張 偉, 王 旭 輝, 張 剛, 張 棟, 梁 政
(1.中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州 311122;2.中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081;3.浙江華東工程咨詢有限公司,浙江 杭州 311122)
巴塘水電站位于川藏交界的金沙江干流上,以發(fā)電為主,總裝機容量750 MW。
受地形條件限制,電站樞紐建筑物均布置在左岸,具有典型的強卸荷破碎巖體特征,山體巖層傾向山里,走向近SN向,傾角近直立,巖性為黑云母石英片巖,裂隙節(jié)理發(fā)育以層面為主,多呈張開-微張開狀,強中等透水。其中表層為強卸荷帶,水平深度一般為20~40 m,卸荷帶內(nèi)結(jié)構(gòu)面多呈張開狀,整體松弛,拉張裂縫寬度一般10~30 m,弱卸荷水平深度一般40~70 m,局部可達150 m以上。除此之外,邊坡還有多條斷層分布,寬度為10~20 m不等。
設(shè)計最大坡高約200 m,每 15 m 設(shè)一級馬道,馬道寬度一般為3 m,坡頂兩級開挖坡比1∶1.5,以下各級開挖坡比均為1∶0.8。開挖邊坡采用掛網(wǎng)噴混凝土及錨桿、鎖口錨索(1 000 kN,長35 m/45 m)+錨筋樁+網(wǎng)格梁的支護形式。其中錨索原設(shè)計結(jié)構(gòu)為全黏結(jié)式預(yù)應(yīng)力錨索,布設(shè)在各級邊坡上部的網(wǎng)格梁節(jié)點處,分上下兩排布置,長度分別為35 m和45 m,間排距4 m,下傾15°。
根據(jù)開挖后揭露的的地層情況以及施工情況,左岸邊坡地層特點可以概括為:(1)散,裂隙發(fā)育,巖體呈碎裂塊狀,造孔時孔壁容易坍塌、掉塊,發(fā)生卡鉆;(2)硬,較一般風(fēng)化碎裂地層,巖石硬度要大,鉆具磨損大;(3)漏,邊坡卸荷程度深,裂縫發(fā)育較寬,且連通性好,造孔漏風(fēng)、注漿漏失情況嚴(yán)重;(4)夾,斷層破碎帶發(fā)育,地層軟硬相間表現(xiàn)明顯。
針對地質(zhì)特點,工程技術(shù)人員通過多次優(yōu)化調(diào)整,形成了一套適合強卸荷破碎巖體邊坡的錨索施工工藝,有效解決了錨索施工中存在的造孔塌孔、鉆具磨損、卡鉆、漏漿、串漿、張拉松弛卸荷等問題,為電站按期建設(shè)及安全運行奠定了基礎(chǔ)。
邊坡巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,使用常規(guī)直釬鉆頭無法直接成孔。開工之初便采用了跟管造孔工藝,鉆機選用哈邁YXZ-50A、哈邁YXZ-70A型號,鉆頭使用雙擺葉偏心跟管鉆頭和三翼同心擴孔鉆,跟管為146×5 mm的無縫鋼管。在造孔過程中卡鉆情況頻繁出現(xiàn),跟管鉆進至孔深20~30 m左右便無法繼續(xù)鉆進,跟管套管也無法拔出。后改用同心靴管中心套鉆頭,造孔可以達到設(shè)計孔深要求,但廢孔率居高不下,一次成孔率較低,僅約64.2%。工程技術(shù)人員對廢孔率偏高的情況進行了分析,該強卸荷破碎巖體中硬質(zhì)巖石占比較大,加之?dāng)鄬悠扑閹Оl(fā)育、山體呈軟弱相間夾層狀,鉆頭鉆具磨損嚴(yán)重是成孔率較低的主要原因,傳統(tǒng)的偏心鉆頭、同心擴孔鉆頭均不能較好地適應(yīng)該地質(zhì)條件下的錨索成孔。
