肖玖倫, 王多剛
(1.上海梅山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠, 江蘇 南京 210039; 2.寶鋼股份研究院梅鋼技術中心, 江蘇 南京 210039)
上海梅山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“梅鋼”)250噸轉爐的氧槍噴頭為鍛壓組合式,噴頭的目標使用壽命為450爐。隨著轉爐廢鋼比的增加,轉爐熱量不足帶來的問題日益突出。近期,廢鋼比達到18%-20%,噸鋼礦石用量<8 kg,轉爐冶煉過程化渣困難,噴頭漏水情況時有發(fā)生,漏水頻次達到每萬爐23次,噴頭使用壽命低至350爐,安全生產(chǎn)風險增大。唐鋼長材部65 t轉爐[1]和鞍鋼100 t轉爐[2],通過提高噴頭馬赫數(shù),改善了化渣效果,提高了噴頭使用壽命。武鋼250 t轉爐[3],采用鍛壓組合噴頭,改善了冶煉指標和噴頭使用壽命。馬鋼300 t轉爐[4]和首鋼100 t轉爐[5],通過增大噴頭喉口、出口直徑,穩(wěn)定了轉爐操作?;翠撎劁?00 t轉爐[6],通過減小噴頭馬赫數(shù),并增大噴孔夾角,改善了化渣效果。武鋼80 t轉爐[7],將噴頭孔數(shù)由4孔優(yōu)化為5孔,加快了成渣速度和減少了噴濺。此外,攀鋼、天鋼和邯寶轉爐[8-10]等對噴頭做了優(yōu)化,均取得了不錯的效果??梢?,由轉爐冶煉的實際情況出發(fā),優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù),可以改善轉爐冶煉效果和提高噴頭使用壽命。
梅鋼二煉鋼廠2座250 t轉爐的冶煉參數(shù)如表1所示。2019年氧槍噴頭使用壽命降低至350爐,每月噴頭漏水次數(shù)約4次。經(jīng)噴頭損毀原因的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)主要原因如下:
(1)拉碳的槍位低。冶煉含磷鋼種時,如箱板鋼、花紋板鋼,轉爐輔料加入量少,噸鋼石灰和輕燒白云石的用量<30 kg,渣量少,渣層薄,冶煉終點為了快速脫碳,拉碳的槍位往往較低,造成噴頭被高溫的鋼水熔損,如圖1所示。
(2)冶煉返干。冶煉過程化渣困難,返干嚴重并造成金屬噴濺,噴頭局部粘結冷鋼,形成不易脫落的Fe-Cu固溶體,導致該部位傳熱性能變差,逐漸熔損,如圖2所示。
(3)爆發(fā)性噴濺。由于轉爐熱量不足,礦石用量少,冶煉過程化渣困難。吹煉槍位偏高,渣中聚集的FeO太多,碳氧反應集中爆發(fā)引發(fā)噴濺,導致噴頭大面積粘結鋼渣而損毀,如圖3所示。
(4)氧氣射流突變。氧槍噴孔出口處由于粘渣或粘鋼,超聲速氧氣射流遇到障礙物形成激波,射流方向發(fā)生轉變,噴頭端面被氧氣射流燒損,如圖4所示。
表1 二煉鋼廠冶煉參數(shù)
圖1 高溫鋼水熔損的噴頭
圖2 局部粘鋼熔損的噴頭
圖3 大面積粘結鋼渣熔損的噴頭
圖4 氧氣射流燒損的噴頭
梅鋼250 t轉爐的氧槍噴頭為環(huán)6孔設計,且噴孔的夾角大,噴頭中間部位的負壓區(qū)相對較大。轉爐吹煉過程中化渣不良,在激烈的碳氧反應和氧氣射流的共同作用下,鋼水穿入負壓區(qū),擊中噴頭的端面,熔化噴頭的銅質表層,并粘結在噴頭上。因此縮小負壓區(qū)的空間,能有效降低噴頭粘鋼的傾向[11]。結合原環(huán)6孔噴頭的冶煉情況,設計了由圓周上5個孔加1個中心孔的氧槍噴頭(以下簡稱“5+1”孔噴頭)。
保持氧槍網(wǎng)管的工況參數(shù)不變,對氧槍噴頭參數(shù)進行優(yōu)化。噴頭中心孔的主要作用是消除噴頭鼻尖的負壓區(qū)空間,降低噴頭的粘鋼傾向;并考慮中心氧氣射流對爐底的沖刷,中心孔的氧氣流量占比應小一些,以保持中心孔氧氣射流與環(huán)孔射流到達熔池液面的速度基本相等。減小氣流對熔池液面的交互作用,可以有效降低噴濺;同時,噴頭馬赫數(shù)的選擇要匹配250噸轉爐的供氧強度。為此,設計噴頭中心孔的馬赫數(shù)為2.08、圓周孔的馬赫數(shù)為2.06,中心噴孔的喉口面積占總噴孔喉口面積的12.5%。根據(jù)轉爐透氣磚的位置布置,圓周噴孔的中心夾角為14°-17°,氧氣射流的沖擊面和底吹攪拌面可以達到較好的匹配,形成最佳的攪拌作用效果。工況參數(shù)如下:
