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提鹽VOCs尾氣綜合治理

2021-04-30 00:50:36王向振
化工設(shè)計(jì)通訊 2021年4期
關(guān)鍵詞:凝氣粗鹽硫氰酸

王向振

(唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司,河北唐山 063700)

隨環(huán)保要求日益嚴(yán)格,焦化企業(yè)現(xiàn)有工藝及環(huán)保治理水平已不能滿足環(huán)保超低排放要求及清潔綠色生產(chǎn)理念,提鹽工藝采用甲醇溶解硫氰酸鈉,濃縮釜不凝氣、精餾塔不凝氣經(jīng)原水洗塔凈化,由于工藝參數(shù)及負(fù)荷匹配不合理,造成廢氣VOCs甲醇含量遠(yuǎn)超排放標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)上述情況,實(shí)施了提鹽VOCs尾氣綜合治理,并達(dá)到了預(yù)期效果。

1 工藝概況

由脫硫工段送來的脫硫廢液經(jīng)管道送至提鹽工序的脫硫廢液槽區(qū),經(jīng)脫硫廢液泵送至板框過濾器,去除其中的雜質(zhì),雜質(zhì)回送至煤氣脫硫工段生產(chǎn)硫膏,過濾后的脫硫廢液送至脫色釜用活性炭脫色,脫色后的清液送至濾液槽儲(chǔ)存。濾液槽內(nèi)的清液經(jīng)過預(yù)蒸發(fā)釜預(yù)濃縮后通過清液泵送至濃縮釜,用蒸汽加熱濃縮后送至結(jié)晶釜用循環(huán)水冷卻結(jié)晶。結(jié)晶后的混鹽裝袋,用叉車運(yùn)至精鹽工序進(jìn)行提純,如圖1所示。

圖1 混鹽工藝流程圖

混鹽主要成分為硫氰酸鈉、硫酸鈉和硫代硫酸鈉的混合物,由提升機(jī)提升至溶解釜入料口通過人工加料溶解,混鹽溶解劑使用甲醇。其中硫氰酸鈉溶于甲醇得到硫氰酸鈉溶液,硫代硫酸鈉和硫酸鈉不溶于甲醇通過過濾器過濾后,得到硫代硫酸鈉和硫酸鈉的混合物。硫氰酸鈉溶液送至濃縮釜濃縮后,濃縮液送至結(jié)晶釜結(jié)晶產(chǎn)生硫氰酸鈉晶體,再經(jīng)過離心、干燥后得到成品硫氰酸鈉。濃縮釜產(chǎn)生的甲醇蒸汽經(jīng)過精餾塔精餾提取出甲醇,回送系統(tǒng)循環(huán)使用,如圖2所示。

圖2 混鹽提純工藝流程圖

提鹽工段產(chǎn)生的VOCs氣體包括:混鹽溶解揮發(fā)氣、精鹽濃縮釜不凝氣、精餾塔不凝氣、干燥廢氣,含有的VOCs成分為甲醇。其中混鹽溶解揮發(fā)氣無治理設(shè)施,精鹽濃縮釜不凝氣、精餾塔不凝氣經(jīng)一套水洗塔凈化后外排,干燥廢氣經(jīng)旋風(fēng)+水浴除塵器凈化后外排,根據(jù)第三方檢測(cè)公司對(duì)外排廢氣進(jìn)行檢測(cè),均存在超標(biāo)排放的現(xiàn)象,如表1所示。

表1 提鹽工段大氣污染物排放監(jiān)測(cè)

針對(duì)超標(biāo)排放現(xiàn)象,結(jié)合工藝流程,分析了超標(biāo)現(xiàn)象原因以及制定解決方案。

通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝及治理設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn):脫硫液在提鹽工序產(chǎn)生的粗鹽,經(jīng)裝袋打包后由叉車送至精鹽工序提升機(jī),提升至三樓人工加入精鹽溶解釜用甲醇進(jìn)行溶解,用于生產(chǎn)精鹽硫氰酸鈉。此工藝存在以下問題:人工裝袋打包、人工倒運(yùn)、人工提升,人工卸料溶解,浪費(fèi)人力、物力、財(cái)力;人工倒運(yùn)易發(fā)生混鹽的泄漏飄灑等問題,造成環(huán)境污染;混鹽溶解使用甲醇,甲醇極易揮發(fā),屬于易爆、有毒氣體,使用電葫蘆提升,人工卸料,易發(fā)生爆炸中毒等事故,存在安全風(fēng)險(xiǎn),加料口常開,混鹽溶解揮發(fā)氣無收集治理設(shè)施;精鹽濃縮釜不凝氣、精餾塔不凝氣超標(biāo)排放的主要原因?yàn)樗此⑺〕龎m器規(guī)模較小,運(yùn)行很短時(shí)間甲醇吸收度就達(dá)到飽和,多余的甲醇無法再吸收,隨著廢氣排入大氣。針對(duì)該情況,公司制定了相應(yīng)治理措施。