邊坡卸荷程度深,裂縫發(fā)育較寬、連通性好,注漿時吃漿量極大。根據(jù)邊坡錨索注漿情況統(tǒng)計,22束錨索平均消耗水泥21.647 t,其中最大一束錨索消耗水泥量達到了132.929 t。由于裂隙連通,串漿情況也十分嚴(yán)重,邊坡數(shù)根錨索下索后,由于相臨錨索注漿時發(fā)生串漿,造成錨固段進漿管阻塞、無法進行錨固注漿。錨固段注漿漏漿情況嚴(yán)重,采取間歇、限流、待凝、灌注砂漿等一系列控制措施后,卻始終無法將錨固段注滿,更無法滿足設(shè)計要求的錨固段注漿壓力0.3-0.5 MPa、閉漿時間30 min的注漿結(jié)束要求。
(1)實際伸長值較理論伸長值偏小,超出規(guī)范要求,存在這種情況全部為全黏結(jié)錨索,由于全黏結(jié)錨索自由段無PE管包裹,當(dāng)錨固段灌注漿液沿裂隙繞過制漿塞灌至自由段時,就造成自由段長度變短,出現(xiàn)張拉伸長值偏小的情況。
(2)錨索卸荷比較嚴(yán)重,張拉力穩(wěn)定值低于設(shè)計最小允許值,主要原因是錨墩基礎(chǔ)承載力不足,錨墩基礎(chǔ)發(fā)生了較為明顯的沉降變形,二次補償張拉仍然存在同樣的問題。
(3)個別錨索一次張拉不能達到設(shè)計值,原因是錨固段注漿不飽滿,錨索錨固體無法較好地鑲嵌在巖體中;間接原因是邊坡裂隙發(fā)育、漏漿造成的。
(1)針對邊坡巖體裂隙節(jié)理發(fā)育、硬質(zhì)巖石占比較大的問題,該選用合適的造孔機具、設(shè)備,改進錨索成孔工藝,減少鉆具磨損,切實解決錨索造孔廢孔問題。
(2)調(diào)整錨索索體結(jié)構(gòu),避免串漿、漏漿影響;調(diào)整錨墩體結(jié)構(gòu),提高基礎(chǔ)承載力。
(3)采取控制性注漿措施,對錨索不同階段注漿采取不同的控制標(biāo)準(zhǔn),在確保錨索注漿質(zhì)量的同時,盡量減小錨索的注漿成本,縮短注漿時間。
(4)從施工組織方面入手,減小錨索各道工序所占用的直線工期時間,充分利用錨索注漿、錨墩混凝土待強時間。
3.2.1 造孔工藝方法及鉆具選擇
錨索常用的造孔工藝方法有常規(guī)成孔、固壁灌漿和跟管,三種工藝方法各有優(yōu)缺點,具體情況見表1。
基于表中分析,針對本工程強卸荷破碎巖體散、硬、漏、夾的地質(zhì)特點,并借鑒類似工程的錨索施工經(jīng)驗,經(jīng)試驗最終確定采用跟管+固壁+預(yù)注漿的造孔工藝,跟管穿過表層強卸荷松散體及斷層破碎帶,直至較為堅硬的巖體為止。鉆具選擇Φ150 mm偏心鉆頭+,147 mm厚10 mm跟管,跟管材質(zhì)為P110級鋼,絲扣經(jīng)淬火處理,以提高跟管的抗拉強度。跟管造孔結(jié)束后改用直釬鉆頭,鉆頭Φ127 mm。[5]
表1 三種錨索造孔方法適用性分析表
3.2.2 造孔設(shè)備
采用90A履帶式鉆機,該鉆機具有造孔效率高、移動方便的特點,每臺履帶鉆機可同時負責(zé)單排3~5個錨索孔施工,利用錨索固壁待強時間,穿插錨桿施工作業(yè),大幅度提高了系統(tǒng)支護、錨索造孔功效,大大縮短了分層開挖支護的時間。采用移動式履帶鉆機還節(jié)省了傳統(tǒng)搭設(shè)腳手架的時間和挪移鉆機的時間。
3.2.3 操作要點
(1)測量放點,對開孔位置進行定位,矯正開孔方位角、傾角,傾角偏差不大于1°,孔位偏差不大于10 cm。
(2)注意孔斜撓度控制,穿越斷層破碎帶時,應(yīng)根據(jù)鉆進情況對轉(zhuǎn)速進行調(diào)整,軟弱巖石采用中低速鉆進,堅硬巖石采用中高速鉆進,及時調(diào)整鉆進方式??仔毙杩刂圃?%以內(nèi),否則需加扶正器。[6]
(3)根據(jù)孔壁塌孔情況確定直釬鉆頭的循環(huán)進尺深度,一般控制在2~5 m,拔出鉆頭后用砂漿進行固壁,以灌注流動性低的砂漿為宜,如吃漿量大,摻加一定的速凝劑,砂漿摻加早強劑縮短待強時間,掃孔后孔壁不坍塌即可進行下一環(huán)節(jié),直至設(shè)計深度為止。
