的戊烷異構(gòu)體比例、含硫量等指標(biāo)外,含水量是一個非常重要的指標(biāo),在運輸、儲存和使用的過程中對含水量的要求極為苛刻,通常要求聚烯烴戊烷含水量指標(biāo)在25 mg/L 以下。
某石化企業(yè)戊烷生產(chǎn)裝置以裂解C5 分離除去二烯烴后的抽余C5 為原料,采用兩段加氫工藝,對其中的不飽和烴進行完全加氫。然后,根據(jù)市場需求,可將加氫后的混合戊烷再經(jīng)過精餾塔進行分離,得到不同比例戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品和高純度的正戊烷產(chǎn)品,目前該裝置所產(chǎn)戊烷已應(yīng)用于分子篩脫附劑、高壓聚乙烯反應(yīng)溶劑和分析試劑等領(lǐng)域。為了提高碳五裝置的經(jīng)濟效益和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、滿足客戶需求,本文研究以降低戊烷(聚烯烴用)產(chǎn)品中水分含量、提高聚烯烴用戊烷產(chǎn)品的質(zhì)量為目的,利用戊烷發(fā)泡劑裝置現(xiàn)有的工藝和設(shè)備,開發(fā)以加氫醚后碳五為原料,工業(yè)化生產(chǎn)聚烯烴用戊烷的工藝技術(shù),裝置運行平穩(wěn)且產(chǎn)品各項指標(biāo)均達到相應(yīng)的質(zhì)量要求。
T-2301 塔原料為加氫醚后碳五,異戊烷含量在18.72%~27.66%之間波動,均值為22.53%。典型的加氫醚后碳五組成見表1,加氫醚后碳五可以直接用作EPS 戊烷發(fā)泡劑。
(1)加氫醚后碳五原料符合溴指數(shù)≤50 mg 溴/100 g 油及含硫量≤1 mg/L 的要求。
(2)利用T-2301 塔對加氫戊烷進行切割,得到正戊烷含量在75%~80%的戊烷餾分。
(3)利用5300 單元現(xiàn)有的工藝及設(shè)備,通過“冷卻分水-分子篩脫水”兩步分水法(即低溫水冷卻使得物料中的微量水析出后分去,再通過分子篩催化劑進行物理吸附脫除部分水分),將戊烷餾分低溫分水和3A 分子篩物理吸附相結(jié)合的工藝進行脫水,可以使脫水后戊烷含水量≤25 mg/L。
表1 典型的加氫醚后碳五組成Tab.1 Typical C5 composition of hydrogenated ether
1.3.1 精制工序
在生產(chǎn)聚烯烴用戊烷產(chǎn)品時,將加氫醚后碳五物料進入精餾塔T-2301 進行精餾,從塔頂采出正戊烷和異戊烷含量分別為75%~80%及20%~25%的戊烷,再送入脫水單元進行脫水。控制T-2301 塔壓力約0.3 MPa,頂溫80 ℃、釜溫85 ℃。
1.3.2 脫水工序
圖2是聚烯烴戊烷脫水流程簡圖。將來源于T-2301 的戊烷經(jīng)低溫水冷凝后送入裝填3A 分子篩的R-5302A/B 反應(yīng)器進行精脫水。V-2309A(操作壓力0.3 MPa)中聚烯烴戊烷料組分分析合格后通過管線經(jīng)E-2404B(低溫水冷凝)冷卻后壓入V-2401(操作壓力0.2 MPa),V-2401 受液量根據(jù)實際需要控制,但液位不得超過80%;物料在V-2401 中進行靜置分水操作,正常生產(chǎn)過程中每2 h 分水一次;P-2407 泵頭取樣分析含水量,使其達到50 mg/L 以下;啟動P-2407A/B 泵,將物料加壓后經(jīng)過FV-5301 進行流量控制(控制瞬時流量約1 m3/h)進入R-5302A/B 反應(yīng)器進行脫水(裝填3A 分子篩脫水劑,反應(yīng)器操作壓力0.4 MPa,常溫);R-5302 出來的物料返回V-2401,建立循環(huán);物料脫水處理至R-5302 反應(yīng)器出口取樣進行全組分分析和水分析合格。合格產(chǎn)品(含水量要求控制25 mg/L 以下)由P-2407 泵送入V-2101A 產(chǎn)品槽,再用P-2409 泵經(jīng)過聚烯烴戊烷管線送罐區(qū)裝車。
圖2 聚烯烴戊烷脫水流程簡圖Fig.2 Flow chart of pentane dehydration for polyolefin
1.4.1 小試研究