2 綜合治理方案

2.1 混鹽溶解工藝優(yōu)化方案

經(jīng)認(rèn)真研究分析確定如下工藝改進(jìn)方案:取消粗鹽工序的脫硫液結(jié)晶干燥、離心分離、人工打包、叉車倒運(yùn)和精鹽工序的電葫蘆提升環(huán)節(jié),將粗鹽工序的粗鹽濃縮液,用泵直接打到精鹽工序四層的結(jié)晶釜,具體改造方案如下:

將現(xiàn)有兩套粗鹽干燥結(jié)晶釜改造為濃縮釜,并于粗鹽廠房一層新建兩座濃縮液儲(chǔ)罐,濃縮液通過管道直接進(jìn)入儲(chǔ)罐儲(chǔ)存,用泵通過管道直接送至精鹽廠房四層。精鹽廠房四層新建一座結(jié)晶釜,用于接收粗鹽工藝送過來的濃縮液并結(jié)晶,精鹽廠房三層新建一套干燥流化床,流化床上料口通過管道與結(jié)晶釜連接,流化床下料口通過管道分別與現(xiàn)有三個(gè)粗鹽加料口連接,實(shí)現(xiàn)粗鹽溶解自動(dòng)加料。

2.2 廢氣綜合治理方案

混鹽溶解氣目前無收集處理設(shè)施,經(jīng)過混鹽溶解工藝改造后,加料方式改為自動(dòng)加料,加料口通過管道密封,產(chǎn)生廢氣通過混鹽干燥流化床廢氣收集裝置送至精鹽干燥廢氣處理設(shè)施凈化后外排。

由于原塔的治理能力不足,無法滿足廢氣排放要求,經(jīng)過研究,在原來甲醇尾氣治理的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)新的甲醇尾氣洗滌塔,與原尾氣治理系統(tǒng)串聯(lián)使用。新洗滌塔,直徑1.6m,塔高8m,循環(huán)量約30m3/h,用水作為洗滌劑,廢氣由水洗塔底部進(jìn)入,通過與上部噴淋設(shè)施噴灑的洗滌劑逆向接觸去除廢氣中含有的甲醇、顆粒物等污染物。

主要改造內(nèi)容包括:

原水洗塔排放口安裝閥門1,閥門1前安裝管道1引至精鹽干燥治理設(shè)施引風(fēng)機(jī)前管道并安裝閥門2。精鹽干燥治理設(shè)施引風(fēng)機(jī)后管道安裝閥門3,閥門3前引出管道2至新建水洗塔并安裝閥門4,新建水洗塔出口安裝管道3引至元精鹽干燥治理設(shè)施排放口。

改造完成后,閥門1、閥門3關(guān)閉,閥門2、閥門4開啟,精鹽干燥廢氣經(jīng)原處理設(shè)施處理后進(jìn)入新建水洗塔洗滌;濃縮釜不凝氣和精餾塔不凝氣通過原水洗塔洗滌后進(jìn)入新建水洗塔進(jìn)一步處理。洗滌塔產(chǎn)生的廢水回提鹽系統(tǒng)不外排。甲醇尾氣治理后的工藝流程圖如圖3所示。

圖3 廢氣綜合治理工藝流程圖

新建水洗塔采用下部進(jìn)廢氣,頂部排氣方式,洗滌水從水洗塔除霧器下部進(jìn)入塔,通過水洗塔內(nèi)部的噴淋裝置噴灑與甲醇?xì)怏w逆向接觸吸收廢氣中的甲醇。為增加氣、液接觸面積和接觸時(shí)間,進(jìn)氣口與噴淋設(shè)施之間填充填料,填料層高2m,填料采用聚丙烯(PP)材質(zhì)DN50的填料球。洗滌后含甲醇的廢水從水洗塔底部排除,送往廢水濃縮罐進(jìn)一步處理。新洗滌塔結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

圖4 新建水洗塔結(jié)構(gòu)圖

檢測(cè)結(jié)果如表2所示:

表2 改造后甲醇廢氣排放口監(jiān)測(cè)結(jié)果 單位(mg/m3)

3 結(jié)束語(yǔ)

通過實(shí)施了混鹽溶解工藝優(yōu)化輔以廢氣綜合治理技術(shù),實(shí)現(xiàn)了改造后廢氣甲醇含量124.5mg/m3的超低排放效果。源頭治理為焦化環(huán)保治理的先進(jìn)理念,如何研發(fā)低污染性溶劑代替甲醇,及將揮發(fā)分氣體燃燒或降解成無機(jī)小分子,是提鹽VOCs綜合治理的綠色清潔生產(chǎn)發(fā)展方向。

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