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引水罐的設(shè)計(jì)及其在自吸泵上的應(yīng)用

2021-05-10 03:44
肥料與健康 2021年1期
關(guān)鍵詞:含鹽溢流控制閥

陳 隆

(黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司 貴州黔西 551500)

1 自吸泵水罐加裝改造背景

1.1 WFB型自吸泵結(jié)構(gòu)及工作原理

WFB型自吸泵結(jié)構(gòu)示意見圖1。

圖1 WFB型自吸泵結(jié)構(gòu)示意

該類型自吸泵屬于氣液混輸自吸泵,其工作原理:立式自吸泵蝸室上不開回流孔,液體在重力作用下沿蝸室流道回流至葉輪外緣與氣體反復(fù)混合,由于葉輪旋轉(zhuǎn)作用,吸入管路的空氣和水充分混合,并被排至氣液分離室;氣液分離室上部的氣體溢出,下部的水返回葉輪,重新與吸入管路的空氣混合,在吸入管內(nèi)形成真空,直至將泵及吸入管內(nèi)的氣體全部排出,完成自吸,并正常抽水。該泵采用副葉輪作為軸封,泵體中液體與大氣連通。為防止停運(yùn)后泵中液體虹吸至入口管道中,在泵入口設(shè)有與大氣相通的電磁控制閥,停泵時(shí)開啟該閥,與大氣連通,這樣水泵停轉(zhuǎn)后,泵體內(nèi)存有一定量的水,便于下次啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)一次灌泵“終身自吸”。

1.2 WFB型自吸泵使用狀況

黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司的廢水處理單元采用多效蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)(正常處理能力為10 m3/h),主裝置產(chǎn)生的所有含鹽廢水進(jìn)入含鹽廢水緩沖池后,通過上料泵(50WFB-B-2型自吸泵)P-4713A/B將含鹽廢水先后送入原料預(yù)熱器、二效加熱室、二效分離室、一效加熱室、一效分離室等,分離出結(jié)晶鹽和二次冷凝水,結(jié)晶鹽袋裝后供磚廠再利用,二次冷凝水送至蒸汽動(dòng)力廠或送至污水廠終端處理達(dá)標(biāo)后排放。含鹽廢水緩沖池內(nèi)溶液的pH為3~4,主要組分為鹽(以硝酸鈉和亞硝酸鈉為主)1%~2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),化學(xué)需氧量(COD)為7 000~8 000 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度<200 mg/L。含鹽廢水一旦不能進(jìn)入多效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行鹽水分離,除了增大污水處理廠的水處理負(fù)荷及消耗外,還會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)保問題。

雖然廢水處理單元一直運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)過環(huán)保問題,但對(duì)于上料泵來說,疑難問題不斷出現(xiàn)。該泵設(shè)計(jì)流量為12.5 m3/h,正常流量為10 m3/h,但隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),設(shè)備性能明顯下降,后期的輸送流量始終為8~9 m3/h;泵啟動(dòng)困難,耗時(shí)30 min以上才能啟動(dòng),甚至啟動(dòng)不正常;每倒一次泵要反復(fù)拆檢,每3個(gè)月要更換一次電磁控制閥。針對(duì)存在的問題,曾在吸水管底部加裝底閥,但未能從根本上解決問題,啟泵困難及流量不足等問題仍未得到改善。

2020年4月8日18:00左右,點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)P-4713B電動(dòng)機(jī)發(fā)出異常聲響,檢查后判定為電動(dòng)機(jī)軸承損壞,更換電動(dòng)機(jī)軸承原樣回裝啟泵后,仍不能正常吸水輸送。4次反復(fù)拆檢結(jié)果均未發(fā)現(xiàn)有部件損壞,葉輪流道及泵體內(nèi)鹽垢也已完全清理干凈,但泵始終不能正常吸水。鑒于該泵一直困擾環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行,根據(jù)真空引水裝置在臥式離心泵上的成功應(yīng)用,決定自制引水罐對(duì)該自吸泵進(jìn)行加裝改造。

2 自制引水罐的設(shè)計(jì)計(jì)算

泵前真空引水罐是一種水泵吸水設(shè)備,也稱為真空罐、引水筒、自動(dòng)引水裝置,是一個(gè)密封的罐體。采用真空引水罐引水的工作原理:在水池和泵之間的吸入管路上安裝1只密封的水罐,在啟動(dòng)水泵之前,注滿引水罐(泵內(nèi)也注滿水),當(dāng)水泵啟動(dòng)后,水泵會(huì)先抽取真空罐內(nèi)的水,引水罐內(nèi)的液位下降,罐內(nèi)和吸入管內(nèi)形成真空,壓力低于水池液面的大氣壓力,此時(shí)水池內(nèi)的水就會(huì)沿著吸入管進(jìn)入引水罐;當(dāng)水泵的排液和吸入管路的進(jìn)液達(dá)到平衡時(shí),真空罐內(nèi)的液位就不再下降,達(dá)到穩(wěn)定工作狀態(tài),此時(shí)泵也達(dá)到了額定工作狀態(tài);停泵后,排水管內(nèi)的水流回引水罐,下次啟動(dòng)無需再次灌泵即能啟動(dòng)。