對脫水劑進行小試篩選,并研究合適的脫水工藝。吸附劑采用Al2O3、3A 分子篩、4A 分子篩。實驗?zāi)康氖强疾煳絼┑拿撍?;吸附劑的脫水速率;吸附劑在保證脫水精度的前提下最高吸水率。
1.4.2 工藝技術(shù)改造
受市場影響,異戊烯裝置5300 單元處于長期停車狀態(tài),該單元中的脫水反應(yīng)器R-5302A/B 中分別裝有8 t 3A 分子篩脫水劑。根據(jù)小試研究結(jié)果,異戊烯車間通過設(shè)備及工藝管線利舊,利用原脫水反應(yīng)器進行必要的工藝管線和設(shè)備變更后,對聚烯烴戊烷料進行循環(huán)脫水處理。
1.4.3 工藝操作優(yōu)化
對循環(huán)脫水工藝操作進行摸索和優(yōu)化,制定了詳細(xì)的操作規(guī)程,規(guī)定了進料量、分水操作、取樣頻次、送料管線設(shè)定等詳細(xì)的操作要求。由于原料水含量較高時,會降低物料處理速度,延長處理時間,并最終影響催化劑的使用周期。因此根據(jù)低溫下原料水含量低這一特性,在聚烯烴產(chǎn)品脫水前先進行降溫處理及靜置分水,同時考慮脫水分子篩床層溫度對吸水率的影響,對反應(yīng)器空速進行了調(diào)整試驗。
戊烷由于沸點低,極易揮發(fā),在裝置運行過程中的采樣及分析時,由于樣品易揮發(fā),在由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)時,相轉(zhuǎn)化需吸收大量熱量,使盛裝容器及注射器溫度降低,空氣中的水分在樣品上凝集,使分析結(jié)果受環(huán)境溫度與相對濕度的影響極大,樣品的分析結(jié)果與實際含水量偏差較大,不能用于評估脫水工藝的優(yōu)劣[4-5]。為了提高樣品分析準(zhǔn)確性,在進行大量實驗的基礎(chǔ)上,制定了聚烯烴樣品采樣及分析規(guī)則。根據(jù)GB/T 6823—2008 的要求,嚴(yán)格將分析間的相對濕度控制在40%以內(nèi),室內(nèi)溫度控制在25 ℃以下。
脫水工藝的關(guān)鍵是選擇性能優(yōu)良的吸附劑。根據(jù)文獻和經(jīng)驗,常用的吸附劑有Al2O3、3A 分子篩、4A 分子篩。
2.1.1 吸附劑的脫水劑效果
實驗考察了不同吸附劑的脫水劑效果,分別將3A 分子篩、4A 分子篩和Al2O3在180 ℃活化6 h,取活化后吸附劑5 g 置于廣口瓶中,加入100 g 戊烷,靜止19 h,取樣分析,結(jié)果如表2所示。
表2 不同吸附劑的脫水效果比較Tab.2 Comparison of dehydration effect of different adsorbents
從表2可以看出,三種吸附劑均有較高脫水性能,每克脫水劑處理戊烷20 g,其脫水率依次為:4A 分子篩>3A 分子篩>Al2O3。
2.1.2 吸附劑吸附性能的評價
將3A 分子篩和Al2O3樣品升溫至205 ℃,保持6 h 進行活化,再降至室溫備用。在靜態(tài)實驗中,一組實驗加入10 g 3A 分子篩吸附劑(代號A)和300 g 戊烷;第二組實驗加入10 g Al2O3吸附劑(代號B)和300 g 戊烷,結(jié)果見表3。
表3 3A 分子篩和Al2O3 吸附劑吸附速率實驗結(jié)果Tab.3 Experimental results of adsorption rate between 3A molecular sieve and Al2O3 absorbent
由表3可以看出,作為吸附劑使用的3A 分子篩和Al2O3樣品對戊烷中所含水分的吸附速率基本相同,吸附時間以6~12 h 為宜。處理后戊烷含水量可以滿足≤25 mg/L 的要求。但脫水精度3A 分子篩要優(yōu)于Al2O3吸附劑。
2.2.1 催化劑的活化
按照使用要求對3A 分子篩催化劑進行活化,具體條件和步驟為:程序升溫至250 ℃,出口溫度保持233 ℃左右,系統(tǒng)壓力維持0.51 MPa 左右,氮氣流量2 000 Nm3/h 左右。經(jīng)過氮氣活化,可以達到出口露點小于-45 ℃的要求,可以進行聚烯烴脫水。但由于氮氣流量限制,且反應(yīng)器活化氮氣為側(cè)面入口,脫水反應(yīng)器直徑較粗(φ1 600 mm),故催化劑床層中氮氣流速較慢,僅靠氮氣溫度進行脫水再生,氣流脫附效果不佳。因此,催化劑活化時間較長。