設計供氧量Q:52000 m3/h;
氧氣工作壓力P0:0.93 MPa;
冷卻水流量:360 m3/h;
中心孔Ma= 2.08、圓周孔Ma=2.06;
圓周噴孔傾角:15°。
2.2.1 喉口面積
(1)
Ah=π×dh2/4
(2)
式中Q為供氧量;CD為噴孔流量系數(shù),取值為0.95;Ah為喉口面積;P0為氧氣工作壓力,考慮氧氣在管道內的壓力損失為10%-12%,噴頭處的實測壓力為0.82-0.84 MPa,取值為0.83 MPa;T0為氧氣滯止溫度,取值為300 K;dh為喉口直徑。
2.2.2 喉口段長度和擴張段長度
Lh=(0.5-1)dh
(3)
Lk=(dc-dh)/(2tanα)
(4)
式中Lh為喉口的長度;Lk為噴孔擴張段的長度;dc為噴孔出口處的直徑;α為噴孔擴張段的錐角,取值為4°。
2.2.3 冶煉基準槍位
H=1.15×(35-50)×dh
(5)
式中H為轉爐冶煉過程的基準槍位。
根據(jù)氣體絕熱函數(shù)表,由式(1)-(5)得到“5+1”孔噴頭的參數(shù)如表2所示。
表2 “5+1”孔噴頭的設計參數(shù)
“5+1”孔噴頭在不同使用爐數(shù)時的端面情況如圖5所示。除噴孔之間有少量的熔損外,“5+1”孔噴頭端面的總體情況良好。噴孔出口外沿沒有明顯擴孔,也沒有明顯的氧氣流燒損噴頭的現(xiàn)象。“5+1”孔噴頭與原6孔噴頭相比,轉爐冶煉過程的溢渣情況得到明顯改善,噴濺渣的產(chǎn)生量少了20%以上;噴頭端面的熔損情況得到顯著的改善,噴頭漏水由每萬爐23次降低至每萬爐8次;噴頭的使用壽命大幅提高,由350次提高至465次。
圖5 “5+1”孔噴頭使用情況
將原6孔噴頭優(yōu)化為“5+1”孔噴頭,最大的特點是噴頭中心開了一個孔,中心孔與爐底垂直,可能會增大爐底的侵蝕速度。通過轉爐爐襯的數(shù)據(jù)測量,兩種噴頭對不同部位爐襯的侵蝕速度,如表3所示。
表3 爐襯的侵蝕速度/(mm·爐-1)
由表3可見,“5+1”孔噴頭對左熔池、前大面和后大面的侵蝕速度要高于原來的6孔噴頭的水平;而“5+1”孔噴頭對右熔池、前熔池和后熔池的侵蝕速度要低于原來的6孔噴頭的水平;對爐底的侵蝕速度,兩種噴頭基本一致。總體而言,“5+1”孔噴頭對爐襯的侵蝕速度與原來的6孔噴頭對爐襯的侵蝕速度基本相當。
選取原6孔噴頭和現(xiàn)“5+1”孔噴頭的冶煉數(shù)據(jù)進行對比,并作出直方圖,轉爐終點磷、錳和氧含量分別如圖6-8所示,爐渣中的全鐵含量如圖9所示。
使用現(xiàn)在的“5+1”孔噴頭與原來的6孔噴頭的冶煉指標相比,轉爐終點磷含量由0.0154%降低至0.0143%,下降0.0011%;轉爐終點錳含量由0.070%
圖6 轉爐終點磷含量
圖7 轉爐終點錳含量
圖8 轉爐終點氧含量
圖9 爐渣中的全鐵含量
提高至0.079%,提高0.009%;轉爐終點氧含量由0.0534%降低至0.0503%,下降0.0031%;轉爐終點渣中全鐵含量由18%降低至17.55%,下降0.45%。同時,由于供氧流量提高了,每爐的吹氧時間縮短0.22 min。
梅鋼250噸轉爐的氧槍噴頭由原6孔優(yōu)化為“5+1”孔,取得了較好的冶煉效果。主要結論如下:
(1)提高了噴頭使用壽命。噴頭端面的熔損得到有效控制,噴頭漏水由每萬爐23次降低至每萬爐8次,使用壽命由350次提高至465次。
(2)改善了轉爐冶煉指標。轉爐終點磷含量下降了0.0011%、錳含量提高了0.009%、氧含量下降了0.0031%,轉爐終點渣中全鐵含量下降了0.45%。
(3)提高了轉爐冶煉效率??s短了更換氧槍的時間,且供氧流量由51000 m3/h提高至52000 m3/h,每爐的吹氧時間縮短0.22 min。