參照文獻(xiàn)[1]中引水桶的設(shè)計(jì),同時(shí)根據(jù)該泵設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表,查得設(shè)計(jì)流量、物料參數(shù)等,應(yīng)用引水桶設(shè)計(jì)相關(guān)公式,在Excel辦公軟件上進(jìn)行公式設(shè)置,計(jì)算得到引水罐凈空高為716 mm、容積為0.086 m3,設(shè)計(jì)計(jì)算符合罐高與其直徑之比為1.2~1.8的要求[2]。

3 引水罐型式的選取與自制簡(jiǎn)圖

一般要求引水罐的實(shí)際容積大于設(shè)計(jì)容積。由泵實(shí)際安裝簡(jiǎn)圖(見圖2)可知,自吸泵自密封處溢流堰高距實(shí)際安裝地平面為720 mm,在引水罐內(nèi)加水,此處溢流即為引水罐加滿,據(jù)此決定采用DN 400 mm、凈空高為720 mm的引水罐,容積為0.09 m3,罐高與其直徑之比為1.8,符合要求。

1.止回閥 2.止回閥芯 3.出口法蘭 4.軸 5.副葉輪6.葉輪 7.泵體 8.進(jìn)口法蘭 9.電磁控制閥 10.鎖緊螺母11.電動(dòng)機(jī)架 12.電動(dòng)機(jī) 13.自密封溢流堰圖2 泵實(shí)際安裝簡(jiǎn)圖

引水罐采用頂吸式,是由注水閥、排氣閥、排污閥、罐體、引水管口及泵入口管等組成的氣密性良好的密閉裝置,罐頂采用法蘭及盲板封閉,便于打開清理長(zhǎng)期運(yùn)行后罐內(nèi)積累的鹽垢。引水罐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見圖3。

4 引水罐安裝布置及其工藝流程

4.1 引水罐的安裝布置

引水罐的布置原則是盡量靠近水池,以縮短引水罐的引水管長(zhǎng)度。泵及引水罐布置簡(jiǎn)圖見圖4,引水罐實(shí)際安裝示意見圖5。

4.2 引水工藝流程[3]

水泵首次啟動(dòng)前,打開注水閥向引水罐及泵進(jìn)行緩慢注水,同時(shí)打開排氣閥向外界排氣,直至水從自吸泵自密封溢流堰處溢流穩(wěn)定后停止注水,關(guān)閉注水閥和排氣閥。

圖3 引水罐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

圖4 泵及引水罐布置簡(jiǎn)圖

圖5 引水罐實(shí)際安裝示意

泵啟動(dòng)后,泵吸入管內(nèi)的水不斷進(jìn)入泵系統(tǒng),引水罐內(nèi)儲(chǔ)水量迅速減少,引水罐水位急劇下降,達(dá)到一定的負(fù)壓后,水池內(nèi)的水在大氣壓作用下沿引水管連續(xù)進(jìn)入引水罐內(nèi),在泵的連續(xù)作用下送往蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。

4.3 注意事項(xiàng)

盡量減少吸水高度,在保證能充滿水的情況下,引水罐高度與自吸泵自密封溢流堰等高即可;引水罐應(yīng)安裝在最靠近水池的地方,縮短引水罐引水管的長(zhǎng)度;引水罐高度與其直徑之比為1.2~1.8,容積不小于設(shè)計(jì)容積,以保證其吸水能力;保證罐體密封良好,否則將影響正常吸水;啟泵前注水時(shí),進(jìn)水量不能過大,應(yīng)讓水位緩慢上升,保證水中空氣完全排出。

5 改造后的效果

5.1 自吸泵運(yùn)行情況

2020年4月9日,對(duì)引水罐加裝改造后的P-4713B按照操作要點(diǎn)進(jìn)行啟泵,5 min內(nèi)即可完成注水并正常啟泵,徹底解決了泵啟動(dòng)耗時(shí)長(zhǎng)的問題,且輸送流量也從8~9 m3/h提高至10~11 m3/h。改造后,啟泵操作方便,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。2020年5月11日,對(duì)P-4713A也進(jìn)行了引水罐加裝改造。

5.2 效益分析

(1)啟泵操作方便,解決了排氣引水難、費(fèi)時(shí)耗電的問題,既改善了水泵的吸水性能,提高了廢水處理的安全性,又減少了維修工作量。

(2)取消電磁控制閥,按電磁控制閥使用壽命3個(gè)月、單價(jià)600元計(jì),年可節(jié)省費(fèi)用2 400元;取消了不銹鋼底閥,按年更換2只底閥、單價(jià)1 000元計(jì),年可節(jié)約2 000元;如果不進(jìn)行加裝引水裝置改造,則需要更換自吸泵,按泵使用壽命2年、單價(jià)30 000元計(jì),年可節(jié)約15 000元;避免了將未經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶的含鹽廢水直接送至污水處理系統(tǒng),降低了水處理成本,節(jié)約了水處理費(fèi)用。

該改造項(xiàng)目的成功實(shí)施,避免了不合格水直接排入地下水系統(tǒng)的可能性,目前準(zhǔn)備在各雨水池、事故池等自吸泵上推廣應(yīng)用。

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