羅 侃,林成東
(中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西南昌 330038)
隨著工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化需求的不斷提高,網(wǎng)絡(luò)信息自動(dòng)化正被迅速應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域,以嵌入式系統(tǒng)儀表和設(shè)備為基礎(chǔ)的現(xiàn)場總線越來越多地應(yīng)用在工業(yè)過程控制系統(tǒng)中。FF 現(xiàn)場總線技術(shù)作為一種全數(shù)字、串行、雙向通信網(wǎng)絡(luò),在工業(yè)過程控制中發(fā)展迅速,已在國內(nèi)的一些大中型冶煉企業(yè)中獲得成功的應(yīng)用。
冶煉工業(yè)中的煙氣制酸系統(tǒng)是將火法冶煉工藝中產(chǎn)生的大量含SO2煙氣經(jīng)過凈化、干吸、轉(zhuǎn)化等工序制作成成品濃硫酸。整套系統(tǒng)中包含的控制回路、自動(dòng)化儀表種類及數(shù)量較多。本文結(jié)合某鉛鋅冶煉廠煙氣制酸改造項(xiàng)目的實(shí)際情況,著重對FF 現(xiàn)場總線技術(shù)在新舊系統(tǒng)的融合、儀表的選型及調(diào)試等方面進(jìn)行研究。
該項(xiàng)目采用熔化爐產(chǎn)生的煙氣制酸,制酸工藝主要有凈化、干吸、轉(zhuǎn)化、硫酸尾氣脫硫、尾氣煙氣排放等工序。其中,凈化工段的工藝流程為一級動(dòng)力波洗滌器—?dú)怏w冷卻塔—二級動(dòng)力波洗滌器—一級電除霧器—二級電除霧器。干吸工序采用低位高效的干吸工藝技術(shù)對凈化后的煙氣進(jìn)行干燥及對轉(zhuǎn)化后的SO3煙氣進(jìn)行吸收。針對冶煉煙氣中SO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)大約在6%的情況,采用技術(shù)成熟可靠的3+1 四段雙接觸轉(zhuǎn)化工藝,使進(jìn)入一吸塔的煙氣溫度與進(jìn)入二吸塔的煙氣溫度保持均衡,減少冷凝酸的產(chǎn)生。硫酸尾氣脫硫采用氧化鋅—酸解法脫硫技術(shù),進(jìn)一步脫除煙氣中的SO2,使最終排放尾氣中的SO2質(zhì)量濃度≤100 mg/m3。為滿足尾氣排放酸霧質(zhì)量濃度≤20 mg/m3的要求,脫硫后設(shè)置了濕式電除霧器。制酸工藝流程如圖1 所示。
FF 現(xiàn)場總線是一種全數(shù)字、串行、雙向通信網(wǎng)絡(luò),用于現(xiàn)場設(shè)備如變送器、控制閥和控制器等的互聯(lián),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)過程控制的分散化[1]。FF 現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)又稱“現(xiàn)場控制系統(tǒng)”,是由通過現(xiàn)場總線互聯(lián)的諸多現(xiàn)場儀表及控制室內(nèi)人—機(jī)界面共同組成,是一個(gè)全分散、全數(shù)字化、全開放和可互操作的新一代生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)[2]。
圖1 制酸工藝流程
該冶煉廠煙氣制酸系統(tǒng)一期建設(shè)時(shí)采用了FF現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),使用的是艾默生Delta V 系統(tǒng),后期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)需增加1 套煙氣制酸系統(tǒng)。為節(jié)省項(xiàng)目投資費(fèi)用,方便現(xiàn)場維護(hù)管理,控制系統(tǒng)方案將新增的煙氣制酸系統(tǒng)作為已有控制系統(tǒng)的拓展。
本次新增的Dleta V 控制系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)是點(diǎn)對點(diǎn)對等的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),配置了冗余的Delta V 控制網(wǎng),在現(xiàn)場機(jī)柜間配置冗余的交換機(jī),并通過冗余的網(wǎng)線構(gòu)成系統(tǒng)控制的主副網(wǎng)絡(luò)。工程師站、操作員站等的主副網(wǎng)卡,主副控制器的主副網(wǎng)口通過以太網(wǎng)線分別連接到系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)的主副交換機(jī)上??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
