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上斜孔不同孔徑的定位穿層孔鉆探軌跡的探討

2021-05-17 07:59劉彥俊
山西焦煤科技 2021年3期
關(guān)鍵詞:偏移量大巷成孔

劉彥俊

(霍州煤電集團 技術(shù)研究院, 山西 臨汾 031400)

煤礦井下地質(zhì)鉆探是確保礦井安全生產(chǎn)的一種常規(guī)且非常重要的勘探方法之一,是進(jìn)行礦井地質(zhì)構(gòu)造判別,釋放采空區(qū)積水不可缺少的輔助手段。鉆探技術(shù)是勘察資料準(zhǔn)確性的必要條件,特別是在構(gòu)造破碎帶及巖溶等復(fù)雜地層,鉆探技術(shù)不過關(guān),便不能準(zhǔn)確揭露地層結(jié)構(gòu),也不能獲得沿途的客觀物理力學(xué)參數(shù)[1]. 此外,因為鉆孔軌跡不明確,通過鉆孔的地質(zhì)信息探明的賦存形態(tài)以及煤層厚度等都存有隱蔽或者誤揭的風(fēng)險隱患[2]. 現(xiàn)有的井下常用液壓式鉆機受本身技術(shù)限制無法實現(xiàn)定向鉆進(jìn),長距離鉆孔施工質(zhì)量無法保證。在煤礦井下復(fù)雜工況及地質(zhì)條件下,使用不同鉆機、不同直徑鉆桿及不同大小的鉆頭,鉆探成孔質(zhì)量會存在很大差異,通過系統(tǒng)總結(jié)鉆探成果對今后開展長距離定向鉆進(jìn)有很大指導(dǎo)意義[3-4].

1 工程概況

龐龐塔煤礦屬于霍州煤電旗下礦井,位于山西省河?xùn)|煤田中部,井田東西長度為5 km,南北長度為20 km,井田面積為103.25 km2.礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為1 000萬t/a,主采煤層包括5上、5和9號煤層,其中,5上煤層厚度為1.85~2.64 m,平均2.21 m,5號煤層厚度為2.50~7.57 m,平均4.06 m,9號煤層厚度為9.10~13.07 m,平均11.13 m. 井田整體構(gòu)造簡單,屬于低瓦斯礦井。750水平系統(tǒng)軌道大巷和膠帶大巷噴漿工程為該礦井基建工程的重點驗收項目,為實現(xiàn)3 000 m膠帶大巷噴漿工程順利施工,需要在膠帶大巷向軌道大巷施工穿層定向輸料孔。該采區(qū)呈一單斜構(gòu)造,煤層傾角為12°~19°,平均為15°. 其中,軌道大巷沿5煤頂板掘進(jìn),膠帶大巷沿9煤掘進(jìn),兩條巷道平均高差40 m,水平距離平均70 m. 5煤至9煤之間為L1、L2、L3灰?guī)r及厚度不等的砂巖。因軌道大巷日常齒軌車運行,不利于鉆機施工,因此此次施工鉆孔均為上斜孔。

2 鉆探工程施工

鉆探施工設(shè)計在9煤膠帶大巷進(jìn)行,每隔200 m垂直煤幫施工一個鉆孔,共計15個鉆探點。井下現(xiàn)場使用鉆機為履帶式4200全液壓巷道鉆機,鉆桿規(guī)格800 mm×63 mm. 在施工過程中由于鉆孔偏移,在3#、5#鉆探點先后施工了多個鉆孔,試驗使用d75 mm、d94 mm、d108 mm和d113 mm四種不同型號鉆頭進(jìn)行了鉆進(jìn),并采用YJC90/360礦用鉆孔測井分析儀對各鉆探成孔進(jìn)行了軌跡測量,總結(jié)鉆孔偏移規(guī)律,適時調(diào)整鉆探參數(shù)。

YJC90/360礦用鉆孔測井分析儀通過使用連接推桿,在鉆探結(jié)束后,將內(nèi)置軌跡定位器的測量器具推送至孔底,從而測量出該鉆孔的實際鉆探軌跡。該設(shè)備使用方便,測量準(zhǔn)確率高,能夠全面準(zhǔn)確地顯示出鉆孔的方位和傾角偏移情況。

為確保鉆探成孔質(zhì)量,準(zhǔn)確預(yù)判鉆探位置,要及時對鉆探施工點的地層進(jìn)行綜合分析。結(jié)合礦井綜合柱狀圖、鉆探施工點附近地質(zhì)(水文)鉆孔的柱狀圖,實地勘察記錄鉆場附近巖性特征和參數(shù),包括巖性、顏色、硬度、巖層傾角、厚度、產(chǎn)狀等,繪制鉆探施工點的巖層柱狀。在鉆探過程中真實有效地記錄鉆孔進(jìn)尺、巖屑變化、鉆孔傾角等相關(guān)參數(shù),對鉆孔實際鉆探巖性進(jìn)行收集整理,及時修正施工點巖層柱狀,以便指導(dǎo)鉆探施工。

該次鉆探施工過程實地勘察了750水平系統(tǒng)軌道大巷、膠帶大巷以及之間聯(lián)絡(luò)巷揭露的不同層位的巖層特性及產(chǎn)狀變化情況,通過對先期已施工的3號點的兩個鉆孔原始記錄進(jìn)行綜合分析,整理出了 750大巷9#煤至5#煤之間各巖層厚度及層級關(guān)系圖,見圖1.

