閆樹鵬
(汾西礦業(yè)集團(tuán) 中興煤業(yè)公司,山西 交城 030500)
汾西礦業(yè)集團(tuán)中興煤礦屬于高瓦斯礦井,1209工作面位于一采區(qū)北翼,走向長1 252 m,傾向長1段163 m、2段151 m。北面為安則村保安煤柱線,南面為一采總回風(fēng)巷、東翼軌道巷、東膠帶巷,東面為1207工作面(未采),西面為1211工作面(已采)。工作面標(biāo)高700~765 m,蓋山厚度452.7~630.8 m,工作面布置見圖1。綜采1209工作面目前正在回采,預(yù)計(jì)相對瓦斯涌出量為7.8 m3/t,絕對瓦斯涌出量為7.6 m3/min。工作面采用了沿空留巷充填技術(shù),實(shí)現(xiàn)無煤柱開采,提高資源回收率,延長礦井服務(wù)年限,也解決了生產(chǎn)銜接緊張問題。同時因?yàn)檠乜樟粝镄纬蓛蛇M(jìn)一回“Y”型通風(fēng)方式,也解決了工作面高瓦斯問題,使工作面安全程度大幅提高。但是回采過程中,工作面超前及側(cè)向支承壓力影響對充填墻體強(qiáng)度和留巷支護(hù)也帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
圖1 1209工作面布置
針對以上技術(shù)難題,礦方引進(jìn)水力預(yù)裂超前切頂卸壓技術(shù),在1209運(yùn)輸巷上方頂板進(jìn)行超前水力預(yù)裂,使頂板巖層產(chǎn)生裂隙,破壞頂板巖層完整性,減少懸頂降低煤柱中的應(yīng)力集中程度,從根本上改善充填墻體和留巷的維護(hù)難度。
水力壓裂技術(shù)自提出以來,已應(yīng)用于石油和天然氣工業(yè)、水利水電工程、地?zé)豳Y源開發(fā)、核廢料儲存、地應(yīng)力測量等領(lǐng)域,顯示出廣泛的工業(yè)應(yīng)用價值。水力壓裂作為經(jīng)濟(jì)、安全、高效的堅(jiān)硬頂板控制技術(shù),已在我國部分煤礦得到了驗(yàn)證,成為我國煤礦堅(jiān)硬難跨頂板控制的有效手段。我國眾多學(xué)者對其機(jī)理進(jìn)行了研究,表明水力壓裂可使頂板巖層定向壓裂、破壞頂板巖層的完整性,進(jìn)而削弱頂板的強(qiáng)度和整體性,使采空區(qū)頂板能夠分層分次垮落,縮短初次來壓和周期來壓步距,達(dá)到減小或消除堅(jiān)硬難垮頂板對工作面回采危害的目的。
鑒于水力壓裂可削弱巖層的整體性和穩(wěn)定性,并能定向切割頂板巖層,通過人為的方法削弱煤巖體承載的高應(yīng)力,使巷道或工作面處于低應(yīng)力區(qū)域。同時,水力壓裂技術(shù)具有安全性高、工程量小、成本低及適應(yīng)性強(qiáng)(如高瓦斯礦井)等特點(diǎn)。該技術(shù)已經(jīng)在晉城、潞安、邢臺、伊泰、中煤蒙陜、神東、神南礦區(qū)推廣應(yīng)用,取得了良好的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)效益。
1209工作面開采4號煤層,根據(jù)1209工作面巷道掘進(jìn)揭露情況分析:4號煤頂板節(jié)理較發(fā)育,部分地段較破碎,壓力大,偽頂易垮落,工作面在掘進(jìn)中將揭露大小斷層3條。
施工順序:記錄頂板巖層結(jié)構(gòu)—確定壓裂參數(shù)—壓裂鉆孔施工—實(shí)施壓裂—壓裂監(jiān)測。
具體巷道施工位置根據(jù)現(xiàn)場條件調(diào)整。鉆孔參數(shù)根據(jù)頂板巖層厚度、巖性、礦壓顯現(xiàn)特點(diǎn)與范圍,壓裂鉆孔布置見圖2。
圖2 1209巷水力壓裂鉆孔布置(m)
為了避免影響工作面正常生產(chǎn)以及施工工期的要求,試驗(yàn)段位置應(yīng)超前工作面150 m。布置壓裂鉆孔S,鉆孔朝向工作面切巷。
鉆孔參數(shù):鉆孔長30 m,孔間距為8 m,仰角為45°,偏角20°;壓裂位置:鉆孔15~30 m,每2 m水力預(yù)裂1次,共壓裂8次,采用倒退式壓裂,壓裂垂直距離在頂板以上10~20 m范圍內(nèi),壓裂水平距離在充填墻體靠近采空區(qū)墻邊1~6.5 m范圍內(nèi)。