2.2.2 脫水試驗結(jié)果
將V-2309A 中合格的聚烯烴產(chǎn)品經(jīng)過E-2404B降溫后送入V-2401 中,現(xiàn)場測得E-2404B 出口可冷卻至4.4 ℃,V-2401 測得平均溫度為11.23 ℃。經(jīng)過約12 h 靜置,未見游離水分。開啟P-2407 泵送入R-5302A,進料量控制在1.0 m3/h。將脫水前分析樣品與脫水后出料樣品的含水量數(shù)據(jù)進行比較,見表4。
從表4可以看出,裝置采用3A 分子篩催化劑進行脫水取得了較好的效果,平均脫水率為58.02%。
2.2.3 產(chǎn)品分析結(jié)果
對裝置生產(chǎn)的聚烯烴戊烷進行分析,結(jié)果如表5所示。
從表4可以看出,工業(yè)實驗工藝合理,裝置運行平穩(wěn),聚烯烴戊烷產(chǎn)品可以達到市場需求的質(zhì)量指標(biāo),工業(yè)實驗獲得成功。從裝置實際運行情況來看,在工藝參數(shù)進一步優(yōu)化后,可以依據(jù)市場需求,加工聚烯烴戊烷。表5是聚烯烴戊烷質(zhì)量指標(biāo),產(chǎn)品水分均小于設(shè)計的25 mg/L 指標(biāo),均為合格產(chǎn)品。
2.2.4 裝置的優(yōu)化和改進
在運行中重點解決了生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和含水量分析兩方面存在的問題。常規(guī)的脫水操作應(yīng)是物料以一定的進料量一次性通過3A 分子篩床層,但在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),在運行初期,當(dāng)進料速率為0.5~1.0 m2/h時,處理后樣品含水量在25 mg/L 以下,隨后會超過指標(biāo)值,為此在實際運行中,通過將物料循環(huán)的方式來生產(chǎn)聚烯烴戊烷產(chǎn)品,通常循環(huán)時間定為72 h,待分析合格后,再進行下一批物料的生產(chǎn)。
表4 脫水前后數(shù)據(jù)對比表Tab.4 Comparison of datas before and after dehydration
表5(續(xù))
聚烯烴戊烷生產(chǎn)成本計算中,能耗價格取近三年市場平均價或模擬市場價,結(jié)果見表6。
表6 聚烯烴載熱劑戊烷生產(chǎn)成本計算Tab.6 Production cost calculation of polyolefin heat carrier pentane
通過提高聚烯烴戊烷產(chǎn)品質(zhì)量,鞏固了客戶市場,提高了用戶的滿意度,提升了石化企業(yè)的品牌效應(yīng)。按每年供應(yīng)賽科的聚烯烴戊烷產(chǎn)品為600 t 計算,可獲得效益為600 t×11 000 元/t-427.3 元/t×600 t=634.4 萬元,與EPS 戊烷相比較,增加利潤382.4萬元,扣除改造費用1 萬元,實際獲凈效益381.4 萬元。
(1)為了提高石化企業(yè)的經(jīng)濟效益和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極開發(fā)有市場需求的下游高附加值產(chǎn)品,利用戊烷發(fā)泡劑裝置現(xiàn)有的工藝和設(shè)備,開發(fā)了以加氫醚后碳五為原料,工業(yè)化生產(chǎn)聚烯烴用戊烷的工藝技術(shù),裝置目前運行平穩(wěn)且產(chǎn)品各項指標(biāo)均達到相應(yīng)的質(zhì)量要求,并使石化企業(yè)擁有較為完善的戊烷產(chǎn)品鏈。
(2)通過實驗研究和裝置運行,將戊烷餾分低溫分水和3A 分子篩物理吸附相結(jié)合,在適宜的條件下使脫水后戊烷產(chǎn)品含水量下降到25 mg/L 以下,脫水率達到58.02%。
(3)通過工藝和裝置的優(yōu)化改進,在聚烯烴產(chǎn)品脫水前先進行降溫處理及靜置分水,同時調(diào)整了反應(yīng)器的空速,確保了吸附劑的使用周期,為連續(xù)化生產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。