(4)造孔至設(shè)計孔深后,對錨固段進行孔內(nèi)攝像,根據(jù)孔壁裂隙發(fā)育情況確定是否需要進行預(yù)注漿。如果需要,則用注漿塞對錨固段進行預(yù)注漿,重新掃孔后下錨索;如不需要進行預(yù)注漿,則直接下錨索。
為應(yīng)對碎裂地層,避免串漿影響錨索自由段的長度,借鑒全黏結(jié)錨索結(jié)構(gòu),對無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力錨索結(jié)構(gòu)進行改進,具體操作如下[7]:
(1)在錨固段設(shè)置一進一回兩個注漿管,錨固段注漿管深入至距離孔底30 cm,錨固段回漿管布置在錨固段與張拉段分界位置以內(nèi)50 cm處。設(shè)置回漿管主要用來檢查錨固段注漿密實情況,同時兼做補灌灌漿管。進漿管在錨固段范圍內(nèi)開1 m間距的花孔,便于漿液的擴散。
(2)在錨固段與自由段分界處設(shè)置止?jié){包:①錨固段與張拉段分界處鋼絞線用防水膠帶包裹,防止水泥漿進入PE套;②止?jié){包安裝前每根鋼絞線、進(回)漿管用棉絮纏緊,外包裹土工布并綁扎緊密,確保止?jié){包不漏漿、并能承壓;③錨固段的進漿管在止?jié){包段開兩個小口,錨固段注漿時止?jié){包先充填水泥漿液。
(3)錨索張拉段包裹土工布,目的是防止?jié){液四處擴散,減小注漿量。
(4)張拉段設(shè)置一進一回兩個注漿管,進漿管深入至自由端、錨固段分界處,中間開花孔,間距2 m;孔口設(shè)回漿管,用來排氣和自由端補注漿。
調(diào)整后的錨索結(jié)構(gòu)詳見圖1。
灌注漿液由設(shè)置的集中制漿站制拌,凈漿直接從集中制漿站灌注至孔內(nèi),砂漿則先將制拌的水泥漿輸送至臨近工作面的砂漿攪拌機內(nèi),現(xiàn)場摻砂攪勻后,通過砂漿泵灌注至錨索孔內(nèi)。注漿共分為固壁注漿、錨固段預(yù)注漿、錨固段注漿、張拉段注漿四個階段,具體控制要求如下:
(1)固壁注漿:
①漿液為砂漿,摻入一定量的速凝劑、早強劑,縮短待強時間;
②如漏漿嚴(yán)重,可間歇灌注,必要時摻加速凝劑,確保復(fù)掃孔孔壁不坍塌即可。
(2)錨固段預(yù)注漿[8,9]:
①錨固段預(yù)注漿開始采用高濃度的水泥凈漿,注漿量超過3~5倍的孔徑體積,改用水泥砂漿。如漏漿嚴(yán)重,采用間歇灌注方式,摻加3%速凝劑。
圖1 無黏結(jié)式預(yù)應(yīng)力錨索結(jié)構(gòu)
②下止?jié){塞注漿,注漿壓力達到0.1~0.3 MPa,待吃漿量明顯減少,可結(jié)束注漿。
(3)錨固段注漿:
①采用水泥漿進行灌注,28 d抗壓強度不低于35 MPa,7天強度應(yīng)不低于30 MPa。
②注漿前,應(yīng)對流動性測定,漿液在黏度計流出時間以不超過6秒為宜;還應(yīng)進行泌水性測定,在量筒中注入500 cm3漿液,3 h后泌水量不得超過2%。
③漿液中應(yīng)摻入一定量的膨脹劑和早強劑,不得摻加速凝劑、水玻璃等任何有腐蝕作用的外加劑。
④錨固段灌漿壓力為0.3~0.5 MPa,回氣管回濃漿后即以0.5 MPa的壓力閉漿,閉漿時間30min。
⑤錨固段注漿飽滿度檢查,采用吹氣法看注漿管、回漿管是否暢通,如不暢通則在管內(nèi)穿鋼絲,在管內(nèi)的位置,確認錨固段灌漿是否飽滿。次日再次用同樣的方法進行檢查,防止?jié){液流失或者泌水性導(dǎo)致錨固段漿液包裹不密實。
(4)張拉段注漿:
采用水泥砂漿灌注,28 d抗壓強度不低于30 MPa,孔口反漿結(jié)束。
由于邊坡巖體較為破碎,造孔、拔管過程中對錨墩基礎(chǔ)破壞較嚴(yán)重,張拉時錨墩沉陷情況較為嚴(yán)重,為此,錨墩施工采取了以下措施:
(1)對孔口基面澆筑砂漿或混凝土以提高基巖承載力,預(yù)埋直徑120 mm鋼管套在孔口鋼絞線上,鋼管應(yīng)與錨索孔在一條直線上。