壓裂鉆孔的施工,鉆頭直徑為56 mm,鉆桿直徑宜采用42 mm。
1209運(yùn)巷超前水力壓裂,于2019年6月12日開始施工,8月5日施工完畢。共計(jì)施工42個鉆孔,鉆孔工程量1 230 m,試驗(yàn)344 m,平均孔深29 m,最深孔為21號孔,孔深40 m;最淺孔為41號孔,孔深23 m。1號孔于8月8日進(jìn)入留巷,目前1~25號孔已進(jìn)入留巷,1號孔已進(jìn)入留巷211 m。水力壓裂壓力10~26 MPa,平均18 MPa,其中靠鉆孔上部水力壓裂壓力較大(因上部為砂巖,硬度較大)。
將1209運(yùn)巷水力壓裂段進(jìn)入留巷和未壓裂段進(jìn)入留巷進(jìn)行礦壓監(jiān)測結(jié)果比較,分別在進(jìn)入留巷的未壓裂段設(shè)置1個觀測點(diǎn),壓裂段設(shè)置3個觀測點(diǎn)(1號、11號及21號孔)。隨工作面的推進(jìn)距離增加,從巷道圍巖變形量和留墻變形情況結(jié)果進(jìn)行分析(壓裂段數(shù)據(jù)取自2019-8-10—2019-9-29期間)未壓裂段與壓裂段隨工作面推進(jìn)巷道變形量如圖3和圖4所示。
圖3 未壓裂段隨工作面推進(jìn)巷道變形量
圖4 壓裂段隨工作面推進(jìn)巷道變形量
通過對未壓裂段隨工作面推進(jìn)巷道變形趨勢與壓裂段隨工作面推進(jìn)巷道變形趨勢進(jìn)行比較,對巷道圍巖變形監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析、對比可以看出:
運(yùn)巷進(jìn)入留巷后隨回采繼續(xù)向前推進(jìn)距離的增加,未壓裂段和壓裂段圍巖變形量均在增加,且未壓裂段圍巖變形量呈現(xiàn)快速增長,而壓裂段呈緩慢增長,兩者差別較大。壓裂孔進(jìn)入留巷后工作面繼續(xù)推進(jìn)211 m結(jié)果進(jìn)行分析,未壓裂段頂?shù)装遄畲笠平繛? 070 mm,兩幫收縮量為160 mm;壓裂段頂?shù)装遄畲笠平繛?00 mm,兩幫收縮量為35 mm;壓裂段頂?shù)装逡平繛槲磯毫讯蔚?6%,壓裂段兩幫收縮量為未壓裂段的22%。
未壓裂段與壓裂段沿空留墻情況對比如圖5所示,通過未壓裂段進(jìn)入留巷后留墻變形情況與壓裂段進(jìn)入留巷后留墻變形情況對比可以看出:壓裂段在進(jìn)入留巷后留墻的變形量較大,而壓裂段在進(jìn)入留巷后留墻的變形量較小。由此可以肯定,通過超前預(yù)裂可以對留墻起到保護(hù)的作用,降低了后期的巷道維護(hù)成本。
圖5 沿空留墻情況對比
壓裂段采空區(qū)及留墻里側(cè)頂板情況如圖6所示,通過對壓裂段進(jìn)入留巷后采空區(qū)效果觀察可以看出:
圖6 壓裂段采空區(qū)及留墻里側(cè)頂板情況
1) 采空區(qū)頂板呈臺階式垮落,在留墻里側(cè)1 m位置可觀察到臺階式斷裂現(xiàn)象(原為三角懸板結(jié)構(gòu))。從上部采空區(qū)到留墻范圍內(nèi)的頂板進(jìn)行預(yù)裂后,上部巖層對留墻造成的壓力較小。
2) 采空區(qū)側(cè)用于擋矸的鋼筋網(wǎng)片受力較小無較大變形。
3) 留墻里側(cè)的頂板較完整,采空區(qū)的矸石不會對留墻造成影響。
4) 留墻上方頂板比較平整,無吊包、漏渣等情況。
1) 水力預(yù)裂切頂卸壓技術(shù)配合柔模高水速凝充填沿空留巷針對長距離大埋深高地應(yīng)力地質(zhì)條件具有較好的適用性,可以提高沿空留巷率、降低返修率。
2) 水力壓裂在現(xiàn)場施工過程中也存在一定問題:水力預(yù)裂切頂卸壓技術(shù)需要在工作面開始推進(jìn)前進(jìn)行,必須按照采掘銜接計(jì)劃進(jìn)行施工,造成施工隊(duì)伍安排的局限性。如果提前施工會破壞預(yù)裂段頂板的完整,后期還需進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),增加了生產(chǎn)工序。作業(yè)過程中會產(chǎn)生大量的回水,并直接排放到巷道內(nèi),給標(biāo)準(zhǔn)化工作帶來管理難題。