冶煉工業(yè)煙氣制酸流程工藝介質(zhì)種類較多,其中氣體介質(zhì)大多數(shù)高溫,含塵;液體介質(zhì)則腐蝕性強(qiáng),易產(chǎn)生酸霧。因此,煙氣制酸工藝使用的儀表種類繁多,通常有pH 分析儀、在線硫酸濃度計(jì)、SO2/O2氣體成分分析儀、可燃/有毒氣體探測儀、電磁流量計(jì)、均速管流量計(jì)、超聲波/雷達(dá)液位計(jì)、壓力變送器、熱電阻、熱電偶、自控閥等。不是所有類型的儀表都有FF 總線儀表,也不是所有類型的儀表都要求使用FF 總線儀表。在進(jìn)行儀表選型時(shí)主要原則如下:1)除設(shè)備成套自帶的PLC 系統(tǒng)及關(guān)系到生產(chǎn)安全的重要聯(lián)鎖信號以外,單體的電氣設(shè)備及儀表檢測控制信號均直接引入相應(yīng)的FF 總線控制系統(tǒng)集中控制,實(shí)現(xiàn)儀表、電氣監(jiān)控一體化控制。其中,儀表、調(diào)節(jié)閥采用FF 總線儀表和FF 總線型定位器。2)對于關(guān)系到生產(chǎn)安全的重要聯(lián)鎖信號,采用4~20 mA信號。3)對于無法采用FF 協(xié)議通信的模擬量輸出儀表如 SO2分析儀,可采用4~20 mA 信號。4)輸入或輸出開關(guān)量的各種開關(guān)、切斷閥通過數(shù)字量信號接入FF 總線控制系統(tǒng)的DI/DO 模塊。5)設(shè)備成套自帶的PLC 系統(tǒng)通過Profibus-DP 與FF 總線控制系統(tǒng)通信。6)熱電阻、熱電偶等溫度信號采用現(xiàn)場總線溫度變送器接入FF 總線控制系統(tǒng)。
煙氣制酸系統(tǒng)中常有DN1 000~2 000 的煙氣管道上需要安裝自控調(diào)節(jié)閥,由于煙氣溫度不高,且含有SO2,為保證閥門的調(diào)節(jié)性能,優(yōu)先選用襯氟蝶閥。對多數(shù)閥門廠家來說,襯氟蝶閥的閥門口徑通常只能做到DN600,選擇更大口徑的襯氟閥門會導(dǎo)致項(xiàng)目成本增加,因此在實(shí)際工程中通常會選用電動(dòng)玻璃鋼調(diào)節(jié)閥。然而市面上電動(dòng)玻璃鋼調(diào)節(jié)閥基本不配FF 總線定位器,于是就會出現(xiàn)調(diào)節(jié)控制回路中變送器采用FF 總線儀表,而閥門定位器采用4~20 mA信號的問題,無法構(gòu)成一個(gè)FF 總線PID 調(diào)節(jié)控制回路。在這種情況下,只能采用傳統(tǒng)的4~20 mA 信號的儀表和調(diào)節(jié)閥來實(shí)現(xiàn)PID 回路控制調(diào)節(jié)。
FF 總線儀表可用FF 總線手操器調(diào)試或者在AMS Device Manger 軟件上進(jìn)行調(diào)試。AMS 智能設(shè)備管理系統(tǒng)可快速、簡單地實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的量程設(shè)定、組態(tài)和診斷,提高了過程效率,減少了過程變化。
在FF 總線儀表現(xiàn)場調(diào)試時(shí),F(xiàn)F 總線儀表只能按網(wǎng)段識別儀表設(shè)備的Device ID。如果一個(gè)網(wǎng)段有幾臺同廠家同型號的儀表,無法直接識別哪臺設(shè)備對應(yīng)哪臺儀表,需在現(xiàn)場側(cè)與系統(tǒng)側(cè)兩端根據(jù)儀表上的銘牌位號打點(diǎn)識別,花費(fèi)大量時(shí)間和精力。對于FF 總線儀表,可以要求儀表廠家在儀表出廠調(diào)試時(shí),將儀表的Device ID 對應(yīng)修改成儀表銘牌上的位號,這樣在現(xiàn)場調(diào)試時(shí)就可以直接識別,節(jié)省調(diào)試時(shí)間。如果廠家修改儀表的Device ID 困難,也可出具儀表位號及儀表的Device ID 的對應(yīng)清單,這樣也能快速完成儀表的識別。
Delta V 的組態(tài)工具由Delta V 瀏覽器(Explorer)和Delta V 組態(tài)工作室(Control Studio)兩部分組成。在Delta V Explorer 軟件中進(jìn)行系統(tǒng)的硬件配置、卡件分配、模塊組態(tài)等;在Delta V Operate Configure中進(jìn)行畫面組態(tài)。FF 總線儀表閥門的調(diào)試可在Delta V 配套軟件AMS Device Manger 中進(jìn)行。
FF 現(xiàn)場總線儀表需要相應(yīng)的dd 文件才能被Delta V 系統(tǒng)識別,F(xiàn)F 總線儀表調(diào)試大多在 AMS Device Manger 軟件中進(jìn)行,所以dd 文件版本必須同時(shí)對應(yīng)Delta V 軟件版本和AMS 軟件版本。如果dd 文件版本不匹配,會導(dǎo)致儀表設(shè)備無法與系統(tǒng)通信。尤其在新老系統(tǒng)融合的項(xiàng)目中,由于老系統(tǒng)通常所使用的Delta V 系統(tǒng)版本較低,容易與新系統(tǒng)的FF 現(xiàn)場總線儀表出現(xiàn)不兼容的情況,導(dǎo)致在Delta V系統(tǒng)中無法讀取FF 總線儀表的信息。所以做FF 總線項(xiàng)目的時(shí)候,要確認(rèn)所選Delta V 系統(tǒng)版本與FF總線儀表的兼容性。
FF 現(xiàn)場總線系統(tǒng)在冶煉工業(yè)煙氣制酸系統(tǒng)中的應(yīng)用,減少了線纜敷設(shè)的工程費(fèi)用,降低了系統(tǒng)及工程成本;在儀表調(diào)試方面,節(jié)省了大量的人力、物力,節(jié)約了安裝調(diào)試時(shí)間,提高了系統(tǒng)的準(zhǔn)確性及可靠性,對項(xiàng)目成本的控制非常有利。相較于大規(guī)模I/O 系統(tǒng),減少了由接線點(diǎn)造成的不可靠因素,且系統(tǒng)的抗干擾能力更強(qiáng)。FF 總線還可從現(xiàn)場設(shè)備獲取大量豐富信息,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)、故障、參數(shù)信息傳送。