(2)調(diào)整錨墩尺寸,根據(jù)錨墩基礎(chǔ)承載力確定錨墩尺寸、內(nèi)部配筋和錨桿型號及數(shù)量,確保錨墩有足夠大的受力面積,減少張拉時可能發(fā)生的沉降變形。
(3)按設(shè)計要求施工錨墩插筋,檢驗合格后綁扎鋼筋,安裝錨墊板、孔口管。嚴(yán)格控制錨墊板、孔口管垂直度,確保錨墊板、孔口管垂直,錨索孔與孔口在一條直線上。
(4)如邊坡有網(wǎng)格梁,錨墩應(yīng)預(yù)留與網(wǎng)格梁連接的插筋,確保錨索網(wǎng)格梁整體持力。
錨索張拉施工前應(yīng)有針對性的選擇幾個錨索開展張拉工藝性試驗,在錨墩周邊設(shè)置固定的樣架作為參照點,每一級張拉后對錨索沉降值、張拉力值進行觀測,檢查錨索是否存在卸荷狀況。如錨索出現(xiàn)錨墩沉陷、拉力卸荷情況,應(yīng)研究應(yīng)對措施,查找問題原因。張拉試驗無問題,則按照規(guī)范及設(shè)計要求對其余錨索逐級張拉、鎖定。
巴塘水電站左岸邊坡開挖支護工程共有錨索2 300余根,總長約90 000 m,從2018年5月施工至今已完成錨索1 000余束。從開工之初使用雙擺葉偏心鉆頭、三翼同心擴孔鉆頭、同心靴管中心套鉆頭進行全長跟管造孔到改為“跟管+固壁+預(yù)注漿”的造孔施工工藝,從腳手架+錨固鉆機作業(yè)到移動式履帶式鉆機穿插作業(yè)省去腳手架搭設(shè)。工程技術(shù)人員通過不斷的優(yōu)化調(diào)整施工工藝,最終形成了一套適合巴塘電站強卸荷破碎巖體的錨索施工工藝方法,每級邊坡支護下挖時間從之前2個半月縮短到了目前的1個月,應(yīng)用效果明顯。
針對巴塘水電站散、硬、漏、夾的地質(zhì)特點,工程技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)試驗,形成了一套適合強卸荷破碎巖體邊坡錨索的施工工藝。該工藝較好的克服了強卸荷破碎巖體中錨索施工的不利因素,有效解決了施工過程中存在的塌孔、鉆具磨損、卡鉆、漏漿、串漿、張拉松弛卸荷等問題,錨索施工進度、施工質(zhì)量方面實踐效果明顯。通過實踐可以得出以下結(jié)論:
(1)采用“跟管+固壁+預(yù)注漿”的造孔施工工藝可以較好的適應(yīng)強卸荷破碎巖體錨索造孔工作,該方法同時克服了固壁灌漿循環(huán)進尺周期時間長、費用高以及全跟管造孔卡鉆、鉆具、管靴磨損嚴(yán)重,廢孔率高的缺點,在保證工期的同時又節(jié)省了費用。
(2)充分利用移動式履帶式鉆機造孔效率高、移動方便、動力強的特點,縮短了錨索造孔時間以及各工序的銜接時間,利用錨索固壁待強時間,穿插錨桿施工作業(yè),大幅度提高了系統(tǒng)支護、錨索造孔功效。該方法還減少腳手架搭設(shè)時間,節(jié)省了人力物力,也是以后邊坡支護的發(fā)展方向。
(3)根據(jù)錨索注漿部位、注漿階段采取不同的注漿控制方式,使用孔內(nèi)攝像技術(shù)對錨固段巖體完整情況進行鑒定,在保證錨索注漿質(zhì)量的同時縮短了各階段的注漿耗時,提高了錨索施工進度,又節(jié)約了注漿材料。[10]
(4)對錨索結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,將全黏結(jié)錨索調(diào)整為無黏結(jié)錨索,并對注漿管、制漿包進行改進,張拉段外包土工布,較好的克服了強卸荷碎裂地層裂隙聯(lián)通、漏漿、串漿造成質(zhì)量問題,節(jié)省了不必要的材料消耗。
(5)對錨固段基礎(chǔ)進行處理,采取澆筑墊層、增大錨墩尺寸兩項措施,克服了錨墩基礎(chǔ)承載力不足、張拉沉陷的問題。
該工藝方法可為類似工程借鑒參考。