(中鐵建重慶投資集團有限公司,重慶 484100)
在城市橋梁的建設(shè)中,預制梁段拼裝施工法工廠化生產(chǎn)不會給工地周圍帶來諸如灰塵、噪音和建筑垃圾等的污染,是傳統(tǒng)現(xiàn)場澆筑施工方法所不能相比的,可以推測,我國橋梁施工也將朝著預制化、工廠化的方向發(fā)展。橋梁分節(jié)段預制拼裝是橋梁領(lǐng)域一種現(xiàn)代化的施工方法,通常采用的預制方法有兩種:長線法和短線法,長線法節(jié)段預制是在預制廠或施工現(xiàn)場按橋梁全長無應(yīng)力構(gòu)形的底緣曲線制作固定的預制臺座,而短線法節(jié)段預制則僅需要有限的預制場配置及作業(yè)空間,即待澆筑的節(jié)段梁與一匹配節(jié)段梁的施工空間,根據(jù)全橋無應(yīng)力構(gòu)形確定節(jié)段梁之間的相對位置關(guān)系,進行匹配澆注,箱梁短線預制法無疑是極具競爭力的施工方法和技術(shù)發(fā)展方向之一。本文針對箱梁短線預制法在節(jié)段預制梁生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進行研究,特別是采用高性能混凝土,應(yīng)采取有效措施解決色斑、皺紋、漏漿以及錯臺問題,并預防混凝土缺陷問題的產(chǎn)生,提高我國整體建筑施工質(zhì)量。
高性能混凝土是在普通混凝土基礎(chǔ)上摻加礦物摻合料和高效減水劑等,利用新型混凝土技術(shù),配制成強度等級高、工作性能(流動性、和易性 )優(yōu)良、耐久性好的混凝土。目前,國內(nèi)軌道交通施工用的混凝土強度等級一般都在 C50 以下,C30 左右的混凝土最為普遍。本項目節(jié)段預制拼裝箱梁采用C60 混凝土預制,保護層厚度35mm,預制節(jié)段長度2.6m,單線箱梁標準梁面寬度5.95m,雙線箱梁標準梁面寬度10.6m,底板直線段寬度均為2.27m,梁高2.1m,最小節(jié)段預制箱梁重量為31t,最大節(jié)段預制箱梁重量為35t。根據(jù)箱梁的結(jié)構(gòu)型式及成橋的線形特點,箱梁梁段選用短線匹配法進行預制,即在預制場設(shè)置多個臺座,各臺座同時作業(yè),所有梁段都在預制臺座上進行澆筑,澆筑時,除墩頂塊和每跨梁段預制起始梁段采用一端固定端模,一端活動端模進行澆筑外,其余梁段則采用一端為固定端模,另一端為已澆的前一梁段做匹配梁段進行澆注。
表1 C60 混凝土配合比
圖1 單線節(jié)段預制拼裝箱梁標準斷面
圖2 雙線節(jié)段預制拼裝箱梁標準斷面圖
圖3 模板系統(tǒng)圖
箱梁梁段預制模板全部為鋼模,為了方便操作,模板系統(tǒng)配置了液壓千斤頂與頂伸螺桿裝置,模板系統(tǒng)包括底模、側(cè)模、固定端模和內(nèi)模。模板的安裝順序為:底模安裝、側(cè)模安裝、內(nèi)模安裝。由于固定端模的位置是固定的,每次模板安裝時,測量校核其平面位置、水平度及垂直度即可。
圖4 預制節(jié)段梁混凝土問題
項目采用工廠化預制,外部環(huán)境對節(jié)段梁的預制影響程度較小,且采用鋼模板也能有效解決混凝土澆筑過程中的漏漿以及錯臺問題,綜合調(diào)查研究,項目質(zhì)量控制的關(guān)鍵點在于高性能混凝土自身以及脫模劑的選擇對成品梁片的質(zhì)量影響。在采用C60 高性能混凝土預制的過程中,存在混凝土性能不穩(wěn)定,不能充分振搗,脫模劑與混凝土存在化學反應(yīng),表觀質(zhì)量欠佳,導致節(jié)段預制梁氣泡較多、混凝土表面色差、混凝土粘模等質(zhì)量問題,基于以上問題,擬定施做五次試驗梁底板,并針對每次出現(xiàn)的問題進行更正。
通過輕微的調(diào)整砼材料摻量及現(xiàn)場使用的多種脫模劑進行驗證。
表2 各項參數(shù)指標
現(xiàn)場砼情況
混凝土澆筑時間(11:40~12:50)待澆筑完成后的4 小時達到初凝后將土工布濕潤后進行表面覆蓋養(yǎng)護,待到第二天上午7:00 進行拆模后對此次混凝土澆筑后進行外觀質(zhì)量分析,此次拆模后基本解決了混凝土的粘模及光滑度,調(diào)整出機坍落度及粘稠度;其中存在的問題有少許部位有點氣泡,長效脫模劑和油性脫模劑仍然沾模情況依然存在,色拉油及柴油機油混合澆筑出來的效果較好。
針對第一次混凝土實驗出現(xiàn)的問題,此次混凝土實驗采用混凝土商混站提供的西卡脫模劑進行驗證。
表3 各項參數(shù)指標
現(xiàn)場砼情況
混凝土澆筑時間(15:03~15:47)待澆筑完成后的5 小時達到初凝后將土工布濕潤后進行表面覆蓋養(yǎng)護,待澆筑24 小時后進行拆模對此次混凝土澆筑后進行外觀質(zhì)量分析,此次拆模后基本解決了混凝土的沾模及氣泡,觀察拆模后混凝土光亮程度,下次調(diào)整出機坍落度及粘稠度進行下次改正。
再次采用采用混凝土商混站提供的科之杰脫模劑進行驗證混凝土是否沾模。
表4 各項參數(shù)指標
現(xiàn)場砼情況
混凝土澆筑時間(16:27~17:00)待澆筑完成后的5 小時達到初凝后將土工布濕潤后進行表面覆蓋養(yǎng)護,待澆筑24 小時后進行拆模對此次混凝土澆筑后進行外觀質(zhì)量分析,此次拆模后無沾模情況,拆模后混凝土原色較暗,待養(yǎng)護完成后顏色轉(zhuǎn)為混凝土原有的顏色,整體效果較好;下次實驗進行驗證是否是因為脫模劑產(chǎn)生混凝土沾模的直接原因。
由于上兩次的成功,針對脫模劑是否是為混凝土沾模的直接原因,此次采用長效脫模劑并使用之前的配比進行此次的混凝土澆筑。
表5 各項參數(shù)指標
現(xiàn)場砼情況
混凝土澆筑時間(9:54~10:27)待澆筑完成后的5 小時達到初凝后將土工布濕潤后進行表面覆蓋養(yǎng)護,待澆筑24 小時后進行拆模對此次混凝土澆筑后進行外觀質(zhì)量分析,此次拆模后依然產(chǎn)生較為嚴重的沾模情況,經(jīng)此次混凝土實驗證明混凝土沾模的原因為脫模劑的材料使用原因。
針對此次混凝土底板沾模進行混凝土實驗分析后發(fā)現(xiàn)混凝土沾模的主要原因是脫模劑的材質(zhì)不同對混凝土性能產(chǎn)生不同的效果,實驗結(jié)果水性脫模劑比長效脫模劑更適合現(xiàn)場的混凝土,模板脫模劑選用西卡液體脫模劑,涂刷后最佳施工時間在半個小時,有效時間最長12 小時,振搗過程中要加強控制,以保證脫模劑不會被振搗棒損壞。