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油井機采系統(tǒng)抽汲參數(shù)分析及優(yōu)化策略

2021-05-08 03:49趙軍
中國應(yīng)急管理科學(xué) 2021年6期
關(guān)鍵詞:匹配

趙軍

摘 要: 根據(jù)井網(wǎng)完善程度、油層供液情況、合理沉沒度等情況,調(diào)整油井泵掛:對于供液能力改善的油井應(yīng)泵升級并提淺泵掛;對于供液能力變差的油井應(yīng)泵降級并加深泵掛。近年對機采效率監(jiān)測,已達(dá)Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn),這些井地層能量足,產(chǎn)液量高,有效功率高。安排普查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示實際平均機采效率僅為11.48%。說明單井機采效率偏低、單井能耗偏高。在對抽油機采油系統(tǒng)效率影響因素進(jìn)行分析后,立足現(xiàn)狀做工作,分別從地面和地下入手,采取措施取得較好效果。

關(guān)鍵詞: 機采系統(tǒng);抽汲參數(shù);匹配;優(yōu)化運行;間抽方式

分類號:TE355.5

針對采油廠開采過程中暴露出機采系統(tǒng)抽汲參數(shù)匹配難度大,從而致使系統(tǒng)效率低、能耗大的問題,總結(jié)出影響機采系統(tǒng)效率的因素,提出提高系統(tǒng)效率的對策。

一、影響油井運行效率原因分析

1.平衡度合格率偏低

抽油機平衡度是確保抽油設(shè)備經(jīng)濟優(yōu)化運行的重要手段之一,平衡度的好壞直接影響到抽油機井的系統(tǒng)效率,對全廠井站檢查中,平衡度不合格的油井有46口,占所檢查油井的37.1%,抽油機平衡度合格率偏低。機型匹配偏小尤其是由于中油天工的機型偏小,造成平衡調(diào)整難度大,使抽油井出現(xiàn)欠載現(xiàn)象,影響系統(tǒng)效率提升。

2.地面影響因素

監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,機采系統(tǒng)效率在25%~30%之間,地面效率應(yīng)不低于65%,全廠地面效率平均為56.4%,低于50%的油井有14口,功率因素低于0.4的電機有33臺,占24.08%。部分抽油機零部件老化、磨損,尤其是減速箱內(nèi)齒輪有崩齒現(xiàn)象,在考慮成本的情況下,輕度磨損的抽油機繼續(xù)使用,僅更換較嚴(yán)重的抽油機,影響抽油機地面?zhèn)鲃有?。光桿與驢頭、井口之間的磨、別現(xiàn)象有不同程度的存在,尤其是由于安裝原因、井口管線下墜影響等原因造成光桿不居中,職工為避免井口漏油,加大防噴盒的上緊程度,增加了盤根摩擦阻力,影響抽油機地面效率的提升。

3. 井筒因素復(fù)雜

全廠油井平均泵掛為1650.6m,其中2000m以上36口,1500m~2000m56口,1500m以下47口,管桿偏磨現(xiàn)象較突出,井筒結(jié)蠟、結(jié)垢、偏磨、腐蝕等情況較為嚴(yán)重,導(dǎo)致凡爾、油管漏失,造成泵排量系數(shù)偏低,嚴(yán)重時造成油井產(chǎn)液量下降,動液面上升,使抽油機上、下負(fù)荷增加,耗電量增加,系統(tǒng)效率偏低;同時井下結(jié)蠟、結(jié)垢造成桿柱與油管內(nèi)壁的摩擦機會增加,增加光桿負(fù)荷,嚴(yán)重影響地面效率。

4. 井下影響因素

4.1 產(chǎn)液能力低的油井,有效功率低

這種低產(chǎn)液的設(shè)備配置明顯是“大馬拉小車”,因此系統(tǒng)效率低。有三方面原因影響產(chǎn)業(yè)能力:一是開發(fā)方案的制約,注采井網(wǎng)不完善,造成油井潛力沒有充分發(fā)揮;二是油水井連通性差,注水效果不明顯;三是早期注水造成突進(jìn),目前控制注水強度。針對上述原因,我們要在完善井網(wǎng)、合理有效注水上下功夫

4.2泵效低的油井,系統(tǒng)效率偏低

全廠油井泵效平均為47.5%,低于30%的油井為46口,其中低泵效、低沉沒度油井為38口,低泵效高沉沒度(高于150m)8口。低泵效、低沉沒度、低產(chǎn)液井反應(yīng)工作制度相對偏大,泵充滿程度差事油井有效功率偏低。部分油井沉沒度低,但井底流壓偏高,建議逐步調(diào)整泵掛。低泵效、高沉沒度、低產(chǎn)液說明油井供排存在問題的原因主要有兩個,一是油井結(jié)垢、結(jié)蠟影響進(jìn)液通道;二是油稠影響進(jìn)液。對第一種原因開展熱(酸)洗、加藥保證進(jìn)液通暢;對稠油開展降粘,加速稠油流動。