圖1 750大巷9#煤至5#煤鉆孔巖性分析圖

通過對3號點的兩個鉆孔進(jìn)行軌跡測量,結(jié)合鉆探原始記錄及實際勘探數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析。兩個鉆孔穿過L1灰?guī)r15.5 m,L2灰?guī)r5 m,L3灰?guī)r6.8 m. 中間過12 m泥巖后見2 m左右6、7號煤,再經(jīng)過3 m泥巖后進(jìn)入砂巖綜合層,其中包括砂質(zhì)泥巖和砂巖大約20 m,然后進(jìn)入5號煤。綜合計算得出煤巖層綜合柱狀,見圖2. 從圖2可以看出,此次鉆探軌跡巖層軟硬交互,3層灰?guī)r中間有不同厚度的泥巖、砂巖交互層,對鉆孔成孔質(zhì)量造成較大的影響。

圖2 9#煤至5#煤綜合地質(zhì)柱狀圖

3 750大巷各鉆探點實測鉆孔軌跡特征

3.1 d75 mm鉆頭鉆探軌跡分析

使用75 mm鉆頭在膠帶大巷共施工兩個鉆孔,終孔80 m左右。通過軌跡測量可以發(fā)現(xiàn)鉆孔整體成孔質(zhì)量較好,其中5-1號孔傾角25°鉆孔垂向偏移僅1 m左右(見圖3,此次鉆探施工所有鉆孔開孔鉆機均直接垂直煤壁開鉆,未對鉆孔平面角度進(jìn)行測量,本文對鉆孔平面偏移不做討論)。由于沒有鉆透5#煤軌道大巷,隨后調(diào)整角度為26.5°施工5-2號孔,在78.5 m左右鉆透軌道大巷頂板(圖4). 2號孔在施工過程中鉆機漏油,對鉆機進(jìn)行了檢修,且在施工至40 m左右時由于鉆頭磨損嚴(yán)重,退鉆進(jìn)行了更換。鉆機在維護、退鉆等因素影響下,鉆機整體穩(wěn)定性受到了影響,因此在施工至40 m后角度偏移較大,但整體偏移量保持在4 m左右,鉆孔成孔質(zhì)量相對較好。

圖3 5號孔d75 mm鉆頭鉆孔傾角25°軌跡剖面圖

圖4 5號孔d75 mm鉆頭鉆孔傾角26.5°軌跡剖面圖

3.2 d95 mm鉆頭鉆孔軌跡分析

使用d95 mm鉆頭在膠帶大巷不同位置共施工3個不同角度鉆孔,其中一個未鉆探至軌道大巷,兩個鉆孔打到了目標(biāo)位置,3個鉆孔鉆探距離平均80 m左右。

通過軌跡測量可以發(fā)現(xiàn),同樣使用d63 mm鉆桿,用d95 mm鉆頭進(jìn)行鉆探時,鉆孔軌跡整體偏移較大。其中3#鉆場1號孔在83 m位置處垂向上偏移7.4 m, 2號孔在78 m位置處垂向上偏移6.6 m(圖5);4#鉆場1號孔探透軌道運輸巷,但在終孔72 m處與設(shè)計鉆孔軌跡相比垂向上偏移5.3 m(圖6). 在鉆探施工過程中未發(fā)生鉆機維護、更換鉆頭、退鉆等影響鉆機穩(wěn)定性的問題。因此在排除外因影響因素情況下,通過對比鉆孔數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),3個鉆孔在80 m位置處平均偏移量均在7 m左右,特別是將3個鉆孔進(jìn)行軌跡疊加,軌跡拋物線基本重合,見圖7.

圖5 3#鉆場1號、2號鉆孔剖面軌跡圖

圖6 4#鉆場d95 mm鉆頭鉆孔剖面軌跡圖

圖7 3#鉆場1號、2號孔鉆孔剖面軌跡疊加對比圖

3.3 d108 mm鉆頭鉆孔軌跡分析

使用d108 mm鉆頭在膠帶大巷共施工多個鉆孔,此次軌跡測量2個鉆孔進(jìn)行分析,均為5#鉆場施工位置,但采用不同角度。

通過軌跡測量可以發(fā)現(xiàn),傾角28°鉆孔施工73.68 m終孔垂向偏移量為16.79 m(圖8),傾角30°鉆孔施工67.19 m,終孔垂向偏移量為15.8 m(圖9). 相較于d94 mm鉆頭施工鉆孔的成孔質(zhì)量,終孔偏移量明顯增加。通過軌跡測量及數(shù)據(jù)對比分析,兩個鉆孔軌跡基本重合,偏移量基本一致(圖10).

圖8 5號鉆場d108鉆頭傾角28°剖面軌跡圖

圖9 5號鉆場d108鉆頭傾角30°剖面軌跡圖

圖10 d108 mm鉆頭傾角30°與28°剖面軌跡疊加對比圖

3.4 d113 mm鉆頭鉆孔軌跡分析

在工程施工過程中使用d113 mm鉆頭共施工1個鉆孔,同一臺鉆機,同樣使用d63 mm鉆桿,傾角28°,共施工74.55 m.

通過鉆孔測井?dāng)?shù)據(jù)分析,終孔74.55 m位置垂向偏移量18.7 m(圖11). 現(xiàn)場施工過程中為防止鉆孔偏移較大,鉆機第一根鉆桿使用了d108 mm扶正器。但通過測井?dāng)?shù)據(jù)分析,相較于d108 mm鉆頭,在同一位置,使用同一臺鉆機,同樣使用63 mm鉆桿,且加裝鉆桿扶正器后,垂向上在鉆孔深度74 m位置鉆孔偏移量依然增加了2 m.

圖11 5號鉆場d113 mm鉆頭28°軌跡平面圖

4 鉆孔軌跡偏移綜合分析

通過以上數(shù)據(jù)分析對比可以看到,使用同一臺鉆機,同一直徑鉆桿,不同型號鉆頭施工上斜穿層鉆孔時,垂向上鉆孔軌跡均有偏移,d75 mm鉆頭施工鉆孔軌跡在80 m位置偏移量約為2 m,d95 mm鉆頭鉆孔施工軌跡在80 m位置偏移量在7 m左右,d108 mm鉆頭鉆孔施工軌跡在70 m位置偏移量在16 m左右,d113 mm鉆頭鉆孔施工軌跡在加裝一節(jié)扶正鉆桿的情況下74 m位置偏移量依然在18 m左右。此次施工上斜孔穿層孔時,使用同一鉆桿,鉆頭越大,鉆孔偏移量越大,且都為向上偏移。分析主要原因,一方面鉆孔施工過程中,巖層軟硬交互,三層灰?guī)r中間有不同厚度的泥巖、砂巖交互層,對鉆孔成孔質(zhì)量造成較大的影響。一方面鉆桿受自身重力影響,再通過鉆機在鉆探過程中的較大推力,使其形成自然造斜弧度,導(dǎo)致所有鉆孔都向上偏移,而且裸孔孔徑越大,偏移量越大。但通過對比發(fā)現(xiàn),同一位置施工不同角度的鉆孔,鉆孔軌跡線可以基本重合,有明顯的規(guī)律可循。即同一位置施工不同角度的鉆孔,鉆孔軌跡線可以基本重合。調(diào)整鉆孔角度時,可根據(jù)上一個鉆孔的偏移量對鉆孔角度進(jìn)行反算,達(dá)到一次成孔的目的。

5 應(yīng)對措施

井下鉆探作為煤礦構(gòu)造探查、采空區(qū)積水疏放、瓦斯抽放等工程的常用手段,鉆孔偏移一直是困擾成孔質(zhì)量的主要問題,為減小鉆孔偏移量,可采用多種方法解決。

1) 在井下進(jìn)行鉆探作業(yè)時,盡量使用與鉆桿直徑相匹配的鉆頭,如需進(jìn)行擴孔,應(yīng)采用塔式導(dǎo)向鉆頭,防止鉆孔偏移。

2) 鉆探施工時,合理利用鉆桿扶正器。不同型號和材質(zhì)的鉆桿,在鉆孔中的偏移量會存在差異,可以通過鉆桿在孔中偏移率,每隔一段距離加裝一節(jié)扶正器,減少鉆桿在孔終自然造斜的可能性,降低鉆孔偏移量。

3) 在施工過程中,要做好鉆機穩(wěn)固措施,防止因鉆機抖動、卡鉆、偏斜等原因,造成鉆孔角度變化[5].

6 結(jié) 語

使用普通全液壓式鉆機進(jìn)行長距離鉆進(jìn)時,受鉆機穩(wěn)定性、鉆機動力大小、巖層軟硬交互及鉆頭大小等多種因素影響,鉆孔軌跡容易發(fā)生偏移,且鉆桿與孔壁間隙越大,偏移量會越大。規(guī)范鉆機操作流程,掌握各巖層巖性變化情況,科學(xué)剖析軌跡偏離原因,并尋找其規(guī)律,對提高井下超前鉆孔施工質(zhì)量具有現(xiàn)實借鑒意義。

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