二、提高機采系統(tǒng)效率的對策

1.提高油井泵效,增加油井有效功率

影響泵效的主要因素為:①油井工作制度、②沖程損失、③漏失影響、④供液不足等。合理利用目前使用的油井工況宏觀控制圖,對抽油機系統(tǒng)效率進(jìn)行區(qū)塊管理,重點分析斷脫漏失區(qū)及參數(shù)偏大區(qū),提高泵效是提高系統(tǒng)效率最直接、最經(jīng)濟的方式。一是從油井產(chǎn)量入手,通過各種油層改造技術(shù)、注水配套技術(shù)等改善油層的供液能力,提高油井產(chǎn)量,提升油井的系統(tǒng)效率。二是通過下泵深度、抽汲參數(shù)、管柱組合的優(yōu)化,減少各種無功損耗,達(dá)到提升系統(tǒng)效率的目的。針對普通電機在使用中因包角等因素造成沖次過快的缺點,在充分考慮油井油層物性、泵掛、液面、液量等因素,在低產(chǎn)低效井中繼續(xù)推廣雙聯(lián)減速裝置,降低沖次及匹配電機的輸入功率。

2.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)

根據(jù)井網(wǎng)完善程度、油層供液情況、合理沉沒度等情況,調(diào)整油井泵掛:對于供液能力改善的油井應(yīng)泵升級并提淺泵掛;對于供液能力變差的油井應(yīng)泵降級并加深泵掛。抽汲參數(shù)優(yōu)化的原則是再保證油井產(chǎn)液的原則下,盡量使用“長沖程、慢沖次”,降低油井沖程損失,減小選點載荷,減少水利損失及摩擦瞬時,得到較高的系統(tǒng)效率。

三、提高機采井系統(tǒng)效率的現(xiàn)場應(yīng)用

A井使用雙聯(lián)齒輪減速裝置,沖次從2.5r/min下調(diào)至1.5r/min,調(diào)整前后電機測試對比數(shù)據(jù)。該井分別因桿斷、腐蝕等原因作業(yè)3井次,在使用雙聯(lián)減速裝置后,僅在6月因油管本體裂作業(yè)1井次,減速裝置起到很好的延長免修期的效果,每小時減少動力消耗1.54kWaH。后因為A井換層生產(chǎn)后產(chǎn)液過低,將雙聯(lián)減速裝置轉(zhuǎn)用到A井。應(yīng)用抽油機減速裝置后,采油隊反映存在抽油機皮帶松緊調(diào)節(jié)不便、更換麻煩的問題,當(dāng)抽油機皮帶松動后,需將電機及調(diào)速裝置上的螺絲都松開,再上頂絲頂緊,加大了采油隊的工作量,比較麻煩,后期進(jìn)行裝備改造。

四、 效益與前景

目前采油廠產(chǎn)液量低于3t且無法采取間抽方式的油井26口,若全部安裝雙聯(lián)減速裝置,則每年可以節(jié)電約15萬度以上。在今后的工作中,及時調(diào)整抽油機平衡度、根據(jù)供排能力調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)、開展增產(chǎn)工藝研究等工作,都可以實現(xiàn)采油系統(tǒng)效率的提升。

五、結(jié)論

①經(jīng)過治理,全廠油井機采系統(tǒng)效率提升到31.68%,見到明顯的效果。②油井產(chǎn)液量低、抽油機不平衡及抽汲參數(shù)不合理是制約機采系統(tǒng)效率提高的主要因素。通過抽汲參數(shù)的優(yōu)化和增產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用,可提升油井系統(tǒng)效率。③機采系統(tǒng)效率是地面效率與地下效率統(tǒng)一的整體,在日常工作中要從兩方面入手,才能取得較好的效果。④系統(tǒng)效率的提升,涉及油井生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié):如油井清蠟、設(shè)備維護與保養(yǎng)等。提高系統(tǒng)效率需要各部門的共同努力與協(xié)作。⑤應(yīng)加大機采系統(tǒng)效率的監(jiān)測工作,充分了解機采系統(tǒng)效率的現(xiàn)狀,制定有針對性的措施。

參考文獻(xiàn)

[1]能耗節(jié)點分析在抽油機井節(jié)能降耗中的應(yīng)用[J].胡全偉.石油石化節(jié)能.2017(09)

[2]提高有桿泵系統(tǒng)效率技術(shù)的探索與實踐[J].郭紹群.石油知識.2017(03)

(山東省德州市臨邑縣臨盤釆油廠,山東 德州? 